王奇,于濤,武曉,滑松,宋留慶
2015年初,中材水泥位于贊比亞盧薩卡近郊的項目在半年時間內(nèi)完成了投資路徑的設(shè)立,取得了項目環(huán)評批復(fù),獲得了礦權(quán)和土地許可。2016年10月,由中材股份自主設(shè)計、自主建設(shè)、自主運營的首期2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線正式開工,2018年5月,不到20個月即實現(xiàn)了項目點火,建設(shè)速度在同等條件下的海外水泥廠建設(shè)中名列前茅。
該項目粉磨單元采用的主機設(shè)備均為中材(天津)粉體技術(shù)裝備有限公司(以下簡稱“粉體公司”)提供,這也成為了粉體公司繼臺灣幸福、越南福山、馬來西亞HUME、哈薩克斯坦標準水泥、浙江豪龍衢州等項目之后,國際國內(nèi)第五條全線均采用粉體公司輥磨的水泥生產(chǎn)線。本文將對贊比亞項目中的幾臺輥磨的運行情況進行簡要介紹,供大家參考(主要以2018年6月設(shè)備性能考核試驗期間的數(shù)據(jù)及2018年11月對現(xiàn)場進行回訪時采集的數(shù)據(jù)為依據(jù))。
2.1.1 生料輥磨系統(tǒng)流程及配置
粉體公司在生料輥磨粉磨領(lǐng)域已有>150臺套的良好業(yè)績,在國內(nèi)外均有大量成功運用的案例。贊比亞項目輥磨采用TRMR38.4型輥磨,屬于常規(guī)配置,選粉機采用LV型選粉機技術(shù)。
贊比亞項目生料粉磨系統(tǒng)采用傳統(tǒng)帶旋風筒和循環(huán)風機的閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng),帶生料磨烘干熱風爐,預(yù)留窯尾余熱發(fā)電,旁路放風冷卻采用增濕塔噴水,其工藝流程見圖1。
贊比亞項目所在地海拔1 350m,屬于高原地區(qū)。項目中高壓電機配置高原電機;生料輥磨主電機功率根據(jù)項目前期提供的物料試驗數(shù)據(jù)確定,并根據(jù)業(yè)主要求增加了一定的設(shè)計余量;旋風筒采用第二代異型進風口結(jié)構(gòu)。詳細配置見表1。
2.1.2 系統(tǒng)運行情況
實際生產(chǎn)中,由于原料含鐵量普遍較高,原料的配比情況較最初項目可行性研究報告階段發(fā)生了較大變化,取消了河沙和鐵礦石兩種物料,增加了一種含鋁量相對較高的粘土作為第三種配料。由于粘土剝離量大,同時石灰石破碎過程中產(chǎn)生的粉塵量大,在當時的生產(chǎn)條件下,石灰石的喂料粒度相對技術(shù)要求偏差比較大。
圖1 生料磨系統(tǒng)工藝流程圖
表1 TRMR38.4型生料輥磨粉磨系統(tǒng)主機配置
生料磨及生料粉磨系統(tǒng)的安裝調(diào)試均非常順利,在熟料煅燒系統(tǒng)點火后即進行了生料系統(tǒng)的性能考核,設(shè)備設(shè)計基準數(shù)據(jù)、考核期間的數(shù)據(jù)及2018年11月的設(shè)備運行數(shù)據(jù)見表2。其中,由于生產(chǎn)期間均為旱季,物料整體的水分含量都非常低,工廠基本上未進行原料水分的測量,只有成品水分的控制要求(≤0.5%)。出于對熟料燒成品質(zhì)控制的要求,出磨生料的細度控制比較嚴格,80μm篩篩余要求<12%。生料粉磨工段的電耗統(tǒng)計見表3,表中數(shù)據(jù)主要依據(jù)實際運行數(shù)據(jù)計算而來,系統(tǒng)電耗為最終合計值,生料粉磨系統(tǒng)其他設(shè)備未進行詳細分解。
從整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,系統(tǒng)整體阻力比較低,磨機運行良好,后續(xù)工作將結(jié)合現(xiàn)場的實際生產(chǎn)要求,進一步優(yōu)化設(shè)備操作參數(shù),提高運轉(zhuǎn)效率,為燒成系統(tǒng)提供穩(wěn)定的生料供應(yīng)。
2.2.1 煤輥磨系統(tǒng)流程及配置
輥磨技術(shù)對于多種物料有良好的適應(yīng)性以及系統(tǒng)安全性,煤粉制備使用輥磨技術(shù)已成為水泥生產(chǎn)線的一種標準配置。在此項目中,煤粉磨選用的是粉體公司提供的TRMC23.2型煤輥磨。
贊比亞項目煤粉磨系統(tǒng)采用傳統(tǒng)袋式收塵器和循環(huán)風機的閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng),其工藝流程見圖2。煤輥磨主電機功率依據(jù)業(yè)主要求的哈氏指數(shù)HGI 50計算,系統(tǒng)配置見表4。
圖2 煤磨系統(tǒng)工藝流程圖
表2 原料配比、喂料量及成品質(zhì)量
表3 生料粉磨工段的電耗分布統(tǒng)計
表4 TRMC23.2煤輥磨粉磨系統(tǒng)主機配置
2.2.2 系統(tǒng)運行情況
實際生產(chǎn)中,入場原煤水分低,需大量噴水來抑制揚塵。生產(chǎn)部門主要通過控制成品煤粉的特性來保證燒成效果,現(xiàn)階段煤粉的質(zhì)量控制指標是80μm篩篩余≤8%,煤粉水分≤1.5%。原料配比、喂料量及成品質(zhì)量見表5。
煤輥磨系統(tǒng)實際運行情況穩(wěn)定,成品質(zhì)量可靠。
2.3.1 水泥輥磨系統(tǒng)流程及配置
使用輥磨進行水泥終粉磨在國際上已經(jīng)有了大量的應(yīng)用,國外公司如德國萊歇公司僅在水泥輥磨終粉磨上就已經(jīng)擁有>400臺套的業(yè)績,其他公司如非凡、史密斯公司也都有相當多的使用業(yè)績。在國內(nèi),水泥輥磨終粉磨始終未能占據(jù)技術(shù)的主流位置。多年來,粉體公司克服許多技術(shù)難關(guān),在國際國內(nèi)兩個市場上陸續(xù)推出了多個規(guī)格的水泥輥磨,總業(yè)績已經(jīng)近60臺套,居國內(nèi)領(lǐng)先地位。
本項目水泥粉磨系統(tǒng)采用傳統(tǒng)袋式收塵器和循環(huán)風機的閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng),包含熱風爐系統(tǒng),主機使用TRMK50.4型四輥水泥輥磨。工藝流程見圖3,系統(tǒng)配置見表6。
圖3 水泥磨系統(tǒng)工藝流程圖
2.3.2 系統(tǒng)的運行情況
贊比亞項目現(xiàn)場用于水泥粉磨的原料有熟料、石膏及石灰石。
水泥磨及水泥粉磨系統(tǒng)的安裝調(diào)試均非常順利,在熟料系統(tǒng)點火后即進行了水泥輥磨系統(tǒng)的性能考核,合同約定數(shù)據(jù)、2018年6月考核期間的數(shù)據(jù)及2018年11月的設(shè)備運行數(shù)據(jù)見表7及表8。
熟料鐵含量比較高,整體顏色偏深,易磨性差,強度一般。石灰石與生料所用石灰石一致,同樣來自礦山破碎環(huán)節(jié)。
由于當?shù)厮嗍袌龅奶囟ㄇ闆r,區(qū)域內(nèi)的其他水泥生產(chǎn)企業(yè)的水泥比表面積基本都在400m2/kg以上,在實際生產(chǎn)中,工廠的相應(yīng)控制標準相比簽訂供貨合同之時的約定也有了相應(yīng)的變化。其中,CEMII/A-L42.5R型水泥的控制指標為:比表面積≥400m2/kg,45μm篩篩余≤4%;CEMII/B-L32.5R型水泥的控制指標為:比表面積≥420m2/kg,45μm篩篩余≤7%。
表5 原料配比、喂料量及成品質(zhì)量
表6 TRMK50.4水泥輥磨粉磨系統(tǒng)主機配置
表7 原料配比、喂料量及成品質(zhì)量
表8 電耗分布
2018年6月,設(shè)備通過考核,2018年10月,水泥成品進入市場銷售,整個設(shè)備的能耗指標達到了一個比較高的水平。
從設(shè)備運行情況來看,目前磨機主電機出力比較低,系統(tǒng)壓差相對較小,外循環(huán)量少且目前仍在使用四輥同時加壓的模式運行,未來可以通過調(diào)整加壓模式及相關(guān)設(shè)備參數(shù)來進一步釋放磨機的生產(chǎn)能力,創(chuàng)造更大的價值。
粉體公司自2004年正式成立以來,在國內(nèi)外已有近五百臺套輥磨的銷售業(yè)績,其中有近七十臺套輥磨運行在海外現(xiàn)場。
實際使用經(jīng)驗表明,輥磨設(shè)備安全可靠易維護,控制原理簡單,易學、易操作。在筆者參與的由商務(wù)部承辦的2018年贊比亞機電設(shè)備管理維護海外培訓班中,外籍員工通過一周的學習培訓和現(xiàn)場實操培訓,即可對粉磨系統(tǒng)的基本原理有初步的認識,一部分員工可讀懂設(shè)備的控制原理,這也為未來設(shè)備操作控制維護的本地化工作打下了良好的基礎(chǔ)。
贊比亞項目使用的粉體公司的輥磨運行穩(wěn)定,性能優(yōu)良。作為中國水泥人,我們將在此基礎(chǔ)上與中材水泥、中材建設(shè)等兄弟單位一起向著世界一流的目標繼續(xù)前進?!?/p>