牛書(shū)水 丁帥
【摘 要】2018年以來(lái),油氣集輸總廠對(duì)輕烴裝置運(yùn)行效率低的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析,了解到輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)化是影響其輕烴裝置效率低、能耗高的主要問(wèn)題。技術(shù)人員和工人技師集思廣益,制定了優(yōu)化對(duì)策并實(shí)施,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
【關(guān)鍵詞】壓氣站;輕烴裝置;運(yùn)行效率;原因分析;優(yōu)化對(duì)策
1、概況
東營(yíng)壓氣站輕烴崗管理著一套50×104m3/d的天然氣處理裝置,自1991年投產(chǎn)以來(lái)已運(yùn)行了28年,它擔(dān)負(fù)著輕烴生產(chǎn)的重要任務(wù),是壓氣站主要生產(chǎn)裝置。其主要設(shè)備有三臺(tái)干燥塔、一座冷箱、兩臺(tái)膨脹機(jī)、一座脫乙烷塔,一座液化氣塔。共分為三個(gè)生產(chǎn)工序:干燥工序、制冷工序、分餾工序。進(jìn)站伴生氣由壓縮裝置增壓至3.0MPa后,進(jìn)入輕烴裝置,經(jīng)過(guò)干燥塔脫水至4PPm,再進(jìn)入丙烷蒸發(fā)器及膨脹機(jī)制冷至-75℃,冷凝液輸送至脫乙烷塔進(jìn)行分餾處理,脫乙烷塔頂產(chǎn)品即是天然干氣,脫乙烷塔塔底液烴輸送至液化氣塔進(jìn)行分餾處理,液化氣塔塔頂產(chǎn)品為油田混合烴,塔底產(chǎn)品為穩(wěn)定輕烴。由于這一套天然氣處理裝置已運(yùn)行28年,存在設(shè)備運(yùn)行效率低,導(dǎo)致天然氣處理裝置C3+收率低、能耗高的問(wèn)題,為此我們對(duì)該裝置的運(yùn)行操作進(jìn)行了一系列的優(yōu)化調(diào)整,以期提高其C3+收率低增加產(chǎn)量,降低生產(chǎn)能耗。
2、輕烴裝置運(yùn)行效率低問(wèn)題調(diào)查
我們查閱了2018年的生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)裝置報(bào)表,發(fā)現(xiàn)自天然氣處理裝置的生產(chǎn)參數(shù)與理想值都有一定的偏差,我們對(duì)其原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、歸類,對(duì)輕烴裝置運(yùn)行效率低的原因制作出了問(wèn)題調(diào)查表(表1)。
調(diào)查結(jié)論:通過(guò)輕烴裝置運(yùn)行效率低的問(wèn)題調(diào)查表我們可以看出:輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)化是影響其輕烴裝置效率低、能耗高的主要問(wèn)題。
3、主要原因分析
針對(duì)輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)化是主要影響因素,經(jīng)多次分析、論證,認(rèn)為造成輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)的主要影響因素共有4項(xiàng),分別是:干燥系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu);制冷系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu);分餾系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu);操作工技術(shù)水平低。
2.1干燥系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)
壓氣站主要接收勝采伴生氣、東辛伴生氣,經(jīng)離心機(jī)增壓至2.8MPa左右輸送至輕烴裝置,首先進(jìn)入干燥系統(tǒng),脫水至4PPm(露點(diǎn)-80℃左右),再進(jìn)入后路制冷系統(tǒng)。但在運(yùn)行中,我們通過(guò)露點(diǎn)儀測(cè)得干燥后的天然氣露點(diǎn)不到-80℃,最高時(shí)在-40℃,為更清楚的顯示存在問(wèn)題及其影響程度,QC小組將2008年7月份天然氣露點(diǎn)測(cè)得數(shù)據(jù)做了統(tǒng)計(jì)分析,因進(jìn)裝置氣吸附效果不好,使制冷系統(tǒng)運(yùn)行不正常,影響制冷溫度導(dǎo)致C3+收率低,綜合能耗增大。據(jù)我們分析,吸附效果不好的因素有兩個(gè):
(1)另外外輸管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定導(dǎo)致再生氣量與冷氣量波動(dòng)大,影響了干燥效果,進(jìn)而影響了吸附效果。(2)干燥塔分子篩損壞嚴(yán)重,滿足不了生產(chǎn)要求。在2009年檢修期間,我們對(duì)干燥塔分子篩進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部分子篩損壞嚴(yán)重,判斷是因?yàn)樗?nèi)壓力波動(dòng)大,增大了分子篩之間的摩擦,至使分子篩粉塵化,影響了分子篩吸附效果。干燥效果不好,能直接影響制冷效果,從而影響C3+收率低,因此定為主要原因。
2.2制冷系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)
經(jīng)過(guò)干燥后的伴生氣首行進(jìn)行丙烷預(yù)冷,將溫度降到-35℃后,進(jìn)入膨脹機(jī),經(jīng)過(guò)等熵絕熱過(guò)程后將溫度降到-75℃左右,主要設(shè)備是2臺(tái)膨脹機(jī)、丙烷蒸發(fā)器及3臺(tái)DPC-2804增壓機(jī)。3臺(tái)DPC-2804增壓機(jī)是在2004年從庫(kù)伯公司引進(jìn)的代替了原4KOC機(jī)組對(duì)丙烷進(jìn)行壓縮。丙烷蒸發(fā)器2007年經(jīng)改造,運(yùn)行效率提高,溫度能夠控制在-30~-35℃之間。但膨脹機(jī)運(yùn)行效率不高,其制冷度夏季在-65℃左右,冬季勉強(qiáng)能-70℃左右。在,而影響膨脹機(jī)的運(yùn)行效率的因素有:
(1)膨脹機(jī)膨脹機(jī)比。因受裝置入口壓力的影響,膨脹機(jī)的入口壓力在2.3~2.45MPa,而出口壓力在1.25MPa左右,因此其膨脹比在2.1左右,而膨脹比最佳值為2.6。(2)膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速。因受壓力影響,膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速在27000pra/min,而最佳值在30000~32000pra/min,與理想值偏差太大。
以上原因?qū)е轮评錅囟仍?65℃~-70℃,與理想值-75℃以下差距很大。因?yàn)樵谳p烴生產(chǎn)中影響輕烴收率及產(chǎn)量的關(guān)鍵參數(shù)是制冷溫度,這是主要的影響因素之一,因此為主要原因。
2.3分餾系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)
分餾系統(tǒng)分為脫乙烷塔、液化氣塔兩個(gè)分餾塔,我站的三個(gè)產(chǎn)品油田混合烴、穩(wěn)定輕烴及天然干氣均出自分餾系統(tǒng)。而兩臺(tái)分餾塔的壓力、溫度直接影響了產(chǎn)品收率與產(chǎn)量。因此此因素定為主要原因。
2.4操作工技術(shù)水平低
輕烴崗職工18人,20%為國(guó)輕烴技師,78%為高級(jí)工,剩余2%為也中級(jí)工,對(duì)于輕烴裝置的工藝、設(shè)備熟練掌握,操作技術(shù)水平高,且輕烴崗是勝利油田輕烴裝置操作工技能鑒定場(chǎng)地,每年參加輕烴裝置操作工技術(shù)比武的職工均取得好的名次,因此為非主要原因。
通過(guò)以上驗(yàn)證,我們找出造成配氣站無(wú)法檢修的主要因素有二個(gè):干燥系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)、制冷系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)、分餾系統(tǒng)運(yùn)行不優(yōu)。
4、對(duì)策實(shí)施
我們根據(jù)輕烴裝置實(shí)際運(yùn)行情況共同商討制定的對(duì)策,對(duì)輕烴裝置實(shí)施了以下操作:
3.1對(duì)干燥系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化
2018年檢修期間,我們對(duì)三臺(tái)干燥塔的分子篩進(jìn)行了全部更換,并制定了干燥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定。見(jiàn)附件1《干燥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定》。與此同時(shí),為減少外輸管網(wǎng)壓力波動(dòng)對(duì)再生、冷吹塔的影響,我們投用了PIC-007外輸壓力調(diào)節(jié)閥,將其壓力定在0.98MPa,將裝置外輸干氣壓力與外輸管網(wǎng)壓力差控制在0.3MPa左右,并保持平穩(wěn),減少對(duì)分子篩的沖擊,保護(hù)分子篩不受損壞。
3.2對(duì)制冷系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化
為提高制冷系統(tǒng)膨脹機(jī)的運(yùn)行效率,我們根據(jù)壓縮裝置實(shí)際運(yùn)行狀況,將離心機(jī)末級(jí)壓力提升至2.85~3.0MPa,則膨脹機(jī)的入口壓力在2.65~2.8MPa左右,轉(zhuǎn)速提高至30000~32000rin/min則膨脹機(jī)膨脹比能達(dá)到2.5左右,大提高了膨脹機(jī)的運(yùn)行效率,制冷溫度目前能達(dá)到-75℃~-80℃,在夜晚環(huán)境溫度低時(shí)能達(dá)-83℃。
5、對(duì)策實(shí)施效果
4.1裝置運(yùn)行不優(yōu)的問(wèn)題得到解決
有效地解決了輕烴裝置運(yùn)行不優(yōu)的問(wèn)題,將進(jìn)輕烴裝置C3+收率提高至89.9%,綜合能耗降低至2490MJ/t。
4.2取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益
輕烴裝置的優(yōu)化提高了輕烴收率及產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,收率提升至89.9%,輕烴產(chǎn)量明顯提高,經(jīng)計(jì)算,每天平均多產(chǎn)2噸輕烴,則:
Q3=A3M3t=2×0.59×330=389.4萬(wàn)元
式中,A3——輕烴增產(chǎn)平均值:2噸/小時(shí)
M3——輕烴單價(jià):5900元/噸
Q3——資金額,元
t——開(kāi)工天數(shù),330天
4.3取得了良好的社會(huì)效益
通過(guò)分析,找出了主要影響因素,據(jù)此制定了一套系統(tǒng)的優(yōu)化方案,對(duì)輕烴裝置實(shí)際生產(chǎn)情況,在編制的優(yōu)化方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行量化、細(xì)化,做到操作上有章可循,給職工操作提供了技術(shù)支持,員工操作水平有了很大提高。通過(guò)改進(jìn)措施的實(shí)施,有效降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
【參考文獻(xiàn)】
【1】邱礦武.提升輕烴回收裝置運(yùn)行效率的措施分析? 《化工管理》2018年32期
作者簡(jiǎn)介:牛書(shū)水(1965—),男,高級(jí)工程師,從事天然氣處理與加工輸送工作。