俞 京,李曉明,邢 政,徐茂生,許軍軍
(奇瑞汽車股份有限公司動(dòng)力總成集成院,安徽 蕪湖 241000)
隨著排放法規(guī)的加嚴(yán)及消費(fèi)者對(duì)汽車動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性需求的提升,缸內(nèi)直噴技術(shù)已得到廣泛應(yīng)用,并將成為提升汽油發(fā)動(dòng)機(jī)性能的主流技術(shù)[1]。高壓燃油系統(tǒng)是缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)的核心系統(tǒng),系統(tǒng)壓力由高壓油泵驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)保證。該機(jī)構(gòu)機(jī)械部分包括驅(qū)動(dòng)凸輪、滾子挺筒和高壓油泵。滾子挺筒是該機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵零件之一,主要功能是將驅(qū)動(dòng)凸輪的驅(qū)動(dòng)力傳遞給高壓油泵柱塞壓縮燃油,以達(dá)到系統(tǒng)所需的燃油壓力。滾子挺筒出現(xiàn)故障,可能會(huì)導(dǎo)致軌壓不穩(wěn)、燃燒異常,甚至熄火。分析滾子挺筒的失效模式和失效機(jī)理,并對(duì)現(xiàn)有設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化具有重要意義。目前對(duì)缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)滾子挺筒的失效研究還不足,同類零件的失效研究主要集中在柴油機(jī)的油泵滾輪,失效形式主要為異常磨損[2]、滾輪碎裂[3]。
本文對(duì)某汽油機(jī)滾子挺筒嚴(yán)重磨損、燒蝕、碎裂故障,作了排查、分析、論證和改進(jìn)。該案例失效原因和損壞程度較為罕見(jiàn)。由于滾子挺筒一般布置在缸蓋內(nèi)部,加大了失效排查難度,本文對(duì)該案例的分析和驗(yàn)證方法可供參考借鑒。
某汽油機(jī)在臺(tái)架試驗(yàn)早期,發(fā)現(xiàn)多例發(fā)動(dòng)機(jī)性能異常下降、軌壓波動(dòng)大,最后甚至不能建立高壓。拆機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)滾子挺筒出現(xiàn)不同程度損壞,滾子挺筒故障統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
從失效件的不同損壞程度來(lái)看,該失效過(guò)程可以分為疲勞剝落、塑性變形和止動(dòng)磨損3個(gè)階段。故障件磨損位置附近,均出現(xiàn)明顯的回火色,表現(xiàn)為大面積黃色,局部藍(lán)紫色,見(jiàn)圖1。通過(guò)回火色判斷,磨損處溫度已經(jīng)在275℃以上。當(dāng)滾針軸承工作溫度超過(guò)120℃時(shí),其硬度即開(kāi)始快速下降,軸承外圈會(huì)出現(xiàn)材料剝落、軸向變寬徑向變薄,直至損毀。溫度達(dá)到275℃時(shí),滾針軸承額定壽命降低到設(shè)計(jì)壽命 (1000h)的1/5以下,即200h以內(nèi)。實(shí)際失效時(shí)間也發(fā)生在10~180h之間。
圖1 失效件回火色
可以判斷滾子挺筒損壞是由于溫度過(guò)高引起滾針軸承硬度下降而導(dǎo)致的疲勞失效。
發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),油泵驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)高速運(yùn)轉(zhuǎn),各摩擦副間產(chǎn)生熱量 (圖2)。尤其是滾子挺筒,最大轉(zhuǎn)速可達(dá)9000r/min,產(chǎn)生大量熱量。為使產(chǎn)熱和散熱達(dá)到平衡,需要給滾子挺筒提供潤(rùn)滑和冷卻。原潤(rùn)滑方式為飛濺潤(rùn)滑,由潤(rùn)滑噴嘴將潤(rùn)滑油噴射到驅(qū)動(dòng)凸輪形成油膜,對(duì)驅(qū)動(dòng)凸輪和滾針軸承外圈潤(rùn)滑,同時(shí)高速旋轉(zhuǎn)的凸輪會(huì)將潤(rùn)滑油飛濺到銷軸、挺筒,以實(shí)現(xiàn)對(duì)滾針軸承內(nèi)部、挺筒與導(dǎo)孔之間的潤(rùn)滑。
滾針軸承的熱量主要通過(guò)潤(rùn)滑油液傳遞帶走,驅(qū)動(dòng)凸輪、挺筒也可傳遞部分熱量。挺筒與缸蓋導(dǎo)孔產(chǎn)生的熱量主要通過(guò)缸蓋和潤(rùn)滑油液散發(fā)。
表1 滾子挺筒故障統(tǒng)計(jì)
圖2 熱量產(chǎn)生位置和傳遞路徑示意圖
對(duì)驅(qū)動(dòng)力、關(guān)鍵尺寸、裝配過(guò)程等維度排查,無(wú)異常。經(jīng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)倒拖發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑噴嘴處的潤(rùn)滑油呈半球狀冒出,不能形成油柱噴射到驅(qū)動(dòng)凸輪上,見(jiàn)圖3。且油量逐漸減少,約半分鐘后停止出油。進(jìn)一步拆機(jī)發(fā)現(xiàn)噴嘴內(nèi)側(cè)有金屬顆粒物。
檢查同一批發(fā)動(dòng)機(jī)耐久試驗(yàn)后未失效樣件,軸承外圈、滾針、軸承銷的表面顆粒物壓痕處材料去除均在1μm以內(nèi),滿足要求,見(jiàn)圖4。排除金屬顆粒直接導(dǎo)致滾子挺筒失效,將滾子挺筒溫度過(guò)高的原因鎖定為潤(rùn)滑冷卻不良。
圖3 潤(rùn)滑油噴射狀態(tài)
圖4 試驗(yàn)后正常件狀態(tài)
潤(rùn)滑噴嘴取油點(diǎn)在油道末端,裝配過(guò)程中以及油道上相關(guān)零件運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的金屬顆粒容易堆積在此,造成噴嘴堵塞,使得潤(rùn)滑油射程和流量不足,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)摩擦副間不能形成有效的潤(rùn)滑油膜,導(dǎo)致熱量急劇產(chǎn)生。同時(shí),由于沒(méi)有足量流動(dòng)的油液,摩擦產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)有效往外傳遞,造成滾針軸承高熱,從而被燒蝕損壞。而此時(shí)挺筒的熱量可往缸蓋及時(shí)傳導(dǎo),所以僅靠近軸承區(qū)域燒蝕嚴(yán)重。
增大噴嘴喉徑可降低堵塞風(fēng)險(xiǎn),但在保證油壓和射流高度前提下,噴嘴喉徑不能過(guò)大,無(wú)法從根本上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過(guò)分析比較其他潤(rùn)滑形式,決定采用側(cè)油孔壓力潤(rùn)滑方案,并取消噴嘴,見(jiàn)圖5。通過(guò)挺筒上下運(yùn)動(dòng)送油,降低潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)對(duì)顆粒物的敏感度。
經(jīng)600h等多輪耐久試驗(yàn)后,滾子挺筒無(wú)燒蝕、異常磨損失效,軸承及挺筒磨損量滿足要求。
圖5 優(yōu)化方案示意圖
1)導(dǎo)致該發(fā)動(dòng)機(jī)滾子挺筒失效的原因是高溫?zé)g,而非摩擦副間進(jìn)入金屬顆粒。
2)導(dǎo)致高溫的原因是噴嘴堵塞引起的潤(rùn)滑冷卻不良。
3)使用側(cè)油孔壓力潤(rùn)滑方案有效解決了該失效問(wèn)題。
1)GDI發(fā)動(dòng)機(jī)滾子挺筒由于負(fù)荷較大,產(chǎn)生的高熱必須及時(shí)散發(fā),僅靠油霧潤(rùn)滑仍存在失效風(fēng)險(xiǎn),建議為其提供獨(dú)立潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)。
2)設(shè)計(jì)時(shí)需充分考慮潤(rùn)滑的可靠性,取油點(diǎn)建議設(shè)在油道上流速較大的位置。
3)建議將驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)布置在遠(yuǎn)離熱源的位置,如布置到進(jìn)氣側(cè),同時(shí)優(yōu)化熱管理系統(tǒng),將機(jī)油溫度控制在120℃以下,以提高滾子挺筒壽命。