摘 要:聚合器真空系統(tǒng)在連續(xù)聚合工藝中承擔(dān)重要角色,但由于水蒸氣內(nèi)含有大量單體聚合物,在真空系統(tǒng)管道內(nèi)冷卻后形成白色固體物,極易堵塞管道,導(dǎo)致真空系統(tǒng)失效。這里根據(jù)實際生產(chǎn)狀況,對真空管路進行技術(shù)改造,以便解決堵塞問題,保證工藝生產(chǎn)。希望能夠給相關(guān)化工從業(yè)者提供一些參考。
關(guān)鍵詞:連續(xù)聚合工藝;聚合器;真空系統(tǒng);改進
1 連續(xù)聚合工藝簡介
連續(xù)聚合工藝的具體步驟是將鹽儲槽內(nèi)濃度為50%的PA66鹽溶液分批量送入到計量槽中,并且在計量槽中根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的具體情況添加不同的添加劑,經(jīng)過攪拌進行混合的PA66鹽溶液依靠自身重力分批流進第二中間槽中。在第二中間槽的PA66鹽混合溶液,由鹽供給泵經(jīng)過鹽過濾器、鹽預(yù)熱器等連續(xù)的進入濃縮槽,由蛇管進行間接加熱,除去一部分的水分,把PA66鹽溶液的濃度提高到70%,通過反應(yīng)器供給泵將濃縮之后的鹽溶液送出,經(jīng)過第一、二鹽預(yù)熱器進入到反應(yīng)器內(nèi),在1.75MPa的壓力下進行初步的縮聚,得到預(yù)聚物后通過輸送泵送入閃蒸器中,在閃蒸器內(nèi)部物料的壓力逐漸下降至常壓狀態(tài),促使聚合物中多余的水分快速的分離出來??梢愿鶕?jù)產(chǎn)品的不同要求,在閃蒸器供給泵和閃蒸器之間連接的物料管中,通過注入泵的方式將二氧化鈦的懸浮液分散進入到預(yù)聚物中,以達到設(shè)定的目的。從閃蒸器中出來的預(yù)聚物,依靠自身重力連續(xù)進入到前聚合器中,在常壓狀態(tài)下,殘留的水分得到進一步的分離,從而有利于提高聚合物的相對粘度。將通過前聚合器出來的聚合物送入后聚合器中,在抽真空的條件下除去多余的水分,從而使聚合物的粘度或者是分子量達到產(chǎn)品所要求的范圍,后續(xù)可做成切片或直接紡絲。
2 連續(xù)聚合工藝中聚合器的構(gòu)造及工作原理
2.1 聚合器真空系統(tǒng)的組成及工作原理
聚合器真空系統(tǒng)由真空泵,供水管路,進氣管路,排氣管路,排氣自動閥,補氣自動閥構(gòu)成。通過真空泵的運轉(zhuǎn),根據(jù)聚合器壓力測量值,通過調(diào)整排氣自動閥的開度,將聚合器內(nèi)部水分抽出,并通過排氣管路進行排放。補氣管路通過測算補氣管道的壓力值,將一定量的空氣補充到進氣管路,保證真空泵的正常運轉(zhuǎn)。
2.2 真空系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題
在正常生產(chǎn)過程中,由于聚合反應(yīng)過程中會釋放一定量的單體聚合物,隨著水蒸氣被一起抽入真空系統(tǒng),進入進氣管路后,隨著環(huán)境溫度降低,單體聚合物會逐漸凝固,轉(zhuǎn)為不溶于水的白色固體,殘留在管道以及排氣自動閥的閥芯內(nèi)部。排氣自動閥閥芯空間很小,隨著生產(chǎn)時間的增加,最終堵塞真空系統(tǒng)進氣管路,導(dǎo)致真空系統(tǒng)失效,進而引起真空系統(tǒng)的波動。進行管道拆清需要一定的時間,期間可以切換至備用系統(tǒng),但是由于聚合器內(nèi)產(chǎn)生的單體聚合物量大,且真空泵進氣管路管徑較小,所以需要進行頻繁切換。并且在切換過程中,引起的真空波動會導(dǎo)致聚合物的粘度波動,顯著影響產(chǎn)品質(zhì)量和工藝穩(wěn)定。
3 關(guān)于真空系統(tǒng)堵塞問題的改進措施
3.1 改進方案初步論證
單體聚合物在真空系統(tǒng)的進氣管道沉降后,導(dǎo)致的管道堵塞影響到聚合器真空度,進一步導(dǎo)致工藝波動。沉降后的白色固體不溶于水,但是粘附力有限,極易被水沖走。沉降物與水一起進入真空泵,可以隨著真空泵排水系統(tǒng)一起排出。通過控制沖洗頻次,對真空泵液環(huán)形成和機械運轉(zhuǎn)不會有明顯影響。因此,可以考慮為進氣系統(tǒng)加裝沖洗裝置,并進行定期沖洗,從而保證進氣管路暢通,進而保證聚合器真空度的穩(wěn)定。
3.2 具體實施方案
根據(jù)真空系統(tǒng)的設(shè)備布局,可以在真空泵的供水管路上開旁通管道,作為沖洗水來源。公用工程水壓為8公斤,可以滿足沖洗需求。同時設(shè)置流量計,以便計算流量,在對管路沖洗的同時,不會對真空泵液環(huán)水的供應(yīng)產(chǎn)生影響。
4 技術(shù)改造實施后的效果
4.1 初步實施效果
在真空系統(tǒng)進氣管路加裝沖洗裝置后,定期對管路進行脈沖式?jīng)_洗,保證了管路的暢通。沖洗管路時導(dǎo)致的真空輕微波動可以忽略不計。但是由于沖洗前和沖洗后的管道暢通狀態(tài)差別較大,所以需要提前將真空自動閥打手動并調(diào)整為低開度,避免沖洗后真空度劇烈上升。
4.2 實踐操作改進
經(jīng)過一段時間實際應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)沖洗水可以保持在較小開度,通過計算調(diào)整真空泵補水閥門開度,可以保證既滿足真空泵液環(huán)水供應(yīng),又能常開沖洗水,保證管道時刻暢通,并且不會對真空泵運轉(zhuǎn)負荷產(chǎn)生影響。聚合器真空度也可以長期保證在穩(wěn)定狀態(tài),極大保證了工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定。
5 結(jié)束語
此次技術(shù)改進,主要針對尼龍66生產(chǎn)中,聚合器揮發(fā)的單體聚合物堵塞真空系統(tǒng)管道的問題。通過加裝沖洗系統(tǒng),并且在實踐過程中進行操作上的完善,比較完好地解決了相關(guān)問題。保證了工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定,降低了工作人員的勞動強度,避免了在頻繁切換真空系統(tǒng)中導(dǎo)致的大量經(jīng)濟損失。希望相關(guān)企業(yè)技術(shù)人員參考文章中的經(jīng)驗,對生產(chǎn)設(shè)備進行更好的改進。進一步推動企業(yè)安全,健康,穩(wěn)定發(fā)展。
參考文獻:
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[2]王磊.化工設(shè)備及技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社(第二版),2017.
作者簡介:
張熙康(1988- ),河南平頂山人,助理工程師,研究方向為化學(xué)工程。