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        淺析氣相流化床聚丙烯反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的原因與控制

        2020-05-28 17:25:45趙沛剛
        中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年1期
        關(guān)鍵詞:回收塔

        摘 要:本文闡述了氣相流化床工藝中丙烷濃度對(duì)反應(yīng)及相關(guān)系統(tǒng)的影響,并通過分析生產(chǎn)過程中丙烷濃度超出時(shí)帶來的危害現(xiàn)象,重點(diǎn)討論反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高時(shí)如何判斷與控制,從而保證反應(yīng)及相關(guān)系統(tǒng)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:丙烷濃度;冷凝量;在線色譜;丙烯分壓;產(chǎn)品出料系統(tǒng);回收塔

        1 概述

        在氣相流化床聚丙烯工藝中,反應(yīng)器內(nèi)的丙烷由原料丙烯帶入,隨排放氣進(jìn)入回收系統(tǒng)后排出。丙烷在反應(yīng)器內(nèi)不參與化學(xué)反應(yīng),其作用是與丙烯一起維持反應(yīng)器C3分壓和冷凝量的穩(wěn)定,與氮?dú)饨M成反應(yīng)器內(nèi)惰性組分的動(dòng)態(tài)平衡。操作經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)丙烷濃度維持在正常范圍內(nèi)時(shí),會(huì)有效增加反應(yīng)熱的移除能力,保證聚合反應(yīng)催化劑活性的相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)具有降低丙烯單耗和抑制靜電的作用。但如果反應(yīng)器內(nèi)的丙烷濃度偏高,特別是在生產(chǎn)負(fù)荷較高時(shí),就會(huì)給產(chǎn)品出料以及回收系統(tǒng)帶來波動(dòng),影響反應(yīng)器內(nèi)丙烯分壓的正常維持,降低反應(yīng)器的產(chǎn)率和抗干擾能力,給生產(chǎn)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行帶來隱患。如果反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整,就會(huì)有效控制丙烷濃度在正常范圍內(nèi)。本文根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,闡述了引起反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的主要原因,并通過分析一些相關(guān)的實(shí)際現(xiàn)象,得出一些與之相關(guān)的監(jiān)控及調(diào)整措施,以使丙烷濃度維持在對(duì)生產(chǎn)最有利的范圍內(nèi)。

        2 反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的主要原因

        原料不純,儀表、閥門偏差大,回收塔分離效率低等是造成反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的主要原因。下面就引起反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的一些主要原因進(jìn)行分析:

        2.1 原料丙烯中丙烷濃度超出

        原料丙烯中含有約0.4%的丙烷,當(dāng)原料中丙烷濃度偏高時(shí),就會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)丙烷累積速度加大,若上游原料不能及時(shí)調(diào)整,本裝置丙烷處理能力受限就會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高。

        2.2 在線色譜不準(zhǔn)

        反應(yīng)器循環(huán)氣在線氣相色譜以及回收塔底色譜是可以直接測(cè)量出對(duì)應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)丙烷濃度的在線分析儀表。反應(yīng)器在線色譜通過對(duì)快速回路的循環(huán)氣進(jìn)行分析而實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)器內(nèi)各個(gè)組分的實(shí)時(shí)監(jiān)控,回收塔底色譜同樣具有對(duì)回收塔底組分實(shí)時(shí)監(jiān)控的作用。如果在線色譜在運(yùn)行過程中偏差大或不準(zhǔn),就會(huì)誤導(dǎo)操作員不能及時(shí)了解系統(tǒng)內(nèi)實(shí)際丙烷的濃度,致使反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高。

        2.3 反應(yīng)器實(shí)際排放量偏低

        在正常生產(chǎn)過程中,反應(yīng)器會(huì)保證一定的對(duì)回收排放量,以滿足回收系統(tǒng)正常運(yùn)行和平衡反應(yīng)器內(nèi)的惰性組分。當(dāng)實(shí)際控制的排放氣量不夠或因流量計(jì)、自動(dòng)閥的偏差大造成實(shí)際排放量不足時(shí),就會(huì)造成反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度不斷累積后偏高。

        2.4 回收塔分離效率低

        回收系統(tǒng)的平穩(wěn)高效運(yùn)行是確保反應(yīng)系統(tǒng)正常運(yùn)行節(jié)能減排的必要環(huán)節(jié),當(dāng)回收塔的操作參數(shù)控制不佳或因設(shè)備老化等原因造成的分離效果差時(shí)就會(huì)導(dǎo)致回收丙烯中丙烷濃度增大而使得反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度隨之升高。操作經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)回收塔的相關(guān)參數(shù)如進(jìn)料量、塔底溫度、塔頂溫度、塔壓、回流量等控制不佳就會(huì)造成塔的分離效率降低。同時(shí)當(dāng)生產(chǎn)周期較長(zhǎng)時(shí),設(shè)備的老化特別是以循環(huán)水換熱的塔頂冷卻器會(huì)因結(jié)垢換熱效率明顯降低導(dǎo)致塔分離效果下降。如此一來不僅會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度的偏高,還會(huì)造成裝置丙烯單耗的增加。

        2.5 后冷器底部因閥門內(nèi)漏或儀表偏差造成的不計(jì)量液相返回

        回收壓縮機(jī)后冷器底部返回至反應(yīng)器的液位控制閥門存在內(nèi)漏或流量計(jì)偏差較大時(shí),就會(huì)無形中有一股不計(jì)量的富丙烷流返回至反應(yīng)器內(nèi),導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高。

        3 反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高時(shí)的主要現(xiàn)象

        在正常生產(chǎn)過程中,一些在線分析儀表可直接測(cè)量出該系統(tǒng)的丙烷濃度,同時(shí)當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)實(shí)際丙烷濃度偏高時(shí)就會(huì)引起反應(yīng)、產(chǎn)品出料系統(tǒng)以及回收系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)發(fā)生變化。通過以上情況的結(jié)合判斷則可確定反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度是否超出正常范圍。

        3.1 循環(huán)氣在線氣相色譜丙烷濃度偏高

        循環(huán)氣在線氣相色譜作為日常對(duì)反應(yīng)器監(jiān)控的主要手段,通過以往操作經(jīng)驗(yàn),當(dāng)循環(huán)氣色譜檢測(cè)出的反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度小于10%時(shí),各系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定。在原始開工初期,丙烷濃度會(huì)比較低,此時(shí)通過控制較高的丙烯分壓來維持C3分壓而保證一定的冷凝量。當(dāng)生產(chǎn)周期較長(zhǎng)時(shí),反應(yīng)器內(nèi)丙烷會(huì)逐漸累積后達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,若循環(huán)氣色譜分析出丙烷濃度超過10%,則說明反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度已偏高。

        3.2 C3分壓上漲

        C3分壓是反應(yīng)器內(nèi)丙烯與丙烷所占分壓之和,在正常生產(chǎn)過程中丙烯分壓控制是相對(duì)穩(wěn)定的,當(dāng)發(fā)現(xiàn)C3分壓上漲時(shí)則說明反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度正在上漲。

        3.3 產(chǎn)品出料系統(tǒng)壓力頻繁報(bào)警,回收系統(tǒng)壓力增大

        產(chǎn)品出料系統(tǒng)的運(yùn)行情況最能真實(shí)反映出反應(yīng)器內(nèi)實(shí)際冷凝量的多少,是作為正常生產(chǎn)時(shí)判斷反應(yīng)器運(yùn)行工況及組分情況的重要手段之一。當(dāng)丙烯分壓穩(wěn)定時(shí),丙烷濃度的增加會(huì)使得反應(yīng)器的冷凝量隨之增大,造成產(chǎn)品出料系統(tǒng)帶液,引起出料系統(tǒng)泄壓時(shí)間變長(zhǎng)、壓力頻繁報(bào)警甚至導(dǎo)致出料系統(tǒng)超壓聯(lián)鎖停止。同時(shí)由于出料系統(tǒng)帶到回收的排放氣增加,回收壓縮機(jī)入口壓力增大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)回收壓縮機(jī)后冷器液位上漲而返液的現(xiàn)象。

        3.4 丙烯分壓控制較正常狀態(tài)下偏低

        當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高到一定程度時(shí),反應(yīng)器的冷凝量就會(huì)達(dá)到上限,此時(shí)想要確保反應(yīng)器相對(duì)穩(wěn)定,就必須降低丙烯分壓的控制,以保證C3分壓和冷凝量的穩(wěn)定。

        如圖所示:當(dāng)丙烷濃度在6%-10%時(shí),丙烯分壓控制比較穩(wěn)定,當(dāng)超過10%后,丙烯分壓控制會(huì)隨丙烷濃度的增加明顯下降,很難控制到正常范圍內(nèi)。

        3.5 反應(yīng)器穩(wěn)定性下降

        在正常生產(chǎn)過程中,反應(yīng)器的床層溫度會(huì)受循環(huán)水溫度的波動(dòng)而波動(dòng),一般情況下,這種波動(dòng)引起的冷凝量變化不會(huì)造成系統(tǒng)的較大波動(dòng),但如果反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高時(shí),這種溫度波動(dòng)引起的冷凝量變化就會(huì)更加明顯,造成產(chǎn)品出料系統(tǒng)壓力高、泄壓時(shí)間變長(zhǎng)、甚至聯(lián)鎖停止,以及回收壓縮機(jī)后冷器液位上漲返液并引起新鮮丙烯進(jìn)料波動(dòng)的現(xiàn)象。

        4 控制反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的相關(guān)措施

        通過上述對(duì)反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高的原因分析與現(xiàn)象總結(jié),可以通過以下相關(guān)措施對(duì)反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度做好監(jiān)控和調(diào)整,來控制反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度在正常范圍內(nèi):

        4.1 原料純度的監(jiān)控

        上游原料純度是本裝置反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度維持在正常范圍內(nèi)的第一環(huán)節(jié),當(dāng)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器內(nèi)丙烷明顯上漲,而本裝置各系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)異常時(shí),可及時(shí)聯(lián)系上游裝置進(jìn)行檢查分析,若確定為原料丙烯中丙烷濃度偏高,在上游裝置進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整時(shí),本裝置可根據(jù)情況對(duì)反應(yīng)及回收等系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,待上游原料恢復(fù)后再逐漸恢復(fù)正常控制。

        4.2 在線色譜及相關(guān)儀表閥門的維護(hù)與校驗(yàn)

        在線色譜好比操作員的眼睛,對(duì)系統(tǒng)工況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,要確保其準(zhǔn)確穩(wěn)定才能達(dá)到監(jiān)控的目的,所以在線色譜的定期維護(hù)校驗(yàn)是非常重要的,同時(shí)可定期對(duì)反應(yīng)器循環(huán)氣以及回收塔底物料進(jìn)行采樣分析,與在線色譜進(jìn)行比對(duì),以確保在線色譜準(zhǔn)確而達(dá)到監(jiān)控的目的。對(duì)反應(yīng)器排放及回收系統(tǒng)相關(guān)閥門和儀表應(yīng)定期校驗(yàn)維護(hù),防止因儀表閥門不準(zhǔn)引起反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高。

        4.3 回收塔操作優(yōu)化及維護(hù)

        回收塔的高效運(yùn)行是保證回收丙烯純度控制反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度的重要環(huán)節(jié)。操作經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)回收塔底再沸蒸汽控制量滿足塔底溫度達(dá)到60℃以上,塔頂冷卻循環(huán)水控制頂溫在42℃左右時(shí),塔底色譜顯示外排丙烷濃度可達(dá)到85%左右。所以當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)回收塔各參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以提高塔的分離效率。針對(duì)設(shè)備老化等情況可定期對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行維護(hù),操作經(jīng)驗(yàn)表明,定期對(duì)塔頂冷卻器除垢可有效降低設(shè)備老化結(jié)垢帶來的冷卻效率低的危害,從而保證回收塔的分離效果,若設(shè)備老化程度嚴(yán)重可考慮更新設(shè)備以滿足生產(chǎn)需求。

        4.4 反應(yīng)參數(shù)優(yōu)化

        正常生產(chǎn)過程中應(yīng)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷和回收負(fù)荷優(yōu)化反應(yīng)器排放量以控制丙烷濃度。同時(shí)當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度偏高冷凝量增大時(shí),在調(diào)整期間,可對(duì)反應(yīng)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化以降低因丙烷濃度偏高所帶來的危害。根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn),適當(dāng)提高床溫,降低丙烯分壓等方式可有效降低反應(yīng)器的冷凝量。

        5 結(jié)束語

        反應(yīng)器丙烷濃度維持在正常范內(nèi)對(duì)反應(yīng)及各系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行十分重要,通過以上分析,我們發(fā)現(xiàn)可以通過做好原料純度的監(jiān)控、在線色譜及相關(guān)儀表閥門的維護(hù)與校驗(yàn)、回收塔操作優(yōu)化及維護(hù)、反應(yīng)參數(shù)優(yōu)化可有效控制反應(yīng)器內(nèi)丙烷濃度的偏高,保證生產(chǎn)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李康.淺析UNIPOL聚丙烯工藝片塊料產(chǎn)生的原因與控制[J].商品與質(zhì)量,2016(32):136-137.

        [2]鄧凱,杜軍駐,仇汝臣.丙烷丙烯分離塔操作優(yōu)化研究[J].山東化工,2012,41(3):91-94.

        作者簡(jiǎn)介:

        趙沛剛(1989- ),助理工程師,長(zhǎng)期從事氣相流化床聚丙烯工藝操作。

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