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        走向高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯試驗(yàn)研究

        2019-07-30 12:06:34吳衛(wèi)兵
        山東煤炭科技 2019年7期
        關(guān)鍵詞:終孔鉆場綜放

        吳衛(wèi)兵

        (沁和能源集團(tuán)有限公司安監(jiān)部,山西 晉城 048204)

        針對沁和能源集團(tuán)永安煤礦215工作面走向高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯進(jìn)行試驗(yàn)研究,并考察抽放效果。

        1 高位鉆孔布置

        在永安煤礦215工作面布置2組走向高位鉆孔,如圖1所示。從圖中可知,1號(hào)鉆場布置4個(gè)鉆孔,孔徑153mm,長度450m,1號(hào)~4號(hào)鉆孔終孔水平投影點(diǎn)距回風(fēng)順槽的距離為75m、62m、33m和10m。2號(hào)鉆場5個(gè)鉆孔,孔長為300 m,1號(hào)~5號(hào)鉆孔終孔位置分別位于煤層上方35m、40m、45m、88m和88m的巖層中,終孔點(diǎn)距離回風(fēng)巷分別為15m、25m、35m、45m和55m。

        2 鉆孔施工分析

        試驗(yàn)中鉆機(jī)選用ZDY6000LD(F)定向鉆機(jī),最大給進(jìn)起拔壓力180kN;鉆桿使用Ф89mm外平高強(qiáng)鉆桿;選用清水為循環(huán)介質(zhì),BW-320型泥漿泵提供的高壓水來進(jìn)行巖粉的排除;采用 ATTCQ-1型單點(diǎn)式磁球定向測斜儀測量鉆孔傾角及方位角。

        采用普通回轉(zhuǎn)全面鉆進(jìn)法和多次成孔工藝進(jìn)行鉆孔施工作業(yè),這樣容易使鉆孔沿預(yù)設(shè)軌跡進(jìn)行延伸,在成孔之后,換用大一級的擴(kuò)孔鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔。兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)在215綜放工作面的1號(hào)鉆場和2號(hào)鉆場共計(jì)施工完成9個(gè)鉆孔。

        圖1 管道走向高位鉆孔布置圖及參數(shù)表

        3 走向高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯效果及分析

        3.1 1號(hào)鉆場走向高位鉆孔瓦斯抽放濃度

        215綜放工作面從2015年10月開始回采,于2016年2月底工作面推過高位鉆孔。圖2為1號(hào)鉆場1號(hào)~4號(hào)高位鉆孔瓦斯抽放濃度與工作面推進(jìn)距離關(guān)系曲線。

        圖2 1號(hào)高位鉆場鉆孔瓦斯抽放濃度變化曲線

        (1)當(dāng)工作面推過鉆孔25m左右時(shí),1號(hào)鉆孔與2號(hào)鉆孔抽放瓦斯?jié)舛乳_始上升,推過50m處濃度分別達(dá)到最大值35%和23%,然后抽放瓦斯?jié)舛戎饾u下降,在工作面推過鉆孔終孔點(diǎn)100m處分別降至1.5%和2%,隨著工作面的繼續(xù)推進(jìn),濃度基本保持不變,推過250m后又略微有所回升。

        1號(hào)鉆場走向高位鉆孔控制區(qū)煤層厚度為5.3~7.0m,按最大厚度7.0m考慮,利用213、214綜放工作面所測冒落帶高度為4~4.76倍采高計(jì)算,1號(hào)鉆場走向高位鉆孔控制區(qū)的采空區(qū)冒落帶高度約為28~33.3m。由此可知,從終孔層位來看,當(dāng)老頂?shù)谝淮慰迓淝?,隨著采空區(qū)面積的擴(kuò)大,尚未垮落的上覆巖層會(huì)產(chǎn)生彎曲離層裂隙,巖層中的游離瓦斯會(huì)通過離層裂隙進(jìn)入抽放鉆孔。與此相對應(yīng),1號(hào)鉆孔與2號(hào)鉆孔可以抽到瓦斯,抽放瓦斯?jié)舛葧?huì)逐漸上升。當(dāng)工作面老頂初次垮落后,1號(hào)、2號(hào)鉆孔會(huì)隨著采空區(qū)冒落帶的產(chǎn)生而切孔,抽放瓦斯?jié)舛葧?huì)急劇下降。隨著采空區(qū)丟煤量的繼續(xù)增加,采空區(qū)的瓦斯?jié)舛葧?huì)在一定程度上增加,鉆孔抽出的瓦斯?jié)舛纫矔?huì)有所上升,但上升的幅度不會(huì)很大。

        (2)由于回風(fēng)順槽側(cè)有40m左右的巷間保護(hù)煤柱,使得靠近回風(fēng)順槽采空區(qū)一側(cè)的頂板不能及時(shí)垮塌而形成冒落帶。因此,離回風(fēng)順槽水平距離只有33m和10m的3號(hào)、4號(hào)鉆孔在工作面采過100m仍不能有效卸壓,所以它們抽出的瓦斯?jié)舛群艿汀?號(hào)、4號(hào)鉆孔抽放瓦斯?jié)舛仍诠ぷ髅嫱七^鉆孔終孔點(diǎn)100m左右才開始緩慢增加,采過130~140m后,瓦斯?jié)舛燃眲≡黾硬⒍啻纬霈F(xiàn)濃度波動(dòng),但濃度始終保持在較高的水平。采過200m后,抽出瓦斯?jié)舛戎鸩较陆怠?/p>

        工作面采過鉆孔終孔點(diǎn)100m后,由于采空區(qū)面積的不斷擴(kuò)大和采空區(qū)中部冒落帶面積擴(kuò)張,轉(zhuǎn)移到回風(fēng)順槽的礦山壓力不斷增加,當(dāng)?shù)V山壓力接近或達(dá)到煤柱的極限支撐強(qiáng)度時(shí),煤柱在流變和壓裂過程中會(huì)產(chǎn)生大量的裂隙,所以3號(hào)、4號(hào)鉆孔抽出的瓦斯?jié)舛燃眲≡黾印?/p>

        工作面采過鉆孔終孔點(diǎn)220m后,采場礦山壓力超過回風(fēng)順槽側(cè)保護(hù)煤柱的極限支撐強(qiáng)度時(shí),回風(fēng)順槽靠采空區(qū)一側(cè)的上覆巖層失穩(wěn)破壞而冒落,3號(hào)、4號(hào)鉆孔隨之切孔,抽出瓦斯?jié)舛燃眲〗档?,最終與采空區(qū)瓦斯?jié)舛缺3謩?dòng)態(tài)平衡。但由于此時(shí)的采空區(qū)內(nèi)積存的瓦斯已達(dá)到較高的濃度,因此3號(hào)、4號(hào)鉆孔抽出的瓦斯?jié)舛热匀槐韧?號(hào)、2號(hào)鉆孔抽出瓦斯?jié)舛雀咭恍?/p>

        (3)從3號(hào)、4號(hào)鉆孔的瓦斯?jié)舛茸兓梢酝茢?15綜放工作面老頂初次來壓距離約為50m左右,與實(shí)際礦壓觀測結(jié)果相吻合。

        (4)1號(hào)~4號(hào)鉆孔的瓦斯?jié)舛茸兓?guī)律間接地說明215綜放工作面1號(hào)鉆場高位鉆孔控制區(qū)內(nèi)采空區(qū)冒落帶高度至少在28m以上。

        3.2 2號(hào)鉆場走向高位鉆孔瓦斯抽放濃度

        從圖3可知,215綜放工作面推過2號(hào)鉆場高位鉆孔終孔點(diǎn)21m后,開始抽出瓦斯,但瓦斯?jié)舛炔坏?%,直到采過終孔點(diǎn)54m,瓦斯?jié)舛热詻]有超過4%。由于抽出瓦斯?jié)舛冗^低,為保證礦井瓦斯利用濃度的需要,一度暫停高位鉆孔瓦斯抽放。當(dāng)工作面推過鉆孔終孔點(diǎn)99m后,又恢復(fù)對高位鉆孔瓦斯抽放,剛恢復(fù)時(shí),瓦斯?jié)舛冗_(dá)到15.27%,但迅速下降到3.87%,之后,瓦斯?jié)舛纫恢痹?%左右徘徊。

        圖3 2號(hào)高位鉆場鉆孔瓦斯抽放濃度變化曲線(綜合)

        3.3 走向高位鉆孔瓦斯量

        對215綜放工作面的走向高位鉆孔實(shí)測瓦斯抽放量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表1所示。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,該工作面鉆場走向高位鉆孔瓦斯?jié)舛群统榉帕慷疾桓???傮w來看,在215綜放工作面所進(jìn)行的2個(gè)鉆場的走向高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯試驗(yàn)效果不理想。

        3.4 走向高位鉆孔瓦斯抽放效果欠佳原因分析

        (1)終孔層位偏低導(dǎo)致1號(hào)鉆場抽放效果不佳。1號(hào)鉆場鉆孔終孔距離煤層頂板28m,處于采空區(qū)冒落帶中,瓦斯抽放實(shí)測數(shù)據(jù)具有混合抽放量大、抽出瓦斯?jié)舛鹊?、有效抽放距離短的特征。

        (2)放煤不充分導(dǎo)致2號(hào)鉆場抽放效果不佳。

        ① 可以排除走向高位鉆孔抽放管路漏氣或封孔不嚴(yán)的因素。2016年9月6日,在工作面距離高位鉆場只剩100m時(shí),有意識(shí)地關(guān)閉和2號(hào)鉆場走向高位鉆孔并聯(lián)抽放采空區(qū)的穿層鉆孔瓦斯抽放管道。此時(shí),抽放負(fù)壓為3.1kPa,但抽放系統(tǒng)瓦斯抽放純量迅速由原來的5.95m3/min下降到0.11~0.23m3/min,瓦斯?jié)舛纫仓挥?.5%左右,說明走向高位鉆孔不存在抽放管路漏氣或封孔不嚴(yán)的問題。

        表1 走向高位鉆孔瓦斯抽放統(tǒng)計(jì)表

        ② 215綜放工作面煤層厚度自東向西逐漸增厚,在鉆孔控制區(qū)范圍已達(dá)8~11m(圖4),按照213、214綜放工作面實(shí)測冒落帶高度與采出煤厚的倍數(shù)關(guān)系、215綜放工作面煤層厚度和理論回采率80%計(jì)算,試驗(yàn)考察區(qū)內(nèi)冒落帶高度應(yīng)該在28.8~42m之間。2號(hào)鉆場各鉆孔開孔位置距煤層頂板30m,設(shè)計(jì)1號(hào)~5號(hào)高位走向鉆孔終孔分別在煤層上方35m、40m、45m、88m和88m的巖層中,實(shí)施抽放時(shí)鉆孔的瓦斯流量和瓦斯?jié)舛任丛龃蟆?/p>

        ③ 放煤不充分和工作面回收率低是導(dǎo)致2號(hào)鉆場走向高位鉆孔抽放效果差的根源。該工作面于2016年6月進(jìn)入2號(hào)鉆場走向高位鉆孔控制區(qū),煤厚逐漸加大,頂煤回收率和工作面回采率降低;同時(shí)因?yàn)樵诨仫L(fēng)順槽20m的煤層上部布置了高位排瓦斯巷,導(dǎo)致高位鉆孔不能卸壓進(jìn)入裂隙帶。

        圖4 2號(hào)鉆場控制區(qū)域煤厚變化曲線

        4 走向高位鉆孔應(yīng)用前景

        針對沁和能源集團(tuán)永安煤礦215綜放工作面進(jìn)行了走向高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯的試驗(yàn)研究。從本次高位鉆孔抽放試驗(yàn)情況看,要提高高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯效果,應(yīng)把握好鉆孔設(shè)計(jì)與巷道布置、煤厚變化以及工作面回采率的關(guān)系,尤其是準(zhǔn)確把握采空區(qū)冒落帶高度與鉆孔孔位的關(guān)系,走向高位鉆孔抽放瓦斯可以成為一種更加有效的采空區(qū)瓦斯抽采方式。

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