徐華軍 蔣 文 曾慶輝 梁 愿 李 燕
(1.中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038; 2.湖南株冶有色金屬有限公司, 湖南 常寧 421500)
湖南株冶有色金屬有限公司在常寧市松柏鎮(zhèn)新建1座年產(chǎn)30萬t鋅及鋅合金工廠,主工藝采用鋅精礦流化焙燒中性浸出工藝。鋅焙燒礦常規(guī)浸出在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的鋅浸出渣,每生產(chǎn)1 t電鋅大約產(chǎn)出1 t鋅浸出渣[1-3]。為進(jìn)一步回收浸出渣中的Pd、Ag、In,中浸渣經(jīng)銀浮選后,采用回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)處理浸出渣。
新建合金工廠浸出渣規(guī)模為30萬t/a,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的回轉(zhuǎn)窯尺寸為Φ內(nèi)4.15 m×58 m,需要選用3臺(tái)才能滿足處理能力。前期工藝選擇論證時(shí),考慮到回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)法在窯機(jī)械部分、節(jié)能和環(huán)保等多方面都比以前有了較大的改進(jìn),生產(chǎn)也更趨大型化和現(xiàn)代化,項(xiàng)目最終確定選用2臺(tái)大型回轉(zhuǎn)窯(Ф內(nèi)4.5 m×68 m)處理鋅浸出渣。這也是目前處理鋅浸出渣規(guī)格最大的回轉(zhuǎn)窯,每臺(tái)每年可處理15萬t電鋅產(chǎn)生的全部浸出渣。渣處理系統(tǒng)于2019年4月投料試生產(chǎn)至今,生產(chǎn)狀況良好,達(dá)到了或超過了設(shè)計(jì)指標(biāo)。本文對(duì)回轉(zhuǎn)窯處理浸出渣系統(tǒng)的工藝流程和生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行介紹。
鋅浸出渣回轉(zhuǎn)窯處理工藝主要包括配料系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、余熱利用及收塵系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)等,如圖1所示。
圖1 鋅浸出渣回轉(zhuǎn)處理工藝流程
為避免浸出渣的轉(zhuǎn)運(yùn),壓濾車間與浸出渣倉(cāng)比鄰配置,鋅浸出渣經(jīng)壓濾后直接通過皮帶卸入浸出渣倉(cāng)堆存。經(jīng)自然風(fēng)干后,由抓斗橋式起重機(jī)和前裝機(jī)抓起與焦炭混合配料。然后采用3套圓盤給料機(jī)和定量給料機(jī)計(jì)量,通過皮帶將混合渣送至回轉(zhuǎn)窯的窯尾加料倉(cāng)。因混合渣含水較高,為解決下料問題,鋼倉(cāng)內(nèi)襯超高分子聚乙烯板。
回轉(zhuǎn)窯筒體內(nèi)徑4.5 m、長(zhǎng)68 m、斜度5%,設(shè)計(jì)采用單驅(qū)動(dòng)傳動(dòng),變頻調(diào)速電機(jī)功率N=220 kW,主傳動(dòng)轉(zhuǎn)速為0.3~1.0 r/min。鋅浸出渣揮發(fā)操作時(shí)易產(chǎn)生窯結(jié),設(shè)計(jì)時(shí)整個(gè)筒體采用4擋支撐,并適當(dāng)加厚鋼板,以減少筒體變形;同時(shí),為防止窯的上下串動(dòng),設(shè)置雙液壓擋輪裝置?;剞D(zhuǎn)窯窯尾設(shè)置有冷卻水不銹鋼加料溜管,窯尾罩采用雙層鱗片式密封,并設(shè)置通風(fēng)收塵裝置,減少筒體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的煙灰逃逸。筒體高溫區(qū)設(shè)置淋水冷卻裝置,包括給水槽、噴淋管、集水槽、給水槽和集水槽骨架檢修平臺(tái)等。在窯頭罩設(shè)置2臺(tái)高效天然氣燒嘴,用于烘窯使用,窯頭沖渣使用易更換的耐磨鑄鐵板溜槽?;剞D(zhuǎn)窯系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 回轉(zhuǎn)窯的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
工程設(shè)計(jì)處理煙氣量為70 769 Nm3/h,正常產(chǎn)汽量為17.5 t/h。揮發(fā)窯煙氣從窯尾沉塵室水平進(jìn)入余熱鍋爐,余熱鍋爐采用水平直通結(jié)構(gòu),由輻射冷卻室和對(duì)流區(qū)兩部分組成。鍋爐采用強(qiáng)制循環(huán),露天布置。余熱鍋爐爐墻采用膜式水冷壁結(jié)構(gòu),由鍋爐鋼管和扁鋼焊制而成。為保證余熱鍋爐的正常運(yùn)行,設(shè)計(jì)采用彈性振打清灰裝置和爆破清灰裝置及時(shí)有效地清除受熱面的積灰[4]。煙氣通過對(duì)流區(qū)后,溫度降到360 ℃以下排出余熱鍋爐進(jìn)入收塵系統(tǒng)。收塵選用有效截面積為120 m2的單通道五電場(chǎng)電收塵器。余熱鍋爐和電收塵器灰斗下部裝有埋刮板輸送機(jī),收集的煙塵送至多膛爐車間脫氟氯,同時(shí)設(shè)煙塵打包開路用于暫存。最后煙氣經(jīng)過多電場(chǎng)電收塵器凈化送脫硫處理。
渣處理煙氣成份中SO2含量只有0.52%,工藝比選后,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),采用離子液煙氣脫硫技術(shù)生產(chǎn)高純度氣體二氧化硫(99%),送到焙燒制酸系統(tǒng)用于生產(chǎn)硫酸。2臺(tái)揮發(fā)窯煙氣處理各設(shè)一套離子液法吸收系統(tǒng),與多膛爐系統(tǒng)共用解吸裝置。吸收劑離子液循環(huán)使用,定期補(bǔ)充。脫硫系統(tǒng)解吸所需蒸汽主要來源于全廠冶煉余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽。
為節(jié)約能耗和管道成本,回轉(zhuǎn)窯窯頭工藝空壓機(jī)單獨(dú)設(shè)置在回轉(zhuǎn)窯附近,2臺(tái)回轉(zhuǎn)窯各設(shè)置1臺(tái)離心式空壓機(jī)。揮發(fā)過程考慮采用富氧,氧氣需要量大約為1 200 Nm3/h,來自于工業(yè)園區(qū)其他企業(yè)。
工程主體車間從建設(shè)到點(diǎn)火烘窯大致用了16個(gè)月,現(xiàn)已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。實(shí)際生產(chǎn)中,回轉(zhuǎn)窯對(duì)原料適應(yīng)性較強(qiáng),搭配處理了本廠其它車間部分含鋅物料,入窯浸出渣典型成分見表1。
表1 入窯浸出渣典型化學(xué)成分(干基重量) %
生產(chǎn)中,鋅浸出渣的處理窯溫和停留時(shí)間的控制非常關(guān)鍵。窯溫過低會(huì)影響金屬回收率;窯溫太高,還原氣氛下易產(chǎn)生較多液態(tài)金屬相,操作中容易形成窯結(jié)。為提高技術(shù)指標(biāo),需保證物料在窯內(nèi)的停留時(shí)間,實(shí)際中采用低轉(zhuǎn)速操作,同時(shí)在窯頭出渣處設(shè)置650 mm高的擋圈,來降低渣的含鋅量。
實(shí)際生產(chǎn)中,單臺(tái)窯處理混料濕基量約915 t/d,配料時(shí),浸出渣和焦粉體積比為1∶1,兩者濕基重量比約1 000 kg∶470 kg。由于浸出渣中Fe/SiO2較高,窯渣實(shí)際熔點(diǎn)較低,生產(chǎn)中需低溫操作。經(jīng)過生產(chǎn)摸索,控制窯尾溫度為600~650 ℃,在此操作條件下,窯結(jié)較少,且可以順利排渣,金屬回收率也可得到保證。
實(shí)際生產(chǎn)中,由于低溫操作,同時(shí)新窯剛投入使用,采用的耐材保溫性能較好,總體能耗較低。操作中窯尾煙氣量檢測(cè)小于設(shè)計(jì)值,余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量維持在7~12 t/h。 通過調(diào)節(jié)給水泵、循環(huán)泵和管網(wǎng)調(diào)節(jié)閥的開度,可穩(wěn)定通過管網(wǎng)送全廠余熱發(fā)電車間用于發(fā)電。
工程反應(yīng)帶內(nèi)襯材質(zhì)采用鎂鋁鉻復(fù)合尖晶石磚,燒結(jié)磚采用環(huán)砌結(jié)構(gòu),濕式砌筑。烘爐的主要作用是排除耐材中的游離水和化合結(jié)合水。在烘爐時(shí),耐火內(nèi)襯材料發(fā)生一系列的物理、化學(xué)變化,最終達(dá)到燒結(jié),獲得高溫使用性能,使耐材在高溫下穩(wěn)定工作[5]。
設(shè)計(jì)時(shí)采用2臺(tái)800 Nm3/h天然氣燒嘴對(duì)回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行烘窯。為使溫度能均勻分布于窯襯的各個(gè)部位,避免局部溫度過高影響窯襯使用,烘烤時(shí)需定期緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)窯體。在600 ℃以下,嚴(yán)格按照烘烤曲線進(jìn)行升溫和保溫,使水份緩慢排除,避免耐火內(nèi)襯爆裂。
生產(chǎn)時(shí)利用水冷不銹鋼加料溜管進(jìn)行給料,為保證氧化鋅品質(zhì),同時(shí)減少生料返料,施工時(shí)把溜管底部調(diào)整低于窯尾擋料圈100 mm左右。水冷加料溜管設(shè)計(jì)為方形管,使用時(shí)發(fā)現(xiàn)方形管焊接縫過多,制造時(shí)難以達(dá)到要求的承壓,出現(xiàn)漏水現(xiàn)象;后經(jīng)評(píng)估和改進(jìn),取消水冷改用壓縮空氣冷卻方式。
窯頭沖渣溜槽采用耐磨鑄鐵板溜槽,比傳統(tǒng)的鑄鐵溜槽制造和安裝簡(jiǎn)單,更換時(shí)也靈活方便。為減輕沖渣產(chǎn)生的水蒸汽的影響,在沖渣點(diǎn)設(shè)置水蒸汽收集罩,并在溜槽上方設(shè)置蓋板,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境較好。
回轉(zhuǎn)窯車間投產(chǎn)后,打通了整個(gè)濕法煉鋅流程,同時(shí)減輕了全廠的資金積壓。采用2臺(tái)大型回轉(zhuǎn)窯,完全能處理30萬t/a電鋅產(chǎn)出的浸出渣。相比3臺(tái)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng),設(shè)備大型化可有效減少勞動(dòng)定員,降低能耗。同時(shí)設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)化配置和加強(qiáng)環(huán)保措施,可明顯改善以往回轉(zhuǎn)窯操作環(huán)境差的問題。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,全廠析出鋅攤分到回轉(zhuǎn)窯區(qū)域的生產(chǎn)成本約800元/t,渣中有價(jià)金屬得到有效回收,取得良好經(jīng)濟(jì)效益。鋅浸出渣經(jīng)處理后的窯渣送下游企業(yè)回收碳、銀和鐵,整個(gè)工程符合廢物處理的減量化和資源化政策。
生產(chǎn)中,典型氧化鋅煙塵和水淬渣成分見表2,鋅浸出渣大型回轉(zhuǎn)窯處理工藝實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)與設(shè)計(jì)值對(duì)比見表3。
表2 氧化鋅煙塵和水淬渣典型化學(xué)成分(干基重量) %
表3 實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)與設(shè)計(jì)值對(duì)比表
從表2和表3的數(shù)據(jù)可以看出,渣處理系統(tǒng)生產(chǎn)指標(biāo)良好,水淬渣含鋅小于1.8%,含碳小于13%,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)值。在回收鋅浸出渣中鋅鉛有價(jià)金屬的同時(shí),能回收利用煙氣余熱產(chǎn)生的蒸汽,用于發(fā)電和濕法車間使用,提高全廠效益及降低生產(chǎn)成本。
工程實(shí)踐證明,對(duì)于30萬t/a大規(guī)模鋅冶煉廠,采用2臺(tái)大型回轉(zhuǎn)窯處理鋅浸出渣技術(shù)是成熟可靠的?;剞D(zhuǎn)窯相對(duì)其他渣處理工藝具有操作簡(jiǎn)單、建設(shè)投資低和原料適應(yīng)性較廣等優(yōu)點(diǎn)。尤其是在回轉(zhuǎn)窯設(shè)備大型化后,能有效減少勞動(dòng)定員,保證鉛鋅有價(jià)金屬的回收率。同時(shí)需要注意的是,工程設(shè)計(jì)時(shí)需要加強(qiáng)環(huán)保通風(fēng)和水蒸汽收集等措施,以改善操作環(huán)境。