吳佳欣,陳彥
(甘肅鐵科建設工程咨詢有限公司,蘭州730000)
從大量的工程經(jīng)驗中分析可知,應用新奧法進行隧道工程建設施工,制定出科學合理的監(jiān)控量測機制,準確測定變形尺寸,可以有效防止因圍巖變形嚴重而引發(fā)的安全隱患,更好地提升隧道結構的安全性與穩(wěn)定性。目前,在鐵路隧道工程項目施工中,復合襯砌施工是非常關鍵的一項技術,采取有效措施進行現(xiàn)場監(jiān)控量測并且掌握圍巖和支護結構的變化情況,按照相應的技術標準展開分析和研究,從而可以確定未進行開挖施工的巖體結構穩(wěn)定性和變形量是否達標,以便于根據(jù)工程實際情況做出方案調(diào)整,可以全面提升施工的安全性和穩(wěn)定性,保證工程質(zhì)量。
中老鐵路會富萊隧道總設計長度為6 968m,出口378m,設計為車站雙線路部分,其他結構位置則為單線段部分,隧道分進口、橫洞、新增斜井、斜井及出口5個工區(qū)組織施工。隧道位于瑯勃拉邦縫合帶北邊界,地質(zhì)構造極其復雜,變形段位于會富萊1號斷層與普巴道山斷層銳角挾持地帶。隧道穿越地層巖性以薄層狀板巖夾炭質(zhì)板巖為主,屬軟質(zhì)巖,巖層受多期構造運動影響,擠壓斷裂極為嚴重,產(chǎn)狀十分紊亂,圍巖整體表現(xiàn)出結構疏松、強度極低等特點。參照國內(nèi)類似工程判識標準,巖體強度與地應力比達到中等,嚴重到變形程度。按照掌子面的坍塌和初期支護混凝土結構部分的開裂脫落等情況,確定該地段的圍巖結構穩(wěn)定性較差,不能滿足承載性能的需要。設計不良地質(zhì)為巖溶、斷層破碎帶、巖爆及軟巖大變形及有害氣體等,結構容易發(fā)生變形、塌方等問題,隧道Ⅲ級圍巖采用全斷面爆破開挖,Ⅳ級、Ⅴ級圍巖主要采用臺階法爆破開挖,其中會富萊隧道進口采用非爆破開挖。目前,會福萊隧道進口掌子面已通過會富萊1#斷層(D2K130+040),正在進入普巴道山斷層(D2K130+400),D2K130+230~+359施工過程中發(fā)生軟巖大變形。為了能夠達到施工及使用安全的要求,應該在施工中加強對于圍巖和支護結構部分的位移尺寸檢測,實現(xiàn)全過程的動態(tài)數(shù)據(jù)測量,以便更好地指導后續(xù)施工,為提升工程結構的整體性能奠定有利的基礎。
為了能夠充分地了解圍巖支護的實際情況,了解圍巖支護變形情況,確定最終穩(wěn)定時間,優(yōu)化各個施工環(huán)節(jié),應嚴格按照國家標準和行業(yè)規(guī)范要求,制定軟巖變形嚴重部分的具體監(jiān)控量測實施方案,進行可以掌握其受力變形的狀態(tài),規(guī)范準確地分析巖層穩(wěn)定性和支護性能。本工程中的監(jiān)測斷面分布狀況如圖1所示。
圖1 監(jiān)測斷面布置圖
根據(jù)本次工程中所選定的D2K130+260、D2K130+265、D2K130+300 3個監(jiān)測斷面,可以獲得拱頂下沉-時間曲線和周邊收斂-時間曲線,具體數(shù)據(jù)對比曲線如圖2所示。
1)D2K130+260預留變形量為25cm,采用I18型鋼支護。拱頂(GD)累計沉降294.2mm,上臺階(SL1)累計收斂403.23mm,下臺階(SL2)累計收斂144.16mm。
2)D2K130+265預留變形量為40cm,采用I18型鋼支護。拱頂(GD)累計沉降314.6mm,上臺階(SL1)累計收斂459.83mm,下臺階(SL2)累計收斂341.08mm。
3)D2K130+300預留變形量上臺階為65cm,下臺階為60cm,采用H175型鋼支護。拱頂(GD)累計沉降175.5mm,上臺階(SL1)累計收斂162.95mm,下臺階(SL2)累計收斂456.84mm。
圖2 3個監(jiān)測斷面拱頂下沉-時間曲線
分析數(shù)據(jù)可知,該隧道的3個斷面拱頂下沉曲線的變化狀態(tài)較大,在采用I18型工字鋼支護措施下,可以分成如下的幾個變化階段:掌子面結構部分開挖施工0~10d,拱頂沉降趨于穩(wěn)定,上臺階收斂變形較大,這是因為該地段軟巖變形較為明顯,存在的應力釋放比較大,錨桿與噴射混凝土結構部分并不完全達到支撐的需要,不能有效地控制變形【1】;掌子面在開挖進入到10~19d,下沉的速度有所減緩,整體的沉降趨勢有所減緩,但收斂仍然較大,這是因為初期支護結構部分已經(jīng)可以達到必要的支撐要求,能夠有效地抵抗變形,但因為兩側收斂壓力在逐步增大,導致初期支護部分在逐漸損壞,造成有些部分裂縫與掉塊脫落的問題較為嚴重;在掌子面結構開挖施工進入到20d之后,拱頂沉降基本上就能夠達到穩(wěn)定性的要求,達到該現(xiàn)象主要是因為掌子面位置上的圍巖進行全部封閉,并且與掌子面距離相近的位置上存在臨空的情況,因為持續(xù)的擠壓而造成變形較為嚴重,該環(huán)節(jié)中的沉降量相對較小,但其合計沉降尺寸為294mm、314mm,全部都在200mm以上,這就說明整個初期支護完全都進入到二次襯砌結構中,并且整個初期結構完全變形,掌子面坍塌較為嚴重,已經(jīng)出現(xiàn)嚴重的安全隱患。而當采用了H175型鋼之后,沉降收斂都得到了較大控制,拱頂沉降與上臺階收斂變形均控制在200mm以內(nèi),而開挖下臺階后,收斂在0~10d有較大變化,10d之后趨于穩(wěn)定,可有效控制軟巖大變形的發(fā)展【2】。
從隧道掌子面周邊的3個斷面數(shù)據(jù)進行分析,能夠發(fā)現(xiàn)軟巖部分的變形量過大的情況下,其合計變形量已經(jīng)完全超出了預留變形量尺寸,同時,也存在變形速度過快且時間比較長等問題。還能夠分析確定,軟巖隧道嚴重變形主要是因為圍巖的松散度比較大,進而導致在地應力較高的情況下使得初期支護結構遭到損壞,進而造成了掌子面存在嚴重脫落的情況。要從以下幾點進行控制:
1)巖體風化相對比較廣大、節(jié)理裂隙發(fā)育比較嚴重,結構面的組合性能比較差,在地下水的影響下結構穩(wěn)定性下降,進而導致了塌方問題的出現(xiàn),應該采取提前支護的方式進行處理,可以適當增加錨桿長度尺寸,以提升支護效果,同時應該避免對周邊巖體產(chǎn)生的不利影響。
2)圍巖穩(wěn)定性較差,開挖施工之后要即刻進行初期支護施工,避免圍巖暴露時間過長,同時要消除支護不及時而導致的穩(wěn)定性較差的情況,所以,要及時進行仰拱施工,形成封閉的結構。
3)選擇合適的二次襯砌施工時機,能夠消除部分圍巖變形,然后進行數(shù)據(jù)監(jiān)測,圍巖在初支的20d時拱頂下沉可以達到穩(wěn)定性的要求,周邊收斂速度在達到0~1mm/d的情況下就可以進行變形控制,以提升初期支護結構的性能。
4)現(xiàn)場已采取的措施:
(1)將爆破開挖調(diào)整為非爆破開挖,從D2K130+296.6采用銑挖機開挖,減小對圍巖的擾動。
(2)三臺階快速封閉施工,上下臺階距離不超過6m,初支封閉成環(huán)距掌子面里程控制在15m以內(nèi)。通過監(jiān)控量測數(shù)據(jù)分析,適當調(diào)整預留變形量30~60cm。
(3)短錨桿在初支噴混凝土后及時施作,控制圍巖初期變形;長錨桿在開挖斷面滿足長錨桿施作空間的情況下及時施作。對于支護變形不協(xié)調(diào),現(xiàn)場適當調(diào)整長錨桿施作部位局部補強,對變形較大的部位適當增加,變形較小的部位可適當減少。
(4)根據(jù)沉降的變形速率,暫停掌子面掘進,增加臨時支撐,采用快速注漿工藝,注漿加固。
(5)加強支護型鋼,由I18工作調(diào)整為H175型鋼;臺階鋼架接頭處增設縱向連接工字鋼(I14);增設雙層縱向連接筋;鋼架所有連接板采用三面滿焊,加強鋼架整體性。
優(yōu)化后施工情況:D2K130+437~+452預留變形量為40cm,采用H175型鋼支護。變形典型斷面為D2K130+445,如圖3所示。拱頂(GD)累計沉降147.7mm,上臺階(SL1)累計收斂210.34mm,下臺階(SL2)累計收斂269.47mm。封閉成環(huán)時間一般8~12d。
圖3 D2K130+445沉降收斂觀察數(shù)據(jù)折線圖
經(jīng)過在施工中對D2K130+260、D2K130+265斷面位置上的應力應變-時間曲線關系圖分析發(fā)現(xiàn),二襯在初支19d施工之后,可以采取有效的措施來嚴格控制其變形量,同時在初期支護的過程中,其壓力參數(shù)、混凝土應變值、鋼筋應力參數(shù)出現(xiàn)快速上升的情況,這就表示整個部分的圍巖加固施工可以有效地分擔初支的部分壓力,能夠有效地控制結構變形問題,隨著混凝土材料齡期的延長,二襯結構逐步達到強度的要求,可以保證結構更加穩(wěn)定。在整個結構部分的施工中,二襯施工在20d左右的情況下會表現(xiàn)得更加穩(wěn)定,則表示整個圍巖開挖施工的有效支護30d左右可以保持穩(wěn)定性,以避免存在嚴重的變形問題,但需要進行嚴格的應力、應變數(shù)據(jù)監(jiān)測,以便于及時做出調(diào)整,以更好地滿足工程結構性能的要求。
通過對隧道工程結構中的軟巖變形較大部位的豎控量測,可以得出如下結論:
1)隧道結構部分的圍巖性能相對較差,結構穩(wěn)定性不足,從而使得開挖之后的拱頂存在嚴重變形的情況,經(jīng)過監(jiān)控量測后可以確定,3個斷面的沉降數(shù)據(jù)可以達到294mm、314mm,超出預計尺寸200mm,同時,在掌子面位置上還存在持續(xù)變形的問題,所以應該采取措施進行加固處理,以消除變形的問題。在采用了H175型鋼,增加了相應措施后,沉降收斂都得到了較大控制,拱頂沉降與上臺階收斂變形均控制在210mm以內(nèi),下臺階收斂在270mm以內(nèi)并趨于穩(wěn)定,可以有效控制軟巖大變形的發(fā)展。
2)對監(jiān)控量測結果進行準確分析可以發(fā)現(xiàn),在收斂速率保持在19d時趨于0~1mm/d,此時可以進行二襯施工,能夠有效地分擔支護壓力,可以避免初支沉降,從而可以使得整體結構穩(wěn)定性更強。