蘇佳林,董忠哲,郭鑫
(昱創(chuàng)(天津)化工科技有限公司,天津武清 301705)
C6~C8芳烴是生產(chǎn)聚苯乙烯、滌綸等化工品的重要原料,由于碳數(shù)相同的芳烴與非芳烴的沸點(diǎn)十分接近且芳烴可與非芳烴形成眾多共沸物,因此從烴類(lèi)混合中分離芳烴主要采用溶劑液液抽提和抽提蒸餾兩種工藝[1]。液液抽提工藝是利用溶劑對(duì)芳烴和非芳烴的不同溶解度以實(shí)現(xiàn)芳烴與非芳烴分離,得到純度較高的芳烴產(chǎn)品,其中以環(huán)丁砜為溶劑的抽提工藝應(yīng)用最多,具有投資低、芳烴產(chǎn)品純度及收率高等優(yōu)點(diǎn)[2]。
化工流程模擬自1950年發(fā)展至今已普遍應(yīng)用于石油化工的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)化過(guò)程,大大縮短了新工藝的研發(fā)和已有工藝的優(yōu)化周期,當(dāng)前國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)丁砜芳烴抽提工藝的模擬進(jìn)行了較多的研究[3-5]。
某廠將環(huán)丁砜液液抽提工藝用于從催化裂解汽油中分離出高純的芳烴(苯、甲苯、二甲苯)產(chǎn)品,文章在原有設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用流程模擬軟件建立了環(huán)丁砜芳烴抽提工藝的模型,并在此基礎(chǔ)上對(duì)原有工藝參數(shù)進(jìn)行了分析和優(yōu)化,達(dá)到了提高芳烴收率和降低裝置能耗的效果。
環(huán)丁砜液液抽提工藝流程如圖1所示,原料進(jìn)入抽提塔68#塔板(自上而下)與貧溶劑逆流接觸,抽提塔頂抽余油經(jīng)冷卻器冷卻后進(jìn)入抽余油水洗塔塔底,與塔頂進(jìn)入的水洗水逆流接觸脫除其中夾帶的溶劑,抽提塔塔底富溶劑與貧溶劑換熱后進(jìn)入提餾塔塔頂;在提餾塔中脫除富溶劑中的非芳烴,塔頂非芳烴(含有部分芳烴)與水分相后,其中烴相作為回流返回抽提塔塔底進(jìn)一步回收芳烴,水相與抽余油水洗塔底水洗水混合后進(jìn)入水汽提塔塔頂,提餾塔塔底溶解有芳烴的溶劑進(jìn)入回收塔18#塔板(自上而下),回收塔在真空條件下操作,芳烴與水形成共沸物在回收塔塔頂分相后混合芳烴進(jìn)入后續(xù)裝置,水相進(jìn)入抽余油水洗塔塔頂,回收塔塔底大部分貧溶劑作為水汽提塔再沸器熱源,并與抽提塔塔底富溶劑換熱后進(jìn)入抽提塔塔頂回用,回收塔塔底少部分貧溶劑進(jìn)入溶劑再生塔塔底進(jìn)行溶劑再生;抽余油水洗塔塔頂為抽余油,塔底為水洗水進(jìn)入水汽提塔塔頂;水汽提塔塔頂氣相夾帶有少量烴類(lèi)返回提餾塔塔頂回流罐,水汽提塔塔釜?dú)庀噙M(jìn)入溶劑再生塔,塔釜液相進(jìn)入回收塔塔底;溶劑回收塔塔頂氣相返回至回收塔塔底,溶劑再生塔塔底定期排放重組分。
芳烴抽提原料主要為催化裂解汽油及部分苯乙烯裝置的混合芳烴,其組成如表1所示。
圖1 環(huán)丁砜液液抽提工藝流程
表1 芳烴抽提裝置原料組成
環(huán)丁砜液液抽提過(guò)程是利用環(huán)丁砜對(duì)芳烴及非芳烴的溶解度不同從而實(shí)現(xiàn)芳烴與非芳烴的分離,過(guò)程中涉及到液液平衡和氣液平衡的計(jì)算,尤其是抽提塔的計(jì)算為其中的難點(diǎn),因?yàn)槿軇榉菢O性物質(zhì),且涉及到的組分較多。芳烴抽提過(guò)程的模擬多采用基于局部組成概念的活度系數(shù)方程,活度系數(shù)方程可以利用二元交互參數(shù)計(jì)算多元物系的氣液平衡和液液平衡。
采用NRTL作為全流程的計(jì)算方程,其中烴類(lèi)在溶劑中的溶解度可用相應(yīng)的無(wú)限稀釋活度系數(shù)表示[6],而流程模擬軟件中可直接對(duì)二元組分間的無(wú)限稀釋活度系數(shù)進(jìn)行修正,因此對(duì)烷烴、環(huán)烷烴、芳烴與溶劑的無(wú)限稀釋活度系數(shù)進(jìn)行了修正,以滿(mǎn)足計(jì)算的準(zhǔn)確性和精度要求。
抽提塔模擬的主要是液液平衡的計(jì)算,芳烴抽提過(guò)程中涉及到的烴類(lèi)多達(dá)200多個(gè),研究每個(gè)烴類(lèi)與溶劑的液液相平衡不大可能也無(wú)必要,過(guò)度回歸反而降低了計(jì)算的準(zhǔn)確性,因此在模擬過(guò)程中未采用全組分,只針對(duì)不同的碳數(shù)及族組成選用了一種代表性的物質(zhì)進(jìn)行了表示,同時(shí)收集了部分50℃三元物系的液液平衡數(shù)據(jù)[6-9],對(duì)修正后的方程的準(zhǔn)確性進(jìn)行了驗(yàn)證,如圖2~6所示。由圖2~6可知,計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)值符合性較好。
芳烴抽提過(guò)程除了液液平衡外,提餾塔、回收塔涉及氣液平衡計(jì)算,利用流程模擬軟件對(duì)原設(shè)計(jì)流程進(jìn)行了模擬計(jì)算,表2為芳烴抽提工藝原設(shè)計(jì)值與模擬值的對(duì)比。由表2可知,模擬值與原設(shè)計(jì)值的符合性較好,驗(yàn)證了選擇的熱力學(xué)方法和模型可用于芳烴抽提過(guò)程的模擬計(jì)算,模擬流程見(jiàn)圖7。
圖2 環(huán)丁砜—苯—環(huán)己烷液液平衡
圖3 環(huán)丁砜—乙苯—環(huán)己烷液液平衡
圖4 環(huán)丁砜—正庚烷—甲苯液液平衡
圖5 環(huán)丁砜—正己烷—苯液液平衡
圖6 環(huán)丁砜—正辛烷—二甲苯液液平衡
提餾塔原設(shè)計(jì)操作壓力為0.1 MPa,該設(shè)計(jì)值偏高,不僅不利于將富溶劑中非芳烴蒸出,提餾塔底溫度也偏高(181℃),且能耗也較高。在現(xiàn)有提餾塔內(nèi)件的基礎(chǔ)上,將提餾塔的操作壓力降至0.07 MPa,在其他條件保持不變的情況下,提餾塔底溫度降為173℃,塔頂溫度為114℃,再沸器負(fù)荷相較原來(lái)降低了10.7%,節(jié)能效果比較明顯。
表2 原設(shè)計(jì)值與模擬值的對(duì)比
提餾塔原塔內(nèi)件采用了浮閥,提餾塔的壓力降低后,塔內(nèi)氣相體積流量增大約15%,液相負(fù)荷幾乎無(wú)變化,相當(dāng)于增大了提餾塔的負(fù)荷,經(jīng)核算,原提餾塔板孔動(dòng)能因子為7.27 Pa0.5,降低壓力后,板孔動(dòng)能因子為8.36 Pa0.5,仍在浮閥塔的高效區(qū)內(nèi),原塔可滿(mǎn)足操作要求。
回收塔原設(shè)計(jì)操作壓力為-0.03 MPa,回收塔應(yīng)在盡量低的操作壓力下運(yùn)行,以防止塔釜貧溶劑因溫度過(guò)高發(fā)生變質(zhì),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及文獻(xiàn)所述[6],將回收塔操作壓力降至-0.04 MPa。降低操作壓力后,在同樣的塔底溫度和溶劑比情況下,可降低塔底貧溶劑的含水量,有利于提高芳烴收率,尤其是二甲苯收率提高至95.6%。回收塔原塔內(nèi)件采用了浮閥,通過(guò)對(duì)回收塔的水力學(xué)核算發(fā)現(xiàn),壓力降低后板孔動(dòng)能因子為8.52 Pa0.5,原塔仍可滿(mǎn)足操作要求。
圖7 模擬工藝流程
原設(shè)計(jì)回收塔塔底溫度為170℃,該溫度偏低,造成貧溶劑中水含量偏高,不利于芳烴在溶劑中的溶解,二甲苯收率較低。圖8為回收塔塔底溫度與芳烴收率的關(guān)系,由圖8可以看出,隨回收塔塔底溫度的升高,苯及甲苯收率隨回收塔塔底溫度升高先增大后減小,二甲苯收率隨回收塔塔底溫度升高增大。分析其原因認(rèn)為隨著回收塔塔底溫度的升高,貧溶劑中含水量進(jìn)一步降低,溶劑對(duì)于芳烴的溶解能力增大,使得芳烴的收率增大,但同時(shí)也使得溶劑對(duì)于非芳烴的溶解能力也增大,尤其是對(duì)分子量小的非芳烴,在同樣的回流比情況下,抽提塔回流中非芳烴的含量增大,到一定程度反而影響了芳烴的收率。將回收塔塔底溫度提高至174℃,此時(shí)二甲苯的收率提高至96.1%。
圖8 回收塔塔底溫度與芳烴收率的關(guān)系
圖9 回收塔回流比(對(duì)產(chǎn)品)與再沸器及空冷器負(fù)荷的關(guān)系
降低了提餾塔的操作壓力,則提餾塔塔底溫度降低,造成回收塔的進(jìn)料溫度降低,即增大了回收塔的再沸器負(fù)荷。提餾塔、回收塔及溶劑再生塔均采用了2.2 MPa的飽和蒸汽,用部分蒸汽凝液預(yù)熱回收塔進(jìn)料至180℃,以充分回收裝置中的熱量。由于只利用了部分蒸汽凝液的能量,不會(huì)對(duì)整體的公用工程系統(tǒng)造成影響。
為保證回收塔塔頂?shù)幕旌戏紵N中少夾帶環(huán)丁砜溶劑,回收塔要保證一定的回流比,一般控制在0.65左右[10],圖9為回收塔回流比(對(duì)產(chǎn)品)與回收塔再沸器及塔頂空冷器負(fù)荷的關(guān)系。由圖9可以看出,隨回收塔回流比增大,回收塔再沸器及塔頂空冷器負(fù)荷增大,此時(shí)對(duì)于芳烴收率的影響不大,因此將回收塔的回流比設(shè)為0.62較為合適。
通過(guò)以上分析,在對(duì)現(xiàn)有工藝及操作條件進(jìn)行了一系列的優(yōu)化,芳烴收率有所提高,其中苯收率為99.96%、甲苯99.94%、二甲苯96.1%,比原設(shè)計(jì)綜合能耗降低了7.08%,取得了較好的節(jié)能降耗效果,優(yōu)化后主要操作參數(shù)及優(yōu)化前后冷換設(shè)備負(fù)荷對(duì)比見(jiàn)表3、4。
表3 優(yōu)化后主要操作參數(shù)
表4 優(yōu)化前后冷換設(shè)備負(fù)荷對(duì)比
續(xù)表
1)利用流程模擬軟件建立了環(huán)丁砜液液抽提工藝的模型,計(jì)算值與文獻(xiàn)及原設(shè)計(jì)值符合性較好;
2)分析及優(yōu)化了提餾塔塔頂壓力、回收塔塔頂壓力、塔底溫度及回流比,得到了較優(yōu)的操作參數(shù),新增了回收塔進(jìn)料預(yù)熱器;
3)結(jié)合軟件模擬結(jié)果,對(duì)現(xiàn)有工藝及操作條件進(jìn)行了優(yōu)化,芳烴收率有所提高,其中苯收率達(dá)到99.96%、甲苯99.94%、二甲苯96.1%,比原設(shè)計(jì)綜合能耗降低了7.08%。