李世杰,馬金艷,李 琦,鄭紅偉
(1.河北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,天津300130;2.中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司,天津300000)
異響是汽車NVH(Noise、Vibration、Harshness)性能開發(fā)的重要內(nèi)容之一。國(guó)內(nèi)對(duì)于汽車異響的研究起步較晚,針對(duì)異響問題的解決措施大多是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)后期依靠異響試驗(yàn)制定。個(gè)別企業(yè)會(huì)通過CAE 仿真進(jìn)行間接模態(tài)分析以降低局部振幅,但這種間接方法對(duì)于異響問題的識(shí)別及預(yù)防沒有直觀的效果。國(guó)外對(duì)于異響問題的研究比較深入,對(duì)于異響的識(shí)別及預(yù)防提出很多方法,并已開始通過計(jì)算部件間隙的相對(duì)位移來進(jìn)行異響診斷,但是并未形成一套完整可靠的異響控制方法。
對(duì)于電動(dòng)SUV 來說,沒有了發(fā)動(dòng)機(jī)的噪聲掩蓋,內(nèi)飾件的異響成為噪聲的主要來源之一。另外,汽車輕量化也使得異響出現(xiàn)的概率大大增加。異響是顧客不希望聽到的聲音,顧客對(duì)異響的產(chǎn)生會(huì)有極大的反感,甚至?xí)?duì)汽車的質(zhì)量產(chǎn)生質(zhì)疑。因此,當(dāng)前對(duì)異響問題進(jìn)行預(yù)防及控制是必不可少的[1]。課題中以副儀表板為研究對(duì)象進(jìn)行異響分析,通過卡扣剛度試驗(yàn)結(jié)合CAE 仿真分析,根據(jù)課題要求的副儀表板模態(tài)目標(biāo)值,通過模態(tài)分析找出容易出現(xiàn)的異響風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并對(duì)其進(jìn)行模態(tài)優(yōu)化分析。針對(duì)模態(tài)已達(dá)標(biāo)的模型在SNRD中基于E_Line 建模法對(duì)存在異響風(fēng)險(xiǎn)的邊界進(jìn)行異響分析,使副儀表板異響問題在前期設(shè)計(jì)階段降到最低。
圖1(Buzz、Squeak、Rattle)異響示意圖Fig.1(Buzz,Squeak,Rattle)Schematic Diagram
異響問題產(chǎn)生的機(jī)理主要有三類,其運(yùn)動(dòng)示意圖,如圖1 所示。(1)由于結(jié)構(gòu)振動(dòng)或共振而發(fā)出的嗡嗡聲,即振動(dòng)異響(Buzz);(2)由于兩個(gè)或兩個(gè)以上部件表面接觸滑動(dòng)、摩擦產(chǎn)生的尖銳的吱吱聲,即摩擦異響(Squeak);(3)由于相鄰零部件之間撞擊而產(chǎn)生的咔嗒聲,即敲擊異響(Rattle)[2]。零部件的尺寸公差、裝配精度、接觸面材料的兼容性、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量問題等是引起異響的主要原因。對(duì)于汽車副儀表板這種內(nèi)飾件來說,其結(jié)構(gòu)部件多為塑料件,各部件之間大多是通過卡扣卡接或者是螺釘緊固等方式固定。但這種卡接緊固方式容易造成異響問題,其原因只要有以下幾點(diǎn):(1)部件通過卡扣卡接,當(dāng)汽車行駛時(shí)受到路面激勵(lì)時(shí),這些卡接部位容易發(fā)生相對(duì)位移;(2)當(dāng)塑料件在外界溫度變化及受到變動(dòng)載荷時(shí),在卡接緊固部位的間隙產(chǎn)生變化導(dǎo)致連接松動(dòng)使部件產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)極易出現(xiàn)摩擦或敲擊異響;(3)內(nèi)飾件總成(如主、副儀表板)結(jié)構(gòu)本身的存在弱點(diǎn),使其極易產(chǎn)生共振異響[3-8]。因此,為降低因卡接緊固造成的異響問題,對(duì)課題中副儀表板所使用卡扣的動(dòng)態(tài)剛度進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試。
在進(jìn)行CAE 分析過程中,卡扣插拔方向的剛度對(duì)分析結(jié)果影響較大,又考慮到工裝加工精度和數(shù)據(jù)結(jié)果可靠性的問題,本課題中卡扣的動(dòng)態(tài)剛度試驗(yàn)只進(jìn)行了插拔方向的測(cè)試??凼芰Ψ较蚣翱墼囼?yàn)機(jī),如圖2 所示。
圖2 卡扣受力方向及卡扣試驗(yàn)機(jī)Fig.2 Buckle Force Direction and Buckle Testing Machine
在試驗(yàn)室室內(nèi)溫度為(22±2)℃的環(huán)境下進(jìn)行卡扣剛度試驗(yàn),試驗(yàn)卡扣動(dòng)態(tài)剛度測(cè)試結(jié)果曲線,如圖3 所示。
圖3 試驗(yàn)卡扣剛度曲線Fig.3 Stiffness Curves of Testing Buckle
為模擬卡扣在實(shí)際工況下會(huì)受到的激勵(lì)和壓縮量,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)卡扣動(dòng)態(tài)剛度的測(cè)試激振頻率為(1~100)Hz,壓縮量幅值為0.1mm,預(yù)載為0N。試驗(yàn)卡扣動(dòng)態(tài)剛度值結(jié)果,如表1 所示。其中X、Y向卡扣剛度為經(jīng)驗(yàn)值。
表1 試驗(yàn)卡扣剛度值Tab.1 Testing Buckles Stiffness Value
在Hypermesh 環(huán)境下,對(duì)該課題中副儀表板進(jìn)行有限元建模。為準(zhǔn)確反映實(shí)車結(jié)構(gòu)與力學(xué)特性,該副儀表板有限元模型采用(5*5)mm 的殼單元進(jìn)行模擬,結(jié)合卡扣剛度試驗(yàn),對(duì)副儀表板卡扣連接采用RBE3+CBUSH+RBE3 單元進(jìn)行模擬(CBUSH 剛度值為試驗(yàn)值,如表1 所示。在螺釘緊固部位采用RBE2 單元進(jìn)行模擬。另外,本課題中副儀表板采用的是滑軌式,依據(jù)實(shí)際運(yùn)動(dòng)情況,對(duì)部分卡接部件部位釋放自由度[9]。
異響是一種由低頻振動(dòng)引起的高頻噪聲,對(duì)于異響分析只關(guān)注(0~100)Hz 以內(nèi)的模態(tài)。依據(jù)經(jīng)驗(yàn),副儀表板各子部件關(guān)注模態(tài)集中在(0~50)Hz,因此本課題副儀表板模態(tài)分析頻率范圍設(shè)置為(0~50)Hz。為了能真實(shí)反映副儀表板與車身的連接狀態(tài),分析中對(duì)副儀表板總成進(jìn)行SPC 全約束處理,副儀表板(Console)有限元模型,如圖4 所示。
圖4 副儀表板有限元模型及邊界約束Fig.4 Finite Element Model and Boundary Constraints of Console
模態(tài)分析是研究機(jī)械結(jié)構(gòu)固有振動(dòng)特性的一種近似方法,每階模態(tài)都有其特定的固有頻率、阻尼比及模態(tài)振型。對(duì)于副儀表板的模態(tài)分析可以忽略阻尼,其動(dòng)力學(xué)方程可表示為:
式中:[M]—質(zhì)量矩陣;[K]—?jiǎng)偠染仃?;{x}—位移;{φ}—模態(tài)向量;ω—模態(tài)頻率;由以上述公式即可得出,只要有振動(dòng)產(chǎn)生就會(huì)產(chǎn)生位移。
若設(shè)置系統(tǒng)有n階振動(dòng)系統(tǒng),可以求出系統(tǒng)有n個(gè)特征值(頻率)以及n個(gè)特征向量(振型)[10]。本課題車型為電動(dòng)SUV,其零部件振動(dòng)主要來自路面激勵(lì)。為了減少副儀表板總成振動(dòng),保證其振動(dòng)頻率平緩,降低其異響風(fēng)險(xiǎn)性,依據(jù)課題要求和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累以及參照其它車型整體模態(tài)目標(biāo)值,設(shè)定副儀表板在約束狀態(tài)下的整體模態(tài)頻率目標(biāo)值為不低于25Hz。副儀表板模態(tài)計(jì)算結(jié)果振型,如圖5 所示。
圖5 副儀表板模態(tài)振型及應(yīng)變能圖Fig.5 Console Mode and Strain Energy Chart
通過副儀表板模態(tài)振型、應(yīng)變能云圖及對(duì)應(yīng)的模態(tài)頻率分析得出,副儀表板的整體模態(tài)為22.76Hz 尚未達(dá)到目標(biāo)值(25Hz),存在較大的異響風(fēng)險(xiǎn),為降低異響風(fēng)險(xiǎn)性需要采取相應(yīng)優(yōu)化方案對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化分析。
(1)對(duì)副儀表板的整體模態(tài)振型分析得出,在副儀表板底部上下振動(dòng)幅度較大,且面積較大,缺少剛度加強(qiáng)結(jié)構(gòu),極易產(chǎn)生敲擊異響。
優(yōu)化方案一:在基礎(chǔ)板模型BASE 基礎(chǔ)上,將副儀表板下圖所示部位增加四個(gè)螺栓連接,對(duì)其進(jìn)行緊固處理,如圖6(a)所示。優(yōu)化方案OPT1,如圖6(b)所示。對(duì)副儀表板實(shí)施優(yōu)化方案一后,副儀表板整體模態(tài)為22.98Hz,提升0.22Hz。
圖6 增加四個(gè)螺柱優(yōu)化方案(一)Fig.6 Optimization Scheme of Adding Four Studs(1)
(2)通過分析副儀表板結(jié)構(gòu),根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)原則發(fā)現(xiàn)副儀表板底部?jī)蓚?cè)螺釘分布位置不合理。
優(yōu)化方案二:在優(yōu)化方案OPT1 基礎(chǔ)上,將副儀表板左右兩側(cè)各增加一個(gè)螺釘緊固,如圖7(a)所示。優(yōu)化方案OPT2,如圖7(b)所示。對(duì)副儀表板實(shí)施優(yōu)化方案OPT2 后,副儀表板整體模態(tài)為25.05Hz,提升2.07Hz,已達(dá)標(biāo)。
圖7 增加四個(gè)螺柱優(yōu)化方案(二)Fig.7 Optimization Scheme of Adding Four Studs(2)
(3)為驗(yàn)證優(yōu)化方案效果的可靠性,將副儀表板左右兩側(cè)原有螺釘孔前移至優(yōu)化方案OPT2 中添加螺釘?shù)南鄳?yīng)位置,如圖(8)所示。優(yōu)化方案CASE1,如圖8(b)所示。副儀表板整體模態(tài)為24.66Hz,提升1.90Hz,方案有效,為節(jié)省成本可取代OPT2。
圖8 螺柱前移驗(yàn)證優(yōu)化方案Fig.8 The Stud Forward Movement Verifies the Optimization Scheme
(4)為了研究副儀表板產(chǎn)生異響的原因,根據(jù)基礎(chǔ)版模態(tài)振型我們猜想卡扣的剛度可能是導(dǎo)致副儀表板整體模態(tài)偏低的原因之一。為此,將卡扣卡接通過RBE3+CBUSH+RBE3 單元模擬修改為RBE3+RBE2+RBE3 單元模擬(優(yōu)化方案四),其它條件不變,并對(duì)其實(shí)行上述優(yōu)化方案后副儀表板模態(tài)已達(dá)標(biāo),其相應(yīng)的模態(tài)振型圖,如圖9 所示。綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、有效性、可實(shí)施性以及可靠性,對(duì)副儀表板整體模態(tài)提出以上四種優(yōu)化方案中,優(yōu)化方案OPT1、CASE1已被采用實(shí)施。
圖9 模態(tài)振型及應(yīng)變能圖Fig.9 Mode and Strain Energy Chart
直接異響分析研究的主要是Rattle 與Squeak 兩種,這兩種異響問題主要與部件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)有關(guān),通過瞬態(tài)響應(yīng)分析,計(jì)算模型相鄰部件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)位移,結(jié)合材料兼容特性與環(huán)境,對(duì)潛在異響問題點(diǎn)進(jìn)行分析、并及時(shí)驗(yàn)證及整改風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
在對(duì)副儀表板進(jìn)行直接異響分析之前的準(zhǔn)備工作如下:(1)進(jìn)行異響分析是在副儀表板模態(tài)達(dá)標(biāo)的前提下進(jìn)行;(2)根據(jù)課題需要,對(duì)相似車型的副儀表以不同車速在不同道路路況下進(jìn)行實(shí)車路譜的采集。其中對(duì)副儀表板的載荷路譜激勵(lì)點(diǎn)位置,如圖10 所示。(3)根據(jù)課題提供的副儀表板內(nèi)飾設(shè)計(jì)公差規(guī)范(DTS)對(duì)副儀表板內(nèi)飾件間的存在異響風(fēng)險(xiǎn)的邊界按照異響產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行邊界挑選;(4)對(duì)存在摩擦異響(Squeak)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)飾邊界通過使用ZINS Ziegler SSP-01 材料試驗(yàn)機(jī),如圖11 所示。獲得不同溫度、濕度條件下的單個(gè)脈沖滑動(dòng)位移,如圖12 所示。將挑選好的DTS、材料對(duì)脈沖率、載荷路譜輸入SNRD 模塊中利用E_Line 建模法對(duì)副儀表板進(jìn)行異響分析,經(jīng)分析得出存在異響風(fēng)險(xiǎn)的邊界,如圖13 所示(一個(gè)區(qū)域存在Rattle 風(fēng)險(xiǎn))。本次分析中針對(duì)存在Rattle 風(fēng)險(xiǎn)的邊界對(duì)其進(jìn)行DTS 下偏差調(diào)整優(yōu)化,優(yōu)化結(jié)果,如圖14 所示。由上圖優(yōu)化結(jié)果可得出,副儀表板的子系統(tǒng)部件的間隙設(shè)計(jì)過小,設(shè)計(jì)間隙過小也是引起敲擊異響的重要原因之一。
圖10 副儀表板載荷路譜采集激勵(lì)點(diǎn)Fig.10 Acquisition of Excitation Points for Console Spectrum
圖11 ZINS Ziegler SSP-01 材料試驗(yàn)機(jī)Fig.11 ZINS Ziegler SSP-01 Material Testing Machine
圖12 單個(gè)脈沖滑動(dòng)位移Fig.12 Single Pulse Sliding Displacement
圖13 Rattle 分析結(jié)果Fig.13 Rattle Analysis Results
圖14 Rattle 優(yōu)化分析結(jié)果Fig.14 Rattle Optimization Analysis Results
從異響產(chǎn)生機(jī)理及原因角度出發(fā),以某款電動(dòng)SUV 的副儀表板為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行了卡扣剛度試驗(yàn)、路譜采集試驗(yàn),通過模態(tài)及模態(tài)優(yōu)化分析、異響分析,最終使副儀表板整體模態(tài)達(dá)到目標(biāo)值,并針對(duì)直接異響分析得出的異響風(fēng)險(xiǎn)邊界提出修正風(fēng)險(xiǎn)邊界DTS 的優(yōu)化措施。通過對(duì)本課題研究分析得出:在新車型開發(fā)初期,運(yùn)用試驗(yàn)法、間接與直接異響分析對(duì)副儀表板總成異響風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有意識(shí)的評(píng)估、預(yù)防及控制,可有效減少后期重復(fù)修改的成本和工作時(shí)間。