路 鵬 呂志敏 王 根 褚潤林 閆 軍 蘇愛民
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司)
宣鋼1 號高爐(2 500 m3)于2008 年3 月15日點火生產(chǎn),安全生產(chǎn)已超過11 年,單位爐容生鐵產(chǎn)量為8 836 t/m3。宣鋼1 號高爐在設(shè)計上采用了國內(nèi)先進(jìn)的裝備和工藝,如爐底爐缸部位采用“國產(chǎn)炭磚+美國UCAR 炭磚+陶瓷杯砌體”復(fù)合爐襯,并使用FK 系統(tǒng)自動監(jiān)測內(nèi)襯燒蝕狀況;爐腹、爐腰及爐身下部采用4 段銅冷卻壁,冷卻系統(tǒng)采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)等。近年來,通過優(yōu)化上、中、下部調(diào)劑,加強(qiáng)長壽化管理,控制住了1 號高爐爐體冷卻壁水管破損增加以及爐缸側(cè)壁溫度超標(biāo)的趨勢,高爐相關(guān)指標(biāo)得到了改善,實現(xiàn)了高爐長周期穩(wěn)定順行。
宣鋼煉鐵工作者經(jīng)過10 多年的努力,對大高爐長壽管理及生產(chǎn)維護(hù)做了大量的理論與實踐探索研究,已經(jīng)完全掌握了大型高爐操作與穩(wěn)定控制技術(shù),并逐漸形成了以宣鋼原燃料為基礎(chǔ)的高爐生產(chǎn)操作與長壽維護(hù)系統(tǒng)技術(shù)體系。
1.1.1 燒結(jié)礦質(zhì)量提升
2016 年10 月開始將燒結(jié)礦熔滴試驗作為常規(guī)檢測,統(tǒng)計各試驗數(shù)據(jù),形成鐵前試驗數(shù)據(jù)庫,分析鐵料單品種料與入燒結(jié)構(gòu)綜合冶金性能,制定燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)評分系統(tǒng),最終形成燒結(jié)配礦的閉環(huán)控制,實現(xiàn)燒結(jié)質(zhì)量的改善。尤其是對宣鋼燒結(jié)礦的微結(jié)構(gòu)特性開展了相關(guān)研究,并在此基礎(chǔ)上提出了提升燒結(jié)礦還原性的相關(guān)措施,進(jìn)一步提升其還原性能,以達(dá)到促進(jìn)高爐實現(xiàn)穩(wěn)定順行、節(jié)焦降耗的目的[1]。燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和還原性變化如圖1 所示。
1.1.2 改善焦炭質(zhì)量
2017 年,對自產(chǎn)焦炭逐步實施降硫方案,高硫煤配比由8%降至4%,配加低硫焦煤新資源15%,焦炭含硫由0.90%降至0.83%。同時精細(xì)配煤,合理調(diào)整用煤礦點,控制焦炭灰分不超13.0%。宣鋼2015-2018 年焦炭灰分、硫分變化趨勢見表1。
圖1 燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度及還原性的變化
表1 宣鋼2015-2018 年焦炭灰分、硫分變化趨勢
風(fēng)口調(diào)整是控制下部氣流最有效的措施,高爐風(fēng)口隨著原燃料條件和生產(chǎn)狀況的不同進(jìn)行調(diào)整,高爐風(fēng)口帶溫度及爐缸側(cè)壁溫度大幅度上升且爐缸不活時,應(yīng)逐漸減小風(fēng)口的直徑或配合使用長風(fēng)口,適當(dāng)提高風(fēng)速與鼓風(fēng)動能,以吹透中心、抑制邊緣氣流、提高死焦堆的透液性、減弱鐵水環(huán)流的發(fā)生,從而減少對爐缸側(cè)壁的侵蝕,達(dá)到降低冷卻壁溫度的目的,實現(xiàn)高爐的穩(wěn)定順行[2-6]。
1 號高爐已處于爐役后期,風(fēng)溫水平降低導(dǎo)致鼓風(fēng)動能下降,同時爐缸側(cè)壁溫度階段性偏高,必須保持足夠的鼓風(fēng)動能和風(fēng)口回旋區(qū)深度,吹透中心,保證爐缸活躍度。為此,1 號高爐從2017 年5 月開始逐步調(diào)整風(fēng)布局,風(fēng)口面積由原來的0.339 3 ㎡縮小至現(xiàn)在的0.328 5 ㎡(如圖2 所示),風(fēng)口長度由L 585 mm 改為L 615 mm,鐵口上方風(fēng)口長度改為L 635 mm,高爐實際風(fēng)速保持在250 m/s以上,鼓風(fēng)動能達(dá)到了110 ~120 kJ/s(原來是100 ~110 kJ/s),為保持爐缸活躍性,合理分布初始?xì)饬鞯於嘶A(chǔ)。
圖2 宣鋼1 號高爐送風(fēng)面積的變化
一般而言,初始合理的煤氣流分布有利于高爐形成穩(wěn)順的軟熔帶,伴隨風(fēng)量的增加,會推動煤氣流逐步向操作者所希望的抑制邊緣靠近,形成以中心為主的有助于促進(jìn)發(fā)展成良好操作爐型的氣流分布[7-10]。
上部調(diào)劑制度與下部煤氣流分布匹配,使高爐內(nèi)部溫度場和外部強(qiáng)化冷卻相對平衡,達(dá)到相對穩(wěn)定爐體熱負(fù)荷,是維持合理穩(wěn)定的操作爐型,減緩爐墻侵蝕的主要途徑。1 號高爐布料從中心注焦模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌脚_+漏斗”布料模式,從開始的兼顧中心、發(fā)展邊緣逐漸過渡到目前的適當(dāng)發(fā)展中心、抑制邊緣氣流的合理分布趨勢,布料矩陣由逐步演變?yōu)?。通過上下部調(diào)整,實現(xiàn)了高爐煤氣流分布合理、穩(wěn)定,爐體熱負(fù)荷整體穩(wěn)定在85 000 ~100 000 MJ/h 之間,冷卻壁水管燒漏現(xiàn)象也得到了控制,冷卻壁水管損壞情況變化如圖3 所示。
圖3 宣鋼1 號高爐冷卻壁水管的損壞情況
中部煤氣流分布控制,主要是通過高爐冷卻制度的分段式管理來配合實現(xiàn),通過計算高爐在高度上和圓周方向上的熱負(fù)荷進(jìn)行分區(qū)管理。不同高度區(qū)域的熱負(fù)荷管理標(biāo)準(zhǔn)不同,圓周上應(yīng)保持熱負(fù)荷的均勻,同時還需要依據(jù)不同高爐的生產(chǎn)特點將熱負(fù)荷控制在一個合理的范圍內(nèi),太高可能會導(dǎo)致爐墻渣皮脫落、邊緣管道行程,太低會導(dǎo)致爐墻結(jié)厚。
形成合理的操作爐型需要結(jié)合原燃料的條件,通過調(diào)整氣流分布和冷卻制度來形成有利于爐況穩(wěn)定順行的操作爐型,在高爐爐役的不同階段,操作爐型的管理標(biāo)準(zhǔn)也需要不斷變化,以實現(xiàn)高爐長期的穩(wěn)定順行。
在高爐生產(chǎn)實踐中,結(jié)合冷卻壁溫度和爐體熱負(fù)荷的變化趨勢,優(yōu)化冷卻系統(tǒng)和供水參數(shù),摸索出合適的爐體控制數(shù)據(jù),維持合理的操作爐型, 才能保證高爐穩(wěn)定順行。針對進(jìn)入爐役末期的爐體現(xiàn)狀,1 號高爐軟水的進(jìn)水溫度由46 ℃降低至40 ℃。通過冷卻制度的調(diào)整,滿足了高爐在不斷強(qiáng)化過程中的渣皮穩(wěn)定性,高爐冷卻壁溫度和爐體熱負(fù)荷處于合理控制范圍。
造渣制度應(yīng)該適合于高爐冶煉的要求,有利于高爐的穩(wěn)定順行,尤其在爐役后期高爐強(qiáng)化冶煉條件下,保持爐渣的穩(wěn)定性和良好的流動性顯得愈加重要[11]。Al2O3、MgO 和堿度對爐渣的流動性影響很大,Al2O3上升導(dǎo)致爐渣黏度和熔化性溫度上升,而MgO 增加起到緩解作用。2016 年曾一度嘗試降低燒結(jié)礦MgO 含量,由2.1%逐步下調(diào)至1.7%左右,同時高爐爐渣的MgO/Al2O3比值由0.55 左右降低到0.50 左右,爐內(nèi)表現(xiàn)為壓差升高,爐外出鐵時常出現(xiàn)爐渣粘稠、粘溝現(xiàn)象,引發(fā)爐況波動,最終燒結(jié)礦MgO 含量又由1.7%提高至2.1%左右,隨后高爐爐況很快恢復(fù)至正常。2018 年燒結(jié)礦MgO含量與高爐壓差對應(yīng)關(guān)系變化如圖4 所示。
圖4 燒結(jié)MgO 含量與1#高爐壓差對應(yīng)關(guān)系的變化
實踐表明,在現(xiàn)有高爐爐渣Al2O3偏高(>15%)及渣鐵比偏高(>340 kg/t)的情況下,高爐爐渣鎂鋁比不宜進(jìn)一步降低,為保證爐渣具有良好的穩(wěn)定性和流動性,高爐爐渣鎂鋁比應(yīng)保持在0.55 左右。
同時,通過實行低硅低硫操作方針,生鐵含硅量基本控制在0.25%~0.40%,含硫量保持在0.025%~0.035%,鐵水物理熱按照1 500 ~1 520 ℃控制,四班統(tǒng)一操作,注重細(xì)節(jié),減少因人為操作因素所導(dǎo)致的不利影響,維持爐溫、風(fēng)量、料速的連續(xù)性和穩(wěn)定性,杜絕連續(xù)低燃料比現(xiàn)象發(fā)生,保證充沛的渣鐵物理熱[12]。
高爐內(nèi)有害元素(主要包括K、Na、Zn)的循環(huán)富集,會導(dǎo)致高爐爐墻粘結(jié)、煤氣流紊亂、熱制度失常等,引起爐況不順,嚴(yán)重影響了高爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),同時也增加了設(shè)備的維護(hù)難度;高爐內(nèi)有害元素含量的增加會加重對爐體磚襯的侵蝕,尤其是爐缸風(fēng)口區(qū)域,侵蝕形成的煤氣通路是造成爐缸側(cè)壁溫度異常升高的主要原因,同時富集的有害元素還會導(dǎo)致高爐爐體上漲及風(fēng)口上翹,對高爐長壽生產(chǎn)影響很大。近幾年來,通過控制進(jìn)廠原料有害元素,控制高鋅物料循環(huán)使用,實現(xiàn)了高爐入爐鋅負(fù)荷≤350 g/t,堿負(fù)荷≤4 kg/t 的控制目標(biāo),有效地減少了由于有害元素對高爐長壽及穩(wěn)定順行帶來的不利影響。宣鋼1 號高爐有害元素入爐負(fù)荷變化趨勢如圖5 所示。
圖5 宣鋼1 號高爐有害元素入爐負(fù)荷變化趨勢
利用定修機(jī)會對確認(rèn)點進(jìn)行爐體灌漿,及時將爐缸爐墻冷側(cè)可能出現(xiàn)的氣隙和煤氣通路填充密實,從而實現(xiàn)高爐爐墻的無氣隙化運(yùn)行。灌漿過程中必須嚴(yán)加控制,以防止灌漿壓力過高對墻體產(chǎn)生危害,一般灌漿壓力不宜超過1.5 M Pa。
通過采取上述措施,在連續(xù)保持爐況16 個月穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,1 號高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。2019 年第一季度,高爐入爐焦比完成340 kg/t,同比降低15 kg/t,煤比完成172 kg/t,同比提高19 kg/t,再創(chuàng)歷史最好水平,為企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定及成本降低創(chuàng)造了良好條件。
(1)爐役后期的高爐實際內(nèi)型直徑變大,高徑比減小,下部通過適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,加長風(fēng)口長度,吹透中心,保證爐缸活躍是爐況穩(wěn)定的關(guān)鍵.
(2)爐役后期裝料制度調(diào)整上保證充足穩(wěn)定的中心氣流,適當(dāng)抑制邊緣氣流,實現(xiàn)煤氣流的穩(wěn)定控制是實現(xiàn)高爐爐況穩(wěn)定的重點.
(3)對高爐渣鎂鋁比控制范圍要視原燃料條件、操作條件分別對待,不能一概而論。就目前宣鋼高爐爐渣Al2O3含量偏高(>15%)及渣鐵比偏高的情況下,高爐爐渣鎂鋁比不宜長時間低于0.53。
宣鋼1 號高爐通過采取一系列操作技術(shù),目前高爐爐缸爐底溫度處于正常水平,爐體冷卻壁損壞頻率減少,爐況長期穩(wěn)定順行,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,有望實現(xiàn)15 年的設(shè)計爐齡。