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        免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑工業(yè)應(yīng)用

        2020-07-21 04:41:14袁輝志劉增讓
        硫酸工業(yè) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:克勞斯床層硫磺

        袁輝志,劉增讓

        (中國石油化工股份有限公司齊魯分公司研究院,山東淄博 255400)

        根據(jù)GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,2017年7月1日起硫磺裝置大氣污染物二氧化硫排放濃度限值執(zhí)行ρ(SO2)<400 mg/m3,特別地區(qū)執(zhí)行ρ(SO2)<100 mg/m3,而且在硫磺裝置開停工期間也要實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

        硫磺回收尾氣加氫催化劑主要以Co、Mo、Ni、W等為活性金屬組分,這些金屬組分主要以氧化態(tài)形式存在于催化劑中,加氫活性低,需經(jīng)硫化后才能最大限度地發(fā)揮尾氣加氫催化劑的作用。但硫化過程中裝置操作經(jīng)常出現(xiàn)催化劑床層超溫、硫化態(tài)催化劑被氫氣還原等一系列問題,導(dǎo)致催化劑加氫活性降低或失活。為此,中國石油化工股份有限公司齊魯分公司研究院開發(fā)了免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑[1-2],該催化劑成功應(yīng)用于某石化企業(yè)20 kt/a硫磺回收裝置上。免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑裝填于加氫反應(yīng)器前已是硫化態(tài),具有初始活性高、床層溫升快的特點(diǎn),能有效地保護(hù)催化劑,既減少了裝置的開工時(shí)間,節(jié)約了燃料氣和電,又保證了開工期間的煙氣SO2達(dá)標(biāo)排放。

        1 催化劑裝填

        催化劑物化性質(zhì)見表1。

        表1 催化劑物化性質(zhì)

        利用該企業(yè)20 kt/a硫磺裝置停工機(jī)會(huì),對(duì)加氫反應(yīng)器進(jìn)行免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑裝填,裝填方案如下:

        底部首先裝填φ16 mm惰性瓷球1.125 t,耙平后裝填高度105 mm;瓷球之上裝填免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑5.88 t,耙平后裝填高度905 mm;繼續(xù)裝填φ16 mm惰性瓷球1.125 t,耙平后裝填高度90 mm。

        由于加氫催化劑為免硫化型催化劑,故采用無氧裝填,在裝填過程中沒有出現(xiàn)集中或大量放熱的情況。

        2 裝置開工

        一、二級(jí)克勞斯反應(yīng)器床層以制硫爐燃燒天然氣的尾氣為載氣進(jìn)行升溫,其中一級(jí)反應(yīng)器升溫至210 ℃,二級(jí)反應(yīng)器升溫至220 ℃,待引酸性氣。

        尾氣加氫反應(yīng)器床層以氮?dú)鉃檩d氣,建立升溫循環(huán),床溫升至230 ℃,待引克勞斯尾氣。

        2019年9 月9 日,制硫單元運(yùn)行正常,8:00克勞斯尾氣開始切入尾氣加氫單元??藙谒刮矚馇腥牒蠹託浞磻?yīng)器床層溫度變化見圖1。

        圖1 加氫反應(yīng)器床層溫度

        由圖1可以看出:克勞斯尾氣切入前加氫反應(yīng)器入口溫度最高為231 ℃,尾氣切入后加氫反應(yīng)器床層溫度逐漸升高至250~260 ℃,催化劑活性得以迅速體現(xiàn)。

        裝置運(yùn)行期間pH值在線儀的急冷水實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)見圖2。

        圖2 裝置開工期間急冷水pH值數(shù)據(jù)

        開工期間排放煙氣SO2濃度數(shù)據(jù)見圖3。

        圖3 排放煙氣SO2數(shù)據(jù)濃度

        從圖2和圖3可以看出,克勞斯尾氣切入尾氣加氫單元過程,裝置急冷塔、吸收塔運(yùn)行正常,急冷水pH值始終保持在7.2左右,排放煙氣ρ(SO2)全程低于50 mg/m3,表明免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑成功應(yīng)用,具有起活快、活性高的特點(diǎn)。

        5.1 課堂實(shí)錄 現(xiàn)以“設(shè)計(jì)、制作生態(tài)缸并檢測其穩(wěn)定性”實(shí)驗(yàn)為例。該實(shí)驗(yàn)教材中第4章“生態(tài)學(xué)”理論知識(shí)基礎(chǔ)上的探究實(shí)驗(yàn),是以小組為單位的探究活動(dòng)。該實(shí)驗(yàn)可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行,整個(gè)實(shí)驗(yàn)要持續(xù)數(shù)周,學(xué)生每天同一時(shí)間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)觀察記錄,利用傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析。

        3 裝置開工后運(yùn)行情況考察

        2019年9 月10 日,隨著其他裝置開工運(yùn)行,20 kt/a硫磺裝置運(yùn)行負(fù)荷由50%左右提高至72%,對(duì)裝置進(jìn)行了為期10 d的開工運(yùn)行情況考察??疾炱陂g,裝置各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行正常,排放煙氣ρ(SO2)<50 mg/m3,遠(yuǎn)低于國家環(huán)保法規(guī)規(guī)定的ρ(SO2)<100 mg/m3;pH值在線儀數(shù)據(jù)顯示急冷水pH值始終保持在7.2左右,表明尾氣加氫催化劑運(yùn)行良好,表現(xiàn)出優(yōu)異的SO2加氫活性,免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)達(dá)到預(yù)期效果。

        尾氣加氫反應(yīng)器開工運(yùn)行后溫升一般維持在 33~37 ℃,其主要運(yùn)行參數(shù)見表2~3。

        表2 加氫反應(yīng)器主要運(yùn)行參數(shù)

        表3 尾氣處理單元主要運(yùn)行參數(shù)

        4 裝置標(biāo)定

        裝置穩(wěn)定運(yùn)行1個(gè)月后,于2019年10月10-12日對(duì)裝置運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)定,尤其對(duì)尾氣加氫反應(yīng)器的運(yùn)行進(jìn)行了詳細(xì)考察。硫磺回收單元運(yùn)行參數(shù)見表4,加氫反應(yīng)器運(yùn)行參數(shù)見表5,尾氣處理單元運(yùn)行參數(shù)見表6。為了方便對(duì)比氧化態(tài)尾氣加氫催化劑的運(yùn)行情況, 2016年1月該硫磺裝置使用氧化態(tài)尾氣加氫催化劑1個(gè)月時(shí)的加氫反應(yīng)器運(yùn)行數(shù)據(jù)見表7。

        表4 硫磺回收單元運(yùn)行參數(shù)

        表5 加氫反應(yīng)器運(yùn)行參數(shù)

        表6 尾氣處理單元運(yùn)行參數(shù)

        表7 2016年1月加氫反應(yīng)器運(yùn)行參數(shù)

        從表4可以看出:一級(jí)反應(yīng)器的溫升70 ℃左右,二級(jí)反應(yīng)器的溫升13 ℃,相比開工初期裝置的運(yùn)行負(fù)荷有一定提高,反應(yīng)器的溫升也相應(yīng)提高。一級(jí)反應(yīng)器的溫升較高,表明絕大部分催化反應(yīng)在一級(jí)反應(yīng)器就已完成,只有少量反應(yīng)在二級(jí)反應(yīng)器進(jìn)行,說明制硫單元催化劑運(yùn)行正常。

        從表5和表7可以看出:加氫反應(yīng)器的入口溫度保持在230~232 ℃,床層溫升一般維持在55~57℃,相比開工初期有了顯著提高,這一方面是由于裝置處理負(fù)荷提高,另一方面是該裝置使用了齊魯分公司研究院開發(fā)的LS-DeGAS降低硫磺回收裝置煙氣SO2排放技術(shù),將液硫脫氣廢氣引入加氫反應(yīng)器處理,其攜帶的微量氧使得床層溫度升高。相比2016年1月的運(yùn)行數(shù)據(jù),除床層溫升有所提高外,其他變化不大。

        從表6可以看出,急冷塔出口φ(H2)控制在1.9%~2.2%,急冷水pH值保持在7.5左右,說明加氫效果良好,未發(fā)生SO2穿透現(xiàn)象。

        為考察免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑的催化活性,對(duì)尾氣加氫反應(yīng)器的出入口氣體組成進(jìn)行了采樣分析,具體數(shù)據(jù)見表8。為了方便對(duì)比氧化態(tài)尾氣加氫催化劑的運(yùn)行情況, 2016年1月硫磺裝置使用LSH-03氧化態(tài)尾氣加氫催化劑1個(gè)月時(shí)的數(shù)據(jù)見表9。

        表8 2019年10月加氫反應(yīng)器的出入口氣體硫化物組成

        表9 2016年1月加氫反應(yīng)器的出入口氣體硫化物組成

        由于無法直接測定加氫反應(yīng)器出口氣體中的有機(jī)硫組分的含量,為能更加精確地考察催化劑的水解活性,選擇吸收塔凈化氣進(jìn)行微量硫化物的分析。這是由于吸收塔凈化氣相比加氫反應(yīng)器出口氣體只是進(jìn)行了硫化氫氣體的脫除,有機(jī)硫在脫除硫化氫的過程中并不能被脫除,吸收塔凈化氣中的有機(jī)硫含量可間接反映加氫反應(yīng)器出口氣體中的有機(jī)硫含量。吸收塔凈化氣硫化物的分析結(jié)果見表10。

        表10 吸收塔凈化氣硫化物分析結(jié)果

        從表10可以看出:吸收塔凈化氣中φ(H2S)在0.001 5%~0.001 9%,φ(COS)在0.000 7%~0.001 3%。

        標(biāo)定期間急冷水pH值在線儀數(shù)據(jù)顯示急冷水pH值始終保持在7.2左右,期間一直沒有注堿,這表明尾氣加氫催化劑運(yùn)行良好,加氫反應(yīng)器無SO2穿透。

        標(biāo)定期間堿洗前煙氣SO2濃度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)見圖4,煙氣在線儀SO2排放濃度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)見圖5。

        從圖4可以看出:堿洗前煙氣ρ(SO2)在65~110 mg/m3。

        圖4 標(biāo)定期間堿洗前煙氣SO2濃度

        圖5 標(biāo)定期間排放煙氣SO2濃度

        從圖5可以看出:排放煙氣ρ(SO2)始終低于50 mg/m3,一直保持在3~10 mg/m3,遠(yuǎn)低于GB 31570—2015規(guī)定的ρ(SO2)<100 mg/m3的排放限值。這也說明免硫化尾氣加氫催化劑運(yùn)行良好。

        5 結(jié)論

        1)免硫化克勞斯尾氣加氫催化劑采用無氧裝填,在裝填過程中沒有出現(xiàn)集中、大量放熱的情況,確保催化劑自身的安全。

        2)開工過程排放煙氣ρ(SO2)全程低于50 mg/m3,免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑具有起活快、活性高的特點(diǎn)。

        3)裝置穩(wěn)定運(yùn)行一個(gè)月后,標(biāo)定結(jié)果表明:裝置運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)參數(shù)在正常范圍內(nèi),免硫化型克勞斯尾氣加氫催化劑運(yùn)行良好,催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的活性,裝置排放煙氣ρ(SO2)在3~10 mg/m3,遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值。

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