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        2萬噸/ 年硫磺回收裝置加氫反應器預硫化過程中硫穿透原因分析

        2020-01-14 01:05:51徐明彬濰坊弘潤石化科技有限公司山東濰坊261000
        化工管理 2020年17期
        關鍵詞:冷塔床層硫磺

        徐明彬(濰坊弘潤石化科技有限公司,山東 濰坊261000)

        1 開工過程

        某公司硫磺回收裝置為了配合公司新項目的建設開工,將長期停用的2萬噸/年硫磺回收裝置進行了一個月的檢修后,于6月16日10:00制硫爐點火升溫,裝置進入開工階段。6月20日9:00 點焚燒爐,14:00 進行加氫反應器循環(huán)升溫。6 月22 日10:00制硫爐升溫至1250℃,一轉(zhuǎn)床層溫度為270℃,二轉(zhuǎn)床層溫度為240℃,系統(tǒng)達到開工引酸性氣條件。同時加氫反應器床層升溫至220℃,恒溫4小時,達到預硫化條件。

        6月22日18 :30,停加氫反應器循環(huán)氣升溫,尾氣部分切除悶床,通氮氣保護。22日19:00制硫部分開始引酸性氣,引入再生酸性氣1000Nm3,調(diào)整配風至(H2S+COS)/SO2的比值在(4~6),穩(wěn)定操作。22日20:00制硫尾氣并入尾氣加氫系統(tǒng),開始對加氫反應器進行預硫化操作,控制入口溫度為220℃,加氫后出口氫氣含量在(4~6)%。預硫化期間,急冷水pH下降很快,間斷通入液氨控制急冷水pH值;同時定期進行急冷水置換,檢查反洗急冷水發(fā)黑。22 日23:00 各硫冷器排硫正常,逐漸并入硫封器,各部分運行正常后,制硫爐前系統(tǒng)壓力為0.017MPa。

        2 處置過程

        6 月23 日5:00 發(fā)現(xiàn)制硫爐前系統(tǒng)壓力在0.022MPa,調(diào)取曲線查看,壓力一直在逐漸上漲。于是立即檢查現(xiàn)場各排硫口排硫是否正常,檢查排硫正常,排除硫冷器堵塞造成系統(tǒng)壓力高的原因;檢查急冷水情況,發(fā)現(xiàn)急冷水中帶有硫磺粉末,后又從加氫出口取樣,發(fā)現(xiàn)尾氣帶有液硫,斷定為加氫反應器硫穿透造成急冷塔填料堵塞,從而系統(tǒng)壓力不斷上漲。針對硫穿透,采取以下措施:

        2.1 調(diào)整制硫爐配風比

        立即降低制硫爐配風,提高配風比,將制硫尾氣中(H2S+COS)/SO2比值提至(4~6),重新對加氫反應器進行預硫化。

        2.2 提高加氫反應器入口溫度

        提高加氫入口溫度,從230℃逐漸升溫至300℃,對加氫反應器進行強化預硫化。通過取樣分析,加氫反應器進出口二氧化硫含量相當,說明加氫反應器反應不好,造成二氧化硫穿透。

        2.3 加強急冷水置換,沖洗急冷塔

        將急冷塔急冷水改為直排,同時不斷注入除鹽水,加大急冷水置換,和過濾器的清理。檢查急冷水過濾器,從開工投用一直沒有壓差,斷定急冷水過濾器不起作用。直排初期,急冷水一直帶有硫磺顆粒,急冷水泵過濾器經(jīng)常堵塞,增加清理頻次。7 月2 日后急冷水帶硫磺顆粒減少,水發(fā)混、發(fā)白,但還是帶硫磺粉末。直至7月5日左右,急冷水變清澈,不在帶硫磺粉末;同時從加氫出口取樣,尾氣不帶硫磺。

        加強急冷塔壓差監(jiān)測,從6 月23 日開始,急冷塔塔低壓力從12KPa逐漸上漲至28KPa左右,塔頂壓力在7.5KPa;壓差逐漸上漲。7月5日后,急冷塔壓差維持在18KPa,不再上漲,而且有下降趨勢。

        2.4 加氫反應器強化預硫化

        后期檢查發(fā)現(xiàn)加氫反應器入口溫度與尾氣加熱器出口溫度溫差較大,6月23日16:00逐漸提高加氫入口溫度至300℃預硫化2天,后期又提高至320℃,強化預硫化3日。6月28日16:00,加氫反應器入口控制300℃,降低制硫配風比,控制H2S 和SO2為2:1,轉(zhuǎn)為正常加氫操作。從23日5:00發(fā)現(xiàn)加強床層出現(xiàn)硫穿透,至7月5日加氫反應器系統(tǒng)調(diào)整正常,經(jīng)過12天多的時間,裝置才轉(zhuǎn)為正常運行。

        3 原因分析

        3.1 加氫反應器二氧化硫穿透原因

        急冷塔壓差增加,急冷水帶有硫磺粉末,說明加氫反應器床層已經(jīng)發(fā)生二氧化硫穿透,尾氣中的二氧化硫和硫化氫反應生成單質(zhì)硫,在冷卻塔內(nèi)冷卻,堵塞急冷塔填料,從而造成系統(tǒng)壓降上升。

        通過對催化劑廠家及相關兄弟單位咨詢,同時經(jīng)過對本次裝置出現(xiàn)硫穿透問題的處置總結分析,造成本次硫穿透的原因歸結為以下幾點:

        3.1.1 催化劑板結

        雖然裝置加氫反應器填裝的新催化劑,但是由于長時間不用,期間經(jīng)歷了過幾次裝置開孔檢查,造成催化劑受潮板結,從而影響催化劑的預硫化效果,造成催化劑預硫化不好。

        3.1.2 預硫化溫度偏低

        本次加氫床層升溫至220℃開始進行的預硫化,預硫化期間控制尾氣加熱器出口制硫尾氣溫度為220℃。后經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),加氫反應器入口現(xiàn)場溫度計,實際溫度不到185℃,前后溫差接近40℃。由于裝置保溫時間較長,且原有保溫質(zhì)量差,造成前后溫差大。車間立即聯(lián)系更換保溫,重新保溫后溫差在20℃左右。在預硫化時沒有考慮到溫差的影響,尾氣加熱器出口溫度控制在220~230℃,而加氫反應器實際入口溫度可能在180~190℃;這個溫度已經(jīng)是預硫化溫度的底線,結合催化劑填裝時間久,可能存在板結情況,從而對催化劑預硫化速率進一步造成影響。

        3.1.3 配風比控制不到位

        在初期預硫化期間,由于比值分析儀不準,崗位人員沒有控制好配風比,近一個多小時的時間比值控制較低,(H2S+COS)/SO2比值在2 左右。在預硫化初期配風過低,使過多的二氧化硫被帶入加氫反應器,加氫反應器反應不好,造成了大量的二氧化硫穿透床層,從而加劇了急冷塔的堵塞。

        3.2 加氫反應器出口帶硫磺原因分析

        在加氫反應器預硫化期間,床層溫度低,初期催化劑沒有完全預硫化的情況下,尾氣攜帶的硫蒸氣會在床層積累。一旦床層積累硫磺,就需要很長時間將積硫攜帶干凈;同時由于裝置負荷低,又增加了吹掃難度。初期從加氫反應器取樣口檢查,明顯的能夠看到尾氣攜帶硫蒸氣,用白色巖棉檢驗,短時間積累很多硫磺;此時的急冷水渾濁、乳白色,水攜帶很多硫磺顆粒和粉末。三天后檢查,尾氣帶硫磺減少,用白色巖棉檢驗,30秒左右,能累積一些硫磺;此時急冷水顏色雖然還是乳白色,但是已經(jīng)變淺,已經(jīng)沒有硫磺顆粒;五天后檢查,用白色巖棉檢驗,1分鐘左右才能帶一點硫磺,急冷水攜帶硫磺粉也末明顯減少。10 天后,尾氣已經(jīng)不帶硫磺,此時的急冷水已經(jīng)變得很清澈,不在攜帶硫磺粉末。

        4 結語

        本次開工出現(xiàn)加氫反應器二氧化硫穿透現(xiàn)象,造成系統(tǒng)壓力上升,通過對二氧化硫穿透問題的處置過程,總結了應對此類問題的處置措施,避免此類事情的重復發(fā)生。尾氣加氫系統(tǒng)開工時,一是加氫反應器床層按照要求升溫到位,預硫化時一定要控制好入口溫度,最好不低于220℃。二是預硫化期間嚴格按照要求控制配風比,控制(H2S+COS)/SO2比值在(4~6),同時控制好加氫反應器出口氫氣含量。三是加強對急冷水和加氫反應器出口檢查,及時對比分析化驗結果,出現(xiàn)異常及時查明原因并進行調(diào)整;四是如果加氫催化劑使用時間較長或長時間放置不用,可適當提高催化劑預硫化溫度,確保催化劑充分預硫化。

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