劉海龍
摘? ?要:本文詳細分析了蓄熱式臺車加熱爐實際使用中爐壓、工件氧化燒損、低溫點火、爐溫均勻性、臺車驅動等存在的問題,并對上述問題提出了解決方案。
關鍵詞:蓄熱式? 控制系統(tǒng)? 爐窯自動化
中圖分類號:TG307? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)03(a)-0092-02
臺車式加熱爐是一種間斷式變溫爐,爐膛不分區(qū)段,廣泛應用于冶金、機械行業(yè),適用于重量較大且難于在連續(xù)式加熱爐內輸送的鋼料加熱。蓄熱式燃燒技術應用在臺車加熱爐上,降低了加熱爐的排煙溫度,提高了能源利用率,取得了較好的經濟性,節(jié)能效果明顯。但我公司在實際使用中卻發(fā)現了幾點問題,對加熱爐的正常使用造成一定影響,因此急需解決這幾項問題,保證設備正常運行。
1? 目前存在問題
1.1 爐壓波動大且爐壓偏高
爐壓是臺車加熱爐燃燒控制系統(tǒng)中的一個重要工藝參數,爐壓的高低不僅影響到爐內的氣氛,而且還影響到爐窯設備的使用壽命。爐壓過高會造成爐門跑火冒火,溢出的高溫爐氣直接烘烤爐門鋼板、爐門立柱和其他電氣設備,直接影響爐門護板及電氣元件的使用壽命。爐壓過低會造成吸冷風,影響爐內氣氛,使得工件的氧化燒損率上升,還會使爐溫降低,造成能耗過高。
蓄熱式臺車加熱爐由于爐型結構、排煙系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)與常規(guī)加熱爐不同,導致其爐壓波動較常規(guī)加熱爐更為明顯。蓄熱式臺車加熱爐為減少閥門故障率,多采用集中換向形式,這樣更加劇了爐壓的波動。
1.2 工件的氧化燒損日益嚴重
臺車式加熱爐爐溫一般運行在1200℃~1240℃的高溫狀態(tài)下,在此高溫狀態(tài)下,爐內鋼件十分容易氧化。實驗數據表明,設鋼件在800℃的氧化燒損量為1,則1000℃氧化燒損量為其4倍,1200℃約為10倍,1300℃時增加到20倍。所以臺車加熱爐工件氧化燒損問題越發(fā)吸引工業(yè)加熱生產者的關注。
1.3 低溫點火不穩(wěn)定和爐溫均勻性差
作為間斷性周期爐,爐溫經常由室溫升到最高爐溫。在低溫狀態(tài)下,蓄熱式燒嘴無法實現自燃,通常采用點火燒嘴將其引燃。由于換向作用,點火燒嘴經常在蓄熱式燒嘴引煙過程中熄滅。蓄熱式燒嘴通常采用彌散式燃燒,由于燃氣爐低溫主要靠對流傳熱、高溫主要靠熱輻射進行傳熱,故蓄熱式臺車爐在低溫狀態(tài)下的爐溫均勻性較差。
1.4 臺車驅動密封問題
臺車在啟動時速度較快,易造成工件跌落,會砸壞臺車砌磚座沙封等部件。同時因其速度較快,在返回爐膛內時臺車在碰到電氣限位后,因臺車裝載量一般在70t以上,造成慣性較大,仍然會向前運行,對爐體后墻及機械限位造成一定沖擊,同時碰撞機械限位時可能會將臺車反彈一小段距離。造成定位精度差影響爐體的密封性。
1.5 換向閥故障問題
原有的蓄熱式臺車加熱爐采用分散換向的形式,這種形式雖然有利于爐壓的穩(wěn)定,但由于閥門數量增多,帶來了故障點多,維修頻繁的問題。由于換向閥多采用氣動控制,閥體與閥板之間的振動較大造成閥門故障。
2? 問題解決方案
2.1 解決爐壓波動大且爐壓偏高
對排煙系統(tǒng)、燃控系統(tǒng)進行了改造。在原有引煙的排煙系統(tǒng)上,加上了爐后的輔助排煙功能。引煙蓄熱回路采用引煙溫度控制排煙量。這樣有效防止燒嘴蓄熱體過燒和管道過熱導致的閥門卡死現象。輔助排煙采用爐壓控制排煙量。爐壓控制回路采用PID調節(jié),爐壓從臺車面取壓后,經壓力PID調節(jié)器調節(jié),調節(jié)輔助排煙的煙道閘板的開度,進而調整爐壓。針對爐壓波動,傳統(tǒng)PID調節(jié)器無法正常工作的問題,我們在爐壓取樣回路采用爐壓阻尼器,對爐壓的波動進行平滑,使爐壓調節(jié)效果有了明顯改善。在燃控系統(tǒng)方面,我們采用了連續(xù)式溫度調節(jié)方式。這樣,燒嘴的供熱量是連續(xù)變化的過程,爐膛內部的氣氛大部分時間也是一個連續(xù)過程變化的過程,有利于爐壓的穩(wěn)定調整。
2.2 解決工件的氧化燒損日益嚴重
工件氧化燒損必須具備兩個條件:(1)較高的爐溫;(2)爐膛氣氛中有多余的氧氣。工件要在較高的溫度下才能滿足工藝生產的要求,因此不能采用降低爐溫的方法來降低氧化燒損。只能通過降低爐內氣氛來降低氧化燒損。
針對此問題,我們進行兩方面改進來改善爐內氣氛:一是控制好空燃比例,在保證燃料完全燃燒的前提下,最大限度的降低空氣過剩系數。在控制系統(tǒng)中在空燃氣主管上分別安裝流量測量裝置,根據爐溫狀況分別計算出所需的空氣量、燃氣量并分別進行隨動控制。空氣量在計算過程中,在空氣過剩系數方面,要考慮在1.05~1.2之間。這樣既保證燃料的充分燃燒,又防止了爐內過氧氣氛。二是保證爐壓在微正壓狀態(tài),防止爐壓過低,爐外空氣進入爐內。通過對排煙系統(tǒng)、燃控系統(tǒng)進行改造,對爐壓進行實時的PID控制,爐壓控制精度明顯改善,能夠始終保持在微正壓。
2.3 解決低溫點火不穩(wěn)定和爐溫均勻性差
在原有蓄熱式燒嘴的基礎上,添加若干支常規(guī)燒嘴。在低溫狀態(tài)時,常規(guī)燒嘴點燃,蓄熱式燒嘴停止工作,系統(tǒng)會在某一設定的溫度下自動切換到蓄熱式燒嘴工作狀態(tài),這樣,極大地改善了蓄熱式臺車爐低溫狀態(tài)下的爐溫均勻性。也解決了蓄熱式燒嘴點火不穩(wěn)定的問題。
2.4 解決臺車驅動密封問題
在臺車驅動系統(tǒng)中做改進,增加了變頻器。臺車在啟動過程中,變頻器起到軟起動的作用,使臺車啟動平穩(wěn)、可靠。解決了因臺車啟動過快易造成工件跌落的問題。另外在臺車返回爐膛內時,在快進到位的地方設置減速限位,通過變頻器調整,讓臺車能夠提前減速,這樣減少了臺車慣性,降低了臺車對爐體密封及爐后限位的沖擊,同時提高了臺車的定位精度。改造后爐門與臺車、爐體的密封性能較改造前有了明顯改善。
2.5 解決換向閥故障問題
由分散換向改為集中換向形式,通過對爐壓的改進,解決了集中控制對爐壓的影響。改造后由原來的八個三通換向閥改為兩個四通換向閥,這樣有效減少了故障點。另外在換向閥驅動方面采用液壓驅動,驅動效果較氣動方式平穩(wěn),有效減少了振動,也降低了閥門的故障率。在控制方面,換向閥兩個狀態(tài)均設置限位,當換向閥不到位時即有故障指示,提示操作人員及時處理。
3? 結語
經過上述幾點問題的分析解決,解決了蓄熱式加熱爐在使用過程中存在的幾點問題,使得蓄熱式燃燒技術在臺車式加熱爐上的應用性提高。蓄熱式臺車加熱爐在經濟和環(huán)保上的優(yōu)勢十分明顯,具備廣泛的推廣價值。
參考文獻
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