王云剛
(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 咸陽712000)
水煤漿加壓氣化工藝是國內(nèi)目前廣泛應(yīng)用、規(guī)模較大、技術(shù)成熟穩(wěn)定的煤氣化工藝,其核心設(shè)備之一工藝燒嘴的安全、穩(wěn)定、長周期運行,對整個煤化工生產(chǎn)企業(yè)的安全、長周期、滿負荷生產(chǎn)運行和高效益生產(chǎn)起著決定性作用。
水煤漿加壓氣化爐工藝燒嘴的一次性連續(xù)使用壽命較短(目前6.5 MPa氣化爐工藝燒嘴平均壽命為80 d),影響了單臺氣化爐的連續(xù)運行時間,因此,設(shè)計中均有備用爐在線長期熱備,以便運行爐發(fā)生工藝燒嘴故障時及時在線倒?fàn)t,相互切換。
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司(簡稱咸陽公司)甲醇項目作為國內(nèi)第一批建成的首套單系列60萬t/a甲醇項目,氣化裝置采用GE單噴嘴水煤漿加壓氣化激冷流程,化工生產(chǎn)運行過程中,出現(xiàn)了氣化爐工藝燒嘴壓差頻繁波動、燒嘴頭部冷卻水盤管泄漏故障頻率高、燒嘴外氧頭部端面龜裂嚴重等現(xiàn)象,且燒嘴運行壽命起初只能維持10 d~15 d,經(jīng)優(yōu)化調(diào)整操作參數(shù)后,最長也只能維持在40 d左右,嚴重影響生產(chǎn)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、長周期運行?,F(xiàn)對該氣化裝置水煤漿加壓氣化爐運行過程中頻繁出現(xiàn)的工藝燒嘴壓差波動、盤管頻繁泄漏等問題展開討論,并對生產(chǎn)期間的燒嘴改造成效和運行操作經(jīng)驗進行總結(jié),以供同行參考。
水煤漿氣化爐工藝燒嘴頭部典型結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1水煤漿氣化爐工藝燒嘴頭部典型結(jié)構(gòu)
水煤漿氣化爐工藝燒嘴為同心三套管形式,外加冷卻水盤管結(jié)構(gòu),從內(nèi)至外分別為中心氧管、煤漿管(煤漿噴頭)以及外環(huán)氧管(外氧噴頭)。燒嘴中心氧管的出口設(shè)計成縮口形式,目的是對中心氧加速,使其具有一定的出口流速(中心氧出口流速一般為150 m/s~180 m/s),同時其端面距燒嘴端面基準(zhǔn)面有一定的縮入量,形成一個水煤漿和中心氧的預(yù)混合腔。水煤漿的出口管路也設(shè)計成縮口形式,使進入預(yù)混合腔的流速為2 m/s~4 m/s的水煤漿具備一定的速度。在預(yù)混合腔內(nèi),利用中心氧對水煤漿進行稀釋和初加速(預(yù)混合腔出口流速一般為12 m/s~20 m/s),改善水煤漿的流變性能,保證水煤漿在離開燒嘴后的霧化效果。外氧管口的縮口比例更大一些,目的是提供更高流速的氧氣(外氧的出口流速一般為160 m/s~200 m/s),對通過預(yù)混合腔的水煤漿混合物進行良好的霧化,以便在氣化爐內(nèi)達到良好的氣化效果[1]。
氣化爐運行期間,煤漿質(zhì)量分數(shù)61.8%~62.5%、黏度800 mPa·s~1 000 mPa·s;系統(tǒng)運行負荷(煤漿流量)80 m3/h,煤漿壓差(煤漿泵出口管道與氣化爐燃燒室壓力差)0.4 MPa左右,氣化爐頭氧管線上下游切斷閥間壓力7.6 MPa,氣化爐操作壓力6.0 MPa,中心氧流量比例18%~20%;洗滌塔頂粗煤氣有效組分(CO+H2)體積分數(shù)81%~82%,粗煤氣中甲烷體積分數(shù)800×10-6~1 000×10-6;燒嘴冷卻水流量28 m3/h~30 m3/h,出口溫度30℃左右。
(1)新燒嘴在線使用3 d~7 d后,煤漿壓差由最初的0.4 MPa快速下降至0.2 MPa,嚴重時甚至出現(xiàn)負壓差。在發(fā)生壓差波動前,生產(chǎn)裝置各項工藝指標(biāo)均未發(fā)生異常波動,低壓差甚至負壓差現(xiàn)象持續(xù)一定時間后,壓差又恢復(fù)正常。壓差波動現(xiàn)象在整個燒嘴運行周期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生。
(2)燒嘴壓差波動瞬間,在氧氣閥門開度未變情況下,氧氣瞬時流量快速升高,氣化爐頭氧管線上下游切斷閥間壓力下降,氧煤比升高,氣化爐燃燒室上部高溫?zé)犭娕紲囟蕊w漲,瞬間由1 230℃漲至1 350℃并報警。
(3)燒嘴壓差波動瞬間,洗滌塔塔頂粗煤氣中甲烷體積分數(shù)由800×10-6~1 000×10-6快速下降至500×10-6~600×10-6,甚至更低;粗煤氣中二氧化碳體積分數(shù)由原來的18%左右漲至20%左右,一氧化碳體積分數(shù)隨之快速下降1~2個百分點。
(4)燒嘴壓差經(jīng)多次波動后,燒嘴頭部冷卻水盤管進出口流量開始偶發(fā)上下跳動現(xiàn)象,同時冷卻水回水分離罐頂CO報警(CO體積分數(shù)超過8×10-6),系統(tǒng)被迫停爐、更換燒嘴。
(1)燒嘴下線檢查中,發(fā)現(xiàn)燒嘴頭部端面龜裂嚴重,裂紋布局呈放射狀,且龜裂裂紋數(shù)量及深度隨燒嘴在爐內(nèi)運行時間的延長而增多、增長。燒嘴壓差波動越頻繁,持續(xù)時間越長,燒嘴端面燒蝕坑點數(shù)量及深度也越明顯,冷卻水盤管角焊縫處損傷也越明顯。
(2)燒嘴在爐內(nèi)高溫環(huán)境下使用一定時間后,其外氧噴口向內(nèi)有不同程度內(nèi)收縮。
(3)中心氧噴嘴頭部縮徑?jīng)_刷磨損嚴重,內(nèi)壁呈“刀刃”狀;中心氧頭部定位塊沖刷磨損厲害,中心氧管晃動,且與煤漿噴頭有軸向同心度偏離現(xiàn)象。
(4)煤漿噴頭沖刷磨損嚴重,內(nèi)徑尺寸明顯增大,且煤漿噴嘴出口斷面內(nèi)壁呈“刀刃”狀,煤漿噴頭內(nèi)側(cè)斜面磨損嚴重。
(5)燒嘴拆卸作業(yè)中,多次發(fā)生因爐頸與燒嘴盤管空腔內(nèi)爐渣結(jié)焦較多而造成爐口吊裝燒嘴的電動葫蘆過載、頻繁跳閘現(xiàn)象。
(6)燒嘴運行周期短,普遍只有15 d~30 d,與行業(yè)平均壽命80 d相差甚遠。
(1)一旦突發(fā)燒嘴壓差波動,可通過迅速減小燒嘴總氧量的方法來控制燒嘴壓差下降趨勢,一般來說一次減小總氧量5%時,對控制燒嘴壓差下降效果非常明顯。
(2)在燒嘴壓差波動期間,增大中心氧流量比例對緩解燒嘴壓差波動也有效果,但不明顯。
(3)在通過減少總氧量來穩(wěn)定燒嘴壓差波動時,氧煤比降低,需嚴格監(jiān)控渣口壓差、粗煤氣中CO組分變化,同時通過鎖斗排渣情況、撈渣機電流大小及渣量、渣樣變化情況,來綜合判斷氣化爐運行工況,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
(4)由于燒嘴壓差波動下降,引起煤漿霧化效果變差,氣化爐黑水水質(zhì)變差,為有效改善系統(tǒng)水質(zhì),可通過加大氣化爐激冷水量、加大氣化爐及洗滌塔排黑水量等方式,來控制整個系統(tǒng)水中離子的平衡,達到穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。
(5)在燒嘴壓差未恢復(fù)至正常情況下,不建議恢復(fù)總氧量參數(shù),在燒嘴壓差正常后,可通過緩慢、少量、多次的方式逐步恢復(fù)總氧量至原操作數(shù)值。
為查明燒嘴故障原因,調(diào)研了業(yè)內(nèi)同規(guī)模水煤漿氣化裝置的操作參數(shù)和燒嘴關(guān)鍵參數(shù),并與咸陽公司氣化裝置相關(guān)數(shù)據(jù)進行了對比,結(jié)果見表1、表2。
由表1可以看出,3家公司氣化裝置系統(tǒng)負荷、氧煤比、煤漿濃度及有效氣組分差異不大,氧氣壓差和燒嘴壓差數(shù)值存在明顯差異。
表1同規(guī)模水煤漿氣化裝置工藝運行參數(shù)對比
表2同規(guī)模水煤漿氣化裝置工藝燒嘴參數(shù)對比
由表2可以看出,不論是氣化爐燃燒室長度,還是工藝燒嘴設(shè)計參數(shù),咸陽公司與2家公司之間存在著很大的差異,具體如下:
(1)燃燒室長度:咸陽公司氣化爐燃燒室長度為9 100 mm,較公司1(8 317 mm)和公司2(8 322 mm)分別長783 mm和778 mm。
(2)燒嘴長度:咸陽公司燒嘴長度1 085 mm,較公司1與公司2(兩者燒嘴長度基本相同)長約175 mm。
(3)燒嘴冷態(tài)安裝尺寸:咸陽公司燒嘴在冷態(tài)時伸出143.1 mm,公司1、公司2燒嘴在冷態(tài)下分別縮進29.4 mm、25.8 mm。正常情況下,在1 200℃時,耐火磚、氣化爐筒體受熱抬高約為50 mm,由此可以推測公司1、公司2燒嘴頭部在熱態(tài)時伸出量分別為20.6 mm、24.2 mm,而此時咸陽公司燒嘴伸出量則會更大,為193.1 mm。
(4)燒嘴中外噴頭環(huán)隙:3家公司相差較大。
(5)燒嘴煤漿噴頭深度:3家公司相差不大。
(6)燒嘴壓差:公司1與公司2的基本相同,咸陽公司的最低。
(7)中心氧流量比例:燒嘴正常運行時,咸陽公司燒嘴中心氧流量比例較公司1高54.2%~62.5%,較公司2高23.3%~30.0%。
(8)燒嘴使用壽命:咸陽公司燒嘴使用壽命約為其他2家公司燒嘴使用壽命的1/2。
(1)由表2可以看出,在氣化爐拱頂爐頸高度相同情況下,咸陽公司氣化爐工藝燒嘴長度明顯比其他兩家公司長,且在冷態(tài)下燒嘴頭部已經(jīng)深入爐內(nèi)100 mm以上,明顯高于業(yè)內(nèi)一致認可的“冷態(tài)下燒嘴在爐內(nèi)應(yīng)內(nèi)縮20 mm~30 mm”。燒嘴過度深入爐膛,易造成燒嘴頭部大面積暴露在高溫、高還原介質(zhì)中,同時也易出現(xiàn)燒嘴冷卻水盤管局部過熱,導(dǎo)致燒嘴頭部在氣化爐內(nèi)發(fā)生熱腐蝕,期間爐內(nèi)少量的硫元素會穿透氧化膜,產(chǎn)生很大的生長應(yīng)力,使金屬變得疏松多孔,導(dǎo)致金屬不斷吸收爐內(nèi)的硫元素,生成Ni3S2,此化合物又與金屬內(nèi)部的鎳元素形成低熔點共晶,呈薄膜狀分布于晶界,并使金屬產(chǎn)生脆性[2]。隨著燒嘴使用時間的增加,金屬內(nèi)部的鎳元素不斷析出,金屬的韌性、抗腐蝕能力及疲勞強度都下降,最終形成燒嘴頭部端面處呈放射性龜裂,且龜裂程度及深度隨著燒嘴使用周期的延長而增大加深。
(2)咸陽公司燒嘴在線運行期間,頻繁發(fā)生燒嘴壓差波動現(xiàn)象,有時甚至?xí)L時間處于負壓差狀態(tài)。在燒嘴壓差瞬間下降過程中,出燒嘴的煤漿因壓差波動而霧化效果變差,加之在燒嘴壓差波動過程中氧氣流量瞬間增大,造成燒嘴頭部過氧燃燒,爐溫瞬間飛漲。局部過氧燃燒造成燒嘴端面被舔舐,出現(xiàn)大小深淺不一的坑點,更加劇了燒嘴頭部龜裂裂紋的深度,同時也使得燒嘴冷卻水角焊縫發(fā)生斷裂,可燃氣體倒竄入冷卻水內(nèi),引起燒嘴冷卻水出口處在線CO報警,嚴重時因冷卻水泄漏量的突然增大,出現(xiàn)燒嘴冷卻水流量快速下降,出水溫度上漲而觸發(fā)燒嘴冷卻水系統(tǒng)三選二聯(lián)鎖,致氣化爐停車。
對比燒嘴頭部各參數(shù)與燒嘴在線運行天數(shù)后發(fā)現(xiàn),隨著燒嘴在爐內(nèi)運行時間的延長,工藝燒嘴外氧噴頭端面產(chǎn)生裂紋的數(shù)量和深度以及外氧噴口四周向內(nèi)收縮的幅度逐漸增大,導(dǎo)致中外噴頭之間的環(huán)隙減小。經(jīng)初步測算,外氧環(huán)隙減小量約0.05 mm/d,且外氧環(huán)隙的減小在燒嘴投用的第1個星期較快,之后有減慢的趨勢。另外,在整個正常運行時段內(nèi),燒嘴各流道介質(zhì)(總氧、中心氧、煤漿)的流量、煤質(zhì)、煤漿濃度及黏度基本相同,變化極小。據(jù)此通過計算,得出在燒嘴使用過程中,因外氧頭部受爐內(nèi)高溫?zé)彷椛溆绊懀庋鯂娍谔幗饘偃渥?,發(fā)生收縮,使得外氧環(huán)隙相對減小,外環(huán)氧氣出口流速不斷增大,燒嘴使用10 d左右,外環(huán)氧氣出口流速增加約20%(約40 m/s),帶動煤漿出燒嘴流速增大,使煤漿在出燒嘴處壓差減小,引起燒嘴壓差波動。
(1)由于燒嘴中外噴嘴口受熱內(nèi)縮變小,引起燒嘴外環(huán)氧氣出口流速增大,形成文式管效應(yīng),燒嘴煤漿腔體內(nèi)平衡被打破,形成微負壓,出燒嘴煤漿流速增大,加速了煤漿噴頭口內(nèi)側(cè)及環(huán)隙的沖刷磨損,而燒嘴壓差的頻繁波動,使得燒嘴頭部火焰縮短,局部過氧燃燒,更加加劇了燒嘴頭部的燒蝕沖刷損壞,煤漿噴頭處金屬材質(zhì)變脆脫落,最終引起煤漿噴頭尺寸變大。
(2)行業(yè)目前在用燒嘴氧氣壓差普遍為1.2 MPa,而咸陽公司燒嘴氧氣壓差為1.6 MPa,遠高于同行業(yè);加之咸陽公司燒嘴中心氧流量比例在18.5%~19.5%,高于行業(yè)平均值15%,這些參數(shù)的差異,使得出燒嘴預(yù)混合腔的水煤漿流速增大,加劇了燒嘴煤漿噴頭的磨損。
燒嘴壓差頻繁波動,主要原因是燒嘴設(shè)計參數(shù)不合理,為此,咸陽公司在通過大量調(diào)研和論證后,對現(xiàn)有燒嘴參數(shù)進行了優(yōu)化調(diào)整。
煤漿壓差是煤氣化主要控制工藝指標(biāo)之一。煤漿與中心氧氣的混合流速決定了煤漿壓差和燒嘴噴射黑區(qū)的長度,也影響了噴嘴的霧化效果,此外,煤漿噴頭的磨損和預(yù)混流速也有很大的關(guān)系。通過計算,并結(jié)合實際運行經(jīng)驗,將煤漿口徑由Φ50 mm縮小至Φ48 mm,并在燒嘴煤漿噴頭內(nèi)壁增加硬質(zhì)合金耐磨材料;將煤漿噴頭深度由7.0 mm縮小至6.0 mm;將中心氧噴頭深度由100.0 mm縮短至75.0 mm、中心氧口徑由Φ21.0 mm增大至Φ22.0 mm,使工藝燒嘴在運行中形成合適的噴射黑區(qū),達到優(yōu)化工藝指標(biāo)、延長燒嘴運行周期的要求。
工藝燒嘴氧氣壓差影響氧氣流速,如果氧氣流速不合適,燒嘴在爐內(nèi)所處位置的熱返流就會增大,引起燒嘴頭部溫度過高,導(dǎo)致外氧噴頭龜裂。同時氧氣流速決定燒嘴霧化效果,影響煤氣化有效氣體含量、殘渣含碳量等工藝指標(biāo)。通過計算,將外氧口徑由Φ68.5 mm縮至Φ67.0 mm,將中外噴頭環(huán)隙由4.2 mm增至4.8 mm,使之與煤漿流速更好匹配,達到穩(wěn)定燒嘴壓差、延長運行周期的目的。
工藝燒嘴在氣化爐內(nèi)所處的空間位置不同,導(dǎo)致燒嘴頭部四周的環(huán)境溫度也不同;環(huán)境溫度過高,容易造成外氧噴頭頭部龜裂或冷卻水盤管泄漏等現(xiàn)象。將燒嘴長度由原來的1 085 mm縮短至935 mm,最大限度地減小燒嘴頭部在爐內(nèi)的伸出量。
工藝燒嘴外部冷卻水盤管在氣化爐內(nèi)除受到高溫?zé)彷椛渫?,還受爐內(nèi)煤氣中硫元素腐蝕,冷卻水盤管與燒嘴外氧噴頭頭部水夾套處角焊縫在爐內(nèi)受到煤氣返流沖刷、過氧燒蝕,易發(fā)生斷裂[3],為消除此隱患,在燒嘴維修過程中,在角焊縫外側(cè)焊接一段保護套管,達到保護角焊縫的目的。
通過以上參數(shù)優(yōu)化改造,燒嘴運行壽命大大提高,由10 d~15 d延長至最長62 d,平均56 d以上,燒嘴壓差頻繁波動現(xiàn)象得到根除,改造后至今未發(fā)生因燒嘴壓差波動、盤管破裂等原因造成的停車事故;同時,運行期間氣化爐有效氣體積分數(shù)達81.5%~82.0%,為咸陽公司的安全穩(wěn)定運行創(chuàng)造了良好條件。
工藝燒嘴作為整個煤氣化裝置的核心設(shè)備,其運行周期的長短直接關(guān)系到生產(chǎn)系統(tǒng)是否能長周期穩(wěn)定運行和企業(yè)的運營成本。燒嘴運行壽命除受工藝操作、系統(tǒng)工況影響外,更多時候取決于其設(shè)計參數(shù)的合理性,因此,需通過實踐操作和技術(shù)交流,摸索最佳工藝操作參數(shù);通過優(yōu)化燒嘴設(shè)計參數(shù),使之與操作工況及氣化爐型相匹配,延長燒嘴使用壽命,減少不必要的系統(tǒng)波動,實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、安全、穩(wěn)定運行和長久發(fā)展。