唐琦凌 祝錦見 高強 付紅曉
摘 要:高壓熱交換器是柴油加氫裝置中的一項重要設(shè)備,其性能會對煉油廠的生產(chǎn)情況造成一定影響。高壓熱交換器在實際運行過程中,受應(yīng)用環(huán)境等因素影響,會出現(xiàn)腐蝕泄漏等問題,這會對其性能造成影響,并且會對煉油廠生產(chǎn)作業(yè)安全性,以及生產(chǎn)效率產(chǎn)生直接影響。下面,對引起高壓熱交換器腐蝕泄漏的原因進行分析,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施,希望文中內(nèi)容對相關(guān)工作人員能夠有所幫助。
關(guān)鍵詞:煉油廠;高壓熱交換器;腐蝕泄漏;安全生產(chǎn)
高壓熱交換器在應(yīng)用過程中融入出現(xiàn)泄漏腐蝕,這會影響其性能,從而對煉油廠生造成不良影響,降低煉油廠的經(jīng)濟效益。因此,為了保證煉油廠生產(chǎn)工作的順利進行,提高煉油廠的經(jīng)濟效益,從而使其在激烈的市場競爭中脫穎而出,必須做好對高壓熱交換器應(yīng)用過程中腐蝕泄漏現(xiàn)象的分析。
1 分析高壓熱交換器在應(yīng)用過程中出現(xiàn)腐蝕泄漏的原因
對某煉油廠的炸中采用的換熱管情況進行,換熱器設(shè)計、制造校驗、工況校驗等各項內(nèi)容進行詳細(xì)分析,最終可以確定加氫裝置高壓熱交換器A在具體應(yīng)用過程中,出現(xiàn)泄漏是由于運行工況與設(shè)計工況之間存在較大偏離,這就導(dǎo)致在實際生產(chǎn)過程中,管程介質(zhì)會析出一定量的固體氯化銨。煉油廠生產(chǎn)過程中,這一工況變化并未引起相關(guān)工作人員的重視,析出的固體氯化銨并未得到及時清理,而隨著時間的推移,固體氯化銨量不斷增多,最終將會在換熱管形成沉積物,當(dāng)沉積物出現(xiàn)后,大量的固體氯化銨都會吸附在沉積物上,這也就會導(dǎo)致沉積物不斷變大,最終將會引起換熱管堵塞。沉積物會長期覆蓋華熱管內(nèi)壁,從而將會引起管壁上的垢下腐蝕,使管壁遭受破壞。最終,管束殘余應(yīng)力會集中在裝置中的的U型管處,會導(dǎo)致不銹鋼受氯化物應(yīng)力的作用影響,將會出現(xiàn)裂紋,致使熱換器管束發(fā)生泄漏,對煉油廠的具體生產(chǎn)造成不良影響。
高壓熱交換器的性能對于煉油廠生產(chǎn)工作的正常開展產(chǎn)生直接影響,而從目前我國多數(shù)煉油廠的具體生產(chǎn)情況來看,具體生產(chǎn)過程中,由于高壓熱交換器運行過程中遭受腐蝕泄漏現(xiàn)象對生造成影響的情況十分常見,而導(dǎo)致該情況的發(fā)生的情況的原因都十分相似,因此,要采取相應(yīng)的措施,實現(xiàn)對腐蝕泄漏情況的合理一致,為煉油廠生產(chǎn)工作的順利進行提供支持。
2 解決高壓熱交換器泄漏腐蝕的合理措施
通過上文分析可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致高壓熱換器泄漏腐蝕的原因是氯化堆積造成的,因此,在實際處理過程中,可以通過抑制固體氯化銨的方式實現(xiàn)對泄漏腐蝕的控制。通過對高壓熱換器A遭受到的腐蝕進行分析可以發(fā)現(xiàn),其遭受到的腐蝕十分嚴(yán)重,高壓熱換器A性能受到了破壞,其無法繼續(xù)使用,因此,采用新的高壓熱換器代替了舊的高壓熱換器A。新高壓熱換器管束材質(zhì)采用的是耐腐蝕性更高的鋼材。
依據(jù)煉油廠實際生產(chǎn)情況,對高壓熱換器管壁的具體溫度進行核算,依據(jù)核算結(jié)果,提出了防止換熱管內(nèi)出現(xiàn)大量結(jié)晶的有效控制措施,具體措施如下:
控制高壓熱換器A管程出口介質(zhì)溫度,使該處的溫度始終都在210℃左右,如果溫度發(fā)生了較大變化,要找到因為溫度變化的原因,并且采取相應(yīng)的措施對問題進行處理,從而使管程出口介質(zhì)溫度回到210℃左右。
控制高壓熱換器A管程入口的溫度,要使該處的溫度始終都保持在270℃左右,如果溫度發(fā)生了較大變化,要找到引起該項的原因,并且采取相應(yīng)的措施做好處理。
依據(jù)氯化銨結(jié)晶溫度核算情況,綜合考慮各項因素影響,最終提出確保高壓熱換器在應(yīng)用期間,避免遭受腐蝕的有效措施:
對原料進行合理控制,保證原料組成性質(zhì)保持一個相對穩(wěn)定的性質(zhì),以免原料中的氮及氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)發(fā)生較大波動,特別是要加強對氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)的控制。在實際問題分析過程中,如果發(fā)現(xiàn)原料中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過了3×10-6,應(yīng)依據(jù)計算結(jié)果,適當(dāng)提高管程出口處的溫度;如果通過分析發(fā)現(xiàn)。氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒到3×10-6,則不需要對管程出口處的溫度進行調(diào)整,保持原樣即可。
關(guān)小防喘振閥,適當(dāng)提升混氫流量,從而達到降低銨鹽結(jié)晶溫度的目的。
3 結(jié)束語
煉油廠在具體生產(chǎn)過程中,實際工況與設(shè)計工況存在較大偏差,會引起生產(chǎn)作業(yè)過程總析出大量的氯化銨,氯化銨的堆積,會導(dǎo)致熱換器遭受破壞,從而導(dǎo)致其性能受損,使其作用無法得到充分發(fā)揮。高壓熱交換器A在具體應(yīng)用過程中泄漏報廢的主要原因是煉油廠生產(chǎn)過程中,熱換管內(nèi)壁溫度低于氨鹽結(jié)晶溫度和介質(zhì)溫度。對高壓熱交換器A進行更換后,增加了預(yù)防結(jié)鹽的有效措施,實現(xiàn)了對氨鹽結(jié)晶腐蝕的有效預(yù)防,進而確保裝置在運行過程的穩(wěn)定性,延長了裝置的應(yīng)用壽命,確保煉油廠生的順利進行。
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