李衍平
(華電國(guó)際萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)
某廠1號(hào)機(jī)組采用SG-1113/17.50-M887型亞臨界、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐。鍋爐采用全擺動(dòng)直流式燃燒器調(diào)溫、四角布置、切圓燃燒;雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配3臺(tái)MGS4060雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),單爐膛、∏型露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)。每角燃燒器風(fēng)箱分為 19 層,A1、A2、B1、B2、C1、C2為6層一次風(fēng)噴嘴;油燃燒器3層;二次風(fēng)噴嘴6層;頂部燃燼風(fēng)采用分離燃燼風(fēng)技術(shù)在爐膛不同高度布置兩層OFA和兩層SOFA。一次風(fēng)和二次風(fēng)呈間隔排列。一次風(fēng)采用濃淡分離寬調(diào)節(jié)比(WR)煤粉噴嘴。
4 月 27 日 4∶00∶40,1 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 168.3 MW,主汽壓力 10.5 MPa,總?cè)剂狭?78 t/h,總風(fēng)量 665 t/h,一次風(fēng)機(jī)出口壓力7.5 kPa,1A和1B磨煤機(jī)運(yùn)行。1A磨煤機(jī)料位差壓623.5/587 Pa,1B磨煤機(jī)料位差壓 593.5/543 Pa,A側(cè)氧量 4.3%,B側(cè)氧量 4.5%。4∶00∶45 爐膛負(fù)壓由-20 Pa 開始向下波動(dòng),4∶00∶50投入 A1和 A3油槍助燃,4∶00∶51爐膛負(fù)壓最低至-1 086.3 Pa,鍋爐 MFT,發(fā)生全爐膛無(wú)火[1]。
查閱歷史數(shù)據(jù)、操作員記錄、詢問(wèn)當(dāng)時(shí)監(jiān)盤人員滅火前[2]的主要操作:
4月 26日 20∶56,A磨煤機(jī)旁路風(fēng)門開度由6.5%調(diào)整至17.5%。20∶51,B磨煤機(jī)旁路風(fēng)門開度由11.2%調(diào)整至17.5%。
4月27日3∶50,A磨煤機(jī)A1容量風(fēng)門開度由41%調(diào)整至43.3%,A2容量風(fēng)門開度由43%調(diào)整至45.5%,B磨煤機(jī)B1容量風(fēng)門開度由40.5%調(diào)整至46.5%,B2容量風(fēng)門開度由42.3%調(diào)整至49%。4∶00∶50,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)火焰電視變黑,投 A1、A3 油槍助燃[3]。
2.2.1 鍋爐燃燒變化情況
4∶00∶40爐膛負(fù)壓由-20 Pa開始逐步向下波動(dòng),04∶00∶45 A13 火檢無(wú)火,04∶00∶47 火 檢 A14、B23、A21、A23、A24 相繼無(wú)火,04∶00∶48 火檢 B21、B24、B11 相繼無(wú)火,4∶00∶49 火檢 B14、A12 無(wú)火,4∶00∶51,火檢 A22、B13、B12 無(wú)火,全爐膛無(wú)火[4],爐膛負(fù)壓最低至-1 086.3 Pa,鍋爐MFT。
2.2.2 風(fēng)煙系統(tǒng)檢查情況
檢查引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流[5]、變頻、進(jìn)或出口風(fēng)壓、擋板門開度等參數(shù)穩(wěn)定,無(wú)異常變化。爐膛出口煙氣氧量在4%左右,二次風(fēng)總量約600 t/h,AB側(cè)二次風(fēng)風(fēng)箱壓力與爐膛壓力壓差分別為0.7 kPa和0.6 kPa,各角二次風(fēng)擋板門保持穩(wěn)定,無(wú)異常操作。
2.2.3 制粉系統(tǒng)檢查情況
檢查滅火前1A、1B磨煤機(jī)各參數(shù)基本穩(wěn)定,無(wú)異常變化。冷風(fēng)門前截門及調(diào)門已全部關(guān)閉,容量風(fēng)門、旁路風(fēng)門開度基本保持穩(wěn)定。磨煤機(jī)料位較穩(wěn)定,在正常范圍內(nèi)波動(dòng)。檢查發(fā)現(xiàn)A13粉管的風(fēng)壓、風(fēng)速波動(dòng)較大,風(fēng)壓由0至0.6 kPa、風(fēng)速由0至24.8 m/s范圍內(nèi)波動(dòng)。
全爐膛無(wú)火保護(hù)動(dòng)作是鍋爐滅火的直接原因。爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)紊亂導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)、抗干擾能力差,是滅火的主要原因[6]。利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì)再次核查爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)情況,發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題:主燃燒區(qū)燃燒器設(shè)計(jì)切角1號(hào)和3號(hào)為35°,2號(hào)和4號(hào)角為47°,經(jīng)測(cè)量二次風(fēng)切角誤差較大,大多超過(guò)了允許偏差(0.5°),造成假想切圓偏小,不利于燃燒穩(wěn)定;一次風(fēng)速偏差大,尤其是A1、A2層偏差數(shù)量較多,導(dǎo)致鍋爐下層燃燒紊亂,抗干擾性能較差。
利用電網(wǎng)調(diào)停間隙對(duì)該廠1號(hào)機(jī)組鍋爐空氣動(dòng)力場(chǎng)進(jìn)行了核對(duì),發(fā)現(xiàn)1號(hào)鍋爐動(dòng)力場(chǎng)存在嚴(yán)重問(wèn)題:
1)12只燃燒器二次風(fēng)噴嘴角度誤差較大(允許偏差<0.5°)。
2)10只火嘴一次風(fēng)速偏差大,其中A1及A2層偏差數(shù)量較多(允許偏差<5%)。對(duì)二次風(fēng)噴嘴角度進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整情況見表1所示。
進(jìn)行制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)及燃燒調(diào)整試驗(yàn)(含風(fēng)煤比、二次風(fēng)分配等),修訂完善低負(fù)荷工況下鍋爐穩(wěn)定燃燒運(yùn)行調(diào)整措施。重新進(jìn)行空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),加強(qiáng)驗(yàn)收和調(diào)整確認(rèn),進(jìn)一步改善動(dòng)力場(chǎng)狀況。高度重視燃燒器設(shè)備檢修和空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)工作,確保檢修質(zhì)量,冷熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗(yàn)工作要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,做好效果對(duì)比分析工作。
在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)對(duì)鍋爐配風(fēng)方式進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)1號(hào)爐滅火前在燃盡風(fēng)全部投入的情況下,二次風(fēng)配風(fēng)較為分散,主燃燒器區(qū)域二次風(fēng)配風(fēng)少、二次風(fēng)速偏低,動(dòng)量不足,剛性差,卷吸高溫?zé)煔饽芰档?,壓火、托火、補(bǔ)風(fēng)效果差,致使燃燒穩(wěn)定性進(jìn)一步降低。
滅火前兩天連續(xù)下雨煤濕,1A和1B磨煤機(jī)出口溫度持續(xù)降低,干燥出力不足,出粉逐步減少,運(yùn)行人員開大旁路風(fēng)門導(dǎo)致煤粉濃度進(jìn)一步稀釋降低,風(fēng)速增大,著火距離變遠(yuǎn),導(dǎo)致燃燒強(qiáng)度和穩(wěn)定性進(jìn)一步減弱。
表1 燃燒器二次風(fēng)噴嘴切角測(cè)量及調(diào)整前后對(duì)比表 (°)
在機(jī)組檢修期間,消除設(shè)備存在缺陷,將所有分離器折向擋板調(diào)整至原位置;對(duì)送粉管道加裝風(fēng)速測(cè)量裝置,全部加裝煤粉濃度測(cè)量裝置。細(xì)化入爐煤摻配摻燒工作,運(yùn)行人員及時(shí)了解入爐煤質(zhì)變化情況,做好相關(guān)運(yùn)行操作調(diào)整措施。
針對(duì)此次鍋爐滅火事件進(jìn)行了原因分析,調(diào)整了鍋爐二次風(fēng)擋板角度并通過(guò)空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。之后的運(yùn)行中保證鍋爐燃用接近設(shè)計(jì)的煤種,細(xì)化煤粉摻燒,鍋爐著火情況得到了很大改觀,未再出現(xiàn)鍋爐滅火的情況。