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        多噴嘴水煤漿氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行的問題及工藝優(yōu)化對策

        2019-10-21 04:22:45雷轉(zhuǎn)應(yīng)閔寶寶薛長征
        中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年5期
        關(guān)鍵詞:問題

        雷轉(zhuǎn)應(yīng) 閔寶寶 薛長征

        摘 要:多噴嘴水煤漿氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行的問題主要表現(xiàn)為系統(tǒng)水循環(huán)量大,耐火磚磨損加重,氣化爐帶水,鎖斗循環(huán)泵入口閥泄露,撈渣機(jī)斷鏈等。這些問題的存在,不僅影響氣化裝置正常運(yùn)行,還可能給整個系統(tǒng)帶來負(fù)面影響,需要有針對性的采取對策,優(yōu)化氣化裝置的工藝,確保系統(tǒng)運(yùn)行效果提升。

        關(guān)鍵詞:多噴嘴水煤漿;氣化裝置;高負(fù)荷運(yùn)行;問題;工藝優(yōu)化對策

        多噴嘴水煤漿氣化裝置在進(jìn)行滿負(fù)荷性能考核之后,往往進(jìn)入高負(fù)荷運(yùn)行階段。高負(fù)荷運(yùn)行有利于增加產(chǎn)量,提升利潤空間,這是多噴嘴水煤漿氣化裝置的發(fā)展趨勢。然而不能忽視的是,高負(fù)荷運(yùn)行也會對設(shè)備造成較大損壞,增加養(yǎng)護(hù)維修成本。為提高設(shè)備綜合性能,使其更為有效的運(yùn)行和發(fā)揮作用,提升利潤空間,探討氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行中存在的問題,并有針對性的采取工藝優(yōu)化措施是必要的。

        1 多噴嘴水煤漿氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行的問題

        1.1 系統(tǒng)水循環(huán)量大

        氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行之后,系統(tǒng)水循環(huán)量不斷增大,甚至超出設(shè)計值。例如,激冷水流量設(shè)計值為316m3/h,但實際值可能達(dá)到400m3/h;氣化爐出口黑水流量設(shè)計值是125m3/h,但實際值可能達(dá)到230m3/h。同時為置換氣化爐水質(zhì),氣化爐激冷水量在原來的基礎(chǔ)上增加60m3,導(dǎo)致蒸發(fā)熱水塔容易帶水,影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

        1.2 耐火磚磨損加重

        氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行一段時間之后,耐火磚磨損會進(jìn)一步加重,影響裝置運(yùn)行效果。經(jīng)過現(xiàn)場勘查可能會發(fā)現(xiàn)耐火磚出現(xiàn)膨脹縫,一些耐火磚被嚴(yán)重磨損,厚度甚至不足5cm。此外,氣化爐操作溫度過高,氣化爐內(nèi)部物料過多,對耐火磚造成比較嚴(yán)重的沖刷,也會加重耐火磚的磨損程度,降低其綜合性能,最終影響氣化爐整體運(yùn)行效果。

        1.3 氣化爐帶水

        氣化爐負(fù)荷增加后,系統(tǒng)蒸發(fā)量會不斷增大,系統(tǒng)壓力出現(xiàn)較小幅度波動時,就會導(dǎo)致氣化爐出現(xiàn)帶水現(xiàn)象。

        1.4 鎖斗循環(huán)泵入口閥泄露

        氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行之后,鎖斗循環(huán)泵入口閥運(yùn)行時間明顯縮短,氣化爐運(yùn)行2500-3000h后可能會出現(xiàn)泄露現(xiàn)象,降低整個系統(tǒng)運(yùn)行效果。

        1.5 撈渣機(jī)斷鏈

        氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行后,撈渣機(jī)斷鏈也是其中的一個突出問題,通常發(fā)生在運(yùn)行1000h后。原因可能是沖洗水過少,沖洗存在不徹底現(xiàn)象,沖洗管內(nèi)存在積渣。

        2 多噴嘴水煤漿氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行的工藝優(yōu)化對策

        2.1 系統(tǒng)水循環(huán)量大的對策

        為合理控制系統(tǒng)水循環(huán),確保水循環(huán)量合理,提升系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性,有必要采取相應(yīng)的措施。例如,針對蒸發(fā)熱水塔容易帶水問題,采用低壓閃蒸罐的安全閥旁路,對系統(tǒng)壓力進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,進(jìn)而實現(xiàn)對閃蒸壓力的有效控制,保證除氧器不帶水,有利于使其更為有效的發(fā)揮作用,提升系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性與可靠性。此外,如果采用這種方式運(yùn)行一段時間后,出現(xiàn)閥門損壞現(xiàn)象,導(dǎo)致放空蒸汽量非常大等問題發(fā)生,使得熱量也被大量浪費(fèi)。通過交流學(xué)習(xí),總結(jié)以前的經(jīng)驗,有必要使用換熱器回收利用蒸汽。同時在設(shè)備運(yùn)行中還要加強(qiáng)日常檢測工作,重視檢修活動,確保系統(tǒng)綜合性能良好,保證除氧器不再出現(xiàn)帶水現(xiàn)象。此外還有利于節(jié)省蒸汽,提高系統(tǒng)運(yùn)行效果。

        2.2 耐火磚磨損加重的對策

        耐火磚磨損也是比較嚴(yán)重的問題,一旦出現(xiàn)這種問題,首先應(yīng)該進(jìn)行詳細(xì)和全面檢查,掌握耐火磚磨損具體情況,如果磨損比較嚴(yán)重,有必要停車對耐火磚進(jìn)行更換。從而確保耐火磚正常發(fā)揮作用,保障系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。同時還要加強(qiáng)氣化爐運(yùn)行溫度控制,一般在1300℃以內(nèi)比較適宜。并加強(qiáng)原料煤質(zhì)量控制,避免渣口堵塞現(xiàn)象發(fā)生,合理控制單位時間內(nèi)進(jìn)入氣化爐的物料量。從而減少對耐火磚的沖刷,保障氣化爐處于穩(wěn)定性能和良好運(yùn)行狀況。

        2.3 氣化爐帶水的對策

        要注重適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)用水量,結(jié)合系統(tǒng)水循環(huán)量來合理確定激冷水的流量。要保證水洗塔排水滿足工藝要求,安裝質(zhì)量合格的儀表,保證排水流量計量準(zhǔn)確。此外還要重視煤種控制,選用合適的煤種,加強(qiáng)煤質(zhì)控制。加強(qiáng)煤氣中的甲烷和二氧化碳含量控制,避免氣化爐帶水。

        2.4 鎖斗循環(huán)泵入口閥泄露的對策

        針對鎖斗循環(huán)泵入口閥泄露問題,需要進(jìn)行在線更換,保障鎖斗循環(huán)泵入口閥正常工作。同時還要加強(qiáng)煤質(zhì)控制,確保使用質(zhì)量合格的煤質(zhì),選用優(yōu)質(zhì)煤種。

        2.5 撈渣機(jī)斷鏈的對策

        一旦發(fā)生撈渣機(jī)斷鏈現(xiàn)象時,應(yīng)該打開蓋板進(jìn)行檢查,排除可能存在的問題。同時還要對撈渣機(jī)停機(jī)檢查,檢查沖洗水管,清洗管內(nèi)存在的積渣。在沖洗水管過程中,要確保水量充足,確保沖洗干凈、徹底,避免撈渣機(jī)斷鏈。

        3 結(jié)束語

        此外還要加強(qiáng)日常管理,做好巡視和檢查工作,及時掌握氣化裝置運(yùn)行基本情況。對可能出現(xiàn)的問題及時采取應(yīng)對措施,提升系統(tǒng)運(yùn)行效果。作為工作人員,也要加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識學(xué)習(xí),掌握操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按要求操作氣化裝置。對于出現(xiàn)的缺陷和不足,也要立即采取修復(fù)措施。從而進(jìn)一步提升氣化裝置運(yùn)行效果,使其更為有效的發(fā)揮作用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]宋騰,葛志躍.影響二甲醚裝置高負(fù)荷運(yùn)行的原因及改造措施[J].化肥工業(yè),2018(1):43-47.

        [2]相李鵬,寧英輝.MTO裝置高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的瓶頸問題與工藝優(yōu)化[J].石油化工,2018(12):27-29.

        [3]楊路.多噴嘴水煤漿氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行中存在的問題及優(yōu)化[J].中氮肥,2014(4):15-17.

        [4]毛文華,李立力.LLDPE裝置高負(fù)荷運(yùn)行瓶頸及優(yōu)化措施[J].合成樹脂及塑料,2017(2):57-60.

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