周志彬,常亮
(潤電能源科學技術有限公司, 鄭州 450000)
某發(fā)電廠有2臺600 MW超臨界直流爐燃煤發(fā)電機組,單臺鍋爐最大蒸發(fā)量1 905 t/h。2018年5月因發(fā)生過熱器爆管事故停機檢修,2018-07-05機組檢修后啟動,當天17:40機組并網(wǎng)。啟動后發(fā)現(xiàn)主蒸汽氫電導率頻頻出現(xiàn)短時間偏高現(xiàn)象,2018-07-06 T 09:00主蒸汽氫電導率0.156 μS/cm(標準值為0.100 μS/cm),此后主蒸汽氫電導率連續(xù)多日出現(xiàn)這種情況,特別是每當夜間負荷較低時,主蒸汽氫電導率就會出現(xiàn)異常偏高現(xiàn)象,每次出現(xiàn)時間10~20 min,之后快速下降到標準值以下。2018-07-11 T 11:06主蒸汽氫電導率達到最高值1.481 μS/cm。此外,#1機組啟動初期,曾出現(xiàn)凝結水精處理高速混床出水pH值偏低現(xiàn)象,最低時曾小于5.0。
為查找原因,對2018-07-06—14主蒸汽氫電導率異常期間在線鈉表和氫電導率表的數(shù)值進行了統(tǒng)計,結果見表1。
表1 #1機組主蒸汽品質異常情況統(tǒng)計Tab.1 Statistics on abnormal quality of main steam of No.1 unit
續(xù)表
注:w(Na)標準值為2 μg/kg,氫電導率標準值為0.1 μS/cm[1]。
電導率是電阻的倒數(shù),水溶液中的各種離子都具有導電的能力,水溶液中各種離子的電導率之和為該水溶液的電導率。氫電導率是水樣先經過氫型強酸離子交換柱處理,水中除氫離子以外的陽離子全部被氫離子替換,只留有陰離子和氫離子,然后測得電導率,反映出水汽中陰離子的綜合含量[2]。
為查找過熱器爆管原因和防止過熱器氧化皮剝落再次引起爆管事故,檢修期間,電廠對#1機組過熱器進行了大面積的割管檢查,切口有1 000多道,恢復時采用氬弧焊焊接工藝。
氬弧焊是為防止焊區(qū)氧化,保證焊縫的力學性能及耐腐性,在電弧焊的周圍通上氬氣作為保護氣體,將空氣隔離在焊區(qū)之外的焊接方法。據(jù)調查,在過熱器恢復過程中,為防止氬氣泄漏,使焊接部位處于氬氣保護氛圍,使用專用速溶型水溶紙(以下簡稱水溶紙)對焊口兩端進行了堵塞[3]。
水溶紙的主要成分是66%羧甲基纖維素(CMC)鈉鹽和33%紙漿及助劑[4]。 羧甲基纖維素是由纖維素和一氯醋酸在氫氧化鈉溶液中發(fā)生化學反應(醚化作用),得到一種吸水性很強的白色或微黃色的固體粉末狀物質,根據(jù)羧甲基纖維素含量不同,可以生產出溶解速度不同的水溶紙[5]。
本次檢修使用上海某科技公司生產的水溶紙約30 kg,根據(jù)生產廠家提供的資料,水溶紙用水沖洗30 s左右就能迅速溶解,在熱蒸汽中很難溶解。廠家提供的水溶紙中各化學成分質量分數(shù)見表2。
為查找主蒸汽氫導超標原因,該發(fā)電廠實驗室對剩余的該型水溶紙進行了成分分析,各成分質量分數(shù)見表3。0 g/L和1 g/L的水溶紙溶解后的雜質離子質量濃度見表4。
由表2—4可知,水溶紙的主要陰離子是氯離子和硫酸根離子,主要陽離子是鈉離子和鈣離子。該發(fā)電廠實驗室分析結果顯示,該型水溶紙氯離子的實際質量分數(shù)是廠家控制質量指標的40.7倍,硫酸根質量分數(shù)是廠家控制質量指標的66.7倍,廠家控制指標中不該含有的鈉、鈣離子質量分數(shù)非常高,而且水溶液中還含有很高的總有機碳(TOC)。
表2 廠家提供水溶紙成分檢測報告Tab.2 Manufacturer’s test report on water soluble paper composition %
表3 該發(fā)電廠化驗室水溶紙成分分析報告Tab.3 Composition analysis report on water soluble paper by power plant laboratory %
表4 水溶紙溶解后雜質離子的質量濃度Tab.4 Content of impurity ions after dissolution of water-soluble paper
當強電解質溶液濃度小于0.001 mol/L時,摩爾電導率與濃度c的二次方根存在線性關系
該機組鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 905.0 t/h,按50%負荷時蒸汽流量900.0 t/h計算,如果僅僅考慮水溶紙中氯化物和硫酸鹽對蒸汽氫電導率的影響,根據(jù)極限摩爾電導率理論,1.00 μg/L的氯離子對氫電導率的貢獻為0.012 μS/cm[7],1.00 μg/L 的硫酸根離子對氫電導率的貢獻為0.009 μS/cm[8],如果機組正常運行時的主蒸汽氫電導率為0.100 μS/cm,當氯離子質量濃度為3.50 μg/L,硫酸根離子質量濃度為1.10 μg/L時,氫電導率就能達到0.150 μS/cm。根據(jù)水溶紙化驗結果,也就是說當每10 min有86 g這種水溶紙持續(xù)溶解于過熱蒸汽中時,氫電導率就會達到0.150 μS/cm以上。而機組在檢修過程中實際使用這種水溶紙多達30 kg。
羧甲基纖維素分子式為C8H11O7Na[9],是水溶紙溶液中TOC的主要來源,利用熱重-紅外聯(lián)用分析儀(TG-FTIR)及小型流化床熱解反應器研究纖維素的熱解特性,研究表明:纖維素熱解產物隨熱解溫度升高產率增加,當熱解溫度升到550~570 ℃時,纖維素基本熱解完全。纖維素熱解過程中,除生成H2O,CO,CO2和CH4等輕質氣體外,還有大量的醛、酸、酚等產物生成[10],生成的酸主要是低分子有機酸。根據(jù)極限摩爾電導率理論每1.00 μg/L的乙酸根對氫電導率的貢獻為 0.057 μS/cm,每1.00 μg/L的CO2對氫電導率的貢獻為 0.003 μS/cm。因此,水溶紙中TOC也是導致主蒸汽氫導超標的主要原因。
為防止陰離子進一步對機組設備造成傷害,采取了以下方案。
(1)將高速混床失效終點氫電導率降低至0.120 μS/cm,確保高速混床氫型運行[11]。
(2)鍋爐給水的pH值按GB/T 12145—216《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質量》標準的上限(9.4~9.6)控制,防止木質纖維素高溫分解的低分子有機酸對過熱器造成腐蝕。
2018-07-15 T 09:00按以上方案實施后,蒸汽品質異常情況見表5。
從表5看出,當采取措施控制精處理出口氫電導率≥0.120 μS/cm,即進行再生以后主蒸汽鈉及氫電導率明顯降低,當日21:00雖略有超標,但氫電導率已接近合格,7月18日之后鈉及氫電導率沒有再出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。
表5 #1機組主蒸汽品質異常情況統(tǒng)計Tab.5 Statistics on abnormal quality of main steam of No.1 unit
本次#1機組啟動后,主蒸汽氫電導率出現(xiàn)異常偏高的主要原因是:機組過熱器氬弧焊過程中,使用了大量的含高氯化物、高硫酸鹽的“水溶紙”,因啟動前沒有對鍋爐過熱器進行充分沖洗,殘存在過熱器中的水溶紙在機組啟動后持續(xù)釋放出的氯化物、硫酸鹽等雜質離子,以及羧甲基纖維素熱分解的低分子有機酸、二氧化碳等是導致主蒸汽氫電導率異常偏高的主要原因。