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        有機胺脫硫工藝中脫鹽系統(tǒng)的優(yōu)化

        2020-09-05 05:41:32匡順根
        湖南有色金屬 2020年4期
        關(guān)鍵詞:交換器胺液排液

        匡順根

        (江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        有機胺脫硫工藝主要用于吸收環(huán)集煙氣中的SO2,以實現(xiàn)煙氣中SO2達標排放。有機胺液的品質(zhì)決定了吸收煙氣中SO2的能力,通過對有機胺液脫鹽系統(tǒng)的運行實踐,找出問題,進行優(yōu)化,實現(xiàn)了有機胺液脫鹽系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,保證了有機胺脫硫工藝中有機胺液的品質(zhì),確保環(huán)保達標排放。

        1 概 述

        江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠熔煉車間工序中產(chǎn)生SO2濃度約為1 000 mg/m3的環(huán)集煙氣,排放物中SO2污染物是國家環(huán)境保護的重點監(jiān)管指標之一,2010年國家頒布了《GB25467-2010銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》[1],SO2排放濃度限值為400 mg/m3,對SO2排放濃度的要求越來越嚴。目前該廠熔煉車間2套環(huán)集煙氣脫硫裝置均采用了有機胺脫硫技術(shù)。有機胺脫硫技術(shù)是一種新型的再生型SO2分離技術(shù),相比于前期使用的活性焦脫硫工序,該技術(shù)具有脫硫效率高、吸收劑可以再生、不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點。有機胺脫硫工藝流程如圖1所示。

        有機胺脫硫工藝脫硫機理如下:

        SO2+H2O H++HSO-3(1)H++R RH+(2)總反應(yīng)式:R+SO2+H2O RH++HSO-3(3)

        上式中R代表有機胺脫硫劑,(3)式是可逆反應(yīng),低溫下反應(yīng)(3)從左向右進行,高溫下反應(yīng)(3)從右向左進行。循環(huán)吸收法正是利用此原理,在低溫下吸收二氧化硫,高溫下將吸收劑中的二氧化硫再生出來,從而達到脫除和回收煙氣中SO2的目的[2]。

        該工藝中有機胺凈化工序設(shè)置胺液過濾器、活性炭吸附器、陰離子樹脂交換柱和冷凍結(jié)晶,脫除有機胺循環(huán)液中的各類雜質(zhì),見表1。

        表1 胺液凈化系統(tǒng)除雜對應(yīng)表

        該廠二系統(tǒng)有機胺脫硫工藝自投入使用以來,初期使用冷凍結(jié)晶系統(tǒng)脫除陰離子,冷凍結(jié)晶系統(tǒng)電力設(shè)備多,維護成本大,電耗高,每個周期需工藝人員至現(xiàn)場啟停設(shè)備,更換料袋以容納鈉鹽(每周期4袋鈉鹽,每天約1.5個周期),并配合叉車運輸鈉鹽,鈉鹽只能在室內(nèi)堆放,占據(jù)空間大。陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)設(shè)備少、維護成本少、電耗低,自動運行,無需人員現(xiàn)場啟停設(shè)備,節(jié)約了人力電耗。

        陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)運行步驟如下:

        1.貧液脫鹽(下進上出):陰離子交換器以25~40 m3/h流速進有機胺液,流出液進貧液槽,pH<貧液pH+0.1、進液時間到、貧液槽液位≤900 mm三個條件任一滿足時,停止進有機胺液,排空系統(tǒng)內(nèi)有機胺液(耗時1.3 h)。

        圖1 有機胺脫硫工藝流程示意圖

        2.脫鹽循環(huán)洗(上進下出):用回收槽內(nèi)的回收液以30 m3/h流速清洗樹脂,初步回收有機胺液,初期流出液進貧液槽,后期流出液進回收槽,結(jié)束清洗后,排空陰離子交換器內(nèi)液體。

        3.脫鹽純水洗(上進下出):用純水循環(huán)槽內(nèi)的純水以30 m3/h流速清洗樹脂,進一步回收有機胺液,流出液進貧液槽,結(jié)束清洗后,排空陰離子交換器內(nèi)液體。

        4.稀堿洗(下進上出):用2%~4%NaOH,以10 m3/h的流速再生陰離子樹脂,流出液送至廢水處理系統(tǒng),浸泡一段時間后,排凈系統(tǒng)內(nèi)液體(耗時1 h)。

        5.稀堿配置(濃堿與純水進入稀堿槽):用32%NaOH與純水按照一定比例配比成2%~4%NaOH,為下一步稀堿洗做準備。

        6.純水洗(正洗上進下出,反洗下進上出):用純水循環(huán)槽內(nèi)的純水以30 m3/h流速清洗樹脂,清洗樹脂內(nèi)的NaOH,減少交換器內(nèi)NaOH的殘留,流出液送至廢水處理系統(tǒng),當流出液pH<8.0或者達到設(shè)定次數(shù),停止進純水,排盡系統(tǒng)內(nèi)液體(3~5次,耗時3~5 h)。

        7.系統(tǒng)復(fù)位,做好投入下一周期運行的準備。

        2 有機胺液脫鹽系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

        陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)運行初期,由于脫鹽能力不足,導(dǎo)致SO2-4濃度長期處于高位,影響有機胺液吸收SO2效果,導(dǎo)致外排煙氣SO2濃度較高,不利于環(huán)保控制。造成陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)脫鹽能力不足的原因如下:

        1.濃堿槽液位高時濃堿自流進入稀堿槽。有機胺脫硫時,濃堿用于樹脂再生以及冷凍結(jié)晶工序,濃堿由堿罐車運輸,通過濃堿泵打入濃堿槽,現(xiàn)場液位計最高液位顯示為2 500 mm,出液管最高液位為2 850 mm,堿罐車不好跟蹤液位,每次加濃堿超過2 850 mm液位時濃堿將自流進入稀堿槽,導(dǎo)致稀堿濃度過高,降低樹脂使用壽命,增加了純水洗時間。

        2.陰離子交換器樹脂泄漏量大。陰離子樹脂交換柱脫鹽程序運行時,大量的樹脂從陰離子交換器泄漏至過濾器,堵塞過濾器,造成過濾器排液不暢發(fā)生泄漏,導(dǎo)致陰離子樹脂交換柱脫鹽程序無法正常運行。同時,陰離子交換器內(nèi)大量樹脂泄漏出去,脫鹽效果不佳,有機胺液中濃度無法降低,胺液吸收SO2效果變差,最終導(dǎo)致尾排上升。

        3.排液不暢。陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)每個步驟都涉及到排液,排液量的大小決定了脫鹽程序的日平均運行次數(shù),最終影響了脫鹽效率。陰離子樹脂交換柱脫鹽程序中排液管道設(shè)置兩臺過濾器,運行中發(fā)現(xiàn)排液過濾器過濾孔隙過小,出液困難。

        3 改進措施

        1.加高濃堿槽入稀堿槽管道高度。設(shè)計初期,濃堿槽入稀堿槽水平進液管道高度低于濃堿槽高度,一旦濃堿槽液位高于2 850 mm時,濃堿將自流進入稀堿槽,濃堿浪費,同時稀堿濃度過高,破環(huán)樹脂屬性,降低樹脂使用壽命,影響脫鹽效率。將濃堿槽入稀堿槽水平管道增加高度,高于濃堿槽高度,防止?jié)鈮A自流入稀堿槽。

        2.更換陰離子交換器下部濾水帽。陰離子交換器下部濾水帽,原使用的是較為柔軟的塑料濾水帽,過濾間隙過大,受介質(zhì)、溫度等影響,容易發(fā)生變型老化,改為過濾間隙遠低于樹脂最小直徑的316L材質(zhì)不銹鋼濾水帽,防止樹脂流失。

        3.更換陰離子交換器上部出液管。檢修過程中發(fā)現(xiàn)陰離子交換器上部出液管中最大的一條管縫超過0.75 mm,遠大于樹脂顆粒最小直徑0.325 mm,造成樹脂泄漏的。更換為過濾孔徑低于最小樹脂直徑的自制出液管,杜絕陰離子交換器內(nèi)樹脂泄漏。

        4.過濾器管徑改大。將陰離子交換器排液管道上過濾器管徑由DN40改為DN80,增大排液面積,節(jié)約排液時間,增加脫鹽頻次,提高脫鹽效率。

        5.調(diào)整脫鹽程序。純水洗步驟是脫鹽工序中耗時最長的,當脫鹽廢水pH≤8且電導(dǎo)率≤20μs/cm時,步驟結(jié)束。實際運行中設(shè)置的5次循環(huán)后脫鹽廢水pH值在11左右,針對該問題進行分析,決定從堿液用量及純水洗效果兩方面進行改進:(1)增加正洗、反洗的風(fēng)干時間,確保風(fēng)干后陰離子交換器內(nèi)液體排盡,循環(huán)次數(shù)由5次改為3次,純水洗效果更佳;(2)減少稀堿洗過程中的稀堿用量,防止稀堿使用過量導(dǎo)致終點判定延后。改進后,純水洗步驟耗時明顯減少,增加了脫鹽程序日均運行頻次。

        4 改進效果

        改進后,各項運行參數(shù)的前后對比見表2。

        表2 改造前后各參數(shù)對比表

        從近一年的使用來看,脫鹽貧液循環(huán)量由11 m3/h提高到了35 m3/h,很明顯提高了陰離子樹脂交換柱的處理能力,同時,有機胺液中SO24-濃度由110 g/L降到了70 g/L,提高了脫鹽實效,進而提高了有機胺液對SO2的吸收效率,脫硫尾排濃度由200 m3/h降低到了80 m3/h,提高了脫硫效率;通過將濃堿罐入稀堿罐水平管道的加高,有效遏制了濃堿的浪費,降低了運行成本;通過加大過濾器管徑,增加了排液面積,縮短了排液時間,進而降低了脫鹽周期,提高了陰離子樹脂交換柱脫鹽程序的日均運行次數(shù),脫鹽效率得到了提高;NaOH溶液合理使用,避免了浪費,減少了沖洗過量NaOH的純水用量,純水洗次數(shù)的合理調(diào)整減少了廢水排放。優(yōu)化后的工序起到了降本增效減排的作用。

        通過改進,一天可節(jié)約濃堿用量0.4 t,一年節(jié)約用量約為146 t,一噸濃堿價格約為2 400元,一年節(jié)約費用約為35.04萬元,具有可觀的經(jīng)濟效益。

        5 結(jié) 語

        通過對陰離子樹脂交換柱脫鹽系統(tǒng)的改造及脫鹽程序的優(yōu)化,提高了脫鹽系統(tǒng)的處理能力,提高了脫鹽頻次,有效脫除了胺液中SO2-4等陰離子,確保了有機胺液對SO2的吸收效果,進而提高了脫硫效率,保證了尾排達標排放,防止了大氣污染。

        目前該廠熔煉車間的兩套有機胺脫硫裝置運行平穩(wěn),可實現(xiàn)環(huán)集煙氣SO2低濃度排放(SO2濃度小時平均值小于100 mg/m3),同時再生出來的高濃度SO2返回制酸系統(tǒng),在節(jié)能減排的同時,也實現(xiàn)了經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,為企業(yè)創(chuàng)造了環(huán)境效益和經(jīng)濟效益[3]。

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