梁江 顏國勇
【摘 要】煤炭工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展和煤礦的安全生產(chǎn)的根本出路在于發(fā)展機械化自動化、信息化、智能化(簡稱“四化”)。當(dāng)前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正孕育興起,智能型技術(shù)替代勞動密集型技術(shù)趨勢日益明顯。而且,“四化”建設(shè)是煤礦企業(yè)增強競爭力、擺脫困境的關(guān)鍵秘訣。文章敘述綜采自動化采煤技術(shù)改造在東懷煤礦使用的可行性及取得的成果、意義,為中小型煤礦推廣使用自動化設(shè)備提供參考。
【關(guān)鍵詞】軟巖地質(zhì)煤礦;綜采技術(shù)改造;可行性及意義
【中圖分類號】TD823 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)09-0132-05
煤炭工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展和煤礦的安全生產(chǎn)的根本出路,在于發(fā)展機械化、自動化、信息化、智能化(簡稱“四化”)。當(dāng)前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正孕育興起,智能型技術(shù)替代勞動密集型技術(shù)趨勢日益明顯。而且,“四化”建設(shè)是煤礦企業(yè)增強競爭力、擺脫困境的關(guān)鍵秘訣。綜采自動化采煤技術(shù)可使企業(yè)取得安全可靠性高、工程質(zhì)量高、效益高、資源利用率高、隊伍素質(zhì)高等成效,將會大大改善工人工作環(huán)境,使企業(yè)競爭力顯著增強。
根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開展“機械化換人、機器人作業(yè)、自動化減人”示范企業(yè)試點工作的通知》,東懷煤礦列為“小煤礦機械化改造試點示范企業(yè)”,為進(jìn)一步提高東懷煤礦的機械化、自動化水平,提高示范效果,實現(xiàn)復(fù)雜條件下的少人、自動化采煤,將東懷煤礦D煤工作面為試點,打造西南地區(qū)的首個無人自動化綜采工作面。
1 東懷煤礦生產(chǎn)現(xiàn)狀
礦井主要可采煤層自下而上為A、C、D、I煤層。
A煤層:可采厚0.80~2.47 m,平均厚度為1.71 m,直接頂、底板為泥巖、砂質(zhì)泥巖,局部有0.20 m左右的炭質(zhì)泥巖偽頂或偽底,巷道見煤點煤層傾角為13°。從西至東,煤層變穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)變簡單,煤質(zhì)變好。
C煤層:距離A煤層頂界面6.52~21.07 m,平均為12.93 m,煤層可采厚度為0.80~2.36 m,平均為1.48 m,煤層厚度有一定的變化,越往東部(深部)煤層厚度越穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)越簡單,煤質(zhì)越好。
D煤層:距C煤層頂界2.79~25.78 m,平均為11.70 m,可采區(qū)可采厚度為0.79~2.15 m,平均為1.53 m,可采厚度在平面上變化顯著。由東(深部)向西(露頭)變差。
I煤層:位于下百崗段頂界,煤層頂板為上下百崗段分界線,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,夾矸多,中、上部有泥巖夾矸,夾矸厚度為0~2.7 m,平均為0.7 m。I上分層于井田西北部可采,煤層厚度為 0.8~1.0 m,平均為0.86 m,I下分層煤厚為0.83~2.53 m,平均為1.74 m。上、下分層煤層合并處煤厚為0.80~2.96 m,平均為1.66 m(實際揭露的煤層含夾矸3.0~3.5 m)。煤層頂板為泥巖或炭質(zhì)泥巖,直接底板大多為泥巖或砂質(zhì)泥巖,間接底板為厚層狀粉砂巖,細(xì)砂巖。煤層傾角為10°~16°。
2 自動化改造、升級方案
東懷煤礦綜采工作面自動化技術(shù)改造是在現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)上對采煤工作面設(shè)備進(jìn)行改造、升級,因此只對需要改造、升級的設(shè)備進(jìn)行設(shè)計選型,其他配套系統(tǒng)只進(jìn)行配套性驗算,對不能適應(yīng)的系統(tǒng)再進(jìn)行改造設(shè)計。
東懷煤礦綜采工作面自動化技術(shù)改造的技術(shù)思路如下:通過研究、完善并改進(jìn)綜采工作面生產(chǎn)工藝,提高設(shè)備配套水平,提升單機設(shè)備自動化性能,實現(xiàn)綜采成套設(shè)備穩(wěn)定、可靠運行。同時,通過綜采工作面自動化開采技術(shù)應(yīng)用,實現(xiàn)設(shè)備自動化運行,協(xié)調(diào)控制,減少人為主觀操作,確保工作面連續(xù)推進(jìn),進(jìn)而實現(xiàn)綜采自動化項目安全、高效開采。
2.1 自動化控制總體方案
2.1.1 東懷礦采煤工作面設(shè)備情況
(1)液壓支架采用手動操作,不能實現(xiàn)鄰架操作、自動跟機操作及遠(yuǎn)程操作。
(2)采煤機采用就地操作,且無采煤機位置、采煤機速度、搖臂高度及內(nèi)部相關(guān)的保護(hù)傳感器,不能實現(xiàn)采煤機數(shù)據(jù)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制及記憶割煤功能。
(3)刮板運輸機為高低速切換控制,刮板運輸機系統(tǒng)未安裝監(jiān)測裝置,不能實現(xiàn)對刮板機的在線監(jiān)測。
(4)工作面未安裝語音通話系統(tǒng),工作面不能及時通話且不能實現(xiàn)三機的集中控制。
(5)工作面照明煤采用13 W防爆燈,每8臺支架安裝一臺,照明效果不好,如安裝視頻,視頻效果不好,需改造。
2.1.2 改造實現(xiàn)的總體功能
(1)具有在地面調(diào)度中心對井下設(shè)備(采煤機、液壓支架、泵站控制、運輸機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、皮帶機系統(tǒng))的“一鍵”啟??刂坪瓦h(yuǎn)程監(jiān)控功能。
(2)具有在順槽監(jiān)控中心對工作面設(shè)備的集中監(jiān)控功能。
(3)具有自動化系統(tǒng)故障自診斷功能(包括對采煤機、液壓支架、三機、泵站、膠帶機控制的故障診斷)、故障類型顯示及管理等功能。
(4)具有工作面工業(yè)以太網(wǎng),可在工作面實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸。
(5)具有工作面視頻系統(tǒng),可實現(xiàn)對主要綜采設(shè)備進(jìn)行實時監(jiān)控。
(6)具有井上下數(shù)據(jù)傳輸功能接口。
(7)對現(xiàn)有照明進(jìn)行改造,提高工作面照明效果。
(8)增加工作面語音通訊控制系統(tǒng),并向綜采自動化控制系統(tǒng)開放控制接口,實現(xiàn)對三機的集中控制功能。
(9)當(dāng)綜采工作面自動化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)不受綜采自動化系統(tǒng)控制,以保證在檢修和自動化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)能單獨開車,確保生產(chǎn)不受影響。
2.1.3 自動化系統(tǒng)組成
綜采自動化控制系統(tǒng)由監(jiān)控中心部分、采煤機控制子系統(tǒng)、液壓支架控制子系統(tǒng)、語音通訊控制子系統(tǒng)、工作面供液子系統(tǒng)、皮帶機保護(hù)子系統(tǒng)、三機數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)、工作面以太網(wǎng)子系統(tǒng)、工作面視頻子系統(tǒng)、地面監(jiān)控子系統(tǒng)等部分組成,系統(tǒng)組成如圖1所示。
系統(tǒng)主要由3個部分組成,包括工作面部分、順槽監(jiān)控中心、地面部分。
2.2 各系統(tǒng)部分概述及功能
2.2.1 順槽監(jiān)控中心
工作面順槽監(jiān)控中心是整個工作面協(xié)調(diào)機制的大腦,主要由礦用隔爆兼本質(zhì)安全型監(jiān)控主機3臺、礦用本安型顯示器6臺(其中SAC型電液控制系統(tǒng)已提供礦用隔爆兼本質(zhì)安全型監(jiān)控主機1臺、礦用本安型顯示器1臺)、操作臺礦用本安型操作臺2臺(液壓支架遠(yuǎn)程操作臺1臺、采煤機/三機操作臺1臺)、交換機等設(shè)備組成。
2.2.2 監(jiān)測功能
(1)采煤機工況顯示,主要包括采煤機的位置、速度、左右滾筒高度、機身仰俯角度、牽引方向、各電機工作電流等。
(2)運輸機的工況顯示,主要包括運輸機的啟停狀態(tài)、工作電流、工作電壓、電機工作電流保護(hù)等。
(3)液壓支架工況顯示,主要包括各支架壓力值、各支架推移行程、各電磁閥動作狀態(tài)、主機與工作面控制系統(tǒng)通信狀態(tài)。
(4)泵站系統(tǒng)工況顯示,包括泵站潤滑油油溫、油位、出口壓力、液箱液位、乳化油油箱油位、乳化液濃度等。
2.2.3 工作面工業(yè)以太網(wǎng)
工作面工業(yè)以太網(wǎng)主要由本質(zhì)安全型綜采綜合接入器、本質(zhì)安全型光電轉(zhuǎn)換器、本安型交換機、礦用隔爆兼本質(zhì)安全型穩(wěn)壓電源、4芯鎧裝連接器、礦用光纜等組成。
2.2.4 工作面視頻系統(tǒng)
工作面視頻系統(tǒng)包括礦用本安型云臺攝像儀、礦用本質(zhì)安全型顯示器和礦用本質(zhì)安全型操作臺、安裝電纜及附件等組成(如圖2所示)。
2.2.5 工作面三機及膠帶輸送機的集中控制
工作面語音通信系統(tǒng)和順槽皮帶系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)傳輸功能,綜采自動化與此兩套系統(tǒng)進(jìn)行通訊,通訊協(xié)議為MODBUS RTU,接口為RS485,實現(xiàn)對工作面三機、順槽膠帶機的狀態(tài)監(jiān)測及集中控制功能。
2.2.6 地面調(diào)度中心
在地面調(diào)度指揮中心設(shè)立液壓支架遠(yuǎn)程操作臺與采煤機遠(yuǎn)程操作臺,可實現(xiàn)在地面對設(shè)備實現(xiàn)一鍵“啟?!辈僮?,并能實現(xiàn)對工作面設(shè)備的遠(yuǎn)程干預(yù)操作。采用以太網(wǎng)實現(xiàn)綜采設(shè)備數(shù)據(jù)上傳,通過礦井自動化網(wǎng)絡(luò),將綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)傳到井上,實現(xiàn)地面調(diào)度指揮中心對綜采設(shè)備的監(jiān)測、顯示(如圖3所示)。
2.3 工作面電液控制系統(tǒng)技術(shù)方案
2.3.1 電液控制系統(tǒng)功能
系統(tǒng)具有鄰架單動作控制功能,可以通過左右鄰架對支架進(jìn)行動作的單獨控制,可以實現(xiàn)動作組合的單鍵控制。系統(tǒng)具有隔架控制功能,最多可以控制相隔5架的支架動作等基本功能。同時具備自動跟機控制、支架遠(yuǎn)程控制、液壓支架姿態(tài)控制、初撐力自動補償?shù)雀呒壒δ堋?/p>
2.3.2 電液控制系統(tǒng)組成
液壓支架電液控制系統(tǒng)由以下幾個子系統(tǒng)組成:工作面電控系統(tǒng)、順槽監(jiān)控系統(tǒng)、地面監(jiān)控系統(tǒng)、順槽過濾系統(tǒng)。電液控制系統(tǒng)整體架構(gòu)圖如圖4所示。
2.4 液壓系統(tǒng)的改造
2.4.1 系統(tǒng)介紹
采用SAP型集成供液系統(tǒng),SAP型智能集成供液系統(tǒng)不僅具備自動補液、乳化液自動配比、乳化液濃度在線檢測、系統(tǒng)運行信息檢測與上傳等功能集成于一體,采用本質(zhì)安全型泵站控制器、傳感器等產(chǎn)品,實現(xiàn)多泵站單控、集控和智能聯(lián)動控制,實現(xiàn)集中分布式控制,既可以遠(yuǎn)程啟停泵站,又可以就地控制泵站,實現(xiàn)泵站的空載啟??刂坪秃銐汗┮嚎刂?。
2.4.2 智能集成供液系統(tǒng)改造
考慮未來工作面未來電液控自動化控制使用,目前兩臺乳化液泵不能滿足工作面用液需求,應(yīng)將工作面泵站數(shù)量增加到3臺,且對泵站進(jìn)行改造,安裝泵站潤滑油油溫、油位、泵站出口壓力等傳感器,用于采集潤滑油溫度、液位、水位等傳感器數(shù)據(jù)。實現(xiàn)主要設(shè)備的狀態(tài)檢測、預(yù)警與保護(hù)功能(如圖5所示)。
3 配套系統(tǒng)的驗證
3.1 供電系統(tǒng)的驗證
3.1.1 變壓器的選型
目前整個礦總負(fù)荷為7 600 kW,技術(shù)改造后負(fù)荷增加200 kW,總負(fù)荷為7 800 kW,經(jīng)計算S=0.75×P/0.93,S=6 290 kVA,正常生產(chǎn)時變壓器的容量要在6 290 kVA以上。而東懷煤礦現(xiàn)在使用的兩臺主變壓器,一臺為8 000 kVA,另一臺為6 300 kVA,按照一臺在用,另一臺備用的原則,主變壓器均滿足礦井正常生產(chǎn)需求。
3.1.2 電纜的選型
二水平供電線路:地面變電所—二水平中央變電所—25D02、25D05配電點。
電纜的大?。簝商说孛娴蕉降碾娎|為120 mm2,兩趟二水平變電所到25D02、25D05配電點的電纜為70 mm2。綜采工作面技術(shù)改造后,電源直接從二水平變電所供給。經(jīng)計算,地面變電所到二水平變電所120 mm2電纜滿足二水平增量要求。
3.1.3 按長時負(fù)荷電流選擇電纜截面
增加工作面后,二水平總額定負(fù)荷為2 400 kW。
長時負(fù)荷電流計算方法如下:
Ie=■=■=330 A(1)
公式(1)中,∑Px為供電線路上所有設(shè)備的額定功率之和(kW);Ue為額定電壓,取6 000 V;cosφ為平均功率因數(shù),取0.7。
根據(jù)計算得電纜的長時負(fù)荷(按滿負(fù)荷計算)工作電流為Ie=330 A,查電纜截面載流量對照表,二水平電源電纜銅芯MYJV22-3×120在30 ℃環(huán)境下載流量達(dá)到357 A,因此單趟電源滿足二水平增量后的生產(chǎn)需求,二水平變電所兩趟電源分列運行可滿足整個二水平技改后的生產(chǎn)需求。
3.2 運輸系統(tǒng)的驗證
主要驗證二水平進(jìn)行技術(shù)改造后產(chǎn)量增加到90萬t,經(jīng)驗算(略),二水平的2、3、4、6、7號皮帶機的長度都比5號皮帶機短且皮帶機的速度、輸送量、帶寬與5號皮帶機一樣,巷道的坡度都差不多,所有二水平皮帶系統(tǒng)能滿足二水平90萬t生產(chǎn)提升運力要求。
4 技術(shù)改造取得的成果
4.1 改造后人員及產(chǎn)量情況
通過改造升級后,綜采二中隊可從目前的80人減少到50人,減少30人??蓽p少的工種分別有移架工、皮帶機司機、液壓泵站司機、轉(zhuǎn)載機司機等,人員減少詳細(xì)情況如下表。二水平皮帶中隊可從目前20人,減少到10人。整個二水平作業(yè)人員共計可減少40人。綜采自動化實施前后人員使用情況對比見表1。
經(jīng)過改造升級,并優(yōu)化采煤工藝,5D03工作面產(chǎn)量預(yù)計可從60萬t/年,提高到80萬t/年。
4.2 投入產(chǎn)出經(jīng)濟效益分析
4.2.1 自動化改造預(yù)期效果
通過綜采工作面自動化系統(tǒng)應(yīng)用,使各設(shè)備打破以往單機作業(yè)模式,實現(xiàn)整個工作面協(xié)調(diào)運行,形成一個完整的出煤系統(tǒng)。設(shè)備間的協(xié)調(diào)控制功能將有效地提升工作面煤機裝備運行效率,實現(xiàn)工作面快速、高效推進(jìn),從而能提升工作面生產(chǎn)效率。提高成套裝備配套水平后,預(yù)計可提高工作面生產(chǎn)效率10%~30%,產(chǎn)量預(yù)計可達(dá)80萬t/年。
4.2.2 安全和社會效益分析
工作面實現(xiàn)自動化后通過自動化開采技術(shù)應(yīng)用,實現(xiàn)工作面設(shè)備自動化運行,從而使勞動人員從復(fù)雜、危險的工作面采場解放出來,實現(xiàn)人員安全保障;同時,綜采自動化系統(tǒng)各設(shè)備之間協(xié)調(diào)運行,實現(xiàn)設(shè)備安全可靠運行。主要的安全、經(jīng)濟效益有以下幾點:①安全可靠性提高。大幅度降低工作面工人勞動強度,采煤工作面生產(chǎn)時,采煤司機通過地面或順槽遠(yuǎn)程控制,工作面只有1~2人進(jìn)行巡檢,實現(xiàn)少人作業(yè)。②綜采自動化系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備按編制好的程序、步驟自動控制、協(xié)調(diào)操作,大大減少各工種人員自身的不安全行為導(dǎo)致的安全問題。③液壓系統(tǒng)具備性能可靠的保護(hù)系統(tǒng),在液壓管爆裂等危險情況下,能夠迅速自動停泵,確保井下設(shè)備和操作人員安全。④將原來工作面純手動操作的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變成自動、集中、遠(yuǎn)程的控制模式,提升裝備整體智能化水平,順應(yīng)煤礦開采的發(fā)展趨勢,在集團(tuán)乃至廣西區(qū)內(nèi)具有示范作用。
5 結(jié)論及意義
在上級有關(guān)部門的大力支持及指導(dǎo)下,東懷煤礦各項自動化改造工作按照計劃、方案有條不紊地開展,將綜采工作面的采煤機、液壓支架、液壓泵站等系統(tǒng)、設(shè)備進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)、改造,最后實現(xiàn)采煤工作面自動化的目標(biāo)。至2017年5月,東懷煤礦完成礦井首個自動化采煤工作面的安裝,并進(jìn)行試運轉(zhuǎn),工作面實現(xiàn)自動化推采。2017年7月,25D03自動化綜采工作面通過煤業(yè)驗收,2017年8月24日通過集團(tuán)公司驗收小組驗收。
自動化采面驗收的通過,預(yù)示著東懷煤礦綜采工作面自動化改造取得成功,不僅開創(chuàng)集團(tuán)公司自動化采煤技術(shù)的先河,也為集團(tuán)公司下屬各礦推廣使用先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備奠定基礎(chǔ),對集團(tuán)公司的發(fā)展起到推動作用。同時,也為西南片區(qū)中小型煤礦的高效、安全生產(chǎn)提供參考及借鑒,是一次對中小型煤礦開采的偉大變革。
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