呂 賽
(兗礦華聚能源趙樓電廠,山東 菏澤 274700)
半干法脫硫脫硝因反應(yīng)快、效率高、副產(chǎn)物能被綜合利用等特點被廣泛用于大型機(jī)組中。 某電廠1號鍋爐采用循環(huán)流化床半干法脫硫脫硝一體化工藝。 系統(tǒng)投運以來,整體運行平穩(wěn),但在停爐檢修中發(fā)現(xiàn)灰斗內(nèi)出現(xiàn)板結(jié)的情況,尤其以灰斗末端的1-3、2-3 最為嚴(yán)重。 在 2019 年 4 月檢修停爐后,通過氣力輸送系統(tǒng)輸至灰?guī)齑蠹s600 t,后期人工清理約200 t?;叶穬?nèi)板結(jié)的灰硬度較大,需進(jìn)入內(nèi)部使用電鎬破碎,并利用檢修人孔將灰運出,耗費大量人力物力。 在清理過程中易出現(xiàn)落灰、揚塵等情況,極為不便。 本文以該電廠為例介紹如何防止灰斗板結(jié)的問題。
該電廠300 MW 機(jī)組采用亞臨界、 固態(tài)排渣循環(huán)流化床鍋爐,于2016 年進(jìn)行超低排改造,采用循環(huán)流化床脫硫除塵脫硝一體化工藝, 包括1 套煙氣脫硫系統(tǒng), 采用一爐一塔方式布置, 主要由煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、布袋除塵器清灰系統(tǒng)、消石灰制備及供應(yīng)系統(tǒng)、物料循環(huán)及流化系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)等組成。 圖1 為超低排放系統(tǒng)示意圖。
該電廠現(xiàn)脫硫采用爐內(nèi)噴鈣+爐外半干法的工藝;脫硝采用爐內(nèi)SNCR+脫硫塔噴入COA 脫硝劑的工藝。系統(tǒng)自投運來整體運行平穩(wěn),能實現(xiàn)煙氣的超低排放,但出現(xiàn)了灰斗內(nèi)板結(jié)情況。
為對灰斗板結(jié)原因進(jìn)行分析, 電廠進(jìn)行了多項常規(guī)檢查。
圖1 超低排放系統(tǒng)示意圖
1)對工藝水系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)兩支工藝水噴槍槍體無磨損,霧化效果良好,未有滴水等情況,脫硫塔內(nèi)壁清潔無板結(jié)情況。
2)脫硫劑品質(zhì)。 超低排放系統(tǒng)脫硫劑采用消石灰,消石灰來源為通過消化器自制及外購,自制消石灰Ca(OH)2含量為 88%左右,水分為 0.2%左右;外購消石灰Ca(OH)2含量為95%以上,水分為0.3%左右。 兩種消石灰含量及水份均符合要求。
3)灰斗流化風(fēng)、斜槽流化風(fēng)溫度常年控制在120 ℃左右,且加熱器均定期進(jìn)行放水檢查,無泄漏情況,排除水份通過流化風(fēng)進(jìn)入系統(tǒng)的情況。
4) 超低排放6 個灰斗外壁均有蒸汽伴熱加熱,汽源來自汽機(jī)側(cè)的輔汽聯(lián)箱?;叶繁跍乜刂圃?00 ℃左右,且蒸汽與灰分離,不存在漏入灰斗的情況。
5)灰斗料位按照廠家提供的說明,保持在8~10 kPa(灰斗采用的振動式料位計),輸灰壓力0.5 MPa 左右,輸灰管路無堵塞情況,輸灰時間設(shè)置等也均無問題。
6)COA(Catalytic Oxidation Absorption,簡稱COA)噴槍霧化效果良好, 且氮氧化物控制主要依賴爐內(nèi)SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,簡稱SNCR),COA 僅為輔助手段,用量較低,影響較小。
在對系統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)并無異常后, 電廠又對參數(shù)、工藝等進(jìn)行了原因查找,發(fā)現(xiàn)在脫硫塔出口溫度控制、工藝水水質(zhì)、板結(jié)灰成分等存在問題。
運行中脫硫塔出口煙氣溫度長期維持在72 ℃左右,即使在沒有消石灰投入的情況下,也保持此溫度。根據(jù)廠家提供的技術(shù)要求,脫硫塔出口溫度控制在69~75 ℃,為消石灰脫硫的最佳反應(yīng)窗口。 在未投入工藝水減溫的情況下, 脫硫塔出口的煙氣溫度在110~130 ℃, 長期控制較低的溫度使減溫水過量,增大了煙氣濕度,煙氣濕度為13.5%(設(shè)計要求不高于 12.5%)。
工藝水箱水源設(shè)計有循環(huán)水、工業(yè)水、濃鹽水,因電廠內(nèi)無濃鹽水處理裝置, 故濃鹽水多作為工藝水進(jìn)入超低排放系統(tǒng)。 通過對灰斗內(nèi)板結(jié)的灰進(jìn)行化驗,氯離子的含量為2.64%,含量較高。 電廠濃鹽水產(chǎn)自反滲透,氯離子濃度高于1 000 mg/L,遠(yuǎn)高于HJ 178—2018 《煙氣循環(huán)流化床法脫硫工程通用技術(shù)規(guī)范》 中氯離子濃度不高于400 mg/L 的要求,濃鹽水進(jìn)入系統(tǒng)后易吸潮,在灰斗內(nèi)壁形成板結(jié)。
板結(jié)灰化驗結(jié)果顯示,灰的含水率1.42%,半水亞硫酸鈣含量2.32%,硫酸鈣含量46.99%,氫氧化鈣含量2.07%,碳酸鈣含量34.69%。半水亞硫酸鈣含量低,硫酸鈣及碳酸鈣含量高,說明循環(huán)灰置換率差。
因該電廠為單機(jī)運行,在機(jī)組停運后無熱源,灰斗蒸汽伴熱、流化風(fēng)加熱等均不能投入,灰溫下降較快,流動性變差。尤其是在冬季環(huán)境溫度較低的情況下,若不能及時將熱灰輸送至灰?guī)?,灰溫下降后極易板結(jié)。
溫度的控制,實質(zhì)上是對煙氣濕度的控制。脫硫工藝中,煙氣的濕度對脫硫效率的影響很大[1]。 在負(fù)荷及二氧化硫排放穩(wěn)定期間, 減少脫硫塔消石灰的投入量,將煙氣溫度控制在85~90 ℃之間。 二氧化硫排放數(shù)值較高時再投入工藝水, 降低脫硫塔出口溫度至75 ℃以下后,投入消石灰,對脫硫塔出口煙氣溫度進(jìn)行勤調(diào)、細(xì)調(diào),減少工藝水量,降低循環(huán)灰及煙氣水份。
電廠已與周邊礦井合作進(jìn)行濃鹽水處理改造,可將濃鹽水回收利用。 將工藝水水源改為氯離子含量較低工業(yè)水(工業(yè)水氯離子含量僅為350 mg/L 左右),降低氯離子含量,減少循環(huán)灰吸濕。
該電廠一級布袋除塵器及空預(yù)器的灰輸送至1 號、2 號灰?guī)?,超低排放的灰輸送?3 號灰?guī)欤? 號、2 號灰?guī)斓幕意}離子低于3 號灰?guī)臁?在1 號灰?guī)煜滦略鲆惶讉}泵輸灰, 定時向脫硫塔底部補(bǔ)充1 號灰?guī)斓幕?,同時加強(qiáng)超低排放6 個灰斗的輸灰,加強(qiáng)循環(huán)灰的置換,改善循環(huán)灰的品質(zhì)。
將已隔離的一級布袋除塵器旁路系統(tǒng)恢復(fù)。 在一級布袋除塵器差壓較高(即灰量較大)時打開此旁路, 未經(jīng)一級布袋過濾的熱灰直接進(jìn)入超低排放系統(tǒng),增加超低排放系統(tǒng)循環(huán)灰的置換量。
電廠設(shè)置35 t/h 的燃油啟動鍋爐, 在機(jī)組啟動前加熱給水及供軸封用汽。 在機(jī)組停運后利用啟動鍋爐向灰斗提供蒸汽伴熱, 灰斗壁溫控制在80℃左右;同時對灰斗流化風(fēng)、斜槽流化風(fēng)加熱器供汽,使流化風(fēng)溫度達(dá)到100 ℃以上,加強(qiáng)灰的流動性,及時輸灰,防止灰溫降低板結(jié)。 啟動鍋爐不需長期運行,僅靠間斷供汽即可維持灰斗壁溫,用油量較小,經(jīng)濟(jì)實用。
原廠家設(shè)計的灰斗僅在底部裝有流化板, 而板結(jié)多發(fā)生在側(cè)壁。 現(xiàn)在6 個灰斗兩側(cè)壁各增加面積約為6 m2流化板,加強(qiáng)側(cè)壁灰的流動性。原每個灰斗僅設(shè)置4 個容量為0.46 L 的氣動錘, 容量小, 效果差。 將每個灰斗新增4 個容量為100 L 的空氣炮,定時開啟,對灰斗內(nèi)壁進(jìn)行沖擊,防止板結(jié)。
1-3、2-3 灰斗位于煙氣最末端,溫度最低,板結(jié)現(xiàn)象最嚴(yán)重, 在停爐前每天輪流將1-3、2-3 灰斗放空一次,改善兩個灰斗內(nèi)的流動性[2];在停爐前將兩個灰斗料位控制在2~4 kPa,負(fù)荷較低時直接將兩個灰斗放空,關(guān)閉進(jìn)氣擋板進(jìn)行隔離,通過控制灰量來減少板結(jié)的情況發(fā)生。
某電廠在采取上述措施及參數(shù)調(diào)整后,2019 年10 月檢修時各灰斗內(nèi)基本無板結(jié)情況,尤其是1-3、2-3 灰斗,在停爐后僅靠氣力輸灰即可輸至灰?guī)?,大大減小了工作量及環(huán)保壓力。新增循環(huán)灰置換系統(tǒng)、一級布袋除塵器旁路均運行正常。 通過對超低排放循環(huán)灰取樣,化驗結(jié)果中灰的含水率1.02%,半水亞硫酸鈣含量6.42%,硫酸鈣含量38.45%,氫氧化鈣含量3.42%,碳酸鈣含量29.23%。電廠半干法脫硫工藝灰斗板結(jié)的原因查找及運行調(diào)整、 防范措施等也為出現(xiàn)相同問題的機(jī)組提供借鑒。