閆海斌
摘?要: 近年來我國環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸趨嚴(yán),在燃煤電廠排放的大氣污染物中,氮氧化物(NOx)因為對生態(tài)環(huán)境會造成嚴(yán)重破壞,所以成為火電廠重點(diǎn)控制排放指標(biāo)之一。因此,通過對鍋爐燃燒調(diào)整來減少燃煤電廠NOx的排放污染物刻不容緩。
關(guān)鍵詞: 特點(diǎn);調(diào)試;研究
【中圖分類號】TK6?????【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A?????【文章編號】1674-3733(2020)23-0167-01
1?國內(nèi)外燃燒器特點(diǎn)
國內(nèi)幾家燃燒器廠家燃燒器低氮原理基本相同,煤粉濃淡分離,或外濃內(nèi)淡或外淡內(nèi)濃,空氣分級燃燒,較大的燃盡風(fēng)率,來降低NOX。燃燒器結(jié)構(gòu)也大同小異,均有中心風(fēng),一次風(fēng)管內(nèi)設(shè)計安裝有煤粉濃縮作用的臺階或濃縮環(huán)等,二次風(fēng)分外二次風(fēng)和內(nèi)二次風(fēng),部分廠家有內(nèi)直流風(fēng);外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度均可調(diào)節(jié),內(nèi)二次風(fēng)旋流強(qiáng)度部分廠家可調(diào)節(jié),外二次風(fēng)和內(nèi)二次風(fēng)的風(fēng)量部分廠家可單獨(dú)調(diào)節(jié)。新版《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》以來,低氮燃燒器廠家經(jīng)過近幾年的摸索,以及國內(nèi)火電機(jī)組的大量改造,國內(nèi)低氮燃燒器改造廠家的燃燒器低氮效果已經(jīng)相對成熟,通過燃燒器改造后機(jī)組NOX排放均能達(dá)到很好的效果。但低氮燃燒器改造后帶來的負(fù)面效果在機(jī)組大量改造后也日益明顯和突出。主要集中以下幾個方面:
(1)鍋爐效率下降。改造后由于極度空氣分級燃燒器,大量燃盡風(fēng)的使用,造成燃燒器區(qū)域缺氧,燃料燃燒不充分,飛灰含碳量上升;火焰中心上移,造成排煙溫度上升;鍋爐效率下降。
(2)鍋爐受熱面超溫。主燃燒區(qū)域未燃燼燃料,為保證燃料燃燼使用大量燃盡風(fēng),導(dǎo)致火焰中心上移,帶來了鍋爐受熱面超溫問題。
(3)高溫腐蝕。隨著煤價高企,火力發(fā)電廠經(jīng)營形勢嚴(yán)峻,為控制成本大量摻燒低價位的高硫分煤種;低氮改造后,大量燃盡風(fēng)的使用造成主燃燒區(qū)域缺氧,使水冷壁附近煙氣處于還原性氣氛,由于缺氧,硫的完全燃燒和SO2的形成困難,生成H2S可與受熱面金屬直接反應(yīng),因H2S是還原性介質(zhì),比氧化性氣氛更具有腐蝕性,H2S濃度越高腐蝕速度越快,同時還原性氣氛導(dǎo)致灰熔點(diǎn)溫度的下降和灰沉積過程加快,從而更加會導(dǎo)致水冷壁的結(jié)焦和腐蝕;鍋爐低氮燃燒器改造后,國內(nèi)大部分電站鍋爐水冷壁出現(xiàn)了不同程度的高溫腐蝕,水冷壁管壁厚減薄,強(qiáng)度降低,影響鍋爐安全運(yùn)行。
2?NOx的生成機(jī)制
煤粉在燃燒過程中會生成三種類型的NOx:一是熱力型NOx,熱力型NOx是空氣中的氮?dú)馀c氧氣在高溫下反應(yīng)生成的。溫度對熱力型NOx的生成具有決定性作用。隨著溫度的升高,并且達(dá)到1 500℃以上時,熱力型的NOx生成速度迅速增大,熱力型NOx占到總生成量的25%~35%。二是燃料型NOx,燃料型NOx是燃料中的氮化合物在燃燒過程中發(fā)生熱分解,并進(jìn)一步氧化而生成的。當(dāng)燃料中氮的熱分解溫度低于煤粉燃燒溫度,在600~800℃時,就會產(chǎn)生燃料型NOx,而且燃料型NOx生成不僅與火焰附近氧濃度有關(guān),還與燃燒溫度相關(guān)。一般燃料型NOx占到總生成量的75%~90%。三是快速型NOx,快速型NOx是燃料在燃燒時,空氣中的氮和燃料中的碳?xì)潆x子團(tuán)(如HC)反應(yīng)生成,其轉(zhuǎn)化率取決于空氣過剩條件和溫度水平。與熱力型和燃料型NOx的生成量相比,快速型NOx的生成量要少很多。
3?影響NOx生成的因素及分析
3.1?磨煤機(jī)運(yùn)行方式的影響
改變磨煤機(jī)運(yùn)行方式與氮氧化物之間的運(yùn)行曲線下頁圖2所示,發(fā)現(xiàn)NOx生成量與磨煤機(jī)運(yùn)行方式的改變有很大的關(guān)系,通過脫硝入口NOx曲線來看,當(dāng)ABDEF(AD為下層磨,BE為中層磨,CF為上層磨)磨煤機(jī)運(yùn)行時,脫硝入口NOx濃度較低,在進(jìn)行CE磨切換時,脫硝入口NOx大幅上升后并保持。這是因為,在啟動C磨煤機(jī)(上層磨)時,由于大量的一次風(fēng)進(jìn)入爐膛,造成鍋爐氧量在短時間內(nèi)快速增加,脫硝入口NOx濃度也大幅度上升。在停運(yùn)中層E磨時,脫硝入口NOx還是維持在較高的水平,通過分析,上層磨運(yùn)行時,一方面是由于煤粉著火位置更接近火焰中心,爐內(nèi)局部熱負(fù)荷較高,產(chǎn)生的NOx必然會升高,另一方面是燃盡風(fēng)與主燃燒器還原區(qū)高度降低,對于NOx還原所需的空間不夠,沒有實(shí)現(xiàn)較好的NOx還原作用。因此,在磨煤機(jī)運(yùn)行方式上,要合理安排磨煤機(jī)組合方式,應(yīng)盡量避免停運(yùn)中、下層磨煤機(jī)。
3.2?燃煤煤質(zhì)影響
在燃用高灰分煤種時,脫硝入口NOx濃度會大幅升高。通過分析發(fā)現(xiàn)在鍋爐燃用高灰分煤種時,磨煤機(jī)難磨系數(shù)增大,如果在保證煤粉細(xì)度不變的情況下,磨煤機(jī)運(yùn)行電流會大幅升高,石子煤排放量也會持續(xù)增多,在運(yùn)行中防止磨煤機(jī)堵磨事件發(fā)生,通常要開大磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門來增大磨煤機(jī)的通風(fēng)量。由于磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門逐漸開大,磨煤機(jī)出口溫度也會逐漸上升,磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門在投自動的情況下,逐漸開大參與調(diào)節(jié),來控制磨煤機(jī)出口溫度,由于磨煤機(jī)冷風(fēng)門的開啟,磨煤機(jī)通風(fēng)量增加,所以進(jìn)入鍋爐鍋爐總風(fēng)量會增加,這樣必然會導(dǎo)致脫硝入口NOx大幅度上升。所以在運(yùn)行中最好避免燃用高灰份煤種,如果無法避免,切不可六臺磨煤機(jī)全部燃用高灰份煤種,應(yīng)合理地進(jìn)行各臺磨煤機(jī)配煤摻燒,一是可以有效地降低脫銷入口NOx的生成,二是可以有效地降低磨煤機(jī)磨輥及磨盤的磨損量,延長磨煤機(jī)運(yùn)行小時數(shù)。
4?結(jié)語
通過分析,得出結(jié)論:一是采用倒寶塔配風(fēng)方式,可以降低鍋爐脫硝入口的NOx排放量,但是采用這種配風(fēng)方式,主燃燒區(qū)氧量大幅降低,長期缺氧運(yùn)行,會導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重,而采用縮腰配風(fēng)方式,調(diào)整合適的氧量,可以使鍋爐脫銷入口的NOx排放量比較低。氧量調(diào)整的要求,以控制CO生成量在規(guī)定范圍內(nèi)即可。二是加強(qiáng)入爐煤管理,燃煤的灰分和揮發(fā)分變化對鍋爐脫銷入口的NOx排放量影響也比較大,在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)配煤摻燒,可以有效的降低鍋爐脫銷入口的NOx排放量。三是合理地布置磨煤機(jī)運(yùn)行方式,盡可能的減少上層CF磨同時運(yùn)行,對降低鍋爐脫硝入口NOx排放量非常有效。四是采用煙氣再循環(huán),在鍋爐空預(yù)器前抽取一部分低溫?zé)煔庵苯铀腿霠t內(nèi),或與一次風(fēng)或二次風(fēng)混合后送入爐內(nèi),這樣不但可以降低燃燒溫度,而且也降低了氧氣濃度,進(jìn)而降低了鍋爐脫銷入口NOx的排放濃度。
參考文獻(xiàn)
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