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        應(yīng)用六西格瑪方法提升儀表板支架過程能力

        2020-07-29 02:08:03趙仲前
        企業(yè)科技與發(fā)展 2020年6期
        關(guān)鍵詞:六西格瑪

        【摘 要】儀表板支架是汽車的重要零部件,最終影響汽車成品質(zhì)量。文章運用六西格瑪方法,針對雜物盒異響問題,采用六西格瑪DMAIC流程及多種質(zhì)量工具進行分析,提升了儀表板支架關(guān)鍵產(chǎn)品特性的過程能力,有效降低了整車故障率。

        【關(guān)鍵詞】控制圖;過程能力;儀表板支架;六西格瑪;Minitab

        【中圖分類號】U468.21 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2020)06-0042-04

        儀表板支架總成(英文簡稱CCB)是儀表板系統(tǒng)內(nèi)部骨架,起到支撐儀表板系統(tǒng),提供儀表板系統(tǒng)中各部件的安裝支撐點,對增加整個車身的強度有一定的作用,是儀表板系統(tǒng)與白車身總成的連接骨架。

        六西格瑪于20世紀70年代在美國摩托羅拉公司(Motorola)當時的首席執(zhí)行官鮑勃·高爾文的大力支持下,在其公司范圍內(nèi)得到了廣泛施行和推廣。隨后,杰克·韋爾奇領(lǐng)導下的通用電氣公司(General Electric Company)把這一高度有效的質(zhì)量戰(zhàn)略應(yīng)用于該公司,變成管理哲學和實踐。它通過系統(tǒng)地、集成地采用業(yè)務(wù)改進流程,實現(xiàn)無缺陷的過程設(shè)計(Design For Six Sigma,DFSS),并對現(xiàn)有過程進行過程界定(Define)、測量(Measure)、分析(Analyze)、改進(Improve)、控制(Control),簡稱DMAIC流程,消除過程缺陷和無價值作業(yè),從而提高質(zhì)量和服務(wù)、降低成本、縮短運轉(zhuǎn)周期,達到客戶完全滿意,增強企業(yè)競爭力[1]。

        DMAIC流程模式從客戶調(diào)查開始,了解顧客所關(guān)心的問題,從而確定所要研究的關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性,即關(guān)鍵輸出變量Y,并對其進行測量,以尋找改進空間,確定改進的質(zhì)量目標,然后在整個過程中尋找影響關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性的因素,即關(guān)鍵輸入變量x。在此分析的基礎(chǔ)上,建立Y與x的函數(shù)關(guān)系Y=f(x),通過改進x值以對Y進行優(yōu)化,然后將此統(tǒng)計解決方案轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實方案[2]。DMAIC流程圖如圖1所示。

        1 界定(Define)

        1.1 問題描述

        某車型項目開發(fā)過程中,儀表板支架相關(guān)的問題中雜物盒扭曲問題發(fā)生頻次最高,故障比例為3.24%。如果不能及時解決該問題,車型量產(chǎn)后該問題將較大程度地影響總裝車間FTQ(一次下線合格率)輸出,并且可能造成每月30 min以上停線損失,因此急需組織調(diào)查分析原因并解決問題。

        1.2 組建項目團隊

        組織成立由各區(qū)域有實際經(jīng)驗的工程師及供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量骨干參與問題解決小組,共13人。

        1.3 建立項目推進計劃及目標

        團隊通過溝通,制訂本項目的實施計劃,計劃在6月份完成措施實施進入驗證階段,9月份進行項目總結(jié),希望通過項目實施將故障比例控制0.3%以內(nèi)。項目計劃甘特圖如圖2所示。

        2 測量(Measure)

        2.1 測量系統(tǒng)分析

        使用經(jīng)過校正的間隙尺對儀表板支架在檢具上進行測量,安排3個質(zhì)檢員對10個部件各測量3次,對測量系統(tǒng)的重復(fù)性和再現(xiàn)性進行分析。采集數(shù)據(jù)見表1。

        使用Minitab17軟件進行R&R分析,結(jié)果如3圖所示,極差圖中沒有超限點,而均值圖中有50%以上的點落在控制線以外,滿足測量系統(tǒng)要求。由表2可知,實際%R&R=2.66%<10%時,測量系統(tǒng)可接受。

        2.2 直接原因相關(guān)性分析

        為驗證直接原因是否正確,特對雜物盒兩個安裝支架的檢具間隙值(X)與雜物盒裝配后兩段間隙差值(Y,差值越小說明雜物盒兩端間隙越均勻,與本體干涉風險越小)進行相關(guān)性分析(見表3、圖4)。

        回歸分析結(jié)果顯示,雜物盒兩個安裝支架的檢具間隙值(X)與雜物盒裝配后兩段間隙差值(Y)存在非常明顯的正相關(guān),相關(guān)系數(shù)是0.736 4。

        回歸方程如下:雜物盒左右間隙差值(Y)=-0.080 00+0.736 4×雜物盒左右安裝支架間隙差值(X)。

        2.3 現(xiàn)有產(chǎn)品過程能力分析及目標制定

        考慮到在生產(chǎn)現(xiàn)場需要應(yīng)用該過程控制圖,所以優(yōu)先選擇靈敏度高但工作量適當?shù)木?極差控制圖。選定焊接生產(chǎn)線每小時整點進行取樣,每次取5個數(shù)據(jù),連續(xù)取30組,結(jié)果見表4。

        使用Minitab17軟件進行分析,從圖5來看,除了極差圖第13組數(shù)據(jù)出界外,其他數(shù)據(jù)都是正常的,整體過程是基本穩(wěn)定的。但是計算過程能力發(fā)現(xiàn)CPK=0.91,偏小。應(yīng)通過分析原因及制定措施將CPK提升到1.33以上(如圖6所示)。

        3 分析(Analyse)

        小組召開頭腦風暴會,由于影響儀表板支架焊縫和尺寸的因素是互相關(guān)聯(lián)的,故選擇魚骨圖進行原因分析(如圖7所示)。

        4 改進(Improve)

        針對問題原因,小組成員分工合作制定了針對性的措施(見表5)。

        措施實施完成后,對改進后的產(chǎn)品過程能力進行分析。選定焊接生產(chǎn)線每小時整點進行取樣,每次取5個數(shù)據(jù),連續(xù)取30組,結(jié)果見表6。

        使用Minitab17軟件進行分析,從控制圖來看,沒有點數(shù)超出界外等異常,過程處于穩(wěn)態(tài)。計算過程能力發(fā)現(xiàn) CPK=0.1.41,滿足設(shè)定的1.33的目標(如圖8、圖9所示)。

        此階段是避免突然回到舊的習慣和程序而進行的效果跟蹤改進,驗證其是否長期有效,鞏固改進效果,完成新的過程的標準化、文件化。由以上改善效果制訂標準方案,有效指導工序產(chǎn)出。

        5 項目總結(jié)

        通過運用六西格瑪?shù)睦碚撝R,結(jié)合實際情況,逐步分析出影響問題的各個原因,并針對性地采取了解決措施,從4月份開始隨著各項措施的實施,關(guān)鍵產(chǎn)品特性的過程能力逐步提高,裝車故障數(shù)穩(wěn)步下降,6月底所有措施實施完成后,7月份故障比例達到設(shè)定的故障率<0.3%的設(shè)定目標。

        本次活動除了獲得了一定的經(jīng)濟效益,也鍛煉了團隊處理問題和積極響應(yīng)的能力,提高了團隊成員的專業(yè)知識、個人能力和團隊合作精神。

        參 考 文 獻

        [1]馬逢時,周暐,劉傳冰.六西格瑪管理統(tǒng)計指南MINT-

        AB使用指導[M].第3版,北京:中國人民大學出版社,2018.

        [2]劉宏全,凌云.應(yīng)用SPC技術(shù)監(jiān)控過程[J].電子質(zhì)量,2010(1).

        [3]呂臣明.基于六西格瑪理論的汽車制造質(zhì)量改進方法研究[D].長春:吉林大學,2013.

        【作者簡介】趙仲前,上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司采購及供應(yīng)鏈管理科SQE工程師。

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