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        C307型催化劑在60萬(wàn)噸甲醇裝置的工業(yè)應(yīng)用

        2020-09-08 07:47:22
        遼寧化工 2020年8期
        關(guān)鍵詞:合成塔床層氣量

        張 戈

        (中石化南京化工研究院有限公司,江蘇 南京 210048)

        甲醇既是重要的C1化工基礎(chǔ)產(chǎn)品和有機(jī)化工原料,也是潛在的車(chē)用燃料。近年來(lái),甲醇工業(yè)得到了迅猛發(fā)展,目前以甲醇為原料的深加工產(chǎn)品已多達(dá)120 余種[1-5],促使銅基甲醇合成催化劑的研發(fā)取得了顯著的進(jìn)展[6-8]。神華寧煤甲醇分公司60萬(wàn)t·a-1甲醇合成裝置(以下稱裝置)于2010年5月建成投產(chǎn),裝置采用魯奇開(kāi)發(fā)的管殼式等溫型合成塔,設(shè)計(jì)產(chǎn)能60萬(wàn)t·a-1,曾先后用過(guò)托普索公司和科萊恩公司的催化劑產(chǎn)品,2019年6月份,更換為中石化南京化工研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱南化院)的C307型催化劑。南化院是中國(guó)石化唯一一家從事甲醇合成催化劑研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),一直致力于甲醇合成催化劑催化理論和制造技術(shù)的研究,研發(fā)的C307型甲醇合成催化劑已經(jīng)在全國(guó)100多套裝置上使用過(guò),并且出口國(guó)外,獲得用戶好評(píng)。

        1 甲醇合成工藝概況

        以德士古煤氣為原料氣,經(jīng)中溫變換、低溫甲醇洗和精脫硫脫碳,凈化后的合成氣中總 S≤0.1×10-6。凈化氣經(jīng)聯(lián)合壓縮機(jī)壓縮與循環(huán)氣合并升壓至7.8 MPa(G),經(jīng)入塔氣預(yù)熱器與合成出塔氣換熱后,氣體溫度由60℃升至195℃,進(jìn)入合成塔后,于7.8 MPa(G)、250℃下合成甲醇。合成塔出口氣經(jīng)與入塔氣換熱器換熱、冷卻、分離出粗甲醇后,作為循環(huán)氣返回聯(lián)合壓縮機(jī),副產(chǎn)2.7 MPa(G)的蒸汽。

        2 催化劑選型、裝填

        2.1 催化劑的選型

        本爐甲醇合成催化劑型號(hào)為C307型。C307型甲醇合成催化劑外觀為兩端球面的黑褐色圓柱體,外形尺寸:Φ5×(4~5)mm;其成分主要是由銅、鋅、鋁等一些氧化物組成,其中質(zhì)量分?jǐn)?shù)為CuO(55%~65%)、ZnO(15% ~ 25%)、Al2O3(5%~10%),含有少量的石墨。

        2.2 催化劑裝填

        本爐催化劑采取分區(qū)裝填,將催化劑按照規(guī)定的區(qū)域裝入列管內(nèi)部。一個(gè)區(qū)域裝滿之后馬上進(jìn)行封蓋,然后再打開(kāi)新的裝填區(qū)域,盡量保證所有的列管內(nèi)部催化劑裝填密度相同。催化劑裝填后進(jìn)行催化劑粉塵的吹掃。合成塔絕熱層裝填高度為300 mm,裝填體積54.2 m3。

        3 催化劑升溫還原

        甲醇合成催化劑是銅基催化劑,催化劑在出廠之前活性組分均處于金屬氧化物的狀態(tài),在使用前必須通過(guò)還原反應(yīng)將CuO與ZnO 生成Cu-ZnO活性中心。甲醇催化劑還原反應(yīng)的方程式為:

        還原過(guò)程是強(qiáng)發(fā)熱反應(yīng),不同的還原條件會(huì)生成不同的Cu-ZnO活性中心。甲醇合成催化劑是一種熱敏感型催化劑,溫度控制不當(dāng)或還原劑濃度過(guò)高,會(huì)造成局部溫度過(guò)熱,使銅晶粒發(fā)生燒結(jié),活性比表面降低,催化劑的活性和壽命都將受到嚴(yán)重?fù)p害。

        因此,此次還原采用低氫還原方案,最高還原溫度為230℃,確保催化劑還原徹底,遵循“提溫不提氫,提氫不提溫”的原則,還原過(guò)程保持出水均勻,控制催化劑床層熱點(diǎn)溫度在240℃以下。

        按照上述方案進(jìn)行了還原,升溫階段共計(jì)18 h,該階段系統(tǒng)壓力控制在0.7 MPa,還原階段40 h,該階段系統(tǒng)壓力控制在1.0 MPa,總共升溫還原時(shí)間為58 h,還原過(guò)程出水穩(wěn)定,床層溫度保持在240℃以下,出水量與計(jì)算值相當(dāng)。

        4 催化劑運(yùn)行情況

        4.1 初期運(yùn)行情況

        短暫低負(fù)荷運(yùn)行后,甲醇合成生產(chǎn)轉(zhuǎn)入到正常階段,甲醇生產(chǎn)進(jìn)入滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷生產(chǎn)期,初期生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 C307型催化劑部分初期生產(chǎn)數(shù)據(jù)

        從表1中數(shù)據(jù)可以看出,在入塔氣氫碳比較低(平均值為2.66)的情況下,CO平均單程轉(zhuǎn)化率為71.6%,精甲醇平均產(chǎn)量為2 253 t·d-1,完全達(dá)到了廠家的產(chǎn)量要求。但與上爐催化劑使用情況相比,也存在系統(tǒng)惰氣體積分?jǐn)?shù)高(本爐平均8.12%,上爐約為4%),合成塔壓差大(本爐平均0.30%,上爐約為0.25%),CO單程轉(zhuǎn)化率(本爐平均71.6%,上爐約為73%)偏低等問(wèn)題。隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,對(duì)部分指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整:

        1)分2次將汽包壓力提至2.7 MPa,合成塔入口溫度達(dá)到210℃;

        2)根據(jù)運(yùn)行情況將塔入口氫碳比逐步提至2.6以上;

        3)增加馳放氣量,釋放系統(tǒng)惰氣,通過(guò)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行情況明顯好轉(zhuǎn),塔壓差降至0.25~0.3 MPa之間,CO單程轉(zhuǎn)化率提高到72%以上,最高可達(dá)到75%左右。

        4.2 正常運(yùn)行

        進(jìn)入2019年7月以后,甲醇生產(chǎn)一直在超負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,圖1為新鮮氣量與精甲醇產(chǎn)量變化圖,圖2為催化劑床層壓力降統(tǒng)計(jì)圖。

        圖1 新鮮氣量與精甲醇產(chǎn)量變化圖

        圖1表明:精甲醇日產(chǎn)量與新鮮氣量的波動(dòng)一致,早期在2 250 t·d-1左右波動(dòng),幅度較小,進(jìn)入2019年4、5月份以后,新鮮氣量降低,甲醇產(chǎn)量也隨之下降,但實(shí)際日產(chǎn)量遠(yuǎn)高于2 100 t·d-1的要求日產(chǎn)量。說(shuō)明催化劑活性好,能滿足裝置的生產(chǎn)要求。圖2表明:合成塔壓差從初期的0.31 MPa降至0.25 MPa附近。隨著反應(yīng)的加強(qiáng),合成塔壓差有了明顯的下降,達(dá)到了0.25 MPa附近,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

        圖2 催化劑床層壓力降統(tǒng)計(jì)圖

        5 結(jié)論與展望

        截止完稿前,C307型甲醇合成催化劑已使用13個(gè)月,目前,生產(chǎn)狀況穩(wěn)定,能夠滿足裝置的生產(chǎn)要求。綜上所述,得到如下結(jié)論:

        1)根據(jù)C307型甲醇合成催化劑的特點(diǎn)進(jìn)行了升溫還原,過(guò)程平穩(wěn),還原徹底。C307型甲醇合成催化劑使用11個(gè)月,活性進(jìn)入中期階段,盡管合成氣中惰性氣體含量高,氫碳比較低,但精甲醇產(chǎn)量高,單耗較低,完全能夠滿足生產(chǎn)要求。

        2)催化劑床層熱點(diǎn)溫度穩(wěn)定,床層沒(méi)有明顯的下移,催化劑性能穩(wěn)定,可長(zhǎng)周期使用。隨著系統(tǒng)惰性氣體總量降低,合成塔壓從0.30 MPa下降到0.25 MPa以內(nèi),滿足裝置要求。

        3)在催化劑使用過(guò)程中,建議維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性,尤其是氣體組分的穩(wěn)定,盡可能降惰性氣體含量,提高系統(tǒng)的氫碳比。因?yàn)榧状己铣纱呋瘎┪綒錃獾乃俾蔬h(yuǎn)低于其吸附一氧化碳的速率,過(guò)低的氫碳比會(huì)造成甲醇產(chǎn)量下降;也會(huì)造成高級(jí)醇、高級(jí)烴等副產(chǎn)物增加;因?yàn)闅錃鈱?dǎo)熱性能好,過(guò)低的氫碳比會(huì)造成局部過(guò)熱,加劇催化劑的熱衰老,產(chǎn)生積碳反應(yīng),縮短催化劑的使用壽命。

        近年來(lái),我國(guó)甲醇合成催化劑的制備已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但仍然要看到國(guó)產(chǎn)催化劑與國(guó)外催化劑在催化劑的理論研究、應(yīng)用等方面還有差距,需要進(jìn)一步積累經(jīng)驗(yàn)和提升性能,國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)可多為國(guó)產(chǎn)催化劑提供應(yīng)用機(jī)會(huì),為國(guó)產(chǎn)催化劑提升競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)。

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