茍敏剛,張 志,于興良,賀彩琴
(陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司,陜西鳳縣 721707)
陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司選礦廠于1996年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理量為800 t/d,通過技術(shù)改造,2011年實(shí)際日處理礦石已經(jīng)達(dá)到1 080 t,年處理原礦石36.6萬(wàn)t。碎礦系統(tǒng)為三段一閉路工藝流程,承擔(dān)主要破碎任務(wù)的中、細(xì)碎和篩分設(shè)備均已使用20多年,設(shè)備老化嚴(yán)重,性能下降,嚴(yán)重影響了破碎生產(chǎn)能力,浪費(fèi)了能耗,成為制約生產(chǎn)的主要因素;加之隨著礦山資源日益貧化,選礦成本日益增高,在不改變現(xiàn)有工藝的情況下,“多碎少磨”就顯得尤為重要。針對(duì)設(shè)備陳舊老化現(xiàn)狀并結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,堅(jiān)持“多碎少磨”的選礦設(shè)計(jì)理念,走改造、挖潛增效之路,對(duì)碎礦主要設(shè)備進(jìn)行更新改造,進(jìn)一步強(qiáng)化“多碎少磨”效果,以達(dá)到提高選廠生產(chǎn)能力,降本增效的目的[1]。
鉛硐山鉛鋅礦屬于沉積改造型層控礦床,主要金屬礦物為閃鋅礦、方鉛礦、菱鋅礦、白鉛礦、褐鐵礦、黃鐵礦,少量含銀硫化礦等;非金屬礦物有方解石、白云石、石英、碳質(zhì)等。礦石構(gòu)造主要為條帶狀、微層狀、團(tuán)塊狀、網(wǎng)脈狀、扁豆?fàn)?、斑點(diǎn)狀等。結(jié)構(gòu)有他形粒狀、自形與半自形等,鉛鋅礦物屬微粒-微細(xì)粒不規(guī)則嵌布類型。原礦密度為2.97 t/m3,礦石硬度8~12,屬中硬度可碎性礦石。礦石多元素分析結(jié)果見表1,原礦粒度組成見表2。
表1 礦石多元素分析結(jié)果 %
碎礦系統(tǒng)為三段一閉路工藝流程,如圖1所示,生產(chǎn)工藝中設(shè)置預(yù)先和檢查兩次篩分,具體流程為:≤500 mm的原礦經(jīng)過PE600×900顎式破碎機(jī)破碎,粗碎產(chǎn)品進(jìn)入中碎YA1536振動(dòng)篩預(yù)先篩分(篩孔18 mm×18 mm),篩上物料進(jìn)入中碎PYYB1219圓錐破碎機(jī),中碎后的物料進(jìn)入細(xì)碎YA1842振動(dòng)篩檢查篩分(篩孔18 mm×18 mm),篩下物料與預(yù)先篩分合格物料一并進(jìn)入粉礦倉(cāng),篩上物料返回細(xì)碎PYYD1208圓錐破碎機(jī)循環(huán)破碎,最終產(chǎn)品粒度控制在-15 mm粒級(jí)≥90%。
表2 原礦粒度組成
圖1 碎礦工藝流程
1.設(shè)備方面:一是中、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)和篩分設(shè)備已使用20多年,設(shè)備老化,性能嚴(yán)重下降,處理能力滿足不了目前生產(chǎn)需要。尤其是從2008年開始,選礦廠原礦處理量逐年擴(kuò)大,2011年選礦處理能力已經(jīng)達(dá)到1 080 t/d,在產(chǎn)能的提升過程中,原有的破碎設(shè)備面臨著破碎產(chǎn)品粒度偏大、小時(shí)處理能力偏小、設(shè)備生產(chǎn)效率低以及破碎系統(tǒng)開機(jī)時(shí)間長(zhǎng)等制約生產(chǎn)的問題,特別是中碎、細(xì)碎和篩分設(shè)備已不能適應(yīng)處理量不斷增加的生產(chǎn)要求;二是中、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)設(shè)備故障率高,檢修搶修頻繁,平均檢修時(shí)間為6~8 h,最長(zhǎng)可達(dá)12 h,也影響了正常生產(chǎn);三是篩分設(shè)備面積嚴(yán)重不足,篩分效率低,合格物料不能及時(shí)篩出,循環(huán)負(fù)荷量大,影響了圓錐破碎機(jī)的工作效率,增加了設(shè)備能耗。
2.對(duì)磨礦系統(tǒng)的影響:最終破碎產(chǎn)品粒度較粗,產(chǎn)品粒級(jí)中粗粒級(jí)含量較高,入磨粒度15~10 mm占37.97%,影響了球磨生產(chǎn)能力的提高,制約了生產(chǎn)。
綜合以上可以看出:破碎與篩分設(shè)備問題是碎礦流程的瓶頸,制約著流程的正常運(yùn)行和處理能力的提高。因此,采用高效破碎與篩分設(shè)備,提高設(shè)備工作效率,降低破碎產(chǎn)品粒度成為必然選擇。
在不改變碎礦工藝的情況下,正確選用新型高效的破碎和篩分設(shè)備是實(shí)現(xiàn)多碎少磨最有效的方法。根據(jù)流程考察以及對(duì)存在問題的分析結(jié)果,選礦廠決定對(duì)目前使用的中、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)和振動(dòng)篩進(jìn)行更新?lián)Q代,以增加碎礦作業(yè)的總破碎比與提高篩分作業(yè)效率,盡量減少破碎合格產(chǎn)品再循環(huán)進(jìn)入破碎機(jī),減少不必要的能耗和提高破碎機(jī)的生產(chǎn)能力,暢通破碎系統(tǒng)生產(chǎn)流程,為后續(xù)磨礦作業(yè)創(chuàng)造條件。
選礦廠分別于2013年、2016年,將破碎車間兩臺(tái)服務(wù)年限到期的中、細(xì)碎單缸液壓圓錐破碎機(jī),更新為高效節(jié)能的山特維克CH430圓錐破碎機(jī)。
山特維克CH430圓錐破碎機(jī)設(shè)計(jì)先進(jìn),機(jī)體緊湊,破碎能力強(qiáng),產(chǎn)品粒形較好。其主要特點(diǎn)為:(1)按重型工況設(shè)計(jì),主軸上下兩點(diǎn)支撐,受力條件好;(2)腔形變化較多,恒定破碎腔設(shè)計(jì)使襯板磨損周期內(nèi)給料和生產(chǎn)能力保持穩(wěn)定,可顯著降低運(yùn)行成本;(3)偏心襯套可設(shè)置4種偏心距,使設(shè)備的靈活性和適應(yīng)性大大增強(qiáng);(4)配備智能型排料口調(diào)節(jié)系統(tǒng),可使破碎機(jī)的性能達(dá)到最大化;(5)先進(jìn)的襯板磨損量控制功能、自動(dòng)補(bǔ)償功能、運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄查詢功能以及方便的網(wǎng)絡(luò)通信功能,能顯著提高設(shè)備的維護(hù)水平。
設(shè)備更新后,提高了中、細(xì)碎作業(yè)破碎比,均衡了中、細(xì)碎作業(yè)負(fù)荷率,解決了以前生產(chǎn)中排礦產(chǎn)品粒度粗、粒度不均等問題,破礦效果十分明顯。改造前后破碎生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見表3。
表3 改造前后破碎生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
篩分系統(tǒng)承擔(dān)著整個(gè)碎礦流程的主要篩分任務(wù),作用十分重要,篩分效率的高低直接影響著合格產(chǎn)品的多少和物料質(zhì)量。
1.2017 年9月將細(xì)碎振動(dòng)篩更新為2YA1842振動(dòng)篩,細(xì)碎振動(dòng)篩設(shè)備性能參數(shù)對(duì)比見表4。
表4 細(xì)碎振動(dòng)篩設(shè)備性能參數(shù)對(duì)比
經(jīng)過試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)細(xì)碎圓錐頻繁出現(xiàn)堵塞溢礦且循環(huán)負(fù)荷偏大情況。針對(duì)此問題,對(duì)細(xì)碎振篩的給礦物料進(jìn)行了取樣篩分,結(jié)果為70~10 mm粒級(jí)占67.37%,+25 mm粒級(jí)占12.86%,粗粒級(jí)含量占比較大。根據(jù)取樣考查結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況,分析主要原因?yàn)椋阂皇钦窈Y上、下層篩網(wǎng)負(fù)荷率不合理,上層篩網(wǎng)孔徑偏小,大部分物料下不去,含有大量粉礦的物料進(jìn)入細(xì)碎圓錐,影響了設(shè)備處理能力和工作效率;二是篩網(wǎng)孔徑為方形孔,對(duì)扁平和條形礦粒的篩分效果較差,影響了篩分效率。
綜合以上,采取了調(diào)整篩網(wǎng)孔徑的優(yōu)化措施:一是將上層篩孔徑14 mm×14 mm變?yōu)?5 mm×25 mm,充分發(fā)揮上層大尺寸篩網(wǎng)對(duì)物料的疏松作用;二是將下層篩方形孔徑12 mm×12 mm變?yōu)榫匦慰讖?2 mm×20 mm,充分發(fā)揮下層篩子對(duì)細(xì)粒級(jí)的主要篩分作用,以及增強(qiáng)扁平和條形顆粒的透篩率,減小碎礦的循環(huán)負(fù)荷,最大化提高破碎效率和篩分效果。
經(jīng)過優(yōu)化改造,上、下層篩負(fù)荷率得到了合理分配,篩分效率提高到了89%以上,篩下產(chǎn)品中細(xì)粒級(jí)含量明顯增多。
2.2018 年6月將中碎振動(dòng)篩進(jìn)行了更新,仍為單層篩,孔徑確定為12 mm×20 mm,同樣也是增強(qiáng)扁平和條形顆粒的透篩率。改造后,中碎預(yù)先篩分工作效率由54%提高到了70%以上。
通過對(duì)篩分系統(tǒng)設(shè)備更新以及優(yōu)化改造,碎礦產(chǎn)品粒度控制到了12 mm以下,細(xì)粒級(jí)-10 mm含量由52.31%提高到了80.64%,既提高了細(xì)粒級(jí)的篩分效率,減少了進(jìn)入中碎的細(xì)粒級(jí)含量,又減小了篩下產(chǎn)物的粒度,增強(qiáng)了篩分效果。改造前后破碎生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見表5。
表5 改造前后破碎生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
改造后,碎礦產(chǎn)品粒度控制到了-12 mm占90.44%,碎礦產(chǎn)品粒度組成發(fā)生明顯變化,細(xì)粒級(jí)-10 mm含量提高了28.33%,達(dá)到80.64%;易磨粒級(jí)-5 mm含量提高了7.89%。在保證磨礦細(xì)度-0.074 mm 73%~75%的情況下,球磨機(jī)處理能力提高了 120 t/d,總動(dòng)力成本降低了 1.57 kWh/t,球耗降低了0.04 kg/t,年增加經(jīng)濟(jì)效益約500萬(wàn)元以上,有效控制了生產(chǎn)成本,給企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。碎礦系統(tǒng)改造前后,最終產(chǎn)品粒度組成對(duì)比見表6、生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比見表7(表中數(shù)據(jù)摘自生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表)。
表6 改造前后碎礦最終產(chǎn)品粒度組成對(duì)比
表7 改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比
另外,碎礦系統(tǒng)每天開機(jī)時(shí)間控制在9.8 h左右,與之前比較減少了約1.7 h,設(shè)備維護(hù)檢修有了時(shí)間保證,減少了設(shè)備故障,促進(jìn)了設(shè)備的良好運(yùn)行。
1.在沒有改變碎礦工藝的情況下,通過更新破碎、篩分主要設(shè)備以及對(duì)篩網(wǎng)孔徑的優(yōu)化改造,降低了碎礦產(chǎn)品粒度,大幅提高了-10 mm粒級(jí)含量,強(qiáng)化了“多碎少磨”效果,達(dá)到了增產(chǎn)降本,創(chuàng)造效益的目的。
2.針對(duì)設(shè)備陳舊現(xiàn)狀,走改造、挖潛增效之路,抓住制約生產(chǎn)的瓶頸,解決了困擾生產(chǎn)的難點(diǎn)。