翟 震,房傳信
(河南神火興隆礦業(yè)有限公司,河南 許昌 461000)
泉店選煤廠隸屬于河南神火煤電股份有限公司,屬礦井型煉焦煤選煤廠,2008年建成投入使用,設(shè)計(jì)能力為1.8 Mt/a(預(yù)留1.8 Mt/a)。泉店礦井主采二1煤層,局部開采二3煤層。二1、二3煤層均為黑色、灰黑色,條痕黑、條痕灰黑色,質(zhì)地松軟,以粉粒狀為主,其次為粉狀、鱗片狀。二1煤視密度平均為1.42 t/m3,真密度平均1.47 t/m3;二3煤視密度平均為1.43 t/m3,真密度平均1.49 t/m3。泉店選煤廠目前采用 4 臺(tái)XJX-T12浮選機(jī)處理煤泥,浮選工藝如圖1所示。
圖1 浮選工藝流程示意
根據(jù)《MT/T180-88 選煤廠浮選工藝效果評(píng)定方法》,并參照《MT/T144—1997選煤實(shí)驗(yàn)室分布釋放浮選試驗(yàn)方法》和《MT/T259—1991煤炭可浮性評(píng)定方法》[1-3]對(duì)該廠設(shè)備進(jìn)行分析評(píng)定。選煤廠以保證精煤灰分滿足產(chǎn)品需求為出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn),以提高精煤產(chǎn)率和尾煤灰分為目標(biāo),對(duì)浮選工藝進(jìn)行浮選機(jī)單機(jī)檢查,分析煤質(zhì)情況及浮選系統(tǒng)問題所在,提出針對(duì)性措施。
取礦井主采二1、二3煤層煤樣進(jìn)行煤質(zhì)工業(yè)分析[4-5],結(jié)果見表1。
表1 煤層煤樣工業(yè)分析結(jié)果
對(duì)兩種煤層煤樣分別進(jìn)行元素分析,結(jié)果見表2。
由上述分析結(jié)果可知,入洗原煤屬低中灰、低水分、特低硫~低硫、低揮發(fā)分、特低磷、高熱值、中等~強(qiáng)粘結(jié)性煤。依據(jù)中國(guó)煤炭分類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB5751—2009》[6],以浮煤干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)、粘結(jié)指數(shù)(GR,I)、膠質(zhì)層最大厚度(Y)為主要指標(biāo),確定二1煤以瘦煤為主,其次為焦煤;二3煤為焦煤和瘦煤。
表2 煤層煤樣元素分析結(jié)果
浮選系統(tǒng)入料、精煤、尾煤的粒度組成見表3。各產(chǎn)物的浮沉試驗(yàn)結(jié)果見表4。
表3 煤質(zhì)粒度組成分析結(jié)果
表4 煤泥小浮沉分析結(jié)果
從表3可以看出,浮選入料、浮選精煤中小于0.045 mm粒級(jí)含量占本級(jí)60%以上,且各粒級(jí)產(chǎn)物灰分均大于各自的整體灰分,說明入浮煤泥中細(xì)粒級(jí)含量多,泥化現(xiàn)象較為嚴(yán)重;浮選入料的整體灰分為21.51%,而浮選尾煤灰分為30.22%,尾煤灰分過低,說明精煤回收效果較差,難以滿足產(chǎn)品要求。浮選效果較差,將會(huì)導(dǎo)致大量精煤進(jìn)入尾煤系統(tǒng),增加了后續(xù)作業(yè)壓力的同時(shí),也造成了經(jīng)濟(jì)損失和資源浪費(fèi)。
從表4可以看出,浮選入料中主導(dǎo)密度級(jí)為1.30~1.50 kg/L,占52.47%;精煤中高于精煤總體灰分11.41%的部分約占11%,而尾煤中低于尾煤總體灰分56.31%的部分約占60%,兩者數(shù)據(jù)都比較高,說明浮選效果不佳。分析其原因,主要是浮選入料中小于0.045 mm粒級(jí)的高灰細(xì)泥污染浮選精煤。
泉店選煤廠浮選系統(tǒng)采用直接浮選,實(shí)測(cè)入料質(zhì)量濃度在120 g/L。對(duì)浮選入料進(jìn)行可浮性評(píng)定試驗(yàn)分析,分步釋放試驗(yàn)[7-8]結(jié)果如表5所示,分步釋放浮選試驗(yàn)曲線如圖2所示。
表5 分步釋放浮選試驗(yàn)結(jié)果
通過表5可知,產(chǎn)物1為經(jīng)過4次粗煤泥再選的精煤產(chǎn)物,其灰分為6.22%,比粗選精煤灰分14.31%降低了8.09個(gè)百分點(diǎn),說明粗選精煤中夾帶有部分高灰煤泥;產(chǎn)物1的產(chǎn)率為69.46%,為煤泥中最容易浮選的精煤,說明煤泥中最易浮出的精煤產(chǎn)率大。產(chǎn)物2~5是精煤精選后的尾礦,其灰分隨精選次數(shù)的增加而減少;粗選精煤灰分為14.31%,產(chǎn)率為88.75%,灰分高于產(chǎn)品需求。
圖2 分步釋放試驗(yàn)浮選曲線
由圖2分布釋放浮選曲線可以看出,當(dāng)浮精灰分為實(shí)測(cè)浮選精煤灰分10.73%時(shí),浮選精煤產(chǎn)率為81.00%;又由于計(jì)算入料灰分為22.50%,計(jì)算得浮選精煤可燃體回收率為93.30%。通過表4可以看出:浮選精煤數(shù)量指數(shù)普遍偏低,不到60%,實(shí)際可燃體回收率遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到前面提到的93.3%,另外實(shí)際浮選完善指標(biāo)在約18%~22%,較為偏低。以上分析均說明泉店選煤廠浮選系統(tǒng)總體效果極差,分選精度低。
對(duì)各浮選機(jī)與浮選系統(tǒng)工藝指標(biāo)進(jìn)行如下試驗(yàn)分析[9-12]。
(1)浮選精煤可燃體回收率;
式中:rc為浮選精煤產(chǎn)率,%;Ad,c為浮選精煤干基灰分,%;Ad,f為浮選入料干基灰分,%。
(2)浮選完善指標(biāo)(ηwf,%):
式中:Ay為計(jì)算入料灰分,%;Aj為浮選精煤灰分,%。
(3)浮選精煤數(shù)量指數(shù)(ηif,%):
表6 各浮選機(jī)及浮選系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)
根據(jù)《MT/T 259—1991 煤炭可浮性評(píng)定方法》,判定浮選入料可浮性為極易浮;浮選機(jī)單機(jī)逐室檢查效果較差,主要原因是入料中主導(dǎo)密度級(jí)為1.30~1.50 kg/L,占52.47%,浮選精煤灰分高于精煤總體灰分11.41%的部分占到約11%,同時(shí)浮選尾煤中低于尾煤總體灰分56.31%的部分占到60%左右,說明浮選入料中的高灰細(xì)泥成分嚴(yán)重污染精煤產(chǎn)品。
通過對(duì)泉店選煤廠進(jìn)行浮選機(jī)單機(jī)逐室檢查,根據(jù)目前的浮選工藝,雖然浮選的各產(chǎn)品都能達(dá)到市場(chǎng)要求,但仍然具有提升空間。建議如下:
(1)進(jìn)一步提高浮選工的操作技能水平;
(2)保證煤質(zhì)穩(wěn)定,避免浮選藥劑的變化;
(3)在直接浮選流程中,浮選前后工藝環(huán)節(jié)的變化要保持相對(duì)穩(wěn)定,過濾系統(tǒng)要及時(shí)處理浮選泡沫和精煤等產(chǎn)品;
(4)將浮選入料濃度降低到合適水平,從而降低洗選系統(tǒng)的煤泥量;可將脫泥篩篩縫由0.75 mm更換為1.0 mm,既可提高脫泥效率,又可降低浮選系統(tǒng)的細(xì)泥循環(huán)量。