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        CO2 氣保焊絲ER70S- 6 鋼控氮機理分析

        2019-11-20 09:01:38胡井濤朱祥亮
        山西冶金 2019年5期
        關鍵詞:碳氧鋼液鋼水

        胡井濤,王 顯,朱祥亮

        (河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司第二鋼軋廠,河北 唐山 063016)

        ER70S-6 鋼盤條是CO2氣體保護實心焊絲的主要原料。目前已在汽車制造、機車和化工機械、農業(yè)機械等部門得到廣泛應用。氣保焊絲鋼為滿足客戶不經過中間退火,直接由Φ5.5 mm 拉拔至Φ0.8 mm的要求,必須做到化學成分均勻,非金屬夾雜物低,鋼質均勻,金相組織均勻。生產實踐證明氮含量對氣保焊絲的拉拔性能影響巨大[1]。氮作為固溶強化元素,能夠提高鋼材的強度,作為間隙原子,會顯著降低鋼材的塑性、韌性,使鋼材的脆性增加,提高拉拔過程的機械性能,降低拉拔過程的面縮率[2]。因此,控制氣保焊絲鋼生產過程氮含量就顯得尤為重要。

        1 氮在鋼中的溶解度

        1.1 鐵水中氮的溶解度

        氮的溶解反應[2]:

        服從西華特定律:

        式中:KN為氮分壓為100 kPa 時,純鐵液中的氮溶解度反應的平衡常數;PN2為純鐵液外的氫分壓,kPa。

        KN與絕對溫度間關系可表示:

        氮在純鐵中的溶解度與溫度和分壓的關系:

        氮的溶解度可表示[4]:

        式(3)在計算溶解度時適用于不產生氮化物的鋼液。也可以看出,氮在鐵水中的溶解度受元素影響,鐵水中由于碳含量高,氮含量(質量分數)一般在(40~60)×10-6。

        1.2 轉爐吹煉過程氮的溶解度變化

        轉爐吹煉過程中各元素被分步氧化,含量逐漸降低。冶煉ER70S-6 鋼315 爐次終點的成分平均值如表1 所示。

        表1 ER70S- 6 樣本終點成分平均值 %

        轉爐吹煉過程各元素含量不斷降低,由于鐵水V、Cr 含量遠低于C 含量,根據式(3)可以得出,鋼水中氮的溶解度呈現(xiàn)增加的趨勢,吹煉至終點時鋼水中飽和氮溶解度>300×10-6,考慮合金化時氮化物的生成,鋼水中的氮的溶解度會更高。實際生產過程,轉爐終點w(N)<50×10-6,遠未達到飽和氮溶解度,鋼水與空氣接觸,吸氮是自發(fā)進行。

        2 氮含量控制

        氣保焊絲ER70S-6 鋼中氮主要來源于自身的氮(鐵水自身及原料加入帶入)和與空氣發(fā)生的自發(fā)吸氮反應(如在拉碳、出鋼等冶煉過程)。由于此鋼種的冶煉過程中不進行真空處理,提高轉爐煉鋼過程碳氧反應脫氮作用就顯得尤為重要。

        2.1 轉爐煉鋼脫氮

        碳排出速度與脫碳反應速率的關系式[5]:

        栽培是中藥材GAP管理的重要內容,對藥材道地性和穩(wěn)定性有著重要作用。針對甘草多年來栽培不科學問題,本研究在保證各栽培措施相同的前提下,設立了4個不同播種時間,以產量和各項生長指標作為評價因子,確定甘草的最佳育苗播種時期。試驗結果表明:播種期對甘草的出苗及生長成苗、產量等都有影響,其中對生長成苗和產量影響較大。播種期過早,甘草苗在萌發(fā)、出苗及前期葉片迅速生長期易受環(huán)境低溫影響;適當推遲播種期,甘草苗受春季低溫影響較小,甚至不受影響,葉片迅速生長形成,同化器官形成良好,有利于形成較高的產量。綜合分析可以看出,甘草露地育苗最佳播種期應選擇5月中旬—6月底。

        脫氮與脫碳密切相關。脫碳產生的CO 氣泡為脫氮提供了反應界面的同時還減少了氮分壓,可以說CO 量是影響脫氣的關鍵。

        由式4 可以得出,脫碳反應速度決定脫氮反應速度,脫碳持續(xù)時間決定脫氮反應時間。吹煉前期為錳硅脫氧反應,不進行脫氮反應;吹煉中期隨著溫度升高,碳氧反應速度增加,產生的CO 量增加,脫氮反應不斷加劇;吹煉后期,隨著碳含量的降低,碳氧反應逐漸減弱,雖然鋼水中的氧含量逐漸升高占據氮氧反應界面,但吹煉反應界面溫度高于2 600 ℃,鋼水中氧對脫氮、吸氮的影響減小,基本可以忽略,吹煉過程鋼水卷入空氣后,會出現(xiàn)自發(fā)吸氮現(xiàn)象[3]。

        廢鋼內的碳含量遠低于鐵水的碳含量,所以提高鐵水比例有力于提高熔池中的碳含量。但是,過高的鐵水比例會造成物理熱化學熱過大,吹煉過程溫度過高,反應劇烈,造成溫高反干,使鋼水暴露在空氣下,后期碳氧反應減弱時反而容易造成吸氮,同時會造成終點成分不合,給操作帶來困難。如表2 所示,對廢鋼加入比例進行優(yōu)化,廢鋼從原來的85%提高至92%左右,最大限度的提高熔池反應。

        表2 廢鋼比與終點氮(質量分數)的影響

        由于轉爐吹煉后期碳含量降低,吹煉過程存在吸氮反應,終點碳含量對轉爐終點氮存在影響如圖1。終點碳為0.11%時,終點氮最低為20×10-6;隨著終點碳的降低,碳氧反應減弱,終點氮逐漸增加,終點碳為0.04%時,氮含量為30×10-6;隨著終點碳升高,碳氧反應產生CO 脫碳作用未充分發(fā)揮,終點氮也會增加。由于氣保焊絲ER70S-6 鋼成品w(C)≤0.1%,LF 爐精煉和澆鑄過程存在增碳現(xiàn)象,終點C控制目標不能過高要求0.030%~0.055%,低碳出鋼控制鋼水基礎氮含量顯得尤為重要。

        圖1 終點碳對鋼水氮含量影響圖

        吹煉終點碳低狀態(tài)下,鋼水吸氮主要是吹煉過程鋼水卷入空氣,空氣中的氮與鋼水發(fā)生界面反應造成的氮含量增加。保證吹煉中后期化渣效果,鋼液表面良好的泡沫渣可有效隔絕鋼水,有利于降低鋼水基礎氮,吹煉中期發(fā)現(xiàn)爐渣返干,及時提高槍位,加入適量鐵皮球或礦石降低熔池溫度減緩熔池碳氧反應,提高渣中氧化鐵含量,促進化渣形成泡沫渣;吹煉后期爐渣返干,吊槍化渣,加入鐵皮球,強行化渣,提高泡沫渣覆蓋效果。

        倒爐取樣測溫的前提是減弱泡沫渣發(fā)泡效果,如果一倒成分不合再次吹煉時,空氣會伴隨著吹煉過程混入鋼水,由于此時鋼水碳較低同時泡沫渣薄,碳氧反應脫氮效果低,鋼水中的氮含量會增加。統(tǒng)計96爐冶煉數據,按補吹時間長短,以10 s 為區(qū)間進行分組,如圖2 所示補吹時間與終點增氮量關系。補吹時間與終點增氮量基本成正比,補吹時間大于60 s,增氮量大于16×10-6。吹煉過程保證全程化渣效果,根據碳火焰判定一倒,保證磷、碳一倒合格,此外禁止倒爐前用氮氣吹掃渣子,防止增加氮分壓,鋼水增氮。

        圖2 補吹時間與增氮量關系

        轉爐底吹氬氣可以在鋼液中形成小氣泡,減少氮分壓,同時可以提高熔池攪拌強度,有助于氣泡上浮。吹煉前期溫度低,碳氧反應較小,氮的溶解度變化不大,氮的界面反應速度低,氮分壓的高低對吸、脫氮影響不大;隨著碳氧反應加劇,溶解度逐漸增加,溫度升高,氮的界面反應速度增加,降低氮分壓有助于脫氮,所以底吹氬氣有助于脫氮。同時考慮到氮氣和氬氣成本,冶煉氣保焊絲ER70S-6 鋼時選擇氮氬切換。下頁表3 為氮氬切換時間與終點氮的關系,從表中可以看出,3 min 與5 min 進行切換時,對終點氮影響不大,基本保持在24×10-6左右;7 min 進行氮氬切換,終點氧有所提高?,F(xiàn)場實際吹煉過程產生碳火焰在開吹3~4 min,氮氬切換時間設定為開吹5 min 進行切換,可以達到隨著碳氧反應深入進行,氬氣泡和CO 氣泡共同作用進行脫氮。

        表3 氮氬切換時間與終點氮(質量分數)的影響

        2.2 出鋼過程吸氮控制

        鋼液吸氮是由三個步驟決定:氣體向鋼液表面擴散;吸附化學反應;氣體原子在鋼液中擴散。轉爐出鋼過程N2在鋼液表面的吸附是N2在鋼液中溶解的限制環(huán)節(jié)時,氮的溶解速度[3]:

        式中:kN為氮在鋼液表面的吸附反應速率常數;1-θN為鋼液表面未被吸附物占據的面積分數(1-θN=ks,ko為吸附常數)。

        氮在鋼液中的溶解速度與氮的分壓及界面上未被占據的活性點數1-θN成正比。

        氣保焊絲ER70S-6 出鋼前后硫變化不大,由于終點w(C)要求較低<0.05%,終點w(O)較高(800~1 000)×10-6,經過出鋼過程的脫氧合金化進行脫氧反應,w(O)控制在30×10-6,在此過程氮的溶解速度提高20~30 倍。因此,出鋼時,鋼水從轉爐至鋼包過程,鋼水氧含量高,鋼水單位面積與空氣接觸時間短,鋼水吸氮不大;但鋼流的高速運動將空氣帶入鋼水包內,隨著鋼水運動,空氣變成細小氣泡,加大了與鋼水接觸面積,隨著鋼水氧含量的降低,提高了氮的溶解速度,成為出鋼過程增氮的控制環(huán)節(jié)。出鋼過程脫氧劑及合金料要求晚加,出鋼量達到1/2 后加脫氧劑及合金料,同時不可大氣翻包,小氣量控制氣眼,減少脫氧后與空氣接觸吸氮。同時,脫氧強度不要過深,LF 精煉分擔脫氧任務,有利于降低鋼水氮含量,如表4 所示。

        表4 脫氧與鋼水氮的關系 ×10- 6

        2.3 LF 精煉過程控氮

        LF 精煉流程:化渣—升溫—成分微調—軟吹。

        鋼水進站后加入造渣料后通過電弧產生高溫逐步熔化,由于此時渣料未熔化渣層較薄,產生弧光區(qū)域溫度>2 000 ℃,空氣中被電離的氮,與鋼水接觸后極易吸氮。隨著渣料熔化,通過加入發(fā)泡劑和還原劑作用,精煉渣發(fā)泡埋弧加熱,此時由于產生還原氣體及底吹氬氣作用將空氣進行隔絕,鋼水吸氮效果減弱。由于成分偏差需要進行成分微調,合金加入后為保證成分均勻需要大氣攪拌,攪拌過程一般不伴隨起弧,此時水冷爐蓋內的還原、惰性氣氛補充較少卷入空氣,鋼水吸氮量增加。鋼水中的氧在LF 爐精煉過程進一步降低,軟吹過程鋼水與空氣接觸后更容易吸氮。

        1)轉爐出鋼1/2 后時加入石灰,通過鋼流沖擊、底吹攪拌將造渣料充分熔化,縮短LF 爐化渣時間;化渣過程加入50~60 kg 發(fā)泡劑,通過發(fā)泡劑分解反應產生CO2氣體隔絕空氣,可以降低化渣吸氮量(如表5 所示)。

        表5 石灰與鋼水氮的關系

        2)提高成分微調一次命中率,減少成分調整次數,縮短大氣攪拌造成鋼水卷入空氣和與空氣接觸時間,可有效降低鋼水接觸氮的量,從而降低鋼水增氮。

        3)LF 生產節(jié)奏緊湊可以有效減少大氣翻包和降電極起弧次數,減少鋼水與空氣接觸時間,圖3為精煉周期與出站氮含量關系圖,LF 爐精煉周期<55 min,出站w(N)高于50×10-6幾率減小。

        圖3 精煉周期與出站氮含量關系圖

        通過以上措施的落實,LF 爐精煉過程增氮量控制在5×10-6以內。

        2.4 連鑄澆鑄過程控氮

        氣保焊絲ER70S-6 在澆鑄時鋼水氧、硫含量低,由式(3)、式(5)可以得出鋼水吸氮是自發(fā)反應,同時吸氮反應速率高。保證澆注過程有效隔絕鋼水與空氣接觸是控制吸氮的必要手段。中包開澆前進行氬氣吹掃,保證中包開澆前中包內部為氬氣環(huán)境,可降低開澆過程鋼水與空氣接觸量,防止頭坯氮高。澆鑄過程采用氬封鋁碳長水口保護澆注,防止鋼水在澆注過程與空氣接觸吸氮;保證長水口垂直,插入深度100~200 mm,中包液面不得低于500 mm,防止?jié)沧⑦^程鋼水翻騰;大包不自流時,需要燒眼引流,鋼水下流后方可帶長水口,鋼流會與空氣接觸吸氮,所以引流砂加入時保證加入量充足,呈“饅頭”狀,確保大包自流率,防止燒眼引流;中包沖擊區(qū)采用氬封保護,保證中包液面不裸露,充分隔絕液面與空氣接觸。鋼水與空氣有效隔絕可有效降低澆注過程鋼水吸氮量,通過以上措施澆注過程鋼水吸氮量控制<5×10-6。

        3 結語

        本文通過分析鋼水冶煉過程吸氮、脫氮機理,從控制轉爐原料加入、吹煉過程槍位控制,底吹切換時機的把握得出了脫氮措施;通過轉爐出鋼脫氧劑延后加入,LF 精煉、連鑄澆鋼過程有效隔絕鋼水與空氣接觸,可控制鋼水吸氮。通過措施的落實,氣保焊絲ER70S-6 氮質量分數<50×10-6合格率達到了100%,提高了焊絲鋼的拉拔性能,滿足用戶要求。

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