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        提升機制動器的失效分析與改進(jìn)設(shè)計

        2020-07-07 11:23:28李國帥
        機械管理開發(fā) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:閘瓦提升機制動器

        李國帥

        (山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)有限公司, 山西 寧武 036700)

        引言

        綜采工作面的生產(chǎn)效率與其所采用的采煤技術(shù)、采煤工藝以及采煤設(shè)備的自動化程度和可靠性密切相關(guān)。就工作面煤炭運輸而言,主要以帶式輸送、礦用電機車提升機等設(shè)備為主。其中,提升機主要應(yīng)用于立井工作面中,其承擔(dān)著煤炭、煤矸石、作業(yè)人員以及其余設(shè)備的運輸任務(wù)。目前,變頻調(diào)速技術(shù)在提升機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用已大幅度提升了設(shè)備的運輸效率和節(jié)能效果。經(jīng)實踐表明,實際生產(chǎn)過程中提升機出現(xiàn)故障大部分是由于其制動效果不佳所導(dǎo)致的,而且其中由于設(shè)備制動器的性能不佳導(dǎo)致其制動效果不佳所占比例較高[1]。因此,為進(jìn)一步提升提升機設(shè)備的可靠性可從改善其制動器性能入手。

        1 提升機制動器概述

        1.1 提升機制動器現(xiàn)狀分析

        制動器為提升機制動必不可少的零部件,其是提升機最后一道安全保障。因此,制動器產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性尤為重要。一般的,制動器由執(zhí)行裝置和傳動裝置組成。其中,執(zhí)行裝置為直接作用于提升機滾筒制動輪和制動盤的機構(gòu);傳動裝置是為執(zhí)行裝置提供制動力矩的機構(gòu)[2]。

        提升機制動器由典型的徑向制動器已發(fā)展為當(dāng)前的盤式制動器,且盤式制動器由于其制動力矩較大、調(diào)節(jié)范圍小、制動形成小、可靠性高以及通用性好被廣泛應(yīng)用于當(dāng)前提升機制動的控制系統(tǒng)中。盤式制動器結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.2 制動器失效分析

        經(jīng)統(tǒng)計研究可知,實際生產(chǎn)過程中導(dǎo)致提升機出現(xiàn)滑動、墩罐、過卷以及斷繩等事故的主要原因均與其制動器相關(guān),其失效的具體原因為制動器不能確保在提升任務(wù)結(jié)束后閘住提升機(不能施閘),而且制動器不能保證在緊急或者突發(fā)情況時安全制動。

        其中,導(dǎo)致提升機制動器不開閘的原因包括有油溫過高、液壓站出現(xiàn)事故等;導(dǎo)致提升機制動器制動力矩不足的原因包括有制動器正壓力不足、接觸面不足、摩擦系數(shù)下降等,且制動器的結(jié)構(gòu)存在缺陷和熱疲勞導(dǎo)致機構(gòu)接觸面不足,閘瓦間隙過大、彈簧事故、卡缸以及無法回油等現(xiàn)象是導(dǎo)致制動器正壓力不足的主要原因,閘瓦污染和閘瓦過熱是導(dǎo)致其摩擦系數(shù)下降的主要原因[3]。

        綜合分析,導(dǎo)致提升機制動器失效的主要原因為其結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在缺陷所導(dǎo)致的。因此,本文著重對提升機制動器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計。

        圖1 盤式制動器結(jié)構(gòu)示意圖

        2 提升機制動器失效形式的確定

        通過對提升機制動失效形式和失效原因分析可知,制動器的結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理為導(dǎo)致其失效的原因之一,但不能具體確定制動器失效的具體位置[4]。因此,本文將基于SolidWroks軟件搭建制動器的三維模型,并基于ANSYS對根據(jù)某型制動器的設(shè)計參數(shù)和工作狀態(tài)對其支座和閘體進(jìn)行有限元分析,得出其兩處失效的具體形式和原因。

        2.1 制動器支座的有限元分析

        根據(jù)該型號提升機制動器的設(shè)計參數(shù)對模型中支座的材料參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置結(jié)果如表1所示。

        表1 優(yōu)化前制動器支座材料參數(shù)設(shè)置

        完成參數(shù)設(shè)置和網(wǎng)格劃分后對提升機在提升制動和下放制動兩種工況下支座進(jìn)行有限元分析。有限元分析結(jié)果如表2所示。

        表2 優(yōu)化前制動器支座有限元分析結(jié)果

        經(jīng)仿真分析可知,優(yōu)化前提升機制動器支座的最大應(yīng)力均遠(yuǎn)小于其屈服強度,可滿足實際生產(chǎn)的需求。但支座的最大變形為0.21 mm,存在一定的安全隱患。因此,需對支座的變形大的問題進(jìn)行改進(jìn)。

        2.2 制動器閘體的有限元分析

        根據(jù)該型號提升機制動器的設(shè)計參數(shù)對模型中閘體的材料參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置結(jié)果如表3所示。

        表3 優(yōu)化前制動器閘體材料參數(shù)設(shè)置

        完成參數(shù)設(shè)置和網(wǎng)格劃分后對提升機在提升制動和下放制動兩種工況下閘體進(jìn)行有限元分析。有限元分析結(jié)果如表4所示。

        表4 優(yōu)化前制動器閘體有限元分析結(jié)果

        經(jīng)仿真分析可知,優(yōu)化前提升機制動器閘體的最大應(yīng)力均遠(yuǎn)小于其屈服強度,可滿足實際生產(chǎn)的需求。但閘體的最大變形為3.5 mm,存在一定的安全隱患。因此,需對閘體的變形大的問題進(jìn)行改進(jìn)。

        3 制動器的改進(jìn)設(shè)計

        針對上述分析結(jié)果支座和閘體在制動過程中變形較大的問題,本文將制動器油缸后置,同時為制動器增設(shè)各種保護(hù)裝置以進(jìn)一步提升其可靠性和安全性,具體保護(hù)裝置包括有閘瓦的磨損保護(hù)、閘瓦間隙保護(hù)以及碟簧的疲勞保護(hù)等[5]。此外,還為制動器油缸增設(shè)了相應(yīng)的排氣機構(gòu),以避免油缸內(nèi)部腐蝕嚴(yán)重。改進(jìn)后制動器的相關(guān)參數(shù)如表5所示。

        表5 改進(jìn)后制動器的相關(guān)參數(shù)

        此外,由于制動器內(nèi)部活塞、蝶型彈簧等進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,其對應(yīng)的外部結(jié)構(gòu)的尺寸也發(fā)生了對應(yīng)的變化,此處不再對其改進(jìn)后制動器外部結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行說明。

        為驗證優(yōu)化改進(jìn)后制動器的支座和其閘體變形是否得到改善,同樣基于SolidWorks搭建優(yōu)化后制動器的三維模型,并采用ANSYS對其優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析。結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的有限元仿真結(jié)果如下:制動器支座在提升制動和下放制動工況下的最大應(yīng)力值均得到改善。其中,提升制動工況下的最大應(yīng)力值為45 MPa,最大變形為0.15 mm;下放制動工況下最大應(yīng)力值為43 MPa,最大變形量為0.14 mm。

        制動器閘體在提升制動和下放制動工況下的最大應(yīng)力值均得到改善。其中,提升制動工況下的最大應(yīng)力值為79 MPa,最大變形為1.3 mm;下放制動工況下最大應(yīng)力值為81 MPa,最大變形量為1.5 mm。

        4 結(jié)語

        提升機作為綜采工作面的主要運輸設(shè)備,其制動性能直接決定提升機的安全性,進(jìn)而影響著綜采工作面的產(chǎn)煤效率。制動器作為提升機制動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,由于其結(jié)構(gòu)設(shè)計方面存在缺陷導(dǎo)致其支座和閘體的變形量較大。因此,采用將制動器油缸后置,并對其蝶型彈簧和活塞面積進(jìn)行改進(jìn)。經(jīng)仿真可知,改進(jìn)后制動器在提升和下放工況下的最大變形量得到明顯改善,為確保提升機的制動性能奠定基礎(chǔ)。

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