張志軍
(安陽鋼鐵股份有限公司)
高爐風(fēng)口裝置是用來把熱風(fēng)送入高爐爐內(nèi)的一套設(shè)備(如圖1 所示)。風(fēng)口大套的功能是支撐風(fēng)口中套與小套,并將其與高爐爐體相連成為一體。風(fēng)口大套的前端錐面與風(fēng)口中套的上端錐面配合,上端通過風(fēng)口法蘭與爐體裝配連接在一起。風(fēng)口大套的工作溫度約300 ℃,對(duì)風(fēng)口大套主要考慮其強(qiáng)度性能,通常風(fēng)口大套有鑄鋼件和帶鑄入冷卻水管的鑄鐵件兩種,風(fēng)口大套部位包括法蘭、大套、中套、小套和壓緊裝置等。風(fēng)口法蘭與風(fēng)口大套在一代爐齡內(nèi)一般不更換,因而對(duì)其制造質(zhì)量,尤其是接觸面的加工質(zhì)量要求嚴(yán)格,以保證風(fēng)口設(shè)備的密封性。風(fēng)口法蘭、風(fēng)口大套為鑄鋼件。
安鋼2#高爐于2007 年6 月投產(chǎn),高爐的有效容積為2 800 m3,共設(shè)30 個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口大套采用鑄鋼件。近幾年,高爐風(fēng)口大套與中套間逐漸出現(xiàn)不同程度的跑煤氣現(xiàn)象,跑煤氣較嚴(yán)重的泄漏點(diǎn)經(jīng)點(diǎn)火測(cè)試,火焰噴射達(dá)1 m 左右,煤氣量超過煤氣報(bào)警儀上限0.2%。期間采用壓漿、更換中套、焊接、壓密封等方法處理,處理效果均不理想。
圖1 高爐風(fēng)口裝置
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)長期觀察,高爐風(fēng)口大套跑煤氣位置均為上、下兩個(gè)位置,判斷大套產(chǎn)生變形。通過利用檢修更換風(fēng)口中套的機(jī)會(huì)測(cè)量風(fēng)口大套,發(fā)現(xiàn)大套垂直方向與水平方向的直徑相差約10 mm,驗(yàn)證了之前的判斷,風(fēng)口中套與大套(如圖2 所示)間采用錐面密封(如圖3 所示),風(fēng)口大套變形后造成中套與大套間由錐面密封變?yōu)閮蓚?cè)局部密封,接觸面變少,無法形成有效密封,從而造成煤氣泄漏。
圖2 中套與大套密封示意圖
圖3 中套密封面
根據(jù)高爐生產(chǎn)工藝情況,經(jīng)過分析認(rèn)為高爐風(fēng)口大套變形的原因有以下三個(gè)方面。
風(fēng)口大套因其自身材質(zhì)、質(zhì)量等原因造成剛度不夠,抗變形能力差,在高爐生產(chǎn)過程中受外力影響易造成變形。
高爐投入生產(chǎn)后,隨著爐溫升高,高爐爐殼受熱變形影響的“長高”,大套受到周向擠壓及垂直方向的拉升產(chǎn)生變形(如圖4 所示)。
圖4 大套受力示意圖
1.3.1 堿金屬的侵蝕機(jī)理
堿金屬(K、Na)在高爐內(nèi)易形成低熔點(diǎn)物質(zhì),與耐材的基質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),引起耐材強(qiáng)度下降和異常膨脹。堿蒸汽在爐內(nèi)的反應(yīng):2R+CO=R2O+C(反應(yīng)溫度為850 ~900 ℃), 生成的 R2O 與石墨炭同時(shí)滲入磚縫或磚襯氣孔中而沉積,導(dǎo)致磚襯異常膨脹。
1.3.2 鋅在爐內(nèi)循環(huán)及破壞機(jī)理
鐵礦石中的鋅常以硫化物(ZnS)、鐵酸鹽(ZnO·Fe2O3)、硫酸鹽(ZnSO4)或硅酸鹽(2ZnO·SiO2)的形式存在。高爐煉鐵過程中,爐料中的含鋅化合物在高溫區(qū)容易被直接還原成金屬鋅。鋅的熔點(diǎn)和沸點(diǎn)分別為 420 ℃、907 ℃,在條件具備時(shí),鋅在爐內(nèi)很容易被氧化:Zn+CO2=ZnO+CO(反應(yīng)溫度為900 ~1 100 ℃),鋅除一部分隨爐渣、煤氣排出外,高爐內(nèi)存在 ZnO 的循環(huán)富集;而且鋅的氧化反應(yīng)能導(dǎo)致體積膨脹54%,引起耐材膨脹。
1.3.3 鉛的滲透侵蝕機(jī)理
鉛的熔點(diǎn)低(327 ℃),沸點(diǎn)高(1 740 ℃),密度大(固體密度 11.34 g/cm3,液態(tài)密度 10.63 g/cm3)。冶煉過程中還原出來的鉛在高爐中不會(huì)氣化,常常呈液態(tài)沉在鐵水以下,且具有很強(qiáng)的滲透能力。其滲透侵蝕過程為:鉛滲透→鉛氧化→體積膨脹→產(chǎn)生裂紋。
堿金屬、鋅、鉛等重金屬在風(fēng)口下方沉積造成碳磚膨脹,下方碳磚長期作用于中套,從而引起中套上翹,中套與大套密封面配合不嚴(yán),造成跑煤氣加劇,產(chǎn)生的影響包括:(1)由于大量煤氣泄露,導(dǎo)致風(fēng)口平臺(tái)煤氣含量太高,存在嚴(yán)重安全隱患;(2)大套與中套采用錐面配合,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,大套變形后大套和中套配合發(fā)生變化,中套中心線發(fā)生改變,影響風(fēng)口前煤氣流的初始分布,有可能造成爐況波動(dòng)和冷卻設(shè)備燒壞。
零件機(jī)加工一般是采用將零件在機(jī)床上通過找正后加工的方法完成的;通過逆向思維,不拆風(fēng)口大套,利用風(fēng)口大套反向找正車床(車床經(jīng)過改造),再將車床固定加工大套;大套密封面垂直方向因拉伸大于原尺寸部分,采用先堆焊填充后加工的方法進(jìn)行在線加工修復(fù)。對(duì)于變形量較大的風(fēng)口大套先在線修復(fù),中套安裝到位后再與大套進(jìn)行焊接,以保證處理效果。
2016 年9 月,2#高爐改造期間,對(duì)28 個(gè)風(fēng)口大套進(jìn)行了在線加工,同時(shí)對(duì)2 個(gè)法蘭式風(fēng)口大套進(jìn)行了更換。
對(duì)于在線加工的風(fēng)口大套,首先用模具配合塞尺內(nèi)徑千分尺兩種方法進(jìn)行了測(cè)量,初步確定了變形尺寸,確定加工余量;加工表面面積要求不低于密封面的90%,軸向未加工表面長度不允許超過密封面長度的1/3,同時(shí)盡量減少加工量,以保證配合密封面的軸向重合長度,配合間隙0.1 mm 塞尺進(jìn)入深度小于1/3。間隙最大的10 個(gè)大套測(cè)量值見表1。
表1 間隙最大的10 個(gè)大套測(cè)量值
首先,對(duì)變形量最大的19#風(fēng)口大套進(jìn)行在線加工修復(fù),加工完畢后將中套安裝到位,檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)中套軸向向高爐中心方向進(jìn)入35 mm,配合密封面軸向重合長度大于70%,大套與中套間隙使用0.1 mm 塞尺檢驗(yàn),最大進(jìn)入深度小于1/3,滿足中套安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求;然后,采用模具對(duì)其他風(fēng)口大套邊加工邊驗(yàn)收,確保風(fēng)口大套加工后符合使用要求。
在線修復(fù)方法:利用改造后的機(jī)床(如圖5 所示)對(duì)大套進(jìn)行在線修復(fù),首先將底座固定在風(fēng)口下方爐殼上,將找正裝置固定于大套內(nèi)側(cè)(可調(diào)整),找正裝置由機(jī)床軸、車刀架、模具等組成,利用大套對(duì)找正裝置進(jìn)行找正,找正完畢后將找正裝置固定;然后,以找正裝置為基準(zhǔn)對(duì)機(jī)床掛百分表找正,找正完畢后將機(jī)床固定與底座上并對(duì)風(fēng)口大套進(jìn)行加工,加工表面面積要求不低于密封面的90%,軸向未加工表面長度要求不大于密封面長度的1/3。
圖5 機(jī)床修復(fù)示意圖
為了保證施工質(zhì)量,經(jīng)過研究討論,制定了大套加工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(模具驗(yàn)收如圖6 所示): (1)大套密封面已加工表面面積要求不低于密封面總面積的90%。由于大套變形,大套密封面的加工面為橢圓,造成密封面兩側(cè)切削量大,上下切削量小,為避免切削量過大造成大套和中套配合面長度的減少,密封面因變形無法加工表面在軸向長度不允許超過密封面總長度的1/3。(2)配合密封面的軸向重合長度不小于70%;(3)大套與模具的配合間隙使用0.1 mm 塞尺進(jìn)入,深度小于1/3。
圖6 模具驗(yàn)收
對(duì)高爐爐殼中心進(jìn)行校核:沿各風(fēng)口高度中心架設(shè)檢測(cè)架, 所有檢測(cè)架均要用儀器測(cè)量,達(dá)到同一標(biāo)高,差值≤2 mm,將風(fēng)口中心投到檢測(cè)架上,作好標(biāo)記。通過各風(fēng)口中心在檢測(cè)架上的標(biāo)記點(diǎn),沿爐殼中心對(duì)稱拉設(shè)鋼絲,并對(duì)各對(duì)稱風(fēng)口所拉鋼絲交匯點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行測(cè)量(測(cè)量如圖7 所示),推算出高爐的中心偏離范圍,確定風(fēng)口開口精度。
圖7 高爐中心測(cè)量
為了確保煤氣治理的效果,通過考察,將部分中套更換成一種新型的抗變形銅鋼一體中套(銅鋼一體中套結(jié)構(gòu)如圖8 所示),在大套加工完安裝后將中套與大套之間進(jìn)行焊接,使用近8 個(gè)月,效果良好,暫無開焊、跑煤氣現(xiàn)象。
圖8 銅鋼一體中套結(jié)構(gòu)
高爐28 個(gè)在線修復(fù)的風(fēng)口大套與2 個(gè)更換的法蘭式風(fēng)口大套施工完畢后, 對(duì)30 件風(fēng)口中套進(jìn)行了安裝,并對(duì)高爐30 個(gè)風(fēng)口大套與中套安裝尺寸進(jìn)行了測(cè)量驗(yàn)收。30 個(gè)風(fēng)口大套與中套密封面間隙使用0.1 mm 塞尺進(jìn)入深度均小于密封面長度1/3,符合高爐進(jìn)風(fēng)裝置安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
高爐送風(fēng)復(fù)產(chǎn)后,再次使用煤氣報(bào)警儀測(cè)量,直吹管內(nèi)側(cè)測(cè)量的煤氣含量均小于0.002%,處理效果良好,從根本解決了這一制約高爐安全生產(chǎn)的重大隱患。
采用在線修復(fù)風(fēng)口大套,相比較更換大套,此技術(shù)與高爐大中修爐內(nèi)主線項(xiàng)目無交叉,可將整個(gè)檢修工期縮短到5 天,2 800 m3高爐日產(chǎn)生鐵約6 200 t 左右,按目前噸鐵利潤1 000 元估算,增加創(chuàng)效約為31 000 000 元;更換風(fēng)口大套與在線加工施工費(fèi)用基本持平,不予考慮,節(jié)約備件費(fèi)用,約224 000 元,合計(jì)3 122.4 萬元。
同時(shí)采用在線修復(fù)大套可避免更換作業(yè)時(shí),拆除切割過程中高溫對(duì)爐殼母材金屬組織過燒,造成晶粒粗大,引起的爐殼機(jī)械性能降低的問題,規(guī)避更換風(fēng)口大套對(duì)高爐風(fēng)口帶爐殼造成損傷的風(fēng)險(xiǎn),減少因更換風(fēng)口大套導(dǎo)致的高爐爐役后期爐殼開裂的重大隱患。
風(fēng)口大套的在線修復(fù),既縮短了檢修工期,間接創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也提高了工藝設(shè)備的檢修質(zhì)量,為其他大型高爐風(fēng)口大套變形處理提出了可行的借鑒方案,值得推廣。