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        五礦營鋼煉鐵廠紅土鎳礦生產實踐研究

        2020-05-29 11:50:06趙世禹溫續(xù)宏高明輝王騰龍
        遼寧科技學院學報 2020年2期

        趙世禹, 溫續(xù)宏 ,吳 闖, 高明輝, 王騰龍

        (五礦營口中板有限責任公司煉鐵廠,遼寧 營口 115000)

        0 前言

        五礦營鋼現有四座450m3串罐無料鐘式高爐、兩座2300m3串罐無料鐘式高爐、180m2燒結機兩座、132m2燒結機一座、600m2燒結機一座,煉鐵廠自投產以來,在實現安全生產和設備穩(wěn)定運行的前提下,使生鐵產量、質量逐年提高,成本逐年降低。在總經理提出“狠抓鐵之本”的大環(huán)境下,通過重構鐵成本優(yōu)勢的設想,煉鐵廠通過解放思想、更新觀念、統(tǒng)一思路,落實原、燃、輔料結構調整措施,通過大量使用紅土鎳礦等更有效的辦法,鐵成本持續(xù)降低。

        1 紅土鎳礦基礎性能

        紅土鎳礦〔1-3〕是一種典型的低品位礦, 其含鐵品位一般在10%-45%之間,部分能夠達到50%。大多數紅土鎳礦中含有較高的Al2O3和MgO,也有某些紅土鎳礦中SiO2的含量比較高。紅土鎳礦游離水和結晶水含量比較高,燒損大〔4-6〕。

        世界上的紅土鎳礦主要分布在赤道線南北30上以內的熱帶國家,主要有:古巴、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞、新喀里多尼亞等國家〔7-10〕。紅土鎳礦資源非常豐富,勘探成本以及采礦成本都很低,紅土鎳礦礦床大多靠近海岸,便于運輸。

        礦粉粒度介于精礦粉和富礦之間,礦粉為黃色(含水部分黃褐色),含鐵在50%左右,含一定的鎳,鎳在鐵水中分配比接近100%(即基本不進入爐渣)并且鎳對高爐冶煉沒有明顯的壞處,甚至在冶煉部分鋼種時還有一定好處,因此在燒結配料中可以將此礦粉作為一般原料處理。因紅土鎳礦粘性較大、水分高、含有大量石塊等雜物,燒結在配料過程中可能造成棚料、下料困難等現象,紅土鎳礦配入量維持在10%以下。

        2 燒結工序使用紅土鎳礦

        2.1 紅土鎳礦使用情況

        考慮紅土鎳礦粘性較大,為滿足燒結生產,在使用前先同其他鐵料進行攪拌。根據我廠現有的條件,使用高爐返礦同含鎳礦粉進行攪拌。

        優(yōu)點:(1)高返干燥不含水,可以有效的均衡含鎳礦水分。(2)高返中顆粒多基本不含粉末,在槽內下料較為順暢。(3)高返數量較穩(wěn)定,現燒結的配比量約為10%-15%,可以同含鎳礦3:1攪拌,拌料配比能夠穩(wěn)定維持在15,拌料之間,并且攪拌后可以使用現配高返的礦槽,不必另占礦槽,較少燒結鐵料槽緊張的問題。

        缺點:(1)高返同含鎳礦粉的成分差別較大,要求拌料過程控制比例要穩(wěn)定。(2)增加拌料工序,成本升高。

        根據煉鐵廠技術通〔2019〕燒配通變料通知,三燒5月23日23:35、二燒23:45相繼配用15%紅土鎳礦拌高返,5月26日11:52分相繼提高紅土鎳礦拌高返配比15%-17%。

        表1 紅土鎳礦拌高返成分

        2.2 生產參數情況

        根據混合料篩分粒級數據統(tǒng)計,<1mm粒級升高6.07%是影響到燒結透氣性主要因素。

        表2 配吃紅土鎳礦后混合粒級

        二三燒變料紅土鎳礦拌高返配比15%,保持其它條件不變,料層明顯降低30-50mm,燒結透氣性變差。

        表3 二燒使用紅土鎳礦生產參數

        23日二三燒為穩(wěn)定生產料批91-90kg/t、內返升高1kg/t。

        表4 三燒使用紅土鎳礦生產參數

        二三燒配吃紅土鎳礦拌高返后轉鼓降低1%。

        表5 燒結轉股指數

        二三燒配吃紅土鎳礦拌高返后燒結礦大于40mm粒級無明顯變化。

        表6 燒結礦粒級

        2.3 存在的問題

        (1)紅土鎳礦里面有石塊,現場無法完全清理干凈,石塊進入混合料中會出現圓輥卡塊現象,造成料面不平,影響燒結機運行穩(wěn)定。配用紅土鎳礦前需對槽前篦板、小礦槽篦板等重要部位加密,降低石塊對生產的負面影響。

        (2)配吃紅土鎳礦拌高返后,燒結負壓升高,燒結機料層降低,影響燒結燃耗升高0.5-1.0kg/t。配用期間注意配碳量的調整,避免配碳量不足影響燒結礦強度和產量。

        3 高爐工序應對措施

        3.1 調整造渣制度

        使用配紅土鎳礦燒結礦后,小高爐爐況表現明顯,為保證爐渣流動性良好,減小排渣困難,適當下放堿度,6月份終渣堿度降低0.03,提升爐缸工作狀態(tài),確保氣流分布穩(wěn)定均勻。

        3.2 調整熱制度

        使用配紅土鎳礦燒結礦后鐵水物理熱呈下降趨勢,尤其小高爐下降明顯,適當上提生鐵含硅,6月份小高爐上提〔Si〕0.09%,以鐵水物理熱小高爐>1465物、大高爐>1485>為控制導向,提高鐵水物理熱,小高爐6月份鐵水物理熱提高10鐵,大高爐6月份鐵水物理熱提高3份,保證爐缸熱量充足,確保爐況穩(wěn)定順行。

        3.3 操作參數控制

        上提理論燃燒溫度,小高爐全風溫操作,保證風溫1170燃以上,保證富氧量8500-9000min/h;大高爐保證風溫1200保以上,保證富氧量14000min/h以上。嚴格控制壓量關系,有條件積極加風,提高鼓風動能,活躍爐缸,大高爐6月份風量提升137m3/min,為使用配紅土鎳礦燒結礦后爐況穩(wěn)定順行打下堅實的基礎。

        3.4 抓爐前出鐵

        加強渣鐵排放工作,及時聯(lián)系配罐出鐵,保證鐵間隔20分鐘以內??刂坪描F水流速,保證冶煉渣鐵量與排出量均衡,爐內不憋渣鐵。每班噴鐵口2次以上,活躍爐缸防止堆積。

        3.5 調整料制

        料制調整以邊緣和中心兩股氣流穩(wěn)定為宗旨,防止邊緣氣流過分發(fā)展,消滅管道行程、減少渣皮脫落。小高爐逐步外移礦焦平臺,適當引導中心氣流,大高爐逐步內移礦焦平臺,適當發(fā)展邊緣氣流,最終形成兩股穩(wěn)定氣流。

        4 結 語

        五礦營鋼煉鐵廠采取了一系列的低成本冶煉措施,不斷調整操作參數,進行工藝設備的改良,克服了使用紅土鎳礦生產中的諸多困難,實踐證明是比較成功的,各項經濟技術指標穩(wěn)步提升,實現2019年消耗紅土鎳礦21.4萬噸,鐵成本降低3.31元/噸,降本總額2650.83萬元,取得了顯著的經濟效益。

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