趙 強(qiáng),張路軍
(山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院濟(jì)寧分院,山東濟(jì)寧 272000)
某單位自備電廠1 臺75 t/h 低速循環(huán)流化床,額定壓力為5.3 MPa,額定汽溫為485 ℃。2001 年投入使用后,一直未能帶滿負(fù)荷(最大負(fù)荷約為60 t/h),而且流化狀況較差,在負(fù)荷大的時(shí)候,還容易出現(xiàn)局部結(jié)焦的現(xiàn)象。最近幾年由于用汽量增加,為提高鍋爐出力、解決局部結(jié)焦的問題,對鍋爐進(jìn)行改造。采取封堵布風(fēng)板四周部分風(fēng)帽,減少通風(fēng)截面,提高風(fēng)速、改善流化狀況、強(qiáng)化埋管換熱的方法,同時(shí)還對磨損嚴(yán)重的中、下排埋管進(jìn)行更換。改造維修后,流化狀況得到改善,沒有再出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,鍋爐最大負(fù)荷提高到72 t/h。但改造后運(yùn)行半年,即頻繁發(fā)生爆管事故,爆管后,對泄漏的埋管采取封堵方法,然后繼續(xù)運(yùn)行,此后爆管事故不斷,由開始間隔為1 個(gè)多月,后來最短的時(shí)候到2 天,致使鍋爐多次緊急停爐,給單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
該鍋爐密相區(qū)設(shè)計(jì)有埋管4 組,材質(zhì)為20G,規(guī)格為Φ57×10 mm,外壁焊有防磨鰭片?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)兩側(cè)埋管基本完好,中間2 組多處爆管泄漏,爆管附近處埋管因沖刷也出現(xiàn)泄漏;部分埋管嚴(yán)重彎曲變形(圖1)。泄漏、變形的埋管多集中在爐膛中部,爆破位置在埋管中上段,距埋管出口集箱較近。
埋管的循環(huán)回路為:鍋筒中的水經(jīng)集中下降管分配到埋管入口集箱,經(jīng)埋管進(jìn)入出口集箱,然后經(jīng)連接管進(jìn)入水平煙道左右包墻水冷壁,再經(jīng)連接管進(jìn)入鍋筒。分析埋管的水循環(huán)回路,其設(shè)計(jì)符合要求。
宏觀檢查埋管無明顯磨損痕跡。對爆口附近可測量部位進(jìn)行測厚,測厚數(shù)值均在(8.5~10)mm,剩余壁厚遠(yuǎn)大于最小壁厚,可以判定磨損減薄不是造成爆管事故的原因。
對鍋爐埋管維修管材原始資料進(jìn)行復(fù)查,對割除下來爆管的管段進(jìn)行光譜分析,數(shù)據(jù)符合GB/T 5310—2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求。
圖1 變形的埋管
對變形和爆破的埋管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)變形最嚴(yán)重的管子,外壁顏色發(fā)黑,外壁氧化層厚度約2 mm。發(fā)生爆管的埋管有輕微脹粗現(xiàn)象,爆口為縱向開裂,爆口邊緣為鈍邊(圖2),其開裂嚴(yán)重的1 處長度為140 mm,寬度最大處為4 mm。具有長期超溫爆管的特征。
對爆破和變形嚴(yán)重的埋管進(jìn)行割管檢查,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)生成的氧化層非常嚴(yán)重,較少的厚度也>2 mm,有的已經(jīng)形成塊狀(圖3),將管內(nèi)基本堵死。其顏色為黑色,較疏松。經(jīng)分析,F(xiàn)e3O4為10.9%,F(xiàn)e2O3為87.2%,Na3PO4為1.8%。
埋管為更換不久的新鋼管,由于未進(jìn)行堿煮和鈍化,未能在表面形成良好的鈍化保護(hù)膜,使運(yùn)行中腐蝕加劇。當(dāng)鍋爐給水中含有氧時(shí),就會使?fàn)t管電化學(xué)腐蝕加劇,其最終腐蝕產(chǎn)物為Fe(OH)3,脫水后為Fe2O3。在(450~570)℃時(shí),水蒸汽也會與碳鋼發(fā)生反應(yīng),生成疏松的Fe3O4,當(dāng)溫度為570 ℃以上時(shí),其反應(yīng)生成物為Fe2O3。
由于生成的Fe 的氧化物比較疏松,再加上汽水流動、鍋爐振動等不穩(wěn)定因素,氧化層有時(shí)會出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,汽水與剝落氧化層之后的碳鋼表面繼續(xù)反應(yīng),或者是通過疏松的空隙與碳鋼表面反應(yīng),使腐蝕不斷進(jìn)行。由于埋管一般為與水平線夾角12°傾斜布置,腐蝕產(chǎn)物容易沉積,導(dǎo)致管內(nèi)流通面積減少,汽水流動受阻,使埋管冷卻變差,出現(xiàn)超溫情況,隨著氧化物沉積的增多,超溫現(xiàn)象更為嚴(yán)重,最終導(dǎo)致埋管變形、爆管。
鍋爐風(fēng)室進(jìn)風(fēng)結(jié)構(gòu)如圖4。由于采用前面兩側(cè)進(jìn)風(fēng),A 區(qū)處于左右側(cè)氣流交匯處,在兩側(cè)氣流強(qiáng)度差別不大的情況下,A 區(qū)由于氣流速度降低,靜壓升高,導(dǎo)致該處風(fēng)帽中小孔風(fēng)速高,流化好。而B、C 區(qū)為截面突變區(qū)域,會產(chǎn)生渦流。渦流的存在,使該處氣流能量損失增大,同時(shí)使壓頭降低,因此該處風(fēng)帽中小孔風(fēng)速較低,流化較差。當(dāng)給煤顆粒度較大時(shí),該情況尤其突出。上述情況也是運(yùn)行中B、C 區(qū)易于結(jié)焦的原因。使用單位也反映,在進(jìn)行流化試驗(yàn)時(shí),B、C 區(qū)基本沒有沸騰現(xiàn)象。這樣使中部埋管處于高風(fēng)速區(qū),換熱強(qiáng)烈,熱負(fù)荷較大。
圖2 爆口部分形貌
圖3 管內(nèi)氧化物
在帶有埋管的低速流化床中,埋管的蒸發(fā)量占鍋爐出力的一半以上。因此在鍋爐負(fù)荷變大時(shí),埋管中水的含汽率比較高。該鍋爐從頻繁發(fā)生事故的時(shí)間看,都是在對布風(fēng)板改造后發(fā)生的。布風(fēng)板改造后,通風(fēng)面積縮小,風(fēng)帽小孔風(fēng)速提高,犧牲了爐膛靠近四周澆注料的埋管的換熱,使鍋爐B、C 區(qū)靠近中部的區(qū)域流化狀況有所改善,鍋爐帶負(fù)荷能力提高,但并沒有根本上解決風(fēng)室風(fēng)壓不均勻的問題,從而沒有解決流化不均勻的現(xiàn)象。四周封堵風(fēng)帽后,使改造前中部原本小孔風(fēng)速高、流化好的地方,在改造后,小孔風(fēng)速進(jìn)一步提高,換熱更為強(qiáng)烈,中部埋管熱負(fù)荷過大,管內(nèi)含汽率較高。傾斜安裝的埋管也容易出現(xiàn)汽塞和汽水分層,最終個(gè)別管子會因產(chǎn)生的蒸汽量大,出現(xiàn)傳熱惡化,在埋管局部出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,過多的蒸汽一旦形成汽塞,循環(huán)流速會進(jìn)一步下降,會加劇超溫情況,也加劇了汽水腐蝕速度。隨著腐蝕產(chǎn)物的產(chǎn)生,超溫現(xiàn)象進(jìn)一步加劇,進(jìn)入惡性循環(huán),導(dǎo)致過熱爆管。使用單位在埋管爆破后,為不影響使用,搶修時(shí)采用了簡單的封堵,使附近埋管熱負(fù)荷進(jìn)一步增加,從而導(dǎo)致附近熱負(fù)荷較高的埋管繼續(xù)爆管。
圖4 鍋爐風(fēng)室結(jié)構(gòu)
綜上所述,該鍋爐埋管頻繁爆管主要是由于流化不均勻、改造維修不當(dāng),使部分埋管熱負(fù)荷過高,致使埋管內(nèi)出現(xiàn)大量水蒸汽,導(dǎo)致傳熱惡化;而汽水腐蝕產(chǎn)物的堆積加劇了材料超溫情況,最終導(dǎo)致埋管過熱爆管。
(1)更換變形、泄漏、封堵的埋管。更換后進(jìn)行清洗和鈍化,清除內(nèi)部的氧化層,并形成致密的鈍化層,降低運(yùn)行時(shí)的腐蝕。
(2)對風(fēng)室進(jìn)風(fēng)進(jìn)行改造。改造示意圖如圖5。在兩側(cè)進(jìn)風(fēng)道內(nèi)增加導(dǎo)流板,考慮到床下點(diǎn)火溫度較高,因此采用了304 不銹鋼作為導(dǎo)流板材料。導(dǎo)流板的采用,是為了消除B、C 兩個(gè)渦流區(qū),基本上使進(jìn)入風(fēng)室的氣流以較為均勻的方式布滿整個(gè)風(fēng)室,減少風(fēng)室內(nèi)的風(fēng)壓的偏差。運(yùn)行情況表明,其流化狀況明顯好轉(zhuǎn)。鍋爐基本能接近滿負(fù)荷狀態(tài)。
(3)恢復(fù)封堵的風(fēng)帽,避免單根埋管熱負(fù)荷過高,靠均衡埋管熱負(fù)荷,提高鍋爐出力。
(4)由于隨給煤顆粒度的增大,要保證流化良好,小孔風(fēng)速也要相應(yīng)提高,因此運(yùn)行中,要控制好給煤顆粒度。
圖5 改造后的進(jìn)風(fēng)示意
經(jīng)過上述處理后,至今已運(yùn)行5 年,未在發(fā)生爆管現(xiàn)象,最大帶負(fù)荷能力基本維持在70 t/h 以上。