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        深部復(fù)雜條件下錨索注漿支護(hù)技術(shù)應(yīng)用

        2020-05-14 06:21:10肖雪峰劉金廣
        關(guān)鍵詞:錨桿圍巖

        肖雪峰,劉金廣

        (開(kāi)灤集團(tuán)有限責(zé)任公司, 河北 唐山 063000)

        0 引言

        隨著礦井的持續(xù)開(kāi)采,東部老礦區(qū)開(kāi)采深度不斷增加[1,2]。開(kāi)灤礦區(qū)目前大部分礦井開(kāi)采深度在700~1000 m左右,最大開(kāi)采深度近1190 m[3,4]。與淺部相比,深部開(kāi)采條件下地應(yīng)力場(chǎng)分布、圍巖強(qiáng)度與力學(xué)性質(zhì)、煤層的力學(xué)性質(zhì)均發(fā)生了較大的變化,大埋深、高應(yīng)力導(dǎo)致礦壓顯現(xiàn)較為劇烈,巷道圍巖變形量大、破壞性強(qiáng)、巷道返修率高,常規(guī)支護(hù)方式很難保證巷道支護(hù)的穩(wěn)定性[5-7]。工程實(shí)踐中,以錨桿、索支護(hù)為基礎(chǔ)的主動(dòng)支護(hù)技術(shù)在深部巷硐支護(hù)工程中進(jìn)行了廣泛應(yīng)用,并取得了較好效果[8-10]。

        1 工程背景

        開(kāi)灤呂家坨礦-950二采區(qū)位于礦井深部,標(biāo)高-780 m~-950 m,其中7s-1煤層以暗煤為主,平均厚度0.4 m;7s-1與7s-2夾矸為粉砂巖,灰色、致密,平均厚度1.45 m;7s-2煤層為厚煤層,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,平均煤厚3.9 m,頂板為復(fù)合頂板,其中上層4.32 m為粉砂巖老頂,巖性特征為黑灰色,質(zhì)欠均,含植物根化石及炭化體,此頂板巖性較為破碎,圍巖自穩(wěn)能力差。采用以往普通架棚支護(hù)方案,巷道圍巖變形量大,會(huì)出現(xiàn)反復(fù)來(lái)壓,需多次清臥、套修、補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),后期投入較大。

        該礦第一次使用中空注漿錨索是在-950二采區(qū)6272切眼及擴(kuò)面過(guò)程中,切眼整體采用架棚支護(hù),采取在棚空補(bǔ)打錨索的方法加強(qiáng)支護(hù),擴(kuò)面采用錨網(wǎng)索支護(hù)如圖1所示。施工初期使用普通錨索,后期采用注漿錨索支護(hù)。通過(guò)“十字”測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比,相比普通錨索支護(hù),注漿錨索區(qū)域頂板下沉較低,巷道變形較小,支護(hù)效果較好。進(jìn)而在6273外邊眼工程中繼續(xù)應(yīng)用注漿錨索支護(hù)工藝,與傳統(tǒng)支護(hù)工藝相比支護(hù)效果明顯改善,后期投入減少。

        圖1 使用注漿錨索區(qū)域圖

        2 巷道支護(hù)方案

        以呂家坨礦-950二采區(qū)6272切眼擴(kuò)面為例,根據(jù)該區(qū)域地質(zhì)情況,結(jié)合工程施工經(jīng)驗(yàn),選擇采用矩形斷面。錨桿排距0.6 m,間距0.8 m;錨索間、排距1.2 m;巷道寬度4.8 m,高3.2 m,如圖2所示。

        圖2 6272切眼擴(kuò)面支護(hù)示意圖

        2.1 頂錨桿支護(hù)參數(shù)

        頂錨桿采用直徑20 mm、長(zhǎng)度2200 mm的左旋螺紋金屬錨桿,間距:750±50 mm,排距600 mm,每根錨桿采用3節(jié)K2333型號(hào)樹(shù)脂錨固劑進(jìn)行錨固;頂梯子梁采用φ14 mm的鋼筋加工的長(zhǎng)度為4890 mm“H”型7孔梯子梁;采用12#鉛絲加工的5000×800 mm的金屬菱形網(wǎng)配合護(hù)頂。

        2.2 錨索支護(hù)參數(shù)

        錨索間、排距1200 mm,每排布置3根中空注漿錨索。錨索采用直徑22 mm、長(zhǎng)度7300 mm的SKZ22-1/1860礦用中空注漿錨索,每根錨索采用2節(jié)K2560型樹(shù)脂藥卷錨固,錨索托盤(pán)采用規(guī)格為250 mm×250 mm×14 mm的穹形鐵托盤(pán)。打錨索漲拉時(shí)先取30 kN預(yù)漲拉1~2次,使結(jié)構(gòu)互相適應(yīng), 再正式漲拉至100 kN以上,待應(yīng)力無(wú)明顯衰減時(shí)再行鎖定,漲拉鎖定后在4~6天內(nèi)對(duì)錨索進(jìn)行注漿。

        2.3 幫支護(hù)參數(shù)

        護(hù)幫采用直徑20 mm、長(zhǎng)2.0m等強(qiáng)螺紋鋼錨桿,托盤(pán)選用120 mm×120 mm×8 mm的穹型鐵托盤(pán),配合200 mm×400 mm×40 mm木托盤(pán),鋪金屬菱形網(wǎng)護(hù)幫;幫錨桿間距不超過(guò)800 mm,排距與頂錨桿排距一致,錨桿錨固力不低于30 kN。

        3 中空注漿錨索支護(hù)機(jī)理分析

        采用中空注漿錨索加固圍巖,錨索安裝后能夠及時(shí)施加預(yù)緊力,為圍巖提供支護(hù)阻力;漿液在破碎松散巖層中擴(kuò)散、固結(jié),注漿實(shí)現(xiàn)了錨索的全長(zhǎng)錨固,提高了巷道圍巖的整體性和強(qiáng)度以及自承能力。

        3.1 形成多層組合拱結(jié)構(gòu)支護(hù)體系

        注漿錨索注漿充填不同深度圍巖裂隙,形成一個(gè)多層有效組合拱,即錨索壓縮圈及注漿加固圈,形成的多層組合拱擴(kuò)大了支護(hù)結(jié)構(gòu)的有效承載范圍。

        3.2 防風(fēng)化水侵

        利用漿液封堵充填圍巖的裂隙,隔絕空氣防止圍巖風(fēng)化水侵,有效保護(hù)圍巖的原始態(tài),防止圍巖被地下水侵蝕空氣風(fēng)化而降低圍巖的自身強(qiáng)度。

        3.3 提高圍巖自身支護(hù)體強(qiáng)度

        注漿后將松散破碎的圍巖膠結(jié)成整體,提高了巖體的內(nèi)聚力、內(nèi)摩擦角及彈性模量,從而提高了巖體強(qiáng)度,可以實(shí)現(xiàn)圍巖本身作為支護(hù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。

        3.4 提高支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體強(qiáng)度和平衡性

        注漿錨索本身為全長(zhǎng)錨固,將多層組合拱聯(lián)成一個(gè)整體,共同承載,避免應(yīng)力集中,提高了支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體強(qiáng)度和平衡性。

        3.5 機(jī)械與物理雙重加固

        注漿錨索預(yù)緊力對(duì)圍巖主動(dòng)緊固為機(jī)械加固,注漿膠結(jié)圍巖為物理加固。

        4 中空注漿錨索施工工藝

        4.1 中空注漿錨索結(jié)構(gòu)形式

        呂家坨礦所使用的內(nèi)注式中空注漿錨索如圖3所示,其錨索鋼絞線(xiàn)公稱(chēng)直徑為22 mm,抗拉強(qiáng)度1860 MPa,支護(hù)過(guò)程中,注漿錨索與復(fù)合注漿液凝固體共同作用。

        圖3 中空注漿錨索結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖1—中空鋼絞線(xiàn);2—止?jié){塞;3—托盤(pán);4—錨具;5—絲堵;L—錨索長(zhǎng)度;Dg—鋼絞線(xiàn)公稱(chēng)直徑。

        4.2 安裝注漿錨索

        (1) 打錨索眼

        根據(jù)頂板巖性、離層情況選擇合理長(zhǎng)度注漿錨索,并鉆取相應(yīng)深度的鉆孔,確保錨索能夠固定在穩(wěn)固巖層中。

        (2) 安裝注漿錨索

        由于注漿錨索出漿口位于錨索前端1.5 m處,樹(shù)脂錨固劑使用不易過(guò)長(zhǎng)。施工經(jīng)驗(yàn)表明,兩根樹(shù)脂錨固劑即可,保證錨固在穩(wěn)定巖層中。

        (3) 安裝止?jié){塞

        止?jié){塞呈環(huán)形,由上下兩部分構(gòu)成,封口時(shí)將兩部分止?jié){塞按順序穿入中空錨注錨索,并使用內(nèi)徑大于22 mm,外徑小于32 mm的金屬管頂入鉆孔中。

        (4) 錨索漲拉

        漲拉后應(yīng)保證錨桿預(yù)緊力不小于100 kN。

        4.3 注漿

        (1) 配料

        復(fù)合漿液的主要成分為水、水泥以及添加劑,質(zhì)量比例為7∶10∶0.8,注漿現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),根據(jù)注漿量和注漿壓力的不同,可以適當(dāng)調(diào)整漿液配制比例。

        (2) 注漿

        注漿前應(yīng)保證與注漿泵連接的注漿管和注漿頭暢通,開(kāi)始時(shí)注漿速度要緩慢,之后逐漸增加注漿量;漿液初次灌滿(mǎn)后,關(guān)閉注漿泵,等待2~3分鐘再次注漿補(bǔ)壓,直至注滿(mǎn)并穩(wěn)壓10分鐘左右,保證充分注漿。注漿完成后要及時(shí)封堵錨索后注漿口。注漿同時(shí)注意觀察注漿壓力,當(dāng)壓力達(dá)到4~6 MPa以上或注漿泵負(fù)載過(guò)大時(shí)應(yīng)停止注漿并檢查注漿通道是否存在堵塞如圖4所示。

        圖4 注漿錨索錨固示意圖

        (3) 注意事項(xiàng)

        ① 注漿時(shí)機(jī)選擇。錨索廠(chǎng)家提供,一般在頂板較穩(wěn)定時(shí),滯后錨索安裝 10天左右注漿,若頂板較破碎或下沉量超過(guò)100 mm應(yīng)在錨索安裝后立即注漿。在-950二采區(qū)6272切眼實(shí)驗(yàn)表明,在錨索安裝后后1~3天內(nèi)進(jìn)行注漿,由于頂板離層不明顯,注漿量明顯不足;在頂板完好、下沉量較小時(shí)注漿時(shí)間滯后錨索安裝4~6天;頂板破碎或頂板下沉量50 mm以上立即注漿,此時(shí)漿液可充分?jǐn)U展至頂板裂隙之中,有良好的注漿效果。

        ② 注漿量管理。在6272切眼已注漿的錨索中,平均每孔注漿量為60 kg。其中單孔注漿量最大達(dá)到534 kg。

        ③ 注漿過(guò)程的監(jiān)控?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)觀察壓力表壓力和頂板兩幫變化情況,在壓力急劇增加或漿液大面積滲漏情況時(shí),應(yīng)立即打開(kāi)泄壓閥,關(guān)閉注漿泵開(kāi)關(guān),停止注漿。

        5 支護(hù)效果檢測(cè)分析

        5.1 6272切眼支護(hù)效果對(duì)比

        6272切眼前134 m選用的普通錨索,134~190 m使用的注漿錨索,根據(jù)近5個(gè)月的“十字”測(cè)點(diǎn)觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,加補(bǔ)注漿錨索的區(qū)域巷道變形量明顯小于加補(bǔ)普通錨索的巷道變形量,如表1所示。

        表1 6272切眼十字測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)

        5.2 6273皮帶巷與6273外邊眼效果對(duì)比

        為了再次對(duì)普通錨索和注漿錨索施工效果進(jìn)行對(duì)比,在6273皮帶巷1360 m~1400 m范圍及6273外邊眼內(nèi)進(jìn)行了錨索支護(hù)試驗(yàn),其中6273皮帶巷為普通錨索支護(hù), 6273外邊眼為注漿錨索支護(hù)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)直觀觀察,使用普通錨索區(qū)域,頂板出現(xiàn)裂隙,頂板中部下沉較嚴(yán)重,使用注漿錨索區(qū)域,頂板較為完整,頂板下沉不明顯?!笆帧睖y(cè)點(diǎn)礦壓觀測(cè),數(shù)據(jù)見(jiàn)表2、表3。

        表2 6273皮帶巷觀測(cè)數(shù)據(jù)(普通錨索支護(hù))

        表3 6273外邊眼觀測(cè)數(shù)據(jù)(注漿錨索支護(hù))

        通過(guò)礦壓數(shù)據(jù)觀測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察對(duì)比可以看出,普通錨索巷道頂板下沉量在90 mm左右,而注漿錨索巷道頂板最大下沉量為45 mm;普通錨索巷道最大底鼓量275 mm,注漿錨索巷道最大底鼓量165 mm;普通錨索巷道兩幫移近量440 mm,注漿錨索巷道兩幫移近量140 mm。注漿錨索巷道圍巖變形量減少了50%以上。

        5.3 經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比

        采用注漿錨索支護(hù)比普通支護(hù)在人工成本、材料成本方面雖有所上升,但后期維護(hù)及安裝用工都明顯降低, 僅6272切眼支護(hù)工程中綜合節(jié)約費(fèi)用164.05萬(wàn)元,平均每米巷道節(jié)約成本8589元。注漿錨索支護(hù)能夠有效控制巷道圍巖變形,減少巷道清臥、套修工程,后期巷道維護(hù)的費(fèi)用明顯降低,綜合效果較好,如表4所示。

        表4 以6272切眼費(fèi)效統(tǒng)計(jì)表(巷道長(zhǎng)191 m)

        6 結(jié)論

        (1) 實(shí)施了注漿錨索支護(hù)工藝后,較好的控制了圍巖變形,巷道來(lái)壓減少,支護(hù)效果明顯改善。

        (2) 隨著礦井采深的增加,掘巷后圍巖會(huì)產(chǎn)生明顯的離層、滑動(dòng)、原生裂隙張開(kāi),并出現(xiàn)新的裂紋,導(dǎo)致圍巖松散、破碎。將錨固與注漿加固技術(shù)有機(jī)結(jié)合在一起,改變破碎圍巖的力學(xué)性能,使破碎圍巖 、錨桿 、錨索形成一個(gè)整體,提高了巷道圍巖的自承能力,提高了支護(hù)效果。

        (3) 注漿錨索施工工藝也推廣到開(kāi)灤礦區(qū)的唐山礦、范各莊礦、錢(qián)家營(yíng)礦,特別在切眼擴(kuò)面、巷道交叉點(diǎn)、高應(yīng)力區(qū)的支護(hù)等方面取得了較好的效果,延長(zhǎng)了巷道服務(wù)年限,節(jié)約了成本,提高安全可靠度,為解決礦井深部圍巖治理的難題提供了技術(shù)途徑。

        (4) 對(duì)于不同頂板條件、不同施工地點(diǎn)、不同斷面的注漿錨索推廣應(yīng)用,要合理選擇“滯后注漿時(shí)間”、“注漿量”、“是否二次注漿加固”等工藝方法,進(jìn)一步探索最佳支護(hù)方式。

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