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        改善鋼水可澆性的生產(chǎn)技術(shù)實踐

        2020-05-07 14:02:28劉曉峰陳文滿
        河南冶金 2020年1期
        關(guān)鍵詞:工藝

        劉曉峰 陳文滿

        (重慶鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        連鑄生產(chǎn)過程中,鋼水可澆性不良,輕則影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本,重則導(dǎo)致澆注中斷,甚至危及人身和設(shè)備安全。重慶鋼鐵股份有限公司煉鋼廠(以下簡稱重慶鋼鐵煉鋼廠)歷年來對鋼水可澆性非常重視,經(jīng)過多年不斷的研究及攻關(guān),總結(jié)了不少解決問題的措施。筆者重點結(jié)合近年來生產(chǎn)工藝的實際變化,分析了影響鋼水可澆性的主要因素,提出了關(guān)鍵共性技術(shù)改進(jìn)措施,經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗,取得了較好的實踐效果。

        1 主要裝備及工藝

        重慶鋼鐵煉鋼廠設(shè)計產(chǎn)能830 萬t/a,其中210 t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能630 萬t/a,鋼坯供1 780 mm熱軋生產(chǎn)線和4 100 mm 中厚板生產(chǎn)線;80 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能200 萬t/a,鋼坯供棒材生產(chǎn)線和高速線材生產(chǎn)線。生產(chǎn)的主要鋼種有:低碳低硅鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼、取向硅鋼、熱軋帶肋鋼筋、熱軋光圓鋼筋、硬線鋼等。重慶鋼鐵煉鋼廠的主要裝備配置見表1。

        2 改善鋼水可澆性的關(guān)鍵技術(shù)

        2.1 弱脫氧鋼生產(chǎn)技術(shù)

        2.1.1 硅錳弱脫氧低合金鋼生產(chǎn)技術(shù)

        2017 年5 月,為降低生產(chǎn)工序成本,重慶鋼鐵煉鋼廠80 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線開始試驗推行定徑快換水口澆注工藝。試驗初期,熱軋帶肋鋼筋鋼(HRB400)的脫氧工藝依精煉路徑而變化,吹氬站采用硅+錳弱脫氧工藝,LF 采用硅+錳+鋁強脫氧+鈣處理工藝,堵水口頻繁。

        表1 重慶鋼鐵煉鋼廠主要裝備配置

        依據(jù)FeO-MnO-SiO2三元相圖和熱軋帶肋鋼筋鋼化學(xué)成分設(shè)計,用硅+錳合金脫氧,鋼種w[Mn]/w[Si]=6~7.5 >4,可獲得液態(tài)的脫氧產(chǎn)物,能夠保證鋼水可澆性。蔡開科等[1]研究認(rèn)為,溶解在鋼液中的氧含量低于20×10-6,會導(dǎo)致硅鎮(zhèn)靜鋼發(fā)生水口堵塞。對熱軋帶肋鋼筋鋼硅+錳合金脫氧的鋼水平衡氧濃度進(jìn)行計算,鋼水溫度1 540~1 600 ℃時,鋼中自由氧w[O]=(40~73)×10-6,鋼水溫度降低,與硅錳平衡的w[O]要析出??刂其撍械膚[O]在一定范圍是保證熱軋帶肋鋼筋鋼可澆性的關(guān)鍵。為此,對經(jīng)吹氬站和LF 精煉處理的熱軋帶肋鋼筋鋼均采取硅+錳弱脫氧工藝,將精煉出站鋼水中的w[O]控制在(25~50)×10-6范圍內(nèi),抽查的出站鋼水中的w[O]控制情況見表2。

        表2 硅錳弱脫氧鋼精煉出站鋼水中的w[O]控制情況

        2.1.2 硅錳鋁弱脫氧鋼生產(chǎn)技術(shù)

        對于硅錳鎮(zhèn)靜鋼,僅用硅+錳脫氧,鑄坯易形成皮下針孔,除采用LF 白渣精煉降低鋼中自由氧外,這類鋼種可用硅+錳+少量鋁弱脫氧的工藝。脫氧控制鋼水中w[Al]為0.002 %~0.005 %,既不堵水口,鑄坯又不產(chǎn)生針孔[1]。重慶鋼鐵煉鋼廠210 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線板坯生產(chǎn)Q195、Q235 等鋼種均采用硅+錳+少量鋁(硅鈣鋇鋁+鋁錳鐵)弱脫氧工藝,將CAS 出站鋼中w[O]控制在(15~45)×10-6范圍,連鑄單中間包澆注爐數(shù)可達(dá)到18~19 爐。

        2017 年12 月,80 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線開始試驗定徑快換水口澆注熱軋光圓鋼筋鋼(HPB300)。參照210 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線硅錳鋁弱脫氧工藝試驗生產(chǎn),由于鋼水中w[O] 控制不穩(wěn)定,堵水口頻繁,單中間包連澆爐數(shù)徘徊在3~6 爐,嚴(yán)重制約生產(chǎn)效率的提升。隨后結(jié)合小方坯的特點,采用精煉定氧,將鋼水中的w[O]控制在(30~60)×10-6范圍內(nèi)(較板坯鋼種w[O]含量高約15×10-6),堵水口頻次大幅降低。不同生產(chǎn)線采用硅錳鋁弱脫氧,鋼水中的w[Al]和w[O]控制情況見表3。

        表3 硅錳鋁弱脫氧鋼精煉出站鋼水中的w[Al]和w[O]

        2.2 強脫氧鋼生產(chǎn)技術(shù)

        2.2.1 低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼生產(chǎn)技術(shù)

        2010 年11 月,重慶鋼鐵煉鋼廠210 t 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線開發(fā)了BOF →RH →CC 工藝低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼(SPHC)生產(chǎn)技術(shù),單中間包連澆爐數(shù)達(dá)到18 爐。2018 年2 月,開發(fā)了低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼BOF →CAS →CC 高效低成本生產(chǎn)工藝,取得了良好的實踐效果。

        李德剛等[2]認(rèn)為,氧化性頂渣與鋼水接觸,其氧勢高于鋼水中的氧勢,頂渣中的氧就進(jìn)人鋼水中,造成鋼水二次氧化,且頂渣對鋼液供氧的貢獻(xiàn)率大于鋼包與中間包銜接的水口處吸氣對鋼液供氧的貢獻(xiàn)率。因此,對采用BOF →CAS →CC工藝生產(chǎn)SPHC 鋼,控制鋼水可澆性就是防止堵水口,重點發(fā)揮轉(zhuǎn)爐出鋼高堿度渣渣洗冶金功能,強化鋼包頂渣改質(zhì)(w(FeO+MnO)<5 %,w(CaO)/w(Al2O3)=1.5~1.7)。主要措施是利用精煉石灰、鋁粒和轉(zhuǎn)爐用稠渣劑調(diào)配高堿度精煉渣,充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐出鋼渣洗冶金功能。同時,采取降低轉(zhuǎn)爐終點w[O],減少Al2O3夾雜物的生成量;優(yōu)化吹氬工藝,增大Al2O3去除量;連鑄過程保護(hù)澆注,中間包定期排渣,換水口等配套措施。隨機抽查559 爐SPHC鋼,轉(zhuǎn)爐終點w[O]=593(352~785)×10-6,CAS 吹氬攪拌時間15~18 min,軟吹氬時間≥10 min,鋼水鎮(zhèn)靜時間28 ~30 min。SPHC 鋼鋼包頂渣化學(xué)成分見表4。

        表4 SPHC 鋼鋼包頂渣化學(xué)成分

        2.2.2 鋁鎮(zhèn)靜鋼鈣處理生產(chǎn)技術(shù)

        對鋼水進(jìn)行鈣處理,能有效變性高熔點氧化鋁、鎂鋁尖晶石等夾雜物,形成低熔點的液態(tài)夾雜物,促進(jìn)夾雜物上浮去除,有效提高鋼液的潔凈度,減輕連鑄水口堵塞問題。鈣處理存在著一個最低加入量和最高加入量的“液態(tài)窗口”問題,鈣的最低加入量是為了保證夾雜物是液態(tài)的,鈣的最高加入量是保證不生成固體的CaS 夾雜物[3]。如果鋼中硫很少,鈣的加入量過多,雖不會生成CaS,但生成的12CaO·7Al2O3能夠浸透到塞棒或滑動水口耐火材料的氧化物晶界使其溶解剝落,導(dǎo)致鋼液控制失靈[4]。

        重慶鋼鐵煉鋼廠鋁鎮(zhèn)靜鋼鈣處理控制w[Al]≥0.020 %,w[S]≤0.015 %,鋼包頂渣改質(zhì),鈣處理后w[Ca]=(22~35)×10-6,堵水口和塞棒侵蝕可控,鋼水可澆性良好。

        2.3 LF 分級精煉技術(shù)

        對于硅鎮(zhèn)靜鋼[1],在LF 還原精煉氣氛和低氧條件下(w[O]<15×10-6),MgO-C 磚中C 還原MgO釋放出Mg,與鋼水中的Al2O3形成MgO·Al2O3,或者耐火材料、爐渣中的MgO 與鋼水中的Al2O3直接反應(yīng)生成MgO·Al2O3,堵塞水口。LF 白渣精煉時間越長,MgO·Al2O3形成得越多,堵水口越嚴(yán)重。鄧志銀等[5]研究認(rèn)為,精煉渣堿度小于3~4,有利于控制鎂鋁尖晶石的生成;堿度在4 左右,精煉渣接近最大脫氧能力。對于LF 精煉,控制LF 過程精煉渣的成分、鋼渣反應(yīng)強度等就是控制鋼水夾雜物尺寸、化學(xué)組成、形貌和數(shù)量,就是控制鋼渣之間的氧平衡。

        重慶鋼鐵煉鋼廠針對不同的鋼種,不同的產(chǎn)品用途,重點從控制LF 精煉時間、精煉渣成分、升溫幅度、吹氬攪拌強度(吹氬流量和時間)和鈣處理量等方面,實施分級精煉,保證了鋼種精煉過程中鋼-渣氧平衡,避免鎂鋁尖晶石等高熔點夾雜物大量生成。從而相繼突破了經(jīng)LF 精煉的硅錳脫氧低合金鋼、硅錳鋁弱脫氧鋼和低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼堵水口的難題。同時還解決了低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼在脫硫、增硅、增碳和取向硅鋼在增碳等方面存在的問題,實踐效果較好。典型的LF 精煉渣化學(xué)成分見表5。

        表5 典型的LF 精煉渣化學(xué)成分

        2.4 其他改進(jìn)措施

        鋼水過熱度太低,夾雜物不易上浮,流動性變差,易使水口堵塞甚至凍結(jié),也容易加重連鑄板坯的半宏觀偏析[6]。把中間包鋼水過熱度范圍按15~23 ℃控制,降低了鋼包未澆完頻次。

        提升鋼包及連鑄三大件等耐火材料品質(zhì),使其與鋼種、工藝、成本等匹配,防止耐火材料原因影響連鑄澆注困難。

        建立鋼水可澆性異常信息反饋及應(yīng)對制度,降低了生產(chǎn)事故發(fā)生率。

        3 實踐效果

        單中間包連澆爐數(shù)是評價鋼水可澆性優(yōu)劣的一個重要指標(biāo)。通過采取上述改善鋼水可澆性的生產(chǎn)技術(shù)措施,提高了各臺鑄機的單中間包連澆爐數(shù)。2018 年1-12 月重慶鋼鐵煉鋼廠連鑄機單中間包連澆爐數(shù)情況如圖1 所示。

        圖1 2018 年1-12 月重慶鋼鐵煉鋼廠連鑄機單中間包連澆爐數(shù)情況

        從圖1 可以看出,5 臺連鑄機的單中間包平均連澆爐數(shù)均處于上升趨勢。2018 年,1#連鑄機月均單中間包連澆爐數(shù)最高達(dá)到15.41 爐,2#連鑄機達(dá)到了15.08 爐,3#連鑄機達(dá)到了11.73 爐,5#連鑄機達(dá)到了32.61 爐,6#連鑄機達(dá)到了34.26 爐,單中間包連澆爐數(shù)和鋼產(chǎn)量均創(chuàng)造了公司歷史最好水平。

        4 結(jié)論

        綜合采用以下措施,可以有效改進(jìn)鋼水可澆性。

        (1)定徑快換水口澆注的熱軋帶肋鋼筋鋼采取硅錳弱脫氧技術(shù),控制精煉出站鋼水中的w[O]=(25~50)×10-6;澆注的光圓鋼,采用硅+錳+少量鋁弱脫氧技術(shù),控制精煉出站鋼水中的w[O]=(30~60)×10-6,較板坯鋼種w[O]含量高約15×10-6。

        (2)BOF →CAS →CC 工藝生產(chǎn)SPHC 鋼,重點發(fā)揮高堿度渣渣洗冶金功能,控制鋼包頂渣w(FeO+MnO)<5 %、w(CaO)/w(Al2O3)=1.5~1.7。

        (3)鋁鎮(zhèn)靜鋼鈣處理控制w[Al]≥0.020 %,w[S]≤0.015 %,鋼包頂渣改質(zhì),鈣處理后w[Ca]=(22~35)×10-6。

        (4)控制LF 精煉參數(shù),保持鋼種精煉過程中鋼-渣氧平衡,避免鎂鋁尖晶石等高熔點夾雜物大量生成,開發(fā)LF 分級精煉技術(shù)。

        (5)鋼水過熱度按18~23 ℃控制,提升耐火材料品質(zhì),建立鋼水可澆性異常信息反饋及應(yīng)對措施。

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