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        礦山爆破優(yōu)化對延長碎礦設(shè)備使用壽命的探索

        2020-04-30 07:26:08文小虎
        中國鉬業(yè) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:二廠襯板大塊

        文小虎

        (金堆城鉬業(yè)汝陽有限責(zé)任公司,河南 汝陽 471200)

        0 引 言

        某選礦企業(yè)是一個以采選為一體的大型選礦企業(yè),其下設(shè)一個露天礦和兩個選礦廠,露天采場采掘出的礦石經(jīng)汽車運輸至粗碎站破碎,再經(jīng)長距離帶式輸送機運至選礦廠進行破碎。選礦一廠采用“三段一閉路”的碎礦工藝,選礦二廠采用“半自磨+球磨+頑石破碎”的碎磨工藝。多年來,一直存在礦石大塊過多,導(dǎo)致碎礦設(shè)備耐磨件使用壽命短、設(shè)備故障率高、篩上返回量大、碎礦設(shè)備開機時間長、破碎能耗高等問題,對選廠的設(shè)備管理和生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重困難。

        對選礦廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),碎礦設(shè)備耐磨件使用壽命短制約了生產(chǎn)[1],提高耐磨件的辦法有:①襯板采用合金或高錳鋼材料;②增加襯板厚度;③降低礦石粒度。

        前兩種辦法最容易操作,市場上新材料較多,研究單位較多,但是生產(chǎn)成本會大幅上升,延長使用壽命仍然不夠理想。

        選礦廠碎磨作業(yè)生產(chǎn)成本占選礦廠直接成本的60%以上[2],通過多碎少磨,提高碎礦能力,降低磨機入磨粒度,是選礦界普遍認可的降低能耗的辦法。針對延長碎礦設(shè)備耐磨件使用壽命和粉礦率的問題,結(jié)合露天礦山地質(zhì)結(jié)構(gòu),將原礦石分為硬、較硬、軟3種及采空區(qū)的處理,分別采用不同的炸藥單耗進行了試驗,試驗后爆破效果改善明顯,試驗爆破量對選廠的旋回破碎機、中細碎、半自磨等耐磨件的磨損改善明顯。

        1 試驗前生產(chǎn)情況

        1.1 礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀

        由于受爆破合同綜合單價的限制,爆破作業(yè)單位對總的炸藥單耗進行控制,導(dǎo)致采場超標大塊較多,大塊率高、死根、巖墻時有出現(xiàn)等問題,嚴重影響鏟裝效率,在單位時間內(nèi)供礦量達不到生產(chǎn)要求,其次對超標大塊進行二次破碎,造成生產(chǎn)成本的增加。

        1.2 選礦廠生產(chǎn)現(xiàn)狀

        大塊礦石在進入選廠碎礦車間后,由于細粒級占比較小,各段破碎量較大,對碎礦生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備帶來的壓力較大,使碎礦設(shè)備使用壽命降低,故障頻發(fā),檢修頻繁。例如,超標大塊礦石導(dǎo)致旋回破碎機堵塞現(xiàn)象頻繁發(fā)生,影響供礦速度的同時導(dǎo)致破碎效率降低,甚至造成旋回負荷過大;大塊礦石集中卸載時,容易造成旋回發(fā)生噎死現(xiàn)象或?qū)е略O(shè)備跳停,卸礦方式由正常的兩邊同時卸載調(diào)整為單邊輪流卸載,造成旋回空載運行時間長,破碎效率低下;同時,碎礦工藝段皮帶溜子堵塞現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),嚴重時造成礦石劃扯皮帶事故,對碎礦設(shè)備的安全、長周期運行帶來了較大風(fēng)險。碎礦設(shè)備襯板每個使用周期處理礦量、處理礦石噸單耗、破碎設(shè)備的停機檢修率等,與同行業(yè)礦山存在較大差距。通過改善破碎機襯板材質(zhì)和腔型雖然能夠提高板每個使用周期處理礦量[3],但篩上返回量大、碎礦設(shè)備開機時間長、破碎能耗高等問題并未有效解決。

        2 礦山爆破優(yōu)化及破碎設(shè)備運行數(shù)據(jù)分析

        2017年12月至2018年5月,該企業(yè)著手研究通過提高礦山爆破質(zhì)量解決選廠碎礦段存在的諸多問題。針對碎礦設(shè)備耐磨件使用壽命短、礦石粉礦率低的問題,經(jīng)過對采場以往爆破孔網(wǎng)參數(shù)及影響爆破效果因素分析,參照類似礦山經(jīng)驗,試驗組確定“在不改變裝藥結(jié)構(gòu)、線裝藥密度和起爆方式的條件下,適度調(diào)整孔網(wǎng)參數(shù)、加大超深和降低充填高度[4],增加單孔裝藥量,提高藥柱高度,改善爆孔藥量分布”的爆破優(yōu)化方案,進一步改善爆破修改。優(yōu)化試驗與原爆破參數(shù)比較見表1和表2。

        表1 原爆破參數(shù)統(tǒng)計表(2017年度)

        表2 優(yōu)化試驗統(tǒng)計表(2018年上半年)

        從表1、表2可見,隨著爆孔超深增加、充填高度和單孔爆破體積的減少,優(yōu)化后使每個爆孔的裝藥高度(裝藥量)增加,也意味著炸藥單耗的提高和穿孔費用的增加。優(yōu)化試驗后,爆堆超標大塊數(shù)目下降,破碎粒度明顯減小(粉礦增加),鏟裝效率和運輸效率大幅提升。

        2.1 兩廠破碎設(shè)備耐磨件更換情況

        2.1.1 選礦一廠碎礦圓錐破碎機襯板更換周期情況

        選礦一廠碎礦主要由1臺PXZ1212旋回破碎機、1臺CH660中碎破碎機和兩臺CH660細碎破碎機組成。因旋回破碎機襯板使用周期長于本實驗周期,未列入對比。爆破試驗前后選礦一廠各碎礦圓錐破碎機襯板更換情況見表3。

        通過表3對比,選礦一廠中碎圓錐破碎機襯板更換周期由爆破試驗前12.75 d延長到爆破優(yōu)化試驗后27.3 d; 1#細碎圓錐破碎機襯板更換周期由爆破試驗前19 d延長到爆破優(yōu)化試驗后30.16 d; 2#細碎圓錐破碎機襯板更換周期由爆破試驗前19 d延長到爆破優(yōu)化試驗后26 d。

        統(tǒng)計可見,隨著礦山爆破優(yōu)化試驗逐步開展,爆破試驗后的礦石逐漸參與選廠配礦作業(yè),由于粉礦率的增加,選礦一廠碎礦3臺圓錐破碎機襯板使用周期明顯延長,表明粉礦率增加后,大大降低了礦石對圓錐破碎機襯板的磨損程度。

        2.2 選礦二廠旋回運行時間、旋回處理能力、半自磨臺效變化情況

        選礦二廠碎礦主要由1臺PXZ1375II旋回破碎機和1臺φ10.37×5.19半自磨組成。

        表4統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在礦山爆破質(zhì)量改善后旋回破碎機單套襯板處理礦量有較大幅度提高,定錐襯板處理礦量增加了22.29%,動錐襯板處理礦量增加了48.56%,相當(dāng)于動靜錐襯板使用壽命分別延長了22.29%和48.56%。

        表3 爆破優(yōu)化前后選礦一廠圓錐破碎機襯板更換周期統(tǒng)計表

        表4 選礦二廠旋回襯板爆破優(yōu)化試驗前后消耗統(tǒng)計表

        圖1 選礦二廠旋回平均臺效柱狀圖

        根據(jù)圖1顯示,2018年1月至2018年5月旋回破碎臺效為1 374.2~1 849.4 t/h ,平均臺效1 602.2 t/h,比2017年12月臺效提升了357.4 t/h。

        圖2 選礦二廠半自磨平均臺效柱狀圖

        根據(jù)圖2顯示,2018年1月至5月半自磨臺效達到722.32~909 t/h,平均臺效為835.56 t/h,比2017年12月提升170.46 t/h,充分體現(xiàn)出礦山爆破質(zhì)量優(yōu)化后,破碎和磨礦設(shè)備的性能明顯提高。

        2.3 現(xiàn)場情況分析及結(jié)論

        2.3.1 礦山生產(chǎn)現(xiàn)象

        根據(jù)現(xiàn)場礦石品質(zhì),合理調(diào)整炸藥單耗后,采場大塊礦石率降低,鏟裝效率明顯提高,在單位時間內(nèi)供礦車數(shù)增加;對超標大塊進行二次破碎作業(yè)次數(shù)減少。選廠旋回蓬礦、噎死、設(shè)備跳停等現(xiàn)象極少發(fā)生,碎礦運行時間縮短,耐磨件使用壽命明顯增加,旋回破碎機和磨機臺效明顯提升。

        2017年12月選礦二廠1個月內(nèi)旋回被大塊蓬礦16次(優(yōu)化試驗前爆破量)。自優(yōu)化試驗爆破量參與供礦后, 2018年1~5月選礦二廠5個月內(nèi)旋回被大塊蓬礦8次,表明大塊率明顯降低,粉礦量穩(wěn)步增加。

        2.3.2 選礦廠生產(chǎn)現(xiàn)象

        破碎產(chǎn)品粒度分布中粉礦率的增加,選礦二廠破碎能耗得到降低,配件壽命提高。同時旋回實現(xiàn)了兩邊翻礦,未出現(xiàn)因超標大塊礦石或大塊礦石集中卸載造成旋回跳停或噎死現(xiàn)象,碎礦日運行時間縮短,破碎能力大大提升,設(shè)備故障率降低,同時半自磨臺效提升明顯。

        2017年12月至2018年5月期間,露天礦通過爆破優(yōu)化試驗方案的實施,爆破質(zhì)量有了明顯改善,由于粉礦率明顯增大,露天礦的供礦效率有了顯著提升,選礦二廠旋回破碎效率和半自磨臺效也得到了全面的提升,選礦一廠的碎礦襯板磨損嚴重的情況得到了改善。

        因此,該項試驗達到了有效減少礦石爆后超標大塊的數(shù)量,降低礦石破碎粒度,提高產(chǎn)運效率,縮短供礦時間,為旋回破碎、磨機提高臺效創(chuàng)造了條件。

        3 經(jīng)濟效益分析

        3.1 穿爆成本增加

        優(yōu)化試驗穿爆單價與合同價比較增加=礦石炸藥消耗單價增加值+穿孔單價增加值=0.269元/t。a)礦石炸藥消耗單價增加值=炸藥單耗增加值×炸藥單價=0.193元/t;b)穿孔單價增加值=穿孔單價/優(yōu)化后延米爆破量-穿孔單價/原參數(shù)延米爆破量=0.076元/t。

        3.2 選廠碎礦段旋回襯板消耗成本降低

        中碎圓錐破碎機襯板由爆破優(yōu)化前的12.75 d延長到27.3 d;1#細碎圓錐破碎機襯板由爆破優(yōu)化前的19 d延長到30.16 d;2#細碎圓錐破碎機襯板由爆破優(yōu)化前的19 d延長到26 d。

        全年節(jié)約中細碎襯板共27套,選礦一廠圓錐破碎機襯板消耗費用節(jié)約5.38×27=145.26萬元。

        由于礦石碎礦粒度減小,隨著單套旋回襯板處理礦量的增加,襯板單耗費用相應(yīng)降低。與2017年比較,2018年1~5月選礦二廠旋回襯板消耗費用節(jié)約23.778 6萬元,1~5月處理礦量218.33 t,選礦二廠旋回襯板單耗降低0.108 9元/ t。由表4可知,半自磨襯板單耗降低0.109 1元/t。

        選礦二廠2018年按照處理量507.66萬 t計算,全年節(jié)約費用=(旋回襯板單耗降低+半自磨襯板單耗降低)×全年處理礦量=110.67萬元。

        3.3 采選直接成本降低

        經(jīng)過爆破參數(shù)的優(yōu)化試驗,礦石破碎粒度減小、粉礦率得到大幅提升,使兩個選廠碎礦主要設(shè)備襯板費用每年降低約255.93萬元,經(jīng)濟效益明顯??傮w考慮全公司電耗等的降低,臺效的提高,按照2018年處理礦石800萬 t計算,兩選廠備件直接節(jié)約費用共計約428.02萬元,若減去穿爆增加費用,采選直接成本節(jié)約347.99萬元。

        4 結(jié) 語

        通過改善礦山爆破效果,降低供礦粒度,不僅有利于礦山生產(chǎn)運行,而且使“多碎少磨”的破碎環(huán)節(jié)改善提前到爆破階段,碎礦設(shè)備負荷顯著降低,磨損件壽命明顯提高,設(shè)備運行更加穩(wěn)定,故障率降低,并為后續(xù)的磨礦臺效提高和選礦回收率提高有很大幫助。同時處理礦石噸單耗成本顯著下降,對降低生產(chǎn)成本也有著非常重要的意義。

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