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        60萬t/a煤制甲醇裝置系統(tǒng)蒸汽平衡分析及利用

        2020-09-07 08:13:34
        煤化工 2020年4期
        關(guān)鍵詞:空分咸陽蒸汽

        行 政

        (陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 咸陽712000)

        陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司(簡稱咸陽化工)組建于2006年,主導(dǎo)產(chǎn)品為60萬t/a甲醇,冬季向咸陽熱力公司提供采暖蒸汽180 t/h。60萬t/a甲醇項目主要由動力、空分、氣化、甲醇合成等生產(chǎn)裝置以及配套的公用工程和生活服務(wù)設(shè)施組成。其中動力裝置為3臺180 t/h的循環(huán)流化床鍋爐;2套空分裝置,產(chǎn)氧量均為43 000 m3/h。項目采用多元料漿加壓氣化工藝、林德低溫甲醇洗技術(shù)、托普索甲醇合成專利技術(shù)和三塔精餾的甲醇精餾流程,生產(chǎn)美國AA級及國優(yōu)級精甲醇產(chǎn)品。

        煤化工屬于高耗能領(lǐng)域[1],煤化工企業(yè)合理的蒸汽平衡設(shè)計對裝置的長期穩(wěn)定運行至關(guān)重要。一般來說,化工裝置蒸汽來源為鍋爐自產(chǎn)蒸汽和工藝副產(chǎn)蒸汽兩部分,二者有效結(jié)合,才能滿足正常生產(chǎn)用汽量且無過剩蒸汽放空[2]。咸陽化工原始設(shè)計中,鍋爐產(chǎn)汽量偏小,系統(tǒng)開車初期蒸汽用量緊張;系統(tǒng)正常運行時,副產(chǎn)蒸汽量偏大,富余蒸汽長期放空[3]。通過分析系統(tǒng)自身特點,咸陽化工從多方面對蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了改造,實現(xiàn)了企業(yè)的節(jié)能降耗,現(xiàn)介紹如下,供同類裝置參考。

        1 60萬t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)

        1.1 60萬t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配情況

        咸陽化工60萬t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配示意圖見圖1。

        系統(tǒng)正常運行時,2臺動力循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)出9.8 MPa高壓蒸汽,主要供空分透平機組做功,在非供暖季完全被凝汽器冷凝,在供暖季空分機組會投運中抽系統(tǒng),抽出1.3 MPa蒸汽并入管網(wǎng),減輕鍋爐供暖負(fù)荷。一部分9.8 MPa蒸汽經(jīng)9.8 MPa/2.5 MPa蒸汽減溫減壓站,送至2.5 MPa過熱蒸汽管網(wǎng),主要用于合成機組和丙烯機組運行;另一路9.8 MPa蒸汽通過9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站,將部分9.8 MPa蒸汽減溫減壓后,送至1.3 MPa過熱蒸汽管網(wǎng),冬季主要用于市區(qū)供暖和動力除氧器自用,非供暖季9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站不向外管網(wǎng)供汽,動力除氧器通過倒用1.3 MPa飽和蒸汽來維持運行。剩余2.5 MPa過熱蒸汽經(jīng)2.5 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站轉(zhuǎn)換成1.3 MPa飽和蒸汽送至管網(wǎng),同時接收變換廢熱鍋爐副產(chǎn)的1.3 MPa飽和蒸汽。除供暖季外,1.3 MPa飽和蒸汽可以通過1.3 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站倒送至動力除氧器;1.3 MPa/0.7 MPa蒸汽減溫減壓站為精餾裝置、汽提裝置、低溫甲醇洗裝置等用戶及變換副產(chǎn)蒸汽的接收等提供保障。

        1.2 冬、夏季蒸汽系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)及分析

        圖1咸陽化工60萬t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配示意圖

        1#、2#、3#鍋爐、變換副產(chǎn)蒸汽單元、合成汽包副產(chǎn)蒸汽單元、空分1#/2#機組中抽7個主要蒸汽生成單元和空分1#/2#機組、動力除氧器、變換除氧器、丙烯機組、合成機組等17個用汽單元共同組成一個完整的蒸汽平衡系統(tǒng),各單元夏季和冬季產(chǎn)汽和用氣情況見表1、表2。產(chǎn)汽單元系統(tǒng)滿負(fù)荷運行狀態(tài):動力1#、2#鍋爐運行;空分1#/2#裝置運行;氣化煤漿量160 m3/h(A爐:80 m3/h、B爐:80 m3/h)運行,C爐烘爐;精餾入料量130 m3/h運行;450Ⅰ/Ⅱ循環(huán)水汽輪機運行(冬季停運)。

        從表1、表2可以得出:(1)夏季鍋爐自身產(chǎn)汽量遠(yuǎn)低于冬季產(chǎn)汽量,煤耗相對較低;(2)夏季系統(tǒng)實際產(chǎn)汽量和用汽量達(dá)不到自平衡,存在蒸汽放空現(xiàn)象,目前放空量約40 t/h;(3)冬季為保障供暖,鍋爐負(fù)荷會大幅增加,按設(shè)計要求會投運空分中抽系統(tǒng),以減輕鍋爐負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能經(jīng)濟運行的目的;(4)夏季循環(huán)水汽輪機運行,冬季由于沒有富余蒸汽供給,須停運;(5)冬季雖然蒸汽系統(tǒng)可以達(dá)到自平衡,但鍋爐負(fù)荷要比夏季增加產(chǎn)汽量60 t/h,副產(chǎn)蒸汽量是一定的,因此這個增量完全要靠鍋爐本身來完成。

        表1蒸汽平衡系統(tǒng)產(chǎn)汽情況

        表2蒸汽平衡系統(tǒng)用汽情況

        2 蒸汽系統(tǒng)存在的問題

        2.1 設(shè)計問題

        鍋爐產(chǎn)汽是系統(tǒng)主要蒸汽來源,原設(shè)計對裝置原始開車或系統(tǒng)大檢修后開車所需蒸汽量預(yù)估不足,導(dǎo)致2臺鍋爐在特殊時期產(chǎn)汽量滿足不了系統(tǒng)所需,不能實現(xiàn)設(shè)計之初的“2開1備”狀態(tài)。

        2.2 副產(chǎn)蒸汽過剩

        副產(chǎn)蒸汽量與原設(shè)計相比差異較大,原設(shè)計合成汽包與變換副產(chǎn)蒸汽總量為243 t/h,但實際副產(chǎn)量為320 t/h左右,最終導(dǎo)致夏季裝置蒸汽系統(tǒng)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),富余量無法全部回收利用。經(jīng)改造后,變換廢熱鍋爐處仍有40 t/h左右蒸汽放空量。

        2.3 設(shè)備問題

        原設(shè)計每臺空分機組中抽系統(tǒng)1.3 MPa的過熱蒸汽量為50 t/h,兩臺機組總共抽汽量為100 t/h,實際情況為1臺機組因設(shè)備自身原因,不能開啟抽汽,第2臺機組目前調(diào)試的最大抽汽量為30 t/h。外供暖設(shè)計量為180 t/h,目前實際最大用量為160 t/h,隨著供暖需求量增加,要達(dá)到180 t/h供汽量,只能靠增加鍋爐負(fù)荷完成,這樣勢必增加運行成本。

        合成塔汽包副產(chǎn)2.5 MPa飽和蒸汽量為110 t/h(與設(shè)計值基本相同),經(jīng)過變換蒸汽過熱器E1才能并入2.5 MPa過熱蒸汽管網(wǎng),但經(jīng)過長期運行調(diào)整,已判定E1不能夠?qū)⑷扛碑a(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽加熱至正常指標(biāo)380℃(過熱狀態(tài)),若副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽全部通過E1來加熱,會帶走大部分變換熱能,最終導(dǎo)致變換爐溫偏低。

        2.4 噪音超標(biāo)

        夏季蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定要依賴于變換廢鍋自調(diào)放空閥,從環(huán)保的角度講,增加了噪音污染控制難度,經(jīng)檢測,廠區(qū)周圍偶爾會出現(xiàn)噪音超標(biāo)的現(xiàn)象;同時自調(diào)放空閥長期保持動態(tài)開度,對閥芯磨損嚴(yán)重,閥門經(jīng)常會出現(xiàn)卡鈍現(xiàn)象,給系統(tǒng)的穩(wěn)定運行增加了風(fēng)險。

        3 改造措施及經(jīng)濟效益

        3.1 對工藝的調(diào)整

        針對原設(shè)計存在的問題,較有效的辦法就是在特殊階段啟動第3臺鍋爐,在整個開工過程中,系統(tǒng)觸媒需要重新升溫,所需蒸汽量在40 t/h~60 t/h,啟動第3臺鍋爐雖然增加了開工成本,但能保證順利開車,待系統(tǒng)正常,則停1臺鍋爐備用;系統(tǒng)短停后開車,2臺鍋爐勉強滿足用汽需求,偶爾會出現(xiàn)超負(fù)荷運行,所以如果單臺鍋爐額定負(fù)荷設(shè)計為200 t/h,就可以滿足各種工況用汽需求。

        3.2 對管線的改造

        采用對合成汽包副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽分流降壓的方式,解決變換蒸汽過熱器瓶頸問題。在合成汽包至變換蒸汽過熱器進(jìn)口之間的2.5 MPa蒸汽管道處增設(shè)兩條旁路,一條旁路將2.5 MPa飽和蒸汽分流降壓至1.3 MPa飽和蒸汽管網(wǎng),另一條旁路直接將2.5 MPa飽和蒸汽管線引至循環(huán)水汽輪機處供使用,改造后既保證了過熱后的2.5 MPa蒸汽溫度,還解決了變換系統(tǒng)溫度偏低的問題。

        通過調(diào)研周邊用汽單位,在條件允許的情況下,鋪設(shè)專用蒸汽管道進(jìn)戶,長期穩(wěn)定地給用戶供汽,目前供汽量穩(wěn)定在8 t/h~12 t/h,此項改造使用戶淘汰了老舊鍋爐,改善了大氣環(huán)境。按照供暖蒸汽價格105元/t,供汽量取其平均值10 t/h,供汽天數(shù)330 d計算,年經(jīng)濟效益:10×24×330×105=831.6萬元。

        3.3 對循環(huán)設(shè)備的改造

        通過對空分機組存在問題的研判,認(rèn)為其目前仍以穩(wěn)定運行為主,對空分機組不做改動。為回收利用蒸汽放空資源,對兩個循環(huán)水站的循環(huán)水泵進(jìn)行改進(jìn),采用甲醇合成副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽驅(qū)動汽輪機,取代原電機(兩臺泵的電機功率分別為1 000 kW和1 250 kW)。兩臺汽輪機用汽負(fù)荷分別為飽和負(fù)荷8.17 t/h和10.21 t/h,汽輪機及相關(guān)附屬設(shè)施投資額為600萬元。改造后汽輪機年運行按240 d計,基本電費按0.56元/kWh計,冷凝液價格按6元/t計,則年經(jīng)濟效益如下:

        (1)改造一臺循環(huán)水泵年經(jīng)濟效益

        節(jié)省電費:1 000×24×240×0.56=322.56萬元

        回收蒸汽冷凝液效益:8.17×24×240×6=28.24萬元

        年效益:322.56+28.24=350.80萬元

        (2)改造另一臺循環(huán)水泵年經(jīng)濟效益

        節(jié)省電費:1 250×24×240×0.56=403.20萬元

        回收蒸汽冷凝液效益:10.21×24×240×6=35.29萬元

        年效益:403.20+35.29=438.49萬元

        (3)項目新增設(shè)備年耗電(潤滑油泵功率114 kW):

        則改造兩臺循環(huán)水泵年經(jīng)濟效益合計為:

        350.80+438.49-36.77=752.52萬元

        改造之初,變換廢鍋副產(chǎn)的1.3 MPa飽和蒸汽的放空量實際約80 t/h,經(jīng)過改造和回收利用,循環(huán)水汽輪機總用汽量為20 t/h,向外圍供汽8 t/h~12 t/h,2.5 MPa飽和蒸汽向1.3 MPa飽和蒸汽管網(wǎng)分流量為10 t/h,所以目前變換廢鍋蒸汽放空量為40 t/h。

        3.4 對放空裝置的改造

        目前系統(tǒng)仍存在蒸汽放空的實際情況,咸陽化工首先在廠區(qū)圍墻增設(shè)了隔音墻,在放空點設(shè)計了專門的消音器材,并對放空自調(diào)閥進(jìn)行優(yōu)化升級,通過這些舉措有效地控制噪音污染,目前噪音在55 dB以下,符合國家要求。

        4 結(jié)語及建議

        4.1對于大型煤化工企業(yè)來說,本身就是以能產(chǎn)能,節(jié)能降耗存在巨大的挖掘潛力,蒸汽平衡問題已成為一項長期、復(fù)雜、細(xì)致的工作,如能把富余熱能全部、很好的利用,將會對企業(yè)在節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益、增強系統(tǒng)安全穩(wěn)定性方面有很大促進(jìn)作用。咸陽化工通過各種舉措,雖然沒有徹底解決系統(tǒng)在非供暖季蒸汽富余問題,但從整體來看,前期所做的工作完全符合預(yù)期,并為后期的升級改造奠定了基礎(chǔ)。

        4.2后期升級改造的建議:(1)依據(jù)富余蒸汽量,逐臺對循環(huán)水泵進(jìn)行改造;(2)根據(jù)檢修計劃,將空分機組列為重點改造項目,研究切實可行的方案,盡可能使機組達(dá)到設(shè)計能力;(3)展開與更多用汽單位的合作,實現(xiàn)在非供暖季真正的蒸汽平衡,并建立內(nèi)外聯(lián)動供汽機制。

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