趙嫻,陳寶闊
硅業(yè)余熱鍋爐的煙氣特性不同于水泥窯煙氣,其中的硅微粉極細(xì),有極強(qiáng)的粘附力和非常高的阻熱、隔熱性,管子表面積灰快,受熱外管壁粘灰后,熱交換率會(huì)大大降低,致使鍋爐換熱效率降低,發(fā)電量降低。工業(yè)硅余熱鍋爐煙氣中的二氧化硅平均粒徑200~400nm,粉塵比表面積20m2/g,硅微粉塵含量約5g/m3(標(biāo)),粉塵堆積密度0.18t/m3。硅微粉若清理不凈,鍋爐很難長(zhǎng)期高效穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)而會(huì)影響機(jī)組的發(fā)電量。本文介紹一種采用剛性傳動(dòng)同步升降系統(tǒng)的新型智能往復(fù)式清灰機(jī)構(gòu)及其在硅業(yè)余熱鍋爐中的實(shí)際應(yīng)用效果。
某硅業(yè)余熱發(fā)電項(xiàng)目采用鋼絲繩卷筒—鋼絲繩作為清灰刷架的傳動(dòng)裝置,同步性較差,使用效果不好,且故障較頻繁,有時(shí)甚至引起鋼絲繩斷裂,減速機(jī)超負(fù)荷,系統(tǒng)不持續(xù)清灰,導(dǎo)致鍋爐出口溫度偏高,鍋爐效率下降。
原清灰裝置的機(jī)構(gòu)原理如圖1所示,該傳動(dòng)機(jī)構(gòu)包括電機(jī)、鋼絲繩卷筒、滑輪組、鋼絲繩,由電機(jī)驅(qū)動(dòng)鋼絲繩卷筒,卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)鋼絲繩繞過滑輪組,鋼絲繩與清灰刷架相連接,從而帶動(dòng)清灰刷架上下運(yùn)行。
圖1 原傳動(dòng)裝置
清灰刷架下行時(shí),由于鋼絲繩卷筒上的卡槽過寬,鋼絲繩在卡槽內(nèi)的排列不均勻,與刷架相連的四根鋼絲繩的長(zhǎng)度不等,導(dǎo)致清灰刷架傾斜卡滯的情況發(fā)生。在清灰刷架卡滯時(shí),鋼絲繩卷筒—鋼絲繩系統(tǒng)沒有及時(shí)得到反饋,電機(jī)繼續(xù)工作,導(dǎo)致鋼絲繩從卷筒脫落,未正常伸展且無(wú)規(guī)律存放。工作人員發(fā)現(xiàn)問題后,立即操作電機(jī)反轉(zhuǎn),電機(jī)帶動(dòng)鋼絲繩卷筒反向轉(zhuǎn)動(dòng),而脫落在卷筒卡槽外面的鋼絲繩很容易被高速旋轉(zhuǎn)的卷筒卡槽板割斷,導(dǎo)致清灰刷架在上行過程也不能完成清灰動(dòng)作。
該項(xiàng)目鍋爐管束積灰嚴(yán)重,換熱效率降低,甚至要多次停機(jī)檢修,增加了維修成本,此項(xiàng)目自運(yùn)行至改造前已經(jīng)更換了6臺(tái)減速機(jī)。
清灰刷架運(yùn)動(dòng)過程中的阻力主要有刷架與管道間的摩擦力,換熱管束變形造成的阻力以及刷架不平衡(傾斜)造成的阻力等,通過大量分析和現(xiàn)場(chǎng)研究,決定采取以下幾項(xiàng)改造措施:一是更換傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)剛性傳動(dòng),保證刷架的平衡性和同步性;二是減去配重結(jié)構(gòu);三是同軸傳動(dòng)輸出;四是設(shè)計(jì)智能控制系統(tǒng),確保整個(gè)清灰裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,減少停機(jī)檢修,重點(diǎn)是設(shè)計(jì)和確定新型剛性傳動(dòng)方案。
新型剛性清灰傳動(dòng)裝置采用齒條—齒輪嚙合傳動(dòng)作為動(dòng)力傳輸機(jī)構(gòu),將齒條與清灰刷架固定,作為運(yùn)動(dòng)整體,齒條與齒輪嚙合傳動(dòng)帶動(dòng)清灰刷架實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。由于傳統(tǒng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)在下降行程中,以刷架自身重量與配重作為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,力度有限,換熱管束的積灰阻力以及管束的變形阻力造成清灰刷架下降時(shí)清灰動(dòng)作無(wú)法完成,清灰刷架無(wú)法返回。而齒條—齒輪傳動(dòng)是剛性傳動(dòng),作為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,可以保證全管束得到清掃。
該新型傳動(dòng)裝置的關(guān)鍵是采用了同步升降系統(tǒng),同步升降系統(tǒng)包括減速機(jī)、聯(lián)軸器、連接桿、齒輪—齒條裝置等,如圖2所示。新型傳動(dòng)裝置采用同軸雙向輸出式減速機(jī)作為動(dòng)力源,保證安裝在連接桿的齒輪同步轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)與齒輪嚙合的齒條同步上行與下降,進(jìn)而保證清灰刷架與齒條固定的四個(gè)受力點(diǎn)在同一平面,確保刷架在運(yùn)行過程中的水平運(yùn)行狀態(tài)。這種剛性傳動(dòng)機(jī)構(gòu)能夠克服管道熱變形引起的阻力,從機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)上解決了刷架不平衡受力造成的問題。
圖2 新型同步升降系統(tǒng)
由于工業(yè)硅鍋爐進(jìn)口溫度約800℃,換熱管束在高溫下會(huì)出現(xiàn)局部變形或其他問題,造成清灰裝置運(yùn)行阻力增大,引起傳動(dòng)電機(jī)電流突然增大,損壞電機(jī)。我公司自主研發(fā)了控制程序,設(shè)定自保護(hù)電流值,如果電流增大超過設(shè)定值,清灰裝置會(huì)自動(dòng)向相反方向運(yùn)動(dòng),控制程序彈出提示,提示操作人員盡快解決故障點(diǎn)以恢復(fù)全程運(yùn)行。在鍋爐頂部最高限位處設(shè)置了壓縮空氣閥門,用于清掃框架鋼刷上堆積的粉塵,保持鋼刷的彈性,延長(zhǎng)鋼刷的使用壽命。智能控制系統(tǒng)見圖3。
在2018年7月底,我公司對(duì)項(xiàng)目清灰裝置進(jìn)行了改造,這是在硅業(yè)余熱鍋爐中首次應(yīng)用新型剛性傳動(dòng)同步升降系統(tǒng)的智能往復(fù)式清灰機(jī)構(gòu),經(jīng)八個(gè)多月的運(yùn)行,整體效果較好,清灰效果顯著,且未再發(fā)生過內(nèi)部刷架卡滯的情況。采用智能控制系統(tǒng),刷架可一小時(shí)運(yùn)行一次,并實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行。鍋爐換熱效率明顯提升,發(fā)電量也同步上升,減少了由于刷架故障造成的停窯檢修工作次數(shù),節(jié)約了開支。經(jīng)過鋼刷清掃過的鍋爐管束如圖4所示。
圖3 智能控制系統(tǒng)
圖4 改造后鍋爐換熱管清灰后的效果圖
清灰刷架剛性傳動(dòng)裝置在實(shí)際項(xiàng)目的應(yīng)用效果較好,證明該技術(shù)方案可以在該行業(yè)推廣使用。在降本增效的同時(shí),還能充分利用熱資源,減少化石資源的消耗,降低整個(gè)行業(yè)的運(yùn)行維修費(fèi)用,在提高企業(yè)整體效益的同時(shí),還具有廣泛的社會(huì)效益?!?/p>