劉寧源 何紅兵 李俊挺 饒?zhí)礻?/p>
摘 ?要:某公司氣化裝置采用干煤粉氣化技術(shù),其灰水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重。為分析其原因,在沉降槽取垢片樣,通過(guò)掃描電鏡(SEM)表征其微觀結(jié)構(gòu),X射線衍射(XRD)分析其主要物相。根據(jù)表征結(jié)果,從煤質(zhì)、煤粉輸送系統(tǒng)載氣、外部水水質(zhì)以及工藝條件四個(gè)方面展開(kāi)分析,認(rèn)為是這四個(gè)方面綜合作用導(dǎo)致氣化裝置水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重。
關(guān)鍵詞:干煤粉氣化;水系統(tǒng);結(jié)垢;綜合作用
中圖分類(lèi)號(hào):TQ546 ???文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ???文章編號(hào):1671-2064(2019)16-0000-00
0 引言
煤氣化技術(shù)是重中之重,關(guān)系到現(xiàn)代煤化工裝置的正常運(yùn)行[1]。干粉煤加壓氣化技術(shù)是最先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,與水煤漿氣化技術(shù)相比,具有煤種適應(yīng)性廣、原料消耗低、碳轉(zhuǎn)化率高、冷煤氣效率高等優(yōu)勢(shì)[2]。大水系統(tǒng)水質(zhì)對(duì)干煤粉氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行有重要影響。某公司干煤粉氣化裝置自試車(chē)以來(lái),其合成氣洗滌及黑水處理系統(tǒng)設(shè)備和管道內(nèi)灰水易結(jié)垢,尤其是沉降槽內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,造成氣化爐運(yùn)行周期短、工藝指標(biāo)難以控制,檢修周期長(zhǎng)、清理清理費(fèi)用高。為探究水系統(tǒng)頻繁結(jié)垢的原因,本文從相關(guān)影響因素進(jìn)行分析。
1工藝流程簡(jiǎn)介
本氣化裝置的水系統(tǒng)工藝流程為:閃蒸后的黑水和撈渣機(jī)的渣水進(jìn)入沉降槽,和絮凝劑混合后,大部分固體粒子沉降下來(lái),澄清后的水溢流至循環(huán)水罐。循環(huán)水罐內(nèi)灰水大部分送至增濕塔,經(jīng)高壓循環(huán)水泵加壓后作為合成氣洗滌水用水,極少一部分作為廢水排出,以改善系統(tǒng)水質(zhì)。來(lái)自界區(qū)外的脫鹽水和變換高溫凝液、酸水氣提凝液加入合成氣洗滌塔上層和中層塔盤(pán)作為洗滌水,洗滌塔上部水進(jìn)入激冷水泵,加壓后洗滌粗煤氣成為黑水,經(jīng)三級(jí)閃蒸后,由閃蒸泵送至沉降槽[3]。洗滌塔底部約占激冷水量15%的含固黑水直接進(jìn)入中壓閃蒸罐閃蒸。沉降槽是系統(tǒng)水質(zhì)的關(guān)鍵設(shè)備,也是結(jié)垢最嚴(yán)重的設(shè)備,因此本文重點(diǎn)分析沉降槽結(jié)垢的原因。
2垢片化學(xué)分析
將本裝置沉降槽內(nèi)壁垢片切開(kāi)之后,有明顯的分層,可分為內(nèi)中外三層,對(duì)其進(jìn)行分析表征:(1)取靠近內(nèi)壁的垢片,做SEM表征,放大5000倍之后,如圖1所示;(2)對(duì)三個(gè)分層進(jìn)行XRD分析,結(jié)果如圖2所示。
沉降槽垢片顆粒規(guī)整,種類(lèi)豐富。圖2中曲線(1)代表垢片內(nèi)層,(2)代表垢片中層,(3)代表垢片外層,參照物為CaCO3。內(nèi)層和中層主要成分是CaCO3,外層除CaCO3外,還含有MgCO3和CaSO4.2H2O。由此可見(jiàn),本裝置水系統(tǒng)結(jié)垢主要原因是產(chǎn)生大量的CaCO3和MgCO3。
3 結(jié)垢原因分析
3.1 煤質(zhì)
由于本裝置承擔(dān)消耗劣質(zhì)煤的任務(wù),取2019年上半年裝置實(shí)際用煤,發(fā)現(xiàn)本裝置實(shí)際使用煤種干燥基灰分達(dá)到22.3%,設(shè)計(jì)要求灰分不超過(guò)16%,根據(jù)GB/T15224.1-94規(guī)定,本裝置設(shè)計(jì)煤種為低灰分煤,實(shí)際用煤為中等灰分煤種。研究表明,氣化爐燃燒灰分較高煤種后水質(zhì)會(huì)發(fā)生變化[4],為探究煤種對(duì)水系統(tǒng)影響,對(duì)兩種煤種運(yùn)行下的水質(zhì)進(jìn)行分析,如表1所示。
從上表1可以看出,燃燒中等灰分煤,灰水的總?cè)芄?、總硬均明顯增加。為進(jìn)一步探究煤質(zhì)對(duì)沉降槽結(jié)垢的影響,對(duì)過(guò)濾機(jī)濾餅中各元素含量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)燃燒中等灰分煤種,濾餅中Ca、Mg元素含量分別增加2.4%和0.9%,水中Ca2+、Mg2+濃度會(huì)相應(yīng)增加,為水系統(tǒng)結(jié)垢提供了陽(yáng)離子。
3.2煤粉輸送載氣
不同于德士古氣化爐,本裝置為保證煤粉達(dá)到密相輸送的要求,向氣化爐通入約占合氣10%的輸送載氣,而德士古氣化爐則用水煤漿達(dá)到輸送條件。為實(shí)現(xiàn)全裝置CO2廢氣再利用,裝置運(yùn)行期間將載氣由N2切換為CO2。CO2易溶于水,進(jìn)入氣化爐后在激冷室內(nèi)水浴,在高溫高壓環(huán)境下生成大量的CO32-,與水中的Ca2+、Mg2+反應(yīng),造成水系統(tǒng)結(jié)垢。經(jīng)查閱資料,氣化爐水系統(tǒng)經(jīng)閃蒸系統(tǒng)降溫降壓,由4.2MPa、240℃降溫降壓至0.5 MPa、75℃時(shí),CO2溶解度由14.5g降低至6.8g左右,閃蒸之后水中仍然溶解大量的CO2。氣化裝置煤粉加壓輸送系統(tǒng)載氣為N2和 CO2時(shí)水質(zhì)數(shù)據(jù)如表2所示??倝A由4.2上升到7.9,說(shuō)明水中CO32-等陰離子濃度增加,為水系統(tǒng)結(jié)垢提供陰離子。
3.3外部水水質(zhì)
本裝置目前主要外部水是汽提凝液、變換高溫凝液和脫鹽水(或者優(yōu)質(zhì)再生水)。汽提凝液PH高達(dá)9.0左右,裝置補(bǔ)充汽提凝液后水系統(tǒng)顯弱堿性,為水系統(tǒng)結(jié)垢提供了最佳的反應(yīng)條件[5]。此外,汽提凝液的硬度為300?mg/L左右,總堿為250?nmol/L左右,為水系統(tǒng)結(jié)垢提供了陽(yáng)離子和陰離子。本裝置引進(jìn)優(yōu)質(zhì)再生水代替部分脫鹽水,優(yōu)質(zhì)再生水未經(jīng)除鹽工序,陽(yáng)離子含量較高,使用優(yōu)質(zhì)再生水會(huì)增加水系統(tǒng)的陽(yáng)離子。為探究汽提凝液和優(yōu)質(zhì)再生水對(duì)水質(zhì)的影響,在添加前后,對(duì)系統(tǒng)水質(zhì)取樣分析,數(shù)據(jù)如表3所示。
從上表3可以看出,使用后各項(xiàng)指標(biāo)均增加,水質(zhì)明顯惡化,陰陽(yáng)離子濃度增加,為結(jié)垢提供了有利條件。
3.4工藝條件
為降低生產(chǎn)成本,提高運(yùn)行穩(wěn)定性,本裝置水系統(tǒng)做了優(yōu)化改造:(1)新增渣脫水。為降低灰渣運(yùn)營(yíng)成本,將粗渣含水率從38.9%降至18%,脫除水分并入水循環(huán)系統(tǒng),增加8t/h循環(huán)水量;(2)開(kāi)路排放改造。為降低激冷水泵入口管線堵塞的次數(shù),將激冷水泵入口管線由洗滌塔底部上移至中部,底部新增加至閃蒸系統(tǒng)的灰水管線,其他水量不變,共增加120t/h循環(huán)水量;(3)為響應(yīng)國(guó)家“零排放”政策,裝置廢水外排量維持不變,為避免循環(huán)水罐溢流,通過(guò)關(guān)小機(jī)泵密封水、降低洗滌塔上部脫鹽水添加量、降低過(guò)濾機(jī)用水,共減少外補(bǔ)水125t/h。
水系統(tǒng)基本維持平衡,但新鮮水補(bǔ)水大幅降低,系統(tǒng)外排水量維持不變,導(dǎo)致水系統(tǒng)陰、陽(yáng)離子集聚。在水系統(tǒng)改造前后,對(duì)系統(tǒng)水質(zhì)取樣分析,數(shù)據(jù)如表4所示。
從上表4可以看出,使用后各項(xiàng)指標(biāo)均增加,水質(zhì)明顯惡化,陰陽(yáng)離子濃度增加,進(jìn)一步促進(jìn)了結(jié)垢。
4結(jié)語(yǔ)
本文對(duì)沉降槽垢片進(jìn)行分析表征,發(fā)現(xiàn)沉降槽垢片主要成分是CaCO3和MgCO3,并對(duì)影響系統(tǒng)水質(zhì)的影響因素進(jìn)行分析,得出:
(1)本裝置使用高灰分煤種,導(dǎo)致水系統(tǒng)中Ca2+、Mg2+含量增加,這為水系統(tǒng)結(jié)垢提供了陽(yáng)離子;(2)煤粉輸送單元載氣運(yùn)行期間均由N2切換為CO2,導(dǎo)致水中溶解大量的CO2,生成大量的陰離子;(3)本裝置使用汽提凝液和優(yōu)質(zhì)再生水作為外補(bǔ)水,加入汽提凝液使得水系統(tǒng)呈現(xiàn)弱堿性,為水系統(tǒng)結(jié)垢提供最佳的反應(yīng)環(huán)境;使用汽提凝液和優(yōu)質(zhì)再生水為水系統(tǒng)增加了部分陰陽(yáng)離子;(4)為降低脫鹽水消耗、降低廢水外排,本裝置采用節(jié)水措施,導(dǎo)致水中陰陽(yáng)離子偏高,為某公司氣化裝置水系統(tǒng)結(jié)垢提供了客觀條件。
基于以上四個(gè)因素的綜合作用下,本裝置水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重。
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收稿日期:2019-07-10
作者簡(jiǎn)介:劉寧源(1972—),男,河南濟(jì)源人,本科,工程師,研究方向:煤氣化生產(chǎn)管。理。