牟俊強
摘 要:采油管理區(qū)發(fā)生機械故障的抽油機占運行抽油機總數(shù)的11.9%,抽油機發(fā)生故障的比例較大,減速箱故障比例最大。 采油管理區(qū)抽油機設(shè)備上存在問題較多,發(fā)生的故障主要在抽油機減速箱、中軸承和曲柄銷子上。主要解決問題:減速箱箱滲機油問題,完善減速箱的密封,利用抽油機潤滑車進(jìn)行減速箱清洗,改善目前抽油機潤滑的狀況。
關(guān)鍵詞:機械故障;抽油機;減速箱故障;密封潤滑
抽油機發(fā)生機械故障不僅降低了設(shè)備完好率,更重要的是給原油生產(chǎn)帶來了無法彌補的損失。在采油管理區(qū)今年的抽油機故障中,減速箱卡(軸承滾珠碎)發(fā)生次數(shù)較多,其次是傳動軸齒輪磨損斷裂,各占總故障數(shù)的50%,都是非常典型的故障。以下主要針對,減速箱卡和傳動軸齒輪碎的原因進(jìn)行初步的探討,并制定相應(yīng)的措施,盡可能地減少減速箱故障,改善設(shè)備的運行狀況,提高設(shè)備的完好率,為原油的生產(chǎn)保駕護(hù)航。
1 原因分析
采油管理區(qū)根據(jù)統(tǒng)計,減速箱卡或齒輪損壞故障主要集中在普通游梁式抽油機上。通過解剖的2臺減速箱和4臺減速箱損壞的情況來看,產(chǎn)生的故障部位和特征是完全類似的,一是減速箱潤滑油道內(nèi)有油泥狀物質(zhì)阻塞,油道有效空間縮小,使?jié)L動軸承潤滑不良,導(dǎo)致軸承滾珠磨損;二是減速箱內(nèi)潤滑油液面剛好能夠接觸到齒輪,潤滑不充分;三是減速箱潤滑油內(nèi)底層有一層泥狀物質(zhì),潤滑油已經(jīng)變質(zhì)??紤]到在采油管理區(qū)抽油機設(shè)備不存在超過額定載荷使用的情況,也就是說抽油機均是在其允許的受力范圍內(nèi)運行的。很明顯,缺少潤滑油和變質(zhì)是導(dǎo)致軸承潤滑不良,最終導(dǎo)致減速箱軸承滾珠碎、減速箱被卡的主要因素。通過減速箱的損壞情況,尋找導(dǎo)致減速箱潤滑不良的原因,我們發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)的抽油機的輸入軸、中間軸、輸出軸是滲機油的,只是嚴(yán)重程度不一樣,嚴(yán)重的不僅整個減速箱支架上全是機油,甚至機油流到了鐵底盤和基礎(chǔ)上,機油浪費嚴(yán)重。
統(tǒng)計可以看出,減速箱滲機油的共占78.2%。這明顯說明,抽油機滲機油的情況是非常普遍的。目前抽油機運轉(zhuǎn)時間都比較長,平均約在8年以上,減速箱長年缺乏按質(zhì)更換機油和補注機油;同時從以往減速箱機油取樣的情況來看,減速箱底層有泥狀雜質(zhì)的也不在少數(shù)。抽油機減速箱缺乏定期進(jìn)行更換機油或進(jìn)行機油過濾,是目前的現(xiàn)狀。機油變質(zhì)以及缺少機油是產(chǎn)生減速箱齒輪斷裂、傳動軸承損壞的原因。進(jìn)一步尋找原因,發(fā)現(xiàn)減速箱傳動軸密封滲機油是機油逐漸變少的因素,而長期不更換機油以及部分減速箱蓋板和呼吸閥密封不嚴(yán)是機油逐漸變質(zhì)的2個因素。機油變質(zhì)、潤滑不充分,必然會使減速箱齒輪和軸承磨損加劇,最終導(dǎo)致齒輪磨薄,產(chǎn)生斷齒,軸承滾珠干磨,產(chǎn)生碎裂。
2 解決措施
根據(jù)以上的情況,同時解決以下3個問題,才能改善目前抽油機減速箱的潤滑狀況,避免產(chǎn)生機械故障。(1)解決減速箱箱滲機油問題,防止機油損失,改善齒輪的工況。(2)完善減速箱的密封(包括蓋板和呼吸閥),減少雜質(zhì)進(jìn)入箱體。(3)利用抽油機潤滑車進(jìn)行減速箱清洗,改善目前的抽油機潤滑的狀況,防止減速箱繼續(xù)在潤滑不好的情況下運轉(zhuǎn)。
2.1減少滲機油措施:
抽油機減速器的外露軸頭大多采用密封圈密封。它屬于接觸密封。缺點是在使用過程中。隨著密封圈磨損量的增大,形成間隙,造成軸頭密封處漏油。在減速箱上下部結(jié)合中縫處,隨設(shè)備長時間動轉(zhuǎn),密封老化,也不同程度存在滲機油的現(xiàn)象。在今年8月份,采油管理區(qū)兩臺抽油機減速箱滲機油非常嚴(yán)重,經(jīng)過廠家堵漏后效果較為明顯,滲漏比以往有較大程度減輕。首先清理清潔減速箱,在靜密封中縫處涂以密封膠,經(jīng)過固化后,將中縫從減速箱外側(cè)表面密封住達(dá)到堵漏的目的。該種密封膠在固化后非常有彈性,不會因振動而脫落。
在動密封的軸頭部位,采取更換或加入密封膠圈的方法,減少滲漏,達(dá)到堵的目的。減速箱軸頭部位更換密封圈時,現(xiàn)場不可能將曲柄等部件拆下后再更換,所以必須將膠圈剪斷后初步安裝在軸頭后,再進(jìn)行粘接,進(jìn)行最后安裝。
2.2減速箱蓋板密封不嚴(yán)、丟失,自制呼吸閥不規(guī)范,容易進(jìn)行入灰塵。
這其中主要是在管理方面存在問題,首先在管理上不重視,潤滑意識不強;再次減速箱蓋板進(jìn)料較少,沒有合適乎規(guī)范的本身帶有通氣孔道的蓋板可以安裝。這完全可以進(jìn)料后更換。
2.3用潤滑車進(jìn)行減速箱清洗。
目前許多減速箱,機油內(nèi)較臟,存有許多油泥、鐵屑等,油道內(nèi)多少會有一定的臟物堆集。用潤滑車進(jìn)行清洗可以將減速箱內(nèi)臟物清除干凈,油道雖然在不拆卸的情況下,不可能做到徹底清理干凈,但可以避免減速箱內(nèi)的油泥等繼續(xù)在油道內(nèi)堆集。使用潤滑車可以在不拆卸減速箱的情況下進(jìn)行清洗,成本較對較低。 通過以上分析,顯然發(fā)現(xiàn)改善減速箱潤滑工況是減少減速箱故障的核心,但在工作中做到以下三點:(1)避免長期不更換機油(不按期或按質(zhì)換油);(2)減速箱各軸密封圈磨損,產(chǎn)生滲漏后,應(yīng)及時更換。(3)在進(jìn)行抽油機日常管理時,杜絕將外界雜質(zhì)混入機油。只有在1-3條措施同時進(jìn)行時,才能保證減速箱內(nèi)潤滑環(huán)境得到充分改變,減少減速速箱故障的產(chǎn)生。
3 經(jīng)濟(jì)效益評價
(1)通過有原因分析和保障措施,若進(jìn)行實施可以有效減少由于減速箱故障故障停井造成產(chǎn)量損失,同時較大程度減少維修減速箱維修成本。按照當(dāng)年故障率計算,一臺減速箱故障停井影響12-24小時,全年影響240小時采油時率。(2)更換和維修減速箱需4-6萬元,全年計算而節(jié)省維修更換成本40萬元。(3)累計經(jīng)濟(jì)效益:40萬元。
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