黃應(yīng)禧(中海石油寧波大榭石化有限公司 生產(chǎn)技術(shù)部,浙江 寧波315812)
在當(dāng)今煉油產(chǎn)業(yè)鏈中,瀝青產(chǎn)品仍是其中不可或缺的一部分。而根據(jù)設(shè)備管理要求,瀝青儲(chǔ)罐每運(yùn)行6年需清罐檢測(cè)一次,但由于瀝青是原油蒸餾后的殘?jiān)?,色黑粘稠、常溫下呈半固體狀,儲(chǔ)存在罐內(nèi),經(jīng)長(zhǎng)周期運(yùn)行后會(huì)使儲(chǔ)罐底部產(chǎn)生大量的淤積物,甚至?xí)l(fā)生結(jié)塊現(xiàn)象,給清罐工作帶來了巨大的困難。按照某企業(yè)的清罐經(jīng)驗(yàn),一臺(tái)罐容為5000m3的瀝青罐的清罐時(shí)間為2 個(gè)多月,作業(yè)時(shí)間為一般儲(chǔ)罐的10 倍以上;而清罐過程鏟出來的殘?jiān)陀俜e物只能作為危險(xiǎn)固體廢棄物委托專業(yè)危廢處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理,還需要承擔(dān)高額的危廢處理費(fèi)用。
為此,如何縮短瀝青罐的清罐時(shí)間,減少相關(guān)危險(xiǎn)固體廢棄物產(chǎn)生量,對(duì)優(yōu)化煉油企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和提高經(jīng)濟(jì)效益具有舉足輕重的意義。
儲(chǔ)罐機(jī)械清洗技術(shù)是通過儲(chǔ)罐機(jī)械清洗系統(tǒng)(臨時(shí)敷設(shè)的管道將機(jī)械清洗設(shè)備與清洗罐連接在一起)將被清洗罐底部具有流動(dòng)性的介質(zhì)移送至回收罐中,然后用供給罐中的清洗介質(zhì)經(jīng)加溫、加壓后噴射清洗介質(zhì)擊碎溶解淤渣,清洗介質(zhì)經(jīng)過濾器過濾后移送至回收罐中,最后再用加溫后清水對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)各部位進(jìn)行循環(huán)清洗,最終清除罐內(nèi)所有污垢。
但由于瀝青罐殘存物料粘度非常大,而且儲(chǔ)罐底部存在大量的沉積物、凝結(jié)物和淤渣,通過一般的加溫、加壓噴射清洗根本無法達(dá)到擊碎溶解於渣的效果,因此行業(yè)內(nèi)暫無機(jī)械清罐技術(shù)在瀝青罐上的應(yīng)用案例。
傳統(tǒng)瀝青罐人工清罐法是將罐內(nèi)可流動(dòng)的介質(zhì)基本抽凈后,開人孔利用人工對(duì)罐內(nèi)進(jìn)行人工鏟、擦、洗等操作,將罐清干凈。整個(gè)過程周期長(zhǎng),特別是“鏟”環(huán)節(jié),由于瀝青及罐底於渣等在常溫下是固體或半固體狀態(tài),粘附性強(qiáng),鏟除操作非常困難,工作周期長(zhǎng),人工成本較高。
后來為減輕“鏟”的工作量,在將罐內(nèi)可流動(dòng)介質(zhì)抽凈后,增加了一步輕油浸泡溶解的操作,以便將部分罐底物質(zhì)溶解在浸泡油料中,最大程度地減輕后續(xù)罐底殘余物料和於渣的鏟除工作量。該操作所使用的浸泡油,一般選用重柴油,一方面能取到一定的溶解效果,另一方面避免油品閃點(diǎn)過低引發(fā)其它安全問題。但實(shí)踐證明,該操作所起到的效果仍然有限,浸泡溶解后罐底殘余物料和於渣的去除率基本不足30%,后續(xù)的“鏟”工作量仍然巨大。而且重柴油浸泡瀝青物料后,只能轉(zhuǎn)運(yùn)至污油罐,最終進(jìn)常減壓裝置進(jìn)行回?zé)?,間接地增加了清罐成本。
瀝青罐清罐難度大,主要原因是儲(chǔ)罐經(jīng)過長(zhǎng)周期運(yùn)行后,瀝青中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等物質(zhì)沉積在儲(chǔ)罐底部,并形成一個(gè)非常穩(wěn)固的膠質(zhì)體體系。該膠質(zhì)體具有極強(qiáng)的粘附性,甚至存在結(jié)塊的現(xiàn)象,因此很難被清除。
基于上述問題,如果能夠?qū)さ靡环N溶劑,可以將瀝青及其膠質(zhì)體有效地溶解掉,那就可以大幅提升瀝青罐清罐的作業(yè)效率。
經(jīng)研究,瀝青的主要組分為芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和飽和分,而芳烴油的主要成分為芳香分和膠質(zhì),因此芳烴油加入到熔融狀態(tài)的石油瀝青后,能迅速與瀝青結(jié)合,改善瀝青組分的流動(dòng)性和粘附性。一般來說,瀝青中每加入1%的芳烴油,其25℃針入度會(huì)增加10dmm左右,同時(shí)其老化前后低溫延度也相應(yīng)增加。
因此,如果在瀝青罐清罐過程中使用芳烴油對(duì)罐底物料進(jìn)行稀釋浸泡溶解,在一定的溫度下加速了瀝青罐沉積物、凝結(jié)物和淤渣的解體,破碎后的淤渣與芳烴油混合、溶解、擴(kuò)散,使罐底瀝青的粘附性削弱,運(yùn)動(dòng)粘度變小,低溫流動(dòng)性增強(qiáng),將大幅降低后期人工清罐的難度,最終達(dá)到順利清罐的目的。
為進(jìn)一步優(yōu)選效果良好、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)??煽氐娜軇?,結(jié)合企業(yè)自有油料情況,選取石腦油、裂解柴油、甲苯、重芳烴、催化油漿等芳烴含量高或溶解性好的油料作為清罐溶劑備選對(duì)象,并做以下對(duì)比分析評(píng)估。
表1 備選溶劑性質(zhì)數(shù)據(jù)表
由表1可知,甲苯、重芳烴、裂解柴油、催化油漿均為富含芳烴的組分,而石腦油在溶解重組分方面也具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。通過實(shí)驗(yàn)室小試,甲苯、重芳烴、裂解柴油對(duì)瀝青質(zhì)及其沉積物的溶解效果最佳,石腦油和油漿效果次之,但總體溶解效果仍然十分明顯。因此,上述五種備選溶劑在溶解效果方面均符合清罐需求。
在安全性方面,石腦油和甲苯的閃點(diǎn)極低,用于清罐操作,在密閉空間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)極高;重芳烴和裂解柴油的閃點(diǎn)雖然高于石腦油和甲苯,但其風(fēng)險(xiǎn)性仍然較高。油漿的閃點(diǎn)高達(dá)167℃,在密閉空間內(nèi)揮發(fā)出來的可燃?xì)怏w濃度極低,為進(jìn)一步驗(yàn)證其安全性,筆者將油漿存放在一個(gè)密閉容器內(nèi),常溫靜置一天后用可燃?xì)怏w報(bào)警儀檢測(cè)容器內(nèi)的氣體狀況,可燃?xì)怏w報(bào)警儀未發(fā)生報(bào)警現(xiàn)象。由此可見,采用油漿作為清罐溶劑,安全性最高且符合安全生產(chǎn)要求。
在經(jīng)濟(jì)性方面,甲苯、石腦油、重芳烴的價(jià)格較高,裂解柴油次之,而且上述溶劑在溶解瀝青質(zhì)等重組分后,必須作為污油進(jìn)常減壓裝置進(jìn)行回?zé)?,需額外增加一定的加工成本。而油漿不但價(jià)格低廉,而且在溶解瀝青質(zhì)等重組分后,可以按比例摻入燃料油中,直接作為產(chǎn)品出廠,無二次回?zé)挸杀荆?jīng)濟(jì)性極高。
在環(huán)保性方面,甲苯、石腦油、重芳烴的揮發(fā)性相對(duì)較強(qiáng),裂解柴油次之,揮發(fā)氣對(duì)環(huán)境存在一定程度的影響。油漿揮發(fā)性較小,對(duì)環(huán)境的影響程度極小。
綜合上述,石腦油、裂解柴油、甲苯、重芳烴、催化油漿等五種清罐溶劑備選對(duì)象的綜合評(píng)價(jià)如表2所示:
表2 清罐溶劑適應(yīng)性評(píng)價(jià)表
由表2可知,綜合考慮溶解效果、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性等各方面因素,催化油漿是瀝青罐清罐溶劑的最佳選擇。故后續(xù)采用催化油漿作為清罐溶劑進(jìn)行清罐應(yīng)用實(shí)踐。
本文以某石化企業(yè)一臺(tái)20000m3瀝青罐采用油漿稀釋浸泡法實(shí)施清罐的實(shí)踐過程為例,對(duì)該技術(shù)方案的適應(yīng)性予以論證。全過程主要可分為以下幾個(gè)重點(diǎn)步驟:小調(diào)試驗(yàn)、油漿儲(chǔ)備、倒罐調(diào)合、循環(huán)升溫、沉降浸泡、化驗(yàn)分析、抽底油調(diào)合、開人孔交付人工清罐。
2.3.1 小調(diào)試驗(yàn)
首先通過實(shí)驗(yàn)室小試,摸索出效果最佳且最經(jīng)濟(jì)的稀釋溶解比例。經(jīng)多番摸索試驗(yàn),在油漿和瀝青按1:1的比例混合時(shí),用玻璃棒輕刮擦瓷器底部基本能露出底色,說明瀝青凝結(jié)物已解體,并與油漿混合、溶解、擴(kuò)散,達(dá)到了既能保證物料流動(dòng)性相對(duì)較好,又能最低限度地消耗油漿的效果。
為明確清罐過程油漿稀釋溶解操作的控制標(biāo)準(zhǔn),分析油漿和瀝青按1/1比例混合的物料粘度,為21.94 mm2/s(100℃)。綜合考慮其它影響因素及分析偏差,結(jié)合以往的工作經(jīng)驗(yàn),故將實(shí)際清罐操控過程中混合物料粘度小于26mm2/s(100℃)確定為符合預(yù)期的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.2 油漿儲(chǔ)備
因?yàn)?0000立方米瀝青罐的抽空液位為0.7m左右,即殘余罐底物料約為700噸,考慮到首次應(yīng)用存在一定的不確定性,用做稀釋溶劑的油漿按殘余罐底物料的2.5 倍儲(chǔ)備,即儲(chǔ)備量為2000噸,其中多余的1.5倍的物料量用于緊急備用。
2.3.3 油漿稀釋溶解操作
5 月4 日將擬清罐的瀝青罐倒空至低位后,罐底存油液位為0.748 米,約791 噸。后續(xù)按1:1 的比例往該瀝青罐中倒入800 噸油漿,并安排該瀝青罐實(shí)施自循環(huán)12 小時(shí),同步將罐內(nèi)物料加溫至100℃。自循環(huán)結(jié)束后,將其靜置沉降3天,并取樣分析物料100℃的粘度,分別為32.98mm2/s 和146.6mm2/s,未達(dá)預(yù)期要求。
5 月7 日再次將經(jīng)首次稀釋溶解后的物料倒空至低位,罐底存油液位為0.660米,約698噸。于5月8日再次按1:1的比例往該瀝青罐中倒入725噸油漿,并安排該瀝青罐實(shí)施自循環(huán)12小時(shí),同步將罐內(nèi)物料加溫至100℃。自循環(huán)結(jié)束后,將其靜置沉降3 天,并取樣分析物料100℃的粘度,分別為12.87mm2/s、8.901mm2/s和25.22mm2/s,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2.3.4 抽底油調(diào)合
5月13日至14日將罐內(nèi)物料全部抽空,按10%比例調(diào)至燃料油中,燃料油產(chǎn)品品質(zhì)未受影響。
2.3.5 開人孔交付人工清罐
5 月15 日開人孔后觀察罐底部無結(jié)塊淤積物,流動(dòng)性較好,達(dá)到了人工清罐條件。通過臨時(shí)抽油和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施將底部物料全部抽凈并按比例調(diào)入燃料油中,后續(xù)對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)部做簡(jiǎn)單的擦拭和清理,相關(guān)清罐工作于5 月23 日順利完成,整個(gè)過程耗時(shí)19天。
2.4.1 大幅降低清罐成本
采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法,僅耗時(shí)19天就完成了一臺(tái)20000 立方米瀝青罐的清罐工作,大幅削減了瀝青罐清罐的作業(yè)周期和成本,作業(yè)時(shí)間較傳統(tǒng)人工清罐方法可縮短3/4 以上,清罐成本可節(jié)約174萬元,其中人工成本節(jié)約31萬元,企業(yè)效益流失挽回143 萬元(傳統(tǒng)方法罐底瀝青被直接鏟出當(dāng)作危險(xiǎn)廢棄物予以處理)。具體分析對(duì)比如下:
(1)人工成本對(duì)比
表3 瀝青罐人工清罐人力成本對(duì)比表
(2)物料損失及危廢處置成本對(duì)比
傳統(tǒng)人工清罐清出的固態(tài)殘?jiān)荒墚?dāng)做固體危險(xiǎn)廢棄物外委處理,既存在物料損失,也必須支付高額的危廢處理費(fèi)用。而采用油漿稀釋浸泡人工清罐法,可以利用油漿將罐底殘?jiān)⒊练e物全部溶解,并隨同油漿調(diào)入燃料油直接出廠,較好地回收了罐底殘?jiān)锪?,而且也不?huì)產(chǎn)生大量危廢(如圖1、2所示)。
以20000m3瀝青罐清罐為例,如采用傳統(tǒng)的人工清罐法,罐底一般存在0.3m、約270噸的殘?jiān)统练e物等需人工鏟除處理,按燃料油價(jià)格3300元/噸和危廢處理費(fèi)用2000元/噸測(cè)算,存在143 萬元的效益損失。但采用油漿稀釋浸泡人工清罐法,能將罐底物料全部溶解回收,因此能有效挽回該部分效益損失。
圖1 傳統(tǒng)方法人工清罐現(xiàn)場(chǎng)
圖2 新方法人工清罐現(xiàn)場(chǎng)
2.4.2 規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn),減少對(duì)環(huán)保的影響
傳統(tǒng)人工清罐周期長(zhǎng),作業(yè)時(shí)間為油漿稀釋清罐法的4 倍以上,身上滿是油污的作業(yè)人員,經(jīng)常出入油罐時(shí),會(huì)對(duì)其活動(dòng)的范圍造成污染,隨處存在事故隱患。
另外,在罐內(nèi)開展人工“鏟”罐底油渣作業(yè),畢竟罐底沉積物、殘?jiān)榷紝儆诤皖愇镔|(zhì),長(zhǎng)時(shí)間在此種環(huán)境的密閉空間內(nèi)作業(yè),一旦管理不當(dāng),則易引發(fā)安全事故。采取油漿浸泡稀釋人工清罐法,基本可以避免人工在罐內(nèi)“鏟”的操作環(huán)節(jié),僅需以趕油方式進(jìn)行處理,作業(yè)簡(jiǎn)單,進(jìn)罐作業(yè)時(shí)間明顯降低,安全可控;同時(shí)作業(yè)人員頻繁攜帶油污次數(shù)降低,擴(kuò)散范圍小,更有利于安全環(huán)保管理。
對(duì)瀝青罐采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法,可以較好地解決瀝青罐清罐難度大、工作量大、作業(yè)周期長(zhǎng)等問題,而且相應(yīng)地大幅削減了清罐成本?,F(xiàn)對(duì)本次瀝青罐清罐技術(shù)優(yōu)化改進(jìn)總結(jié)如下:
(1)在瀝青罐清罐過程中,采用催化油漿進(jìn)行1:1 混合,并經(jīng)2次循環(huán)升溫、沉降浸泡,可以達(dá)到將罐底殘?jiān)统练e物全部溶解的效果。
(2)對(duì)瀝青罐采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法,能夠有效解決罐底殘?jiān)P除工作量巨大的問題,清罐周期可較傳統(tǒng)人工清罐法縮短3/4以上。
(3)對(duì)瀝青罐采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法,可將罐底殘?jiān)芙夂蟀幢壤{(diào)入燃料油中,避免大量罐底殘?jiān)鳛槲kU(xiǎn)廢棄物處理的效益流失和危廢處理成本增加。
(4)對(duì)于一臺(tái)20000m3瀝青罐,采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法可比傳統(tǒng)人工清罐法節(jié)約成本174萬元。
(5)對(duì)瀝青罐采用油漿稀釋浸泡的人工清罐法,可有效地降低清罐作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。