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        淺析煤氣熱值變化對軋鋼加熱爐節(jié)能降耗的影響和應(yīng)對措施

        2020-05-07 14:02:28郭宏棟
        河南冶金 2020年1期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        李 娜 郭宏棟 李 敬

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        在鋼鐵行業(yè)競爭激烈的今天,走節(jié)能降耗、節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展的道路已經(jīng)成為企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)。安陽鋼鐵股份有限公司第二煉軋廠爐卷機(jī)組生產(chǎn)線擁有一座年加熱能力為116.6 萬t 的超寬型步進(jìn)梁式加熱爐。然而,在生產(chǎn)運(yùn)行中該爐的煤氣消耗占整個(gè)爐卷機(jī)組工序能耗的60%~70%,煤氣消耗所占比重大,直接影響到該機(jī)組的生產(chǎn)成本和效益。筆者對該爐通過一段時(shí)間的跟蹤和調(diào)查,認(rèn)為該爐在運(yùn)行過程中所用的高、焦?fàn)t混合煤氣熱值不穩(wěn)定、波動(dòng)變化較大是造成該爐煤氣消耗高的主要因素之一,并對其進(jìn)行了分析,采取了相應(yīng)的優(yōu)化措施,最終降低了該爐的煤氣消耗,取得了很好的節(jié)能減排效果。

        1 加熱爐主要技術(shù)參數(shù)

        根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,該爐所使用的燃料為高、焦?fàn)t混合煤氣;余熱回收系統(tǒng)中設(shè)置有空、煤氣金屬管狀預(yù)熱器。加熱爐的主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 加熱爐的主要技術(shù)參數(shù)

        2 煤氣熱值變化造成燃料消耗增加的原因分析

        2.1 燃燒控制系統(tǒng)中空燃比失調(diào),煤氣消耗量增加

        某夜班加熱爐生產(chǎn)運(yùn)行期間,煤氣管網(wǎng)內(nèi)的高、焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量波動(dòng)變化曲線如圖1、圖2所示。

        從圖1 和圖2 可以看出,管網(wǎng)內(nèi)的高、焦?fàn)t煤氣供用量波動(dòng)大,且頻率高;直接導(dǎo)致加熱爐所用煤氣熱值變化幅度較大。

        圖1 管網(wǎng)內(nèi)高爐煤氣供量曲線

        圖2 管網(wǎng)內(nèi)焦?fàn)t煤氣供量曲線

        當(dāng)所來燃料熱值較高而此時(shí)加熱爐熱負(fù)荷又不大時(shí),為確保爐內(nèi)鋼坯溫度符合加熱工藝技術(shù)規(guī)程要求,操作人員會相應(yīng)減少各加熱段的煤氣用量。當(dāng)煤氣熱值處于11 720 ~16 720 kJ/Nm3時(shí),現(xiàn)場各供熱段煤氣流量調(diào)節(jié)閥的開度經(jīng)常處于30%以下,煤氣調(diào)節(jié)閥閥位開度經(jīng)常工作在非正常調(diào)節(jié)范圍內(nèi),自動(dòng)燃燒控制系統(tǒng)響應(yīng)能力無法滿足爐溫和煤氣調(diào)整用量變化的需求。為確保爐膛溫度和保障加熱爐管道內(nèi)的煤氣壓力,操作人員只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)空、燃比,造成爐溫控制誤差大,爐內(nèi)各段溫度場不均勻,空氣與煤氣配比量失調(diào),爐內(nèi)燃料出現(xiàn)燃燒不完全現(xiàn)象。另外,因空氣系數(shù)過大,爐內(nèi)煙氣中的殘氧含量經(jīng)常高達(dá)5%以上。上述問題的產(chǎn)生最終造成該爐在生產(chǎn)運(yùn)行中消耗過高,煤氣燃燒熱效率偏低,煤氣浪費(fèi)嚴(yán)重。

        2.2 空氣預(yù)熱溫度受限,煙氣余熱利用率不高

        燃燒學(xué)中指出,軋鋼加熱爐燃料的理論燃燒溫度主要是由燃料本身的發(fā)熱量和燃料、空氣預(yù)熱后所帶入爐內(nèi)的物理溫度以及燃燒產(chǎn)物生成量等因素決定的。一般情況下,加熱爐預(yù)熱段后的排煙溫度范圍為600 ~1 100 ℃,約占供入爐內(nèi)熱量的35%~55%,回收這部分煙氣余熱用來預(yù)熱空氣和煤氣,可以提高帶入爐內(nèi)的物理熱,節(jié)約煤氣消耗量。同時(shí),燃燒學(xué)理論中明確表示,提高煤氣的理論燃燒溫度主要是以提高燃料的發(fā)熱值和空氣預(yù)熱溫度為主,煤氣的預(yù)熱溫度受到碳?xì)浠衔锓纸鉁囟取踩纫蛩氐南拗?,不易預(yù)熱的太高。該爐在設(shè)計(jì)燃燒系統(tǒng)時(shí)的燃料發(fā)熱值是按照7 281 ~8 360 kJ/Nm3設(shè)計(jì)計(jì)算的,而實(shí)際生產(chǎn)中因煤氣熱值波動(dòng)大,燃料熱值一般多在10 032 kJ/Nm3以上。根據(jù)燃料理論燃燒溫度計(jì)算公式:

        t理=(Qd+Q燃+Q空- Q分)/VnC產(chǎn)

        在t理≤2 000 ℃的情況下,Q分可以忽略不計(jì),可以看出Vn和C產(chǎn)不因發(fā)熱值的變化而有較大的參數(shù)改變,具體參數(shù)可見下表2。

        表2 煤氣熱值變化與煙氣量產(chǎn)生對比表

        這樣Qd的升高使得Q燃和Q空受到了限制。煤氣熱值升高后,預(yù)熱器內(nèi)的煤氣流量減少,流速降低,根據(jù)預(yù)熱器傳熱面積公式[1]

        可以得出,在A 已經(jīng)一定,且K 變化不大時(shí),煤氣預(yù)熱量Q燃的降低會使煙氣和被預(yù)熱煤氣的對數(shù)平均溫差td減小,即煤氣預(yù)熱溫度升高。在熱值波動(dòng)到較高時(shí),該爐的煤氣用量減少,導(dǎo)致煤氣預(yù)熱溫度超上限320 ℃而報(bào)警。

        該加熱爐在運(yùn)行過程中煤氣發(fā)熱值不同的情況下,空氣、煤氣的預(yù)熱溫度及煤氣用量變化見表3。

        表3 煤氣發(fā)熱值不同的情況下,空氣、煤氣的預(yù)熱溫度及煤氣用量變化

        從表3 可以看出,空氣預(yù)熱到320 ℃左右時(shí),煤氣預(yù)熱溫度就達(dá)到了報(bào)警上限;操作人員為了保護(hù)煤氣預(yù)熱器,防止出現(xiàn)重大煤氣安全事故,經(jīng)常采取打開稀釋風(fēng)機(jī)冷卻煙道溫度,進(jìn)行熱風(fēng)放散和關(guān)小煙道閘板等方法來降低空氣預(yù)熱器前的煙溫,近而達(dá)到降低煤氣預(yù)熱溫度的目的。因煤氣熱值的波動(dòng)和升高,空氣預(yù)熱溫度受到了煤氣預(yù)熱溫度的安全上限限制,帶入爐內(nèi)的空氣物理熱減少,導(dǎo)致煙氣余熱利用率降低,煤氣消耗量增加。

        2.3 燒嘴分級燃燒不完全,煤氣燃燒效率降低

        該爐一下加熱段配備有6 個(gè)大調(diào)節(jié)比側(cè)向HDN 低NOX調(diào)焰燒嘴,采用二級分級燃燒模式;燒嘴的主要性能參數(shù)值見表4。

        表4 一下加熱段燒嘴的主要性能參數(shù)值

        因一下加熱段燒嘴調(diào)節(jié)比范圍較大,生產(chǎn)實(shí)際過程中,當(dāng)煤氣熱值發(fā)生波動(dòng)時(shí),操作人員無法及時(shí)、快速有效地調(diào)節(jié)燒嘴的二次空氣閥位,致使燒嘴內(nèi)的空、煤氣混合速度也出現(xiàn)了波動(dòng),導(dǎo)致空氣、煤氣在燒嘴內(nèi)混合燃燒時(shí)出現(xiàn)不完全燃燒現(xiàn)象,燒嘴內(nèi)煤氣與空氣的混合效果較差,火焰中心溫度偏低,煤氣二級燃燒不完全,不僅造成煤氣燃燒熱效率降低,煤氣浪費(fèi)現(xiàn)象的產(chǎn)生,而且增加了煙氣排放中NOX的含量,給節(jié)能減排帶來了不利。

        3 節(jié)能措施

        3.1 增設(shè)殘氧分析儀,精確控制燃料空、燃比例

        優(yōu)化了爐子自動(dòng)燃燒控制系統(tǒng),在煤氣熱值波動(dòng)變化較大情況下,要求操作人員將主從燃燒控制系統(tǒng)中的溫度主從改成流量主從,避免了爐溫在煤氣熱值波動(dòng)情況下的浮動(dòng)幅度過大現(xiàn)象;以此穩(wěn)定爐內(nèi)溫度場,降低了因煤氣熱值波動(dòng)而造成各段爐溫變化幅度較大的現(xiàn)象。同時(shí),為進(jìn)一步提高操作人員對加熱爐爐內(nèi)煙氣中的殘氧含量控制,精確調(diào)整空燃比,杜絕煤氣燃燒不完全的問題,在加熱爐爐體預(yù)熱段安裝激光殘氧分析儀,實(shí)現(xiàn)了毫秒級不間斷監(jiān)測。激光殘氧分析儀的投用可精確監(jiān)測到爐內(nèi)燃料燃燒后產(chǎn)生煙氣中的氧氣含量,通過系統(tǒng)將煙氣中的殘氧量實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)納入到燃燒控制系統(tǒng)中,為操作人員能夠?qū)?、煤氣用量進(jìn)行及時(shí)調(diào)整提供了可靠有效的數(shù)據(jù)支撐,對降低鋼坯氧化燒損率和提高煤氣燃燒熱效率,降低煤氣消耗奠定了基礎(chǔ)。

        3.2 加強(qiáng)煤氣調(diào)整溝通渠道,提升煤氣換熱器換熱管材質(zhì)

        建立快速有效的煤氣溝通渠道,對煤氣管網(wǎng)內(nèi)的煤氣熱值或壓力波動(dòng)前期進(jìn)行預(yù)控和有效調(diào)整;避免出現(xiàn)煙道內(nèi)不完全燃燒現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí),利用檢修期間提升更換煙道內(nèi)煤氣換熱器高溫段的換熱管材質(zhì),將原20# 鋼提升更換為0Gr17 材質(zhì),確保煤氣換熱器的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.3 優(yōu)化燒嘴燃燒控制功能,實(shí)現(xiàn)分級燃燒功能

        將一下加所有燒嘴本體上的一次風(fēng)閥翻板開度到40% ~50% 范圍內(nèi),二次風(fēng)閥翻板閥位100%全開,中心風(fēng)閥位100%全開,此時(shí)該燒嘴燃燒火焰噴出速度提高,火焰長度可以達(dá)到7 ~8 m。同時(shí),加強(qiáng)該段爐內(nèi)煙氣的再循環(huán)效果,充分發(fā)揮燒嘴分級燃燒功能,確保煤氣的完全燃燒,降低了煤氣消耗,也降低了煙氣中NOX的生成量。

        3.4 合理組織生產(chǎn),穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏

        將所需軋制的鋼種統(tǒng)一分類進(jìn)行加熱軋制,使得爐內(nèi)熱負(fù)荷變化不大,爐子的煤氣用量和燒嘴火焰較為穩(wěn)定,整個(gè)爐內(nèi)氣氛和鋼種之間的傳熱效果明顯增強(qiáng),燃料燃燒熱效率高,有效降低了該爐的煤氣消耗用量。

        4 節(jié)能效果

        通過上述措施的不斷施實(shí)和優(yōu)化,取得了良好的節(jié)能效果。

        (1)燃燒控制系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,使得燃料燃燒過程中的空、燃比例控制精度大幅度提高,目前煙氣中的殘氧含量可控制在2% ~2.5% 范圍內(nèi)。

        (2)通過制定相關(guān)的爐窯管理制度、嚴(yán)格實(shí)施“三勤操作法”和優(yōu)化加熱鋼種計(jì)劃后,該爐的熱平衡趨于穩(wěn)定,所用高、焦?fàn)t混合煤氣熱值配比范圍大大縮小,生產(chǎn)期間該爐所用的煤氣熱值波動(dòng)情況得到了極大的改善。目前,該爐所用的煤氣熱值范圍平均在8 400 ~9 200 kJ/Nm3范圍內(nèi)。在保障煤氣預(yù)熱器安全運(yùn)行的前提下,空氣預(yù)熱溫度提升了100 ℃;增加了煙氣物理熱的回收量,有效降低了燃料消耗量。

        (3)一下加熱段中燒嘴閥位的調(diào)整優(yōu)化也使得燒嘴火焰強(qiáng)度增加,煤氣在燒嘴內(nèi)燃燒充分,分級燃燒效果明顯;生產(chǎn)期間NOX生成量有效控制在120 mg/m3以內(nèi)。

        5 結(jié)語

        通過不斷優(yōu)化和施實(shí),目前該爐不論從安全運(yùn)行方面,還是節(jié)能、環(huán)保指標(biāo)方面都較之前得到了較大的提升,為后期的安全穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗創(chuàng)造了條件。加熱爐是軋鋼工序中的能源消耗大戶,降低加熱爐燃料消耗對于鋼鐵企業(yè)的節(jié)能減排工作致關(guān)重要。

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