摘 要:介紹殼牌煤氣化工藝排渣系統(tǒng),對排渣系統(tǒng)泄壓進程中存在的問題進行分析,并針對這些問題確定了改造措施,且改造后效果非常明顯,裝置獲得長周期高負荷穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:殼牌煤氣化,排渣,泄壓,撈渣機,改造
河南煤業(yè)化工集團龍宇煤化工年產(chǎn)50萬噸甲醇項目,氣化裝置采用殼牌粉煤加壓氣化工藝,該工藝采用干煤粉氣流床加壓氣化,合成氣冷卻器采用水冷壁結(jié)構(gòu),無耐火磚襯里,維護量較少,可使氣化反應(yīng)在1400℃—1600℃溫度下運行,碳轉(zhuǎn)化率高,有效氣成分(CO+H2)和冷煤氣效率也很高。渣系統(tǒng)采用液態(tài)排渣,本文針對排渣系統(tǒng)泄壓過程中出現(xiàn)的問題和以及相關(guān)的改造進行討論。
一、排渣系統(tǒng)簡介
渣系統(tǒng)設(shè)立的目的是冷卻,造粒和排放渣。為此在氣化爐底部安裝一個渣池V1401,當液態(tài)渣流入渣池時,它被激冷、固化并分散成顆粒。大渣塊經(jīng)破渣機X1401破碎,然后進入渣收集罐V1402。
排渣通過排渣程序進行。首先,渣鎖斗V1403和渣收集罐V1402連通,收渣30分鐘后隔離;然后渣鎖斗V1403泄壓,第一階段通過14XV0021向火炬泄壓,壓力低報后(0.25MPa)后,通過14XV0019向S1601泄壓,泄壓至常壓后,V1403向T1401排渣。排出的渣通過撈渣機和短、長短皮帶輸送至渣場。排渣結(jié)束后,V1403沖水,待液位高報后用高壓氮氣加壓,壓力條件滿足后,再與V1402連通,完成一個循環(huán)。
二、排渣期間存在的問題
在渣鎖斗V1403泄壓及排渣后,主要存在著如下問題:
1.第一階段泄壓期間,由于壓力在短時間內(nèi)從3.9MPa泄至0.25MPa,高壓氣體經(jīng)一個調(diào)節(jié)閥14PV0013A、一個開關(guān)閥14XV0008和孔板泄壓,降壓節(jié)流后水汽直接排放至火炬管線,因V1403內(nèi)主要是渣水混合物,僅含有少量氣體,在泄壓時會帶出部分渣水,渣水隨氣體進入火炬管線;V1403大約每小時排渣一次,經(jīng)過多次排渣泄壓累積,就有大量的水帶入火炬管線,造成火炬管線帶水嚴重,極容易在使用火炬管線時導致水擊。為解決該問題,后來對火炬導淋進行加粗處理,但沒有從根本上解決問題,火炬帶水問題一直是影響我公司安全生產(chǎn)的一個重大隱患。
2.在第二階段向氣液分離器S1601泄壓期間,壓力從0.25Mpa泄至常壓,由于安裝14PV0013A閥時,閥體上帶有較細的變徑,將DN80的泄壓管線變?yōu)镈N40,氣體通過該管段泄壓較慢,而且變徑處容易被氣體夾帶的渣水混合物堵塞,造成第二階段泄壓時間過長,影響正常排渣。
3.撈渣機不能正常工作。撈渣機原設(shè)計為單側(cè)驅(qū)動、頭部張緊方式。由于排查系統(tǒng)為間歇式排放,在高負荷的情況下(最高106%氧負荷)V1403的每次收渣量約為18噸,大量的渣在3分鐘之內(nèi)排進渣脫水槽T1401內(nèi),經(jīng)常造成撈渣機瞬間負荷過高,單側(cè)驅(qū)動鏈拉力過大,致使機頭內(nèi)部主軸偏斜,引起刮板偏斜,出現(xiàn)刮板卡滯滑道的現(xiàn)象,造成撈渣機超負荷跳車、刮板拉壞、鏈條拉斷、減速機底座移位等故障,迫使進行臨時排渣,檢修撈渣機。
三、改造措施
1.為解決火炬管線帶水問題,經(jīng)過分析后決定在泄壓管線14XV0021閥后增加一個旋風氣液分離器,將V1403排放氣直接通過該氣液分離器放空?;旌衔飶膫?cè)向進入分離器,分離出的氣體通過頂部DN150的放空管線引至標高90m放空。分離出的液體分成兩股,一股用底部DN150的管線排入渣脫水槽T1401內(nèi),以循環(huán)利用;另外一股在撈渣機故障時排入地溝,同時為了防止分離出的渣水堵塞底部排放管線,在排放管上增加一股DN50的循環(huán)水對管線進行沖洗。
為了在該氣液分離器故障時不影響正常生產(chǎn),在14XV0021閥后和氣液分離器后分別安裝一個插板閥,以便在火炬泄壓和分離器泄壓之間進行切換。
2.對于第二階段泄壓時間過長問題,拆除泄壓管線上的壓力調(diào)節(jié)閥14PV0013A,用同等管徑DN80短節(jié)代替,取消第二階段通過14PV0013A和14XV0019向U1600單元泄壓,直接通過該氣液分離器將V1403泄至常壓。沖壓時使用14PV0013B進行調(diào)節(jié)。這也避免了渣水進入后系統(tǒng)造成的影響。
最后對U1400的順控程序14KS0001進行相應(yīng)的變更,使之與現(xiàn)場改造相適應(yīng)。
3.針對撈渣機經(jīng)常因為拉偏導致斷鏈的問題,將撈渣機由原來的單側(cè)驅(qū)動改為雙側(cè)驅(qū)動,有效的解決了主軸偏斜的問題,從而使刮板卡滯、鏈條拉斷等問題相應(yīng)改善。另外將刮板數(shù)量增加,由原來的10環(huán)鏈裝一塊刮板改為8環(huán)鏈裝一塊,增大了撈渣量,使撈渣機的正常運行電流由原來的11A左右降至8A左右,提高了撈渣機的穩(wěn)定運行時間。另外對原有的電控系統(tǒng)進行相應(yīng)的調(diào)整,使之適應(yīng)改造后的撈渣機運行。
四、結(jié)論
2018年5月系統(tǒng)大修期間,我們經(jīng)過認真分析計算后,對渣系統(tǒng)泄壓管道進行了全面的改造,后來開車及高負荷運行結(jié)果證明,改造完全成功,不但能完全滿足生產(chǎn)要求,還徹底解決了火炬帶水,撈渣機不能長周期運行的問題,消除了影響安全生產(chǎn)的重大隱患,為系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行提供了保障。
隨著對殼牌煤氣化運行經(jīng)驗的不斷積累,并通過國內(nèi)同行和殼牌公司的技術(shù)交流,采取合理的技術(shù)創(chuàng)新和技改技措,我公司煤氣化裝置高負荷運行周期不斷突破記錄,截至目前氣化爐滿負荷負荷下運行最高160天。筆者相信國內(nèi)殼牌煤氣化裝置會運行的越來越好。
作者簡介:
劉保平,1983年6月出生,男,河南封丘人,,畢業(yè)院校 :平頂山工學院,專科,助理工程師.