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        草酸二甲酯加氫制乙二醇Cu/SiO2催化劑工業(yè)應(yīng)用常見問題及分析

        2020-02-28 09:16:14張彥民王靜靜李銀嶺楊鵬舉
        煤化工 2020年4期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦失活乙二醇

        時 鵬,張彥民,王靜靜,李銀嶺,楊鵬舉

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城476600)

        近年來,國內(nèi)煤制乙二醇工業(yè)裝置運行穩(wěn)定性上升,工藝技術(shù)也越來越成熟。煤制乙二醇工藝主要包括兩大反應(yīng)步驟:首先在羰基化合成催化劑作用下,CO與亞硝酸甲酯(MN)發(fā)生偶聯(lián)反應(yīng),生成草酸二甲酯(DMO);然后DMO與H2在加氫催化劑作用下發(fā)生加氫反應(yīng),生成乙二醇(EG)。目前,我國在高活性的CO催化偶聯(lián)合成DMO催化劑和高活性的DMO加氫合成EG催化劑的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域取得了突破性的進(jìn)展,實現(xiàn)了工業(yè)化應(yīng)用[1-2]。

        河南龍宇煤化工有限公司(簡稱河南龍宇煤化工)20萬t/a煤制乙二醇裝置采用羰化合成-草酸二甲酯加氫兩步間接合成法制乙二醇工藝技術(shù)路線,于2018年9月30日實現(xiàn)100%負(fù)荷穩(wěn)定運行。從裝置運行情況來看,羰基化合成催化劑和DMO加氫催化劑的催化活性和選擇性較好,能夠滿足生產(chǎn)需求。但DMO加氫催化劑運行到末期,會出現(xiàn)催化劑床層壓差上漲較快、反應(yīng)器熱點溫度下移、催化劑粉化和活性明顯下降等問題,直接影響到催化劑的使用壽命和經(jīng)濟(jì)成本,也造成DMO加氫催化劑更換較為頻繁。從近幾年催化劑更換情況來看,羰基化合成催化劑更換周期為1.5 a~2.0 a,DMO加氫催化劑更換周期為1.0 a~1.5 a。因此,DMO加氫催化劑的使用壽命是關(guān)系到煤制乙二醇裝置能否實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵因素。筆者通過對DMO加氫制EG Cu/SiO2催化劑的理化性能和工藝操作條件進(jìn)行比對和分析,探討了Cu/SiO2催化劑粉化和催化活性降低的原因。

        1 DMO加氫催化劑及反應(yīng)條件

        20世紀(jì)90年代,國內(nèi)開始研發(fā)DMO加氫催化劑[3]。DMO加氫催化劑主要有Ru基催化劑和Cu基催化劑兩種,但由于Ru基催化劑具有價格高、回收難、反應(yīng)壓力高等缺點,難以實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用[4]。李竹霞等[5-6]研究了不同氧化物載體對DMO加氫Cu基催化劑的影響,發(fā)現(xiàn)以SiO2為載體的Cu/SiO2催化劑的活性最好。目前,Cu/SiO2催化劑被廣泛應(yīng)用在DMO加氫制EG工業(yè)裝置中,且表現(xiàn)出較高的催化活性和選擇性。但有關(guān)Cu/SiO2催化劑的使用壽命、粉化和失活原因的報道較少。

        河南龍宇煤化工20萬t/a乙二醇裝置使用的DMO加氫制EG催化劑為Cu/SiO2催化劑,外觀呈圓柱狀,Φ3.8 mm~Φ4.2 mm,堆密度500 kg/m3~550 kg/m3,活性組分為Cu,載體為SiO2,操作溫度為160℃~210℃,氫酯摩爾比控制在80~120,轉(zhuǎn)化率≥99%,選擇性≥98%。

        2 Cu/SiO2催化劑工業(yè)應(yīng)用常見問題及分析

        2.1 Cu/SiO2催化劑粉化

        2.1.1 粉化現(xiàn)象

        催化劑粉化是Cu/SiO2催化劑在工業(yè)化應(yīng)用中最常見的問題之一。從河南龍宇煤化工20萬t/a乙二醇裝置運行情況來看,加氫反應(yīng)器進(jìn)口過濾器V311A/B壓差在裝置運行一段時間后會出現(xiàn)一定幅度的上漲。在對V311A/B內(nèi)部瓷球清理和更換時發(fā)現(xiàn),瓷球表面附著一層粉塵,與催化劑粉化后的粉塵極為相似。在更換DMO加氫催化劑時發(fā)現(xiàn),加氫反應(yīng)器列管內(nèi)Cu/SiO2催化劑在使用末期會發(fā)生沉降,最大沉降高度約5 m(單根列管催化劑裝填高度約7.8 m)。這也說明了Cu/SiO2催化劑在使用過程中會發(fā)生粉化,粉化后的催化劑被加氫循環(huán)氣帶出反應(yīng)器,從而導(dǎo)致催化劑床層發(fā)生沉降。此外,從產(chǎn)物粗乙二醇儲罐V302A/B內(nèi)清理出來的黑色或紅棕色的泥狀黏稠物,也在一定程度上驗證了Cu/SiO2催化劑在使用過程中發(fā)生粉化的可能性。

        2.1.2 粉化原因

        2.1.2.1 Cu/SiO2催化劑機械強度低

        Cu/SiO2催化劑是以硝酸銅、硅酸酯、甲醇和氨水等為原料,采用共沉淀法和溶膠-凝膠法制備后擠條成型,再通過蒸氨、焙燒出成品,其機械強度在業(yè)界存在較大爭議。美國UCC公司認(rèn)為,帶有中心孔結(jié)構(gòu)的環(huán)形催化劑的機械強度要高于負(fù)載型催化劑的機械強度[7]。催化劑在裝填過程中產(chǎn)生大量的粉塵和使用過程中加氫產(chǎn)物沉積下來的粉塵,也說明Cu/SiO2催化劑機械強度低,易發(fā)生粉化。

        2.1.2.2 DMO原料中水含量高

        水的存在會使DMO水解生成草酸,草酸與Cu/SiO2催化劑的活性組分Cu發(fā)生反應(yīng)生成草酸銅,導(dǎo)致催化劑表面龜裂粉化[4]。陽煤深州22萬t/a乙二醇裝置曾因試車初期設(shè)備漏水等原因,致使DMO加氫系統(tǒng)水含量高,導(dǎo)致裝置運行約1 a后出現(xiàn)催化劑粉化現(xiàn)象,系統(tǒng)壓差增大[4]。濮陽永金化工20萬t/a乙二醇裝置在開車時,因DMO進(jìn)料中水分高達(dá)1.56%,導(dǎo)致部分Cu/SiO2催化劑粉化[7]。

        2.1.2.3 DMO加氫系統(tǒng)壓力波動

        在DMO加氫系統(tǒng)開停車期間,系統(tǒng)需要升、降壓,升、降壓速率過快會造成催化劑床層內(nèi)氣流過大,進(jìn)而導(dǎo)致催化劑顆粒因劇烈摩擦而發(fā)生粉化。因此,要嚴(yán)格控制DMO加氫系統(tǒng)升、降壓速率小于0.8 MPa/h,盡可能減少催化劑粉化。

        2.1.2.4 熱沖擊

        DMO加氫反應(yīng)器升、降溫過快會對Cu/SiO2催化劑形成較大的熱沖擊,導(dǎo)致催化劑結(jié)構(gòu)在高溫下發(fā)生變化,機械強度降低[7]。此外,升、降溫過程中催化劑因熱脹冷縮產(chǎn)生體積變化,也可能導(dǎo)致催化劑顆粒間發(fā)生摩擦而粉化。

        2.2 Cu/SiO2催化劑失活

        2.2.1 失活現(xiàn)象

        河南龍宇煤化工20萬t/a乙二醇裝置DMO加氫Cu/SiO2催化劑在末期仍然具有較高的催化活性,DMO轉(zhuǎn)化率大于99%,但其選擇性與前期相比明顯降低,EG產(chǎn)品透光率也顯著降低。在2018年7月更換催化劑時,發(fā)現(xiàn)DMO加氫反應(yīng)器列管內(nèi)催化劑結(jié)焦較嚴(yán)重。陽煤深州22萬t/a乙二醇裝置也出現(xiàn)過因前期氫酯比控制較低,導(dǎo)致催化劑運行5個月后反應(yīng)器列管上部催化劑結(jié)焦現(xiàn)象[4]。

        2.2.2 失活原因

        據(jù)文獻(xiàn)[1]報道,Cu+和Cu0共存的協(xié)同作用是Cu/SiO2催化劑具有較高活性的主要原因。一般來說,影響DMO加氫制EG催化劑活性的因素主要包括催化劑老化和燒結(jié)、循環(huán)氫氣的純度、氫酯摩爾比和反應(yīng)溫度等。

        2.2.2.1 催化劑老化和燒結(jié)

        單一的熱處理不會改變Cu/SiO2催化劑中活性銅的價態(tài),但經(jīng)過DMO加氫反應(yīng)后,Cu/SiO2催化劑中活性銅的價態(tài)會發(fā)生明顯變化[1]。因此,在DMO加氫反應(yīng)中,部分Cu+與H2或還原性氫物種反應(yīng)生成Cu0,而Cu0與Cu+相比熱穩(wěn)定性差、更易燒結(jié),是導(dǎo)致Cu/SiO2催化劑失活的主要原因。而且Cu+與H2或還原性氫物種反應(yīng)生成Cu0的過程是不可逆的。

        2.2.2.2 循環(huán)氫氣純度

        DMO加氫系統(tǒng)循環(huán)氫氣中CO對Cu/SiO2催化劑的活性影響較大。由于Cu/SiO2催化劑活性組分還原態(tài)的銅與CO之間有很強的吸附作用,其對CO的吸附能力遠(yuǎn)大于H2。當(dāng)循環(huán)氫氣中CO含量較高時,大量CO占據(jù)Cu/SiO2催化劑活性組分中心,導(dǎo)致催化劑表面吸附H2量減少,氫解能力下降,催化活性降低[8]。但CO在Cu/SiO2催化劑表面發(fā)生的吸附是可逆的[8],因此,因吸附CO導(dǎo)致的Cu/SiO2催化劑活性降低,可以通過氫氣吹掃的方法恢復(fù)其活性。這一結(jié)果與張素華等[8]的研究結(jié)果相一致。

        2.2.2.3 氫酯摩爾比

        若氫酯摩爾比低,DMO加氫反應(yīng)不完全,導(dǎo)致產(chǎn)物中乙醇酸甲酯(MG)含量增加,而且MG吸附在Cu/SiO2催化劑表面達(dá)到飽和后,即使用氫氣或氮氣吹掃也很難脫附[1]。由于MG分子結(jié)構(gòu)中同時含有羥基和酯基兩種官能團(tuán),其在DMO加氫反應(yīng)條件下可能與DMO和EG發(fā)生聚合反應(yīng)[1],生成的大分子聚合物堵塞在催化劑孔道內(nèi),導(dǎo)致催化劑表面發(fā)生積炭或結(jié)焦后覆蓋活性組分,造成催化劑活性降低。氫酯摩爾比高,過量的氫氣會加劇EG的加氫反應(yīng),加氫副反應(yīng)增多,產(chǎn)物中乙醇含量增加[9]。因此,DMO加氫合成EG反應(yīng)過程中氫酯摩爾比應(yīng)控制在80~120。

        2.2.2.4 反應(yīng)溫度

        反應(yīng)溫度高、催化劑活性高、反應(yīng)速率快,有利于EG的生成。反應(yīng)溫度過高,會導(dǎo)致DMO加氫副反應(yīng)增多,乙醇、1,2-丁二醇生成量增加,且容易造成EG、MG等發(fā)生聚合反應(yīng),生成二乙二醇、聚乙二醇及其他大分子聚合物[4],導(dǎo)致DMO加氫Cu/SiO2催化劑結(jié)焦或失活。反應(yīng)溫度過低,DMO加氫反應(yīng)不完全,產(chǎn)物中MG含量增加,與DMO和EG發(fā)生聚合反應(yīng),易導(dǎo)致催化劑表面積炭或結(jié)焦,造成催化劑活性降低。

        3 結(jié) 語

        催化劑粉化和失活是Cu/SiO2催化劑在DMO加氫制EG工業(yè)化應(yīng)用中最常見的問題。其中,催化劑機械強度低、DMO進(jìn)料水含量高、系統(tǒng)壓力波動大和熱沖擊是Cu/SiO2催化劑發(fā)生粉化的主要原因;催化劑老化和燒結(jié)、循環(huán)氫氣純度、氫酯摩爾比和反應(yīng)溫度對Cu/SiO2催化劑的活性具有較大的影響。在生產(chǎn)過程中,應(yīng)嚴(yán)格控制DMO加氫裝置充泄壓速率小于0.8 MPa/h,DMO進(jìn)料中水分在0.1%以下,氫酯摩爾比為80~120,從工藝操作方面盡可能減少DMO加氫催化劑粉化、結(jié)焦和失活的可能性。

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