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        論提高松散回潮 熱風溫度CPK值達標率的方法

        2019-09-10 10:59:02李元發(fā)陳受興鐘建文
        信息技術時代·上旬刊 2019年2期
        關鍵詞:控制模式

        李元發(fā) 陳受興 鐘建文

        摘要:熱風溫度CPK值是松散回潮工序一個重要工藝過程控制指標,在工藝要求不加入補償新風情況下,熱風溫度主要通過改變加熱器蒸汽流量來控制,CPK值達標率低。通過改進熱風系統(tǒng)、改變熱風溫度控制模式、調整優(yōu)化設備參數,減小了熱風溫度波動,提高熱風溫度CPK值達標率。

        關鍵詞:熱風溫度CPK值;熱風系統(tǒng);控制模式

        煙草制絲工藝生產線松散回潮工序的工藝任務是對片煙進行松散,并通過加入熱風、水和蒸汽對物料進行加溫加濕,其熱風溫度CPK值為重要工藝過程控制指標,直接影響產品內在質量。部分卷煙企業(yè)為不影響片煙內在質量考量,工藝要求在熱風中不能加入新風,導致熱風溫度控制困難,熱風溫度波動較大,CPK值達標率低。

        1.設備原理和現狀

        TBS松散回潮機為德國HAUNI公司產品,其工作原理為:切片后的煙片從進料罩進入滾筒,滾筒內安裝有呈現規(guī)律排列的抄板。滾筒連續(xù)不斷旋轉,由于滾筒與水平呈一定角度,在滾筒內抄板的疏導作用下,物料向出料口方向流動并進行松散。蒸汽和水從進料端經霧化后噴在物料上,熱風經加熱器加熱后從進料端吹入滾筒內,在出料端部分被排潮風機排走,其余進入熱風管道經熱風循環(huán)風機從進料口吹入滾筒內部循環(huán)使用。

        因工藝要求為了不對煙葉內在質量及色澤產生影響,要求松散回潮熱風不加入新風,熱風溫度主要靠改變進入熱交換器的蒸汽流量來控制(如圖1),即當熱傳感器測得熱風溫度發(fā)生波動時,控制系統(tǒng)通過氣動薄膜閥開度變化改變進入熱交換器的蒸汽流量,從而改變熱風溫度。

        在生產過程中當熱風溫度發(fā)生波動時,改變熱交換器的工作蒸汽流量需一定時間,而工作蒸汽流量發(fā)生變化后,反應到熱交換器改變熱風溫度也需要一段時間,因而靠設備本身控制系統(tǒng)改變熱風溫度的過程反應時間較長,導致熱風溫度不平穩(wěn),CPK不達標次數高。對2018年1-4月份松散回潮熱風溫度CPK值達標率進行調查后統(tǒng)計,僅為86.9%。

        2.原因分析

        2.1生產過程在換批次時,熱風溫度標準由高往低換牌時,預熱溫度下降慢,過程穩(wěn)定性差。熱風溫度標準由高溫轉低溫換牌時,料頭熱風溫度偏高持續(xù)時間較長,且批次曲線波動動大,過程穩(wěn)定性的SD值在1.1以上,影響了批次的CPK值。如由某規(guī)格品牌熱風溫度標準為68℃度,換牌后另一規(guī)格品牌熱標準為60℃時,降溫速度慢,達到穩(wěn)定正常狀態(tài)需20分鐘。

        2.2換牌預熱時,蒸汽熱慣性大,熱風溫度調節(jié)慢。上批生產結束后,松散回潮工作轉入預熱狀態(tài)中,由于上批尾料時熱風溫度下降,為達到設定標準溫度,則熱交換器蒸汽閥調節(jié)變量不斷增大,因熱慣性作用,溫度上升快且回落慢。如下圖:上批生產結束轉預熱后,溫度上升至74.5度,而此時換牌預熱溫度額定為63度,相差11.5度,降溫跨度大。

        2.3人工調節(jié)補償蒸汽施加比例來控制料頭熱風溫度波動難以實現穩(wěn)定性。如果通過人工干預調節(jié)補償蒸汽施加比例來調整熱風溫度值,其施加比例大小難以把握,且因為其控制系統(tǒng)采集的熱風溫度為回風熱風溫度,在時間上有一定滯后。

        3.對策實施

        3.1優(yōu)化熱風溫度PID參數。

        經多次調節(jié),將KP值由原設定值1.5調為1.2、TN值由原42調為36、修正極限調節(jié)量最大值由原100調為80、最小值由原0調為10。調和優(yōu)化后有一定效果,CPK達標率87.1%,較調整前86.9%提升了0.2%,效果不明顯。

        3.2增設空壓噴吹降溫管路。

        增設一套空壓氣噴吹管從進料口噴入滾筒內。預熱溫度超出額定值3度時,人工開啟空壓氣降溫,達到額定值時關閉,使預熱溫度快速降至額定溫度。改進后經過試運行,熱風溫度CPK達標率為88.03%,較前只提高了1%左右,效果不明顯,且人工控制難以把握時間和溫度,達不到自動化控制要求。

        3.3改進熱風系統(tǒng)及熱風溫度控制模式

        通過前兩個措施,對提高熱風溫度CPK值有一定改善,但其控制熱風溫度的根本措施沒有改變,還是靠改變熱交換器的蒸汽流量,因此要根本上解決上問題,還是要考慮對熱風系統(tǒng)和熱風溫度的控制模式進行改進。

        因加熱器前后的熱風溫度相差40℃左右,即熱交換器可對循環(huán)熱風溫度提高40℃左右,因此可以使加熱器工作蒸汽流量一定,通過引入回風利用溫度差和回風量來調節(jié)熱風溫度。從加熱器前引出一路管路至加熱器后引入回風,增加一個角執(zhí)行器和風門用于控制加入回風的風量,這樣既保證可以不加入新補償新風,又能利用加熱器前后熱風溫度差來快速調節(jié)吹入滾筒內熱風的溫度。

        在加熱器后風管中安裝鉑熱電阻熱傳感器測量加熱后的熱風溫度,在控制柜增加一臺PLC,連接角執(zhí)行器和熱傳感器線路至控制柜PLC。對熱風溫度控制過程進行編程,將熱風溫度控制模式改成:加熱器蒸汽用量一定,根據溫度傳感器信號控制角執(zhí)行器動作改變風門開度,控制回風加入量大小來實現快速調整熱風溫度,使溫度波動趨于平穩(wěn)。

        3.4再次優(yōu)化熱風溫度PID參數

        對熱風系統(tǒng)改進后,在生產運行過程中對熱風溫度PID參數再次調整優(yōu)化,最終將參數調整為: KP值由原設定值1.2調為2.2、TN值由原36調為28、修正極限調節(jié)量最大值由原80調為92、最小值由原10調為15。通過調整達到高溫轉低溫時快速降溫,實現熱風溫度及時跟蹤控制,過程控制穩(wěn)定性明顯提高,SD值有較大幅度降低,CPK值明顯提高。

        4.實施效果

        4.1熱風溫度CPK值達標率大幅提升。

        經過三個月運行,觀察回潮熱風溫度CPK達標率由改善前的86.9%提升到改善后的99%,上升了12.1%。

        4.2過程能力指數提高。

        CPK平均值由改善前的1.23提高到改善后的2.18,提升了0.95;SD平均值由改善前的0.73下降至改善后的0.4。

        5.結束語

        通過對熱風系統(tǒng)及熱風溫度控制模式進行改進,同時對設備控制參數進行調整優(yōu)化,提高了熱風溫度CPK值達標率,過程控制穩(wěn)定性提高,滿足了工藝要求,保證了產品加工工藝質量。

        參考文獻

        [1]工藝流程手冊 TB[S]HAUNI公司.

        [2]卷煙制絲設備編寫組.卷煙制絲設備[M]鄭州:河南科學技術出版社,2014.

        作者簡介:李元發(fā)(1970.06-),男,江西興國人,當前職務:車間主任,當前職稱:助理工程師,學歷:大學本科,研究方向:設備管理。

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