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        預(yù)制梁鋼筋及波紋管安裝質(zhì)量控制方法

        2020-06-19 08:20:16孫明樂
        關(guān)鍵詞:波紋管安裝質(zhì)量控制

        孫明樂

        摘? ?要:預(yù)制箱梁鋼筋及波紋管安裝質(zhì)量直接影響到箱梁的實(shí)體質(zhì)量,目前施工現(xiàn)場一般采用在臺座上綁扎鋼筋及波紋管,也有部分采取了在臺座上畫刻度、臺座兩側(cè)焊接支架等輔助方式完成,解決了部分鋼筋分布不均勻性問題,但依然不能完全解決水平鋼筋及受力鋼筋的順直度差、均勻性差、精準(zhǔn)度差、波紋管定位不準(zhǔn)確及保護(hù)層厚度合格率低等尺寸問題,一次性檢驗(yàn)合格率低,需多次調(diào)整才能滿足規(guī)范要求,同時(shí)出現(xiàn)鋼筋焊接及綁扎時(shí)造成對底臺座及頂板模板的污染導(dǎo)致混凝土外觀差等情況,且工效低,經(jīng)濟(jì)效益差,不能滿足當(dāng)今工程施工高速度、高質(zhì)量發(fā)展需要。從質(zhì)量、功效、成本三方面考慮,預(yù)制梁鋼筋及波紋管安裝質(zhì)量控制是本工程施工面臨的一個亟待解決的重要難題,因此如何控制安裝質(zhì)量是項(xiàng)目面臨的重大課題。

        關(guān)鍵詞:預(yù)制梁 鋼筋 波紋管 安裝 質(zhì)量控制

        中圖分類號:TU74? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)03(a)-0014-02

        1? 鋼筋、波紋管安裝質(zhì)量差的原因分析

        如圖1所示。

        2? 實(shí)施對策

        通過查詢資料、現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方法,著重對以下四條進(jìn)行改進(jìn)。

        2.1 對鋼筋位置采用卡槽和支擋方式固定鋼筋

        2.1.1 底腹板鋼筋采用定型化模具對底腹板鋼筋進(jìn)行固定

        對類似工程進(jìn)行考察及總結(jié)前期施工經(jīng)驗(yàn),對影響鋼筋位置固定的主要因素進(jìn)行認(rèn)真分析研究,找出具體解決思路及辦法,需采用針對性的定型化模具對底腹板鋼筋進(jìn)行固定,模具采用多組鋼板和槽鋼連接處整體,每組結(jié)構(gòu)主要有1片橫向底鋼板(10mm厚×50mm高)和2片斜向腹板鋼板(10mm厚×100mm高)組成,再通過上下分別2道縱向槽鋼(8[)連接,上下槽鋼焊接開槽鋼板。底板鋼板和斜向鋼板經(jīng)過開槽后,底板縱向鋼筋和腹板外側(cè)水平鋼筋能夠直接安裝在槽口上,為了外側(cè)覆蓋水平鋼筋穩(wěn)固,槽口采用勾型。內(nèi)側(cè)腹板水平鋼筋采用推拉式裝置固定,推拉式裝置安裝在斜向鋼板上,當(dāng)安裝內(nèi)側(cè)腹板水平鋼筋時(shí)將裝置水平推進(jìn),當(dāng)骨架吊裝時(shí)將裝置水平拉出即可。底板腹板箍筋通過焊接在槽鋼上鋼板開槽,安裝時(shí)直接放置在槽口上即可。為了提高槽口加工精度和光滑度,采用等離子切割機(jī)進(jìn)行切割加工。該模具整體操作簡單方便,工效高,極大提高了底腹板鋼筋安裝精度。

        2.1.2 頂板鋼筋采用定型化模具對底腹板鋼筋進(jìn)行固定

        采用針對性的定型化模具對底腹板鋼筋進(jìn)行固定,模具采用工字鋼、鋼板及槽鋼連接成整體,縱向布置4道工字鋼(20I)作為胎具底座,鋼齒板(10mm×180mm)直接焊接在工字鋼上方,形成對頂板箍筋固定,橫向焊接齒板(50mm×180mm),固定頂板縱向鋼筋,齒板少箍筋易扭曲,兩側(cè)焊接槽鋼,對頂板鋼筋外露鋼筋形成整體阻擋,同時(shí)可行走小車裝置。再在行走小車上方安裝控制預(yù)埋件擋塊,有效控制預(yù)埋高度和整體線性。

        效果驗(yàn)證:采用加工好的胎具安裝鋼筋骨架,6人4h即可完成1片梁底腹板鋼筋安裝,比在臺座上安裝時(shí)間節(jié)約1.0h,安裝完畢后鋼筋骨架尺寸驗(yàn)收合格率全部達(dá)到100%,質(zhì)量得到有效提高。

        2.2 在胎具上安裝抽拉式定位鋼筋

        2.2.1 在胎具兩側(cè)豎向鋼板上安裝推拉裝置

        針對波紋管定位不準(zhǔn)確,難定位等情況進(jìn)行了討論,再結(jié)合實(shí)際情況,試探性采用在腹板定位鋼板上安裝E推拉裝置,該裝置主要結(jié)構(gòu)為將鋼套筒(內(nèi)直徑為Φ12mm)焊接在豎向鋼板上,E型結(jié)構(gòu)(直徑為Φ10mm圓鋼)插入套筒內(nèi),形成推拉裝置,E型結(jié)構(gòu)橫向鋼筋頂面為波紋管底坐標(biāo),在坐標(biāo)定位時(shí)需將波紋管直徑考慮在內(nèi)。當(dāng)安裝波紋管時(shí),將E型結(jié)構(gòu)推進(jìn)套筒,達(dá)到波紋管位置,當(dāng)鋼筋骨架吊起時(shí),拉出E型結(jié)構(gòu),操作簡單快捷,且在相應(yīng)的位置標(biāo)識該處波紋管豎向坐標(biāo),便于檢查。

        2.2.2 效果驗(yàn)證

        對使用改進(jìn)后的波紋管定位裝置安裝的波紋管進(jìn)行量測,其合格率得到顯著提高,合格率達(dá)到100%,且在施工速度得到加快,6人2h即可完成1片梁波紋管安裝,比在臺座上安裝時(shí)間節(jié)約0.5h。

        2.3 采用穿插式圓形墊塊

        2.3.1 采用圓形穿插式高強(qiáng)砂漿墊塊

        通過采用不同試驗(yàn)墊塊,從測量保護(hù)層結(jié)果分析,影響最大因素為墊塊的結(jié)構(gòu)形式,因此試探性采用了圓形穿插式高強(qiáng)砂漿墊塊,在安裝綁扎腹板水平鋼筋前,將圓形砂漿墊塊穿到內(nèi)外水平鋼筋上即可,操作簡單方便快捷。

        2.3.2 效果驗(yàn)證

        分別對3片梁采用2種密度設(shè)置,一種為1m2設(shè)置4個墊塊均勻布置,一種為1m2設(shè)置6個墊塊均勻布置,通過拆完模板后的實(shí)測保護(hù)層數(shù)據(jù)可以看出,保護(hù)層合格率得到極大提高,加密區(qū)和非加密區(qū)影響較小,合格率均達(dá)到95%以上,保護(hù)層合格率得到極大提高。

        2.4 采用集中胎具綁扎鋼筋骨架

        2.4.1 將所要的鋼筋骨架集中在專用臺座上加工

        對在制梁臺座影響底板、頂板鋼筋底層縱向鋼筋分布均勻和頂板鋼筋在綁扎時(shí)受踩踏變形原因進(jìn)行研究分析,討論結(jié)果決定采用集中胎具綁扎較為合理,解決了鋼筋分布和踩踏問題,根據(jù)實(shí)際情況,制作了1套和2套頂板胎具集中一處加工,加工完畢后整體吊裝運(yùn)輸[1]。

        2.4.2 采用整體式吊具調(diào)運(yùn)鋼筋骨架

        為了鋼筋骨架能夠快速運(yùn)輸安裝,且在運(yùn)輸及安裝過程中不造成鋼筋骨架變形,采用整體式桁架多點(diǎn)吊運(yùn)鋼筋骨架,鋼筋主要采用鋼管加工,滿足剛度需要,根據(jù)現(xiàn)場多次試驗(yàn),鋼筋吊點(diǎn)間距設(shè)置為1.5m較為合理,能夠確保鋼筋骨架安裝完畢后鋼筋及波紋管不變形。

        3? 總體效果

        3.1 成品檢查

        通過對鋼筋、波紋管定位方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析,在工藝工具方面進(jìn)行創(chuàng)新性設(shè)計(jì),并通過高精度加工設(shè)備有效保證了工具精度,鋼筋、波紋管及保護(hù)層合格率得到明顯提升,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),并在一些方面實(shí)現(xiàn)比預(yù)期目標(biāo)更好。

        3.2 現(xiàn)場效果

        (1)采用新型設(shè)備綁扎鋼筋骨架后,整體鋼筋骨架箍筋、受力筋間距更均勻,水平筋更水平,外露鋼筋更整齊,底腹板混凝土外觀得到很大改善,且保護(hù)層合格率得到很大提高。通過集中設(shè)置綁扎臺座,再通過整體桁吊吊裝,極大減少了綁扎鋼筋時(shí)對模板的污染,前期的焊渣,雜物污染得到了控制,有效確保了梁體鋼筋的耐久性。

        (2)通過胎具的設(shè)計(jì)加工,綁扎鋼筋時(shí)基本按照預(yù)留槽口放置即可,減少畫刻度線,拉輔助線的工程量,在安裝波紋管時(shí)減少了每次測量波紋管坐標(biāo)工程量,保護(hù)層墊塊快速穿在水平鋼筋上,減少了鐵絲綁扎工作量。在綁扎頂板鋼筋時(shí),減少了鋼筋向高處倒運(yùn)量,減小施工人員的勞動強(qiáng)度。因此該胎具是在提高質(zhì)量的情況下,加快了施工速度,簡化了操作。每片梁鋼筋及波紋管綁扎加快進(jìn)度2.33h。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 陳宴山.預(yù)制箱梁鋼筋骨架綁扎定位胎架的研發(fā)和應(yīng)用[J].中國科技縱橫,2014(15).

        [2] 魏列江.分析預(yù)制箱梁鋼筋骨架綁扎縱向分布筋預(yù)張拉技術(shù)[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2019(17):241-243,246.

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