中油(新疆)石油工程有限公司設(shè)計分公司
新疆油田公司從“九五”開始加大了復(fù)合驅(qū)提高采收率的現(xiàn)場試驗研究力度,先后開展了聚合物驅(qū)、弱堿三元復(fù)合驅(qū)等多種提高采收率技術(shù)的現(xiàn)場試驗。國內(nèi)三次采油研究發(fā)現(xiàn),復(fù)合驅(qū)技術(shù)在很大程度上延緩了各大油田產(chǎn)量遞減的速度,已成為老油田產(chǎn)量接替的主要措施,在油藏含水95%~98%時進行復(fù)合驅(qū),可提高采收率幅度18.2%~16.7%。為了確保復(fù)合驅(qū)現(xiàn)場試驗及工業(yè)化的順利實施,地面工藝技術(shù)的研究與驅(qū)油試驗同步開展,并隨著驅(qū)油技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,形成了適合新疆油田礫巖油藏復(fù)合驅(qū)現(xiàn)場試驗和工業(yè)化推廣應(yīng)用的地面特色配注技術(shù)[1-3]。
復(fù)合驅(qū)配注系統(tǒng)的關(guān)鍵在于降低黏度損失,地面系統(tǒng)配注工藝聚合物黏損的主要環(huán)節(jié)在注聚泵、靜態(tài)混合器以及管道上,經(jīng)調(diào)研國內(nèi)油田黏損一般在15%~20%[4],找出低黏損工藝對于配注系統(tǒng)至關(guān)重要。新疆油田復(fù)合驅(qū)屬于礫巖油藏,礫巖油藏與砂巖油藏性質(zhì)相差較大,對地面的配注要求更高,礫巖油藏非均質(zhì)性極大,要求個性化配注。由于單井注入量、注入濃度、注入壓力均不一致,導(dǎo)致地面配注系統(tǒng)存在以下難題:①注入體系調(diào)控難度大,注入井壓差、系統(tǒng)黏度損失大,要求進行個性化配注;②弱堿三元配注系統(tǒng)結(jié)垢嚴重,堿路調(diào)配濃度誤差大、結(jié)垢嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)高壓端流量計閥芯卡死、電動機燒壞、傳動桿斷等現(xiàn)象。
目前配注系統(tǒng)已形成了雙向錯流、輻射回流、多元可調(diào)配注工藝技術(shù)。包括雙向錯流、輻射回流配液用水處理技術(shù)、單泵多井分壓調(diào)節(jié)聚驅(qū)配注技術(shù)、單泵單井兩級濃度調(diào)配弱堿三元配注技術(shù)等,滿足了新疆礫巖油田復(fù)合驅(qū)個性化配注需要。
針對礫巖油藏復(fù)合驅(qū)試驗水質(zhì)指標高的特點,分析影響復(fù)合驅(qū)注入液性能的基本物質(zhì)是Fe2+、S2-,二價離子濃度過高對建立溶液低界面張力不利。采用雙向錯流、輻射回流原理研發(fā)嵌套式曝氣裝置進行曝氣。新型曝氣塔包括下部對流接觸反應(yīng)區(qū)、中部氣體聚集區(qū)、上部環(huán)流反應(yīng)區(qū)三個部分,將環(huán)流氧化區(qū)與曝氣氧化區(qū)連接在一起,使污水與空氣接觸更加充分[5],如圖1所示。
圖1 常規(guī)曝氣塔與嵌套式曝氣塔結(jié)構(gòu)對比Fig.1 Structure comparison of nested aeration tower and traditional aeration tower
聚驅(qū)配注均采用母液集中配制、分散注入方式。為了保證礫巖油藏非均質(zhì)注入,減少因壓差而造成的黏度損失,配注工藝將注入系統(tǒng)分為若干個壓力等級。運行過程中將壓差小于一定值的注入井調(diào)整到一個壓力系統(tǒng)中實現(xiàn)各單井分壓注入,采用錐形低剪切電動流量調(diào)節(jié)器、高壓水流量調(diào)節(jié)器及自動控制系統(tǒng),對各單井的注入量、目的液中聚合物(P)濃度進行自動調(diào)節(jié),如圖2所示。
圖2 單泵多井分壓調(diào)節(jié)注入工藝Fig.2 Partial pressure regulation injection technology of single pump and multi wells
為了保證礫巖油藏三元復(fù)合驅(qū)非均質(zhì)注入要求,結(jié)合藥劑的三次復(fù)配以及熟化的需要,該工藝結(jié)合藥劑的二次復(fù)配以及熟化,根據(jù)注入目的液中表面活性劑(S)的濃度將表面活性劑與聚合物、表面活性劑與堿(A)混合形成兩種二元液。表面活性劑/聚合物二元液(SP)與表面活性劑稀釋液根據(jù)聚合物注入濃度、注入量要求實現(xiàn)一級在線低壓調(diào)節(jié),與另外一種表面活性劑/堿二元液(AS)根據(jù)堿注入濃度、注入量要求實現(xiàn)二級在線高壓調(diào)節(jié)。采用單泵對單井注入,調(diào)節(jié)注入壓力,減少因壓差而造成的黏度損失,同時表面活性劑與堿混合采用目的液法,將結(jié)垢反應(yīng)放于調(diào)配罐內(nèi)減少了調(diào)配罐后端堿與表面活性劑混合液失鈣率,減少了常規(guī)流程中堿、表面活性劑及水復(fù)配成高壓二元液時混合溶液失鈣率高的問題[6],很好地保護了高壓端調(diào)控儀器,避免了高壓流量計閥芯卡死、電動機燒壞、傳動桿斷等問題[7],保證了高壓注入泵及配套系統(tǒng)正常生產(chǎn),減少了結(jié)垢點,清垢周期延長至3~6個月。從配注精度來看,減少高壓端調(diào)控儀器結(jié)垢可提高配注精度,目的液達標率高達94%以上。該工藝實現(xiàn)單井注入量、聚合物濃度、堿濃度的可調(diào),同時保證在聚合物、堿濃度調(diào)整過程中表面活性劑濃度恒定,如圖3所示。
圖3 單泵單井兩級濃度調(diào)配注入工藝Fig.3 Two stage concentration allocation and injection technology of single pump and single well
(1)應(yīng)用多壓力系統(tǒng)分配調(diào)節(jié)技術(shù)降低壓力引起的聚合物黏度損失。分壓調(diào)控復(fù)配裝置將壓差小于2.5 MPa的注入井調(diào)整到一個壓力系統(tǒng)中,減少因壓力不同截流造成的黏度損失,同時采用錐形低剪切電動流量調(diào)節(jié)器、高壓水流量調(diào)節(jié)裝置及流量專家控制系統(tǒng),在一泵多井式聚合物溶液的流量調(diào)節(jié)過程中,實現(xiàn)平穩(wěn)、快速、高精度的調(diào)節(jié)。
(2)應(yīng)用兩級濃度調(diào)配技術(shù)實現(xiàn)堿/聚合物濃度個性化調(diào)節(jié)。SP 二元液與表面活性劑在低壓端進行調(diào)配,利用表面活性劑流量調(diào)節(jié)聚合物濃度,實現(xiàn)了聚合物濃度可調(diào);AS 二元液、SP 二元液均設(shè)置流量調(diào)節(jié)器,按比例鎖調(diào)節(jié),確保堿的濃度實現(xiàn)可調(diào)性按需注入;AP 二元液增壓泵出口壓力與其變頻器連鎖,確保AS 二元液單路流量調(diào)節(jié)過程不影響旁路正常生產(chǎn),具有多種藥劑濃度可調(diào)、目的液達標率高、清垢周期長、黏度損失小、調(diào)配精度高等優(yōu)點。
復(fù)合驅(qū)曝氣塔污水停留時間為180 min,常用曝氣量為7.5 m3/min。污水曝氧試驗結(jié)果表明,經(jīng)過注入站曝氧塔曝氧處理,出水Fe2+、S2-均檢不出,見表1。
表1 曝氣前后水中Fe2+、S2-含量檢測結(jié)果對比Tab.1 Comparison of detection results of Fe2+and S2-before and after aeration
聚驅(qū)配注技術(shù)利用分壓調(diào)控保黏原理,減少因壓差而造成的黏度損失,采用標量法計算[8],全流程黏損率平均11.5%,見表2。三元配注技術(shù)利用目的液法和點滴法組合調(diào)節(jié)黏度、變頻調(diào)壓調(diào)量分壓配注工藝,實現(xiàn)了礫巖油藏強非均質(zhì)性條件下的個性化注入要求,采用標量法計算,全流程黏損率平均9.59%,見表3。
表2 單泵多井濃度、黏度檢測數(shù)據(jù)Tab.2 Concentration and viscosity test data of single pump and multi well
表3 單泵單井濃度、黏度檢測數(shù)據(jù)Tab.3 Concentration and viscosity test data of single pump and single well
此外,現(xiàn)場試驗表明,三元配注技術(shù)較好地解決了結(jié)垢帶來的問題。從防垢來看,結(jié)垢點主要為調(diào)配罐(A/S 儲罐),其次為靜態(tài)混合器及配套管道、閥門,很好地保護了高壓注入泵及配套自控裝置,減少了結(jié)垢點,清垢周期延長至3~6個月。從配注精度來看,由于減少了高壓注入泵結(jié)垢,避免了高壓流量計閥芯卡死、電動機燒壞、傳動桿斷等問題,提高了配注精度,目的液達標率高達94%以上。
(1)雙向錯流、輻射回流、多元可調(diào)配注工藝技術(shù)解決了注入體系調(diào)控難度大的問題,實現(xiàn)了礫巖油藏強非均質(zhì)性條件下的個性化注入要求。
(2)采用雙向錯流、輻射回流原理研發(fā)的嵌套式曝氣塔去除污水中Fe2+、S2-的效果明顯好于常規(guī)曝氣塔,保證了污水配劑用水Fe2+、S2-指標。
(3)單泵多井分壓調(diào)節(jié)聚驅(qū)配注技術(shù)可以有效減少因壓力不同截流造成的黏度損失,全流程黏度損失小于12%。
(4)單泵單井兩級濃度調(diào)配弱堿三元配注技術(shù)利用目的液法和點滴法組合調(diào)節(jié)濃度、變頻調(diào)壓調(diào)量分壓,提高了配注精度,減少了黏度損失,較好地解決了堿液復(fù)配結(jié)垢帶來的問題,全流程黏度損失小于10%,清垢周期延長至3~6個月。