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        技術(shù)監(jiān)控應(yīng)用水中氫檢測(cè)技術(shù)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)線圈漏水及查找處理

        2019-12-26 01:51:51武雙江
        中文信息 2019年12期
        關(guān)鍵詞:處理發(fā)電機(jī)

        武雙江

        摘 要:大唐托克托電廠(下稱托電)600MW發(fā)電機(jī)運(yùn)行中發(fā)電機(jī)定冷水箱含氫量偏高達(dá)到2%,通過技術(shù)監(jiān)控手段對(duì)各參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督一年。利用機(jī)組小修機(jī)會(huì)查找漏點(diǎn),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)3槽與15槽汽端上層線棒漏點(diǎn)兩處,更換線棒及時(shí)消除線圈漏水缺陷,可為其他同類型機(jī)組發(fā)電機(jī)線圈漏水提供可靠的預(yù)判依據(jù)和處理方法。

        關(guān)鍵詞:技術(shù)監(jiān)控 發(fā)電機(jī) 線圈漏水 線棒 查找 處理

        中圖分類號(hào):TM31 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2019)12-0-02

        引言

        大唐托克托發(fā)電有限公司#6發(fā)電機(jī)型號(hào)為QFSN-600-2-22B,本型汽輪發(fā)電機(jī)為汽輪機(jī)直接拖動(dòng)的隱極式、二極、三相同步發(fā)電機(jī)。額定功率為600MW,水氫氫冷卻方式,由東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)廠生產(chǎn)與2005年11月投入運(yùn)營(yíng)。2015年5月發(fā)電機(jī)定冷水箱頂部含氫量達(dá)到2%,通過技術(shù)監(jiān)控對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤分析,并制定防止發(fā)電機(jī)進(jìn)水事故專項(xiàng)事故預(yù)案,于2016年10月,6號(hào)機(jī)組進(jìn)入C級(jí)檢修檢修,抽出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子后進(jìn)行發(fā)電機(jī)線棒漏點(diǎn)查找并更換2根上層線棒。

        一、修前狀況及技術(shù)監(jiān)控對(duì)發(fā)電機(jī)線圈漏水的預(yù)判

        依據(jù)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)反措重點(diǎn)要求及編制釋義》中第10.5.2要求:嚴(yán)密監(jiān)測(cè)氫冷發(fā)電機(jī)油系統(tǒng)、主油箱內(nèi)的氫氣體積含量,確保避開含量在4%~75%的爆炸范圍。內(nèi)冷水箱內(nèi)的氫氣體積含量超過2%時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)發(fā)電機(jī)的監(jiān)視,超過10%時(shí)應(yīng)立即停機(jī)消缺。內(nèi)冷水中漏氫量達(dá)到0.3m3/d安排消缺,漏氫量大于5m3/d時(shí)應(yīng)立即停機(jī)處理。2015年5月我廠6號(hào)發(fā)電機(jī)定冷水箱頂部含氫量達(dá)到2%報(bào)警后,針對(duì)該報(bào)警存在的泄露可能性,我們開展了如下技術(shù)監(jiān)控工作。

        1.發(fā)電機(jī)漏氫量監(jiān)控

        依據(jù)廠家要求發(fā)電機(jī)電機(jī)整套系統(tǒng)在額定氫壓、轉(zhuǎn)速下,每晝夜最大允許漏氫氣量14m3/24h。監(jiān)控期內(nèi)發(fā)電機(jī)漏氫量均在合格范圍內(nèi)。

        2.發(fā)電機(jī)水中銅離子含量監(jiān)控

        對(duì)發(fā)電機(jī)定冷水中銅離子進(jìn)行監(jiān)控,未見增長(zhǎng)。

        3.發(fā)電機(jī)日均補(bǔ)氫量監(jiān)控

        發(fā)電機(jī)日均補(bǔ)氫量均在10立方米左右,未超過14立方米泄露量要求。

        4.發(fā)電機(jī)定冷水箱含氫量體積百分?jǐn)?shù)監(jiān)控

        5.發(fā)電機(jī)定冷水箱水中氫氣含量監(jiān)控

        聯(lián)系華北電科院對(duì)發(fā)電機(jī)定冷水箱水中含氫量進(jìn)行檢測(cè),數(shù)據(jù)如下:

        發(fā)電機(jī)定冷水箱水中氫氣含量?jī)纱螜z測(cè)6號(hào)機(jī)組均偏高(5號(hào)機(jī)組后檢修時(shí)發(fā)電水電接頭三通處存在砂眼)。

        通過技術(shù)監(jiān)控懷疑6號(hào)發(fā)電機(jī)定子線棒存在泄露,利用檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行處理

        二、線圈泄露點(diǎn)查找

        6號(hào)機(jī)組檢修開始后,及時(shí)抽出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子水壓試驗(yàn),試驗(yàn)初始水壓為0.5Mpa,1小時(shí)后水壓下降至0.31 Mpa,隨后對(duì)發(fā)電機(jī)水電接頭進(jìn)行查漏發(fā)現(xiàn)汽側(cè)3點(diǎn)鐘方位置絕緣引水管手包絕緣處有水珠滲出,大約1滴/秒。從該絕緣引水管處拆除手包絕緣剝離至連接片組織匯水盒處發(fā)現(xiàn)該線棒泄露點(diǎn)在線棒主絕緣內(nèi),應(yīng)該泄露點(diǎn)較大,拆除水電接頭三通后,將該線棒上下層水盒均焊死進(jìn)行二次打壓,打壓后發(fā)電汽側(cè)11點(diǎn)鐘位置第二處泄露點(diǎn)。

        1.線圈修理工藝過程

        1.1 修前檢查和試驗(yàn)

        1.1.1定子繞組和定子鐵心外觀檢查并記錄。

        1.1.2 定子鐵心發(fā)熱試驗(yàn)。

        1.1.3 定子測(cè)溫元件檢查并記錄。

        1.1.4 用阻燃布填塞、遮蓋線棒端部及絕緣件等,烤開漏水上層定子線圈兩端水路銅管,然后用3~5mm 厚銅板焊接封堵汽勵(lì)端該三通接頭,再進(jìn)行水壓試驗(yàn):0.5MPa,8h,無泄漏。

        2.取出鼻端撐環(huán)和拉緊裝置

        2.1 鏟開兩端鼻端撐環(huán)綁繩和拉緊裝置綁繩。

        2.2 取出相關(guān)部分拉緊裝置。

        2.3 鼻端撐環(huán)部分取出,清理回用。

        3.取出上層定子線圈

        3.1 鏟開相應(yīng)定子線圈兩端手包絕緣。鏟開相應(yīng)的大綁帶和小綁帶。

        3.2 拆除定子線棒出水溫度測(cè)溫元件。

        3.3 漏水線圈槽定子槽楔編號(hào),退槽楔。取出槽楔、楔下墊條。白布蘸無水酒精或丙酮清洗、擦拭干凈槽楔、斜楔和墊條,以便回用。

        3.4 取出漏水上層定子線圈,放于專用擱架上。取出側(cè)面波紋板。

        4.定子清理

        4.1 取出上層定子線圈端部的殘留綁繩。

        4.2 用吸塵器對(duì)定子膛內(nèi)和定子繞組端部進(jìn)行全面清理,再白布蘸無水酒精或丙酮清洗、擦拭干凈,無油污和異物。

        5.下線前試驗(yàn)和檢查

        5.1 新定子線圈在膛外進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。按研試中心確定的耐壓值。5.2 機(jī)內(nèi)剩余定子繞組外觀檢查,機(jī)內(nèi)剩余定子繞組電氣試驗(yàn)。按研試中心確定的耐壓值。

        5.3 定子鐵心清理及檢查。

        5.4 定子層間測(cè)溫元件檢查。

        6.回裝漏水槽上層定子線圈

        6.1 檢查層間墊條和層間測(cè)溫元件。

        6.2 墊2mm 厚毛氈在層間綁環(huán)上,上層下線,用下線木件臨時(shí)固定12 處。放側(cè)面波紋板。

        6.3 更換的上層定子線圈電氣試驗(yàn)。按研試中心確定的耐壓值。

        6.4 焊更換后的上層定子線圈鼻端電路片。

        6.5 定子繞組分相直流電阻測(cè)試。定子繞組在冷態(tài)下,各相直流電阻之差在排除由于引線長(zhǎng)度不同而引起的誤差后,應(yīng)不超過其最小值的1.5%。

        6.6 裝焊更換后的上層定子線圈水路。

        6.7定子繞組水路水壓試驗(yàn),0.5MPa,8h,無泄漏。

        6.8 定子繞組水路超聲波水流量試驗(yàn)。

        6.9上層定子線圈端部固定。

        6.10 恢復(fù)更換后的上層定子線圈兩端手包絕緣。

        6.11 回裝鼻端撐環(huán)并綁扎。

        7.第一次定子線圈端部烘焙。烘焙溫度、保溫時(shí)間:90±5℃,2 小時(shí);130±5℃,24 小時(shí)。

        8.拉緊裝置再次擰緊。定子繞組端部刷膠。

        9.第二次定子線圈端部烘焙。烘焙溫度、保溫時(shí)間:100±5℃,12 小時(shí)。

        10.定子冷卻至室溫后,定子全面清理,檢查定子槽楔松緊度,重新打緊松動(dòng)的定子槽楔。

        11.修后試驗(yàn)

        11.1 定子繞組分相交流耐壓試驗(yàn)。按研試中心確定的耐壓值。

        11.2 定子鐵心發(fā)熱試驗(yàn)。

        11.3 定子線圈鼻端手包絕緣電位外移試驗(yàn)。

        11.4 定子繞組端部模態(tài)試驗(yàn)。

        11.5 定子測(cè)溫元件檢查。

        12. 定子全面清理。

        13. 定子補(bǔ)噴紅瓷漆。

        注:定子繞組耐壓試驗(yàn)前,將定子測(cè)溫元件接地。

        2.線圈泄露原因分析

        本著四不放過原則,我們將兩根泄露線棒剝離絕緣層后進(jìn)行水壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)均位于汽側(cè)出槽扣8CM左右,形狀為圓孔,漏水點(diǎn)附近無裂紋損傷及腐蝕痕跡,而且圓孔孔壁光滑,分析具體原因?yàn)?,線棒制造過程中工藝不夠精細(xì),質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),該空心導(dǎo)線存在砂眼或者夾渣,經(jīng)發(fā)電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中振動(dòng)、熱脹冷縮效應(yīng)等作用下使線棒矩形空實(shí)心導(dǎo)線與外絕緣質(zhì)檢粘性變差,出現(xiàn)分層,最終反應(yīng)在水電接頭手包絕緣處滲漏。

        2.1對(duì)于水氫氫發(fā)電機(jī),根據(jù)定冷水箱頂部氫氣體積含量和定冷水箱水中氫氣含量可以較為準(zhǔn)確的判斷發(fā)電機(jī)定子線棒是否存在漏點(diǎn),提供提前預(yù)判依據(jù)。

        2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)一處發(fā)電機(jī)線棒漏點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)將該線棒隔離進(jìn)行二次水壓試驗(yàn),已便其他漏點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)。

        2.3當(dāng)懷疑發(fā)電機(jī)線棒存在漏點(diǎn)時(shí)要利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行水壓試驗(yàn)確定泄露后及時(shí)處理,防止因氫氣向定子線棒中泄露導(dǎo)致的氣堵,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致定子線棒過熱損壞發(fā)電機(jī)定子線棒和鐵芯。

        參考文獻(xiàn)

        [1]國(guó)家能源局.防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求及編制釋義[M]2014.4.

        [2]劉國(guó)洪.400MW全氫冷發(fā)電機(jī)漏氫原因分析及處理[J].華電技術(shù),2008(10):51-53.

        [3]黃雁.一起發(fā)電機(jī)漏水故障的處理及預(yù)防措施[J].電力安全技術(shù),2009,

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