葛宗琴,胡海峻,焦立峰
(華能南京金陵發(fā)電有限公司,南京210034)
大型發(fā)電機采用水氫冷卻方式,發(fā)電機定子繞組采用氫內冷,轉子鐵芯和定子鐵芯以及轉子繞組采用氫氣冷卻,發(fā)電機定子繞組內冷水滲漏,將導致發(fā)電機機內放電,定子絕緣損壞,危及機組安全運行。本文通過對某電廠1#發(fā)電機定子繞組漏水問題的處理,從發(fā)現(xiàn)問題、查找、處理漏點3方面進行分析和論述,為大型發(fā)電機組發(fā)電機定子繞組漏水問題的解決提供了一些思路。
某電廠安裝有2臺1030MW燃煤汽輪發(fā)電機組,發(fā)電機定子繞組為直接水冷,定、轉子鐵芯及轉子繞組為氫冷。
發(fā)電機內冷水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng)[1],由內冷水箱、定冷水泵、冷卻裝置、過濾器和離子交換器組成,配備2臺定冷水冷卻器(100%容量)和1臺離子交換器。2臺離心式定冷水泵,1臺工作1臺備用,當1臺定冷水泵出現(xiàn)故障后能自動切換到另1臺運行。發(fā)電機額定氫壓為500kPa,定子繞組漏氫前,1030MW發(fā)電機日均漏氫量計算值在8m3附近。
發(fā)電機日均漏氫量每日計算值約為8m3/d。2017年9月9日、10日1號發(fā)電機漏氫量增大至12m3/d,發(fā)電機日漏氫量有增大的趨勢。檢查發(fā)電機氫氣干燥器、氫氣冷卻器排氣門處、發(fā)電機汽、勵兩側大端蓋、氫氣系統(tǒng)排污、取樣門、密封油系統(tǒng)檢查,未發(fā)現(xiàn)漏氫點。檢查至25m定冷水箱回水觀察窗內發(fā)現(xiàn)明顯氣泡,達每分鐘60個氣泡,根據(jù)發(fā)電機廠說明書,正常運行時,該處每分鐘大約有1個小氣泡。在l號發(fā)電機定冷水箱頂部排氣口用漏氫檢測儀檢測,漏氫測試儀顯示滿量程。
綜合分析,l號發(fā)電機定冷水回水管出現(xiàn)大量氣泡,1#發(fā)電機日漏氫量增大,定冷水箱排氣口處氫氣濃度大,發(fā)電機定子內冷水內部漏氫現(xiàn)象比較明顯,分析發(fā)電機內部定冷水系統(tǒng)存在漏點。
發(fā)電機定冷水系統(tǒng)可能漏氫部位及漏氫原因有以下幾部分:
1)聚四氟乙烯絕緣引水管。導致聚四氟乙烯絕緣引水管漏氫的原因有:(1)引水管材質差,有砂眼,導致絕緣引水管本身磨破漏水;(2)絕緣引水管過長,運行中引水管與發(fā)電機內端蓋等金屬部分摩擦,導致水管磨破漏水;(3)絕緣引水管連接管螺母松動、O形密封圈老化;(4)絕緣引水管金屬壓接接頭存在制造缺陷,壓接部分漏氣[2,3]。
2)定子線棒的空芯導線穿空前、水電接頭穿孔板封焊處以及水盒封焊處,焊接工藝不良,有虛焊和砂眼的存在,導致空芯導線漏水。
3)定子線棒空芯導線斷裂。斷裂部位發(fā)生在繞組的端部和槽內直線換位處。產生原因為空心線棒材質差,繞組端部處固定不牢,運行中產生100Hz高頻振動,致使導線換位加工時產生裂紋進一步擴大和發(fā)展,最終斷裂[4]。
機組停運發(fā)電機氣體置換結束,與制造廠共同先從人孔門入內檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯漏點,在對發(fā)電機0.2MPa水壓試驗時,發(fā)現(xiàn)1#發(fā)電機汽側12點鐘位置下層線棒水電接頭的水盒底板后有水流出(見圖1),查閱發(fā)電機接線圖,故障線圈為3#槽下層線棒。對發(fā)電機其他部位進行檢查,未發(fā)現(xiàn)發(fā)電機其他部位存在漏點。拆除分相絕緣隔板檢查汽側3#槽下層線棒外側第1根不銹鋼空芯導線刺水(見圖2)。
圖1 線棒水盒水
圖2 漏點
3.4.1 發(fā)電機定子線棒端部水電接頭結構
THDF型發(fā)電機的定子線棒由多股空心不銹鋼冷卻管和實心銅導線組成,為保證良好的散熱性,在線棒端部,實芯導線與一連接套焊在一起,不銹鋼冷卻管焊接至一個水盒,水盒通過聚四氟乙烯(PTFE)絕緣軟管與汽端、勵端的匯流管相連[5]。上層線棒和下層線棒之間的電連接通過連接套用螺栓連。結構示意圖如圖3所示。
圖3 定子線棒水電接頭示意圖
3.4.2 不銹鋼空芯導線電腐蝕原因分析
拆除故障線棒的絕緣盒,對空導表面進行了清理,表面擦拭清理出鐵砂樣酥松細顆粒,清理后空導表面及右側擋板出現(xiàn)一凹坑,周圍實心銅線有過熱痕跡。
分析認為不銹鋼空芯冷卻管的不銹鋼材料存在結構性缺陷,長期運行出現(xiàn)砂眼,運行中氫壓高于水壓,不銹鋼空芯冷卻管砂眼處內冷水雖然不能滲出,但該處的氫氣濕度應較其他部位偏高,漏水的3#槽下層線棒是A相繞組的高位線棒,對地電位高達15.8kV,而砂眼處又處于線棒的角邊上,內部股線圓角很小,角邊上的電場強度特別強,砂眼處濕度較大的氫氣在強電場的作用下被電離成氫離子,氫離子腐蝕附近的不銹鋼空芯導線,腐蝕生成的鐵磁性顆粒在端部漏磁和強電場作用下,產生局部放電和渦流,使不銹鋼冷卻管表面不斷被氣化、電離,出現(xiàn)凹坑,擋板附近導體發(fā)熱,局部放電和電離最終將發(fā)展成為A相定子繞組接地,應該只是時間的問題。
制造廠就不銹鋼空芯導線砂眼及電腐蝕處理提出如下2個方案:
方案1:將3#下層線棒水電接頭處第1根不銹鋼空芯導線加橡膠塞直接封堵。優(yōu)點是處理簡單快捷,機組可以快速恢復運行,缺點是機組帶負荷能力受限,后續(xù)處理時需更換整根線棒,由于THDF型發(fā)電機端部采用整體灌膠結構,更換單根線棒需破壞定子端部結構,可能損壞其他線棒絕緣,需拆除或更換的線棒較多,施工工作量均較大,費用高[6]。
方案2:對損壞空芯導線表面進行焊接修補。優(yōu)點是能夠恢復3#線棒的冷卻能力,不影響機組帶負荷能力,缺點是清理焊接工藝要求高,現(xiàn)場處理時必須做好防止異物進入發(fā)電機的措施。
經(jīng)評估,電廠決定采取第2種方案,對滲漏的不銹鋼空芯導線進行清理,并制訂發(fā)電機內部處理的防護方案。為防止氬弧焊溶解母材時,空芯導線凹坑處太薄導致焊接失敗。選擇采用銀釬焊工藝。先在同樣材質的不銹鋼空導上進行了試焊,確認補焊后的不銹鋼空芯導線的強度滿足運行工況要求。
漏點處理包括以下幾方面:
1)3#定子線棒空芯導線的漏點位于汽側上部12點鐘位置,可以在不抽發(fā)電機轉子的情況下進行處理。處理關鍵是采取可靠的防護措施,確保處理過程鑿下的泥子等雜物不能進入轉子以及鐵芯的風道,保證機內的清潔度。
2)對空導砂眼和凹坑部位采用銀釬焊工藝補焊修復,補焊完成冷卻后,對焊接邊緣的銳角進行處理。
3)由1#發(fā)電機勵側3#下層線棒水盒處通入儀用壓縮空氣,對汽側10根空導進行了吹掃,確認10根空導通流情況正常。
4)用工裝對單根3#槽下層線圈泵水壓,逐步升壓至約0.7MPa,保壓4h。下層線棒不滲不漏。水壓試驗合格后,檢查汽端3#槽10根空導水流量正常。
5)泄壓放水,開始焊水盒,水盒焊接完成后,再次進行泵水壓,逐步升壓至約0.7MPa,保壓4h,期間多次檢查無滲漏。
6)更換新的O形密封圈,回裝3#槽汽側、勵側絕緣引水管。
7)絕緣引水管安裝完成后,開展了整機水壓試驗合格。
8)極相組的絕緣盒安裝??諏c處理結束后,對1#發(fā)電機汽端底部和四壁用面團全面清理,杜絕異物留在發(fā)電機內部,清理完畢后,測量發(fā)電機絕緣,并完成發(fā)電機直流泄漏電流試驗合格。機組并入電網(wǎng)運行。
并網(wǎng)后,觀察發(fā)電機定冷水箱回內氣泡每分鐘1個,定冷水采樣化驗含氫量0.4%,達到優(yōu)良標準,漏氫量在約7m3/d,優(yōu)于國標12m3/d和制造廠要求的18m3/d標準。
運行中根據(jù)機組每日漏氫量的變化,及時發(fā)現(xiàn)機組漏氫量增大,通過漏氫排查、分析、試驗,發(fā)現(xiàn)定子繞組漏氫,果斷停機,避免了發(fā)電機定子接地等重大設備損壞。
對定子線棒不銹鋼空芯冷卻管的砂眼和電腐蝕產生的凹坑處理正確,沒有簡單地將故障冷卻管封堵,避免后續(xù)可能造成的3#槽下層線棒溫度偏高,影響機組帶負荷能力[1]。
主要經(jīng)驗總結如下:
1)加強發(fā)電機日漏氫量、補氫量的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)異常,及時分析處理。
2)檢修、運行人員要高度重視定冷水箱回水管氣泡的跟蹤檢查工作,它是判斷發(fā)電機內氫氣漏至定冷水內是否超標的重要判據(jù)。
3)確認發(fā)電機定冷水系統(tǒng)內部存在漏點時應盡快停機檢查消缺,防止故障擴大。
4)對發(fā)電機定子線棒空芯導線滲漏的處理方案要慎重,盡可能不采用將不銹鋼空導簡單封堵方案,否則將影響機組帶負荷能力。
5)發(fā)電機內部工作必須采取可靠包扎封閉措施,工作中,及時吸塵清理,全部工作結束后,再次全面清理檢查。防止金屬粉塵遺留在發(fā)電機內部,在發(fā)電機正常運行時3000r/min的轉速作用下,進入轉子風道或定子鐵芯內部,造成發(fā)電機故障。
6)發(fā)電機查漏過程中,須嚴格做好防止內冷水進入機內的措施,對空冷線棒進行處理如需放出機內內冷水時,需安排專人在排液口進行檢查,確認內冷水已全部排出,必要時打開發(fā)電機底部人孔進行檢查,防止機內積油水。檢修結束后,需按照預防性試驗規(guī)程開展絕緣和直流耐壓試驗。