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        淺析發(fā)電機(jī)氫氣排污量大的原因及處理

        2019-06-13 01:24:51劉召林
        商情 2019年12期
        關(guān)鍵詞:軸封純度氫氣

        劉召林

        針對大型發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中,氫氣濕度過高及純度不合格的故障原因,進(jìn)行跟蹤分析,通過分析每日報(bào)表,氫氣排污量統(tǒng)計(jì),現(xiàn)場查漏以及原因分析、現(xiàn)場處理、找到了處理解決方案。

        發(fā)電機(jī)氫氣純度及濕度不合格的現(xiàn)象:發(fā)電機(jī)氫氣純度每日報(bào)表在96%以下,每隔一至二天就需要排污一次,每次排污量均在40到50立方米(標(biāo)準(zhǔn)為13.4m2/日),氫氣濕度不合格。

        發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)結(jié)構(gòu):發(fā)電機(jī)密封油結(jié)構(gòu)形式為了避免端軸發(fā)生氫氣泄露等問題,發(fā)電機(jī)內(nèi)兩端設(shè)置了油密封裝置,通過油密封裝置的供油和控制裝置提供密封油和推力油,使其作用于密封瓦。而且由于密封油系統(tǒng)具有壓差閥,所以可以通過其對密封油壓進(jìn)行調(diào)整,這樣在密封瓦和轉(zhuǎn)子軸頸之間的間隙處,則會(huì)在密封油的作用下,形成一定的密封油流,以維持機(jī)內(nèi)的氫氣,將外界的空氣與機(jī)內(nèi)的氫氣有效的隔絕開來。通過密封油泵向密封瓦中供應(yīng)空、氫側(cè)密封油源。

        氫氣濕度和純度的概念及氫氣純度、濕度不合格的危害:濕度是指氣體中的水、汽含量,我們廠一直用露點(diǎn)溫度來表示氫氣濕度。露點(diǎn)溫度是指在壓力為p、溫度為t、混合比為r的濕氣中,在此給定壓力下,濕氣被水飽和時(shí)的溫度℃。露點(diǎn)溫度越高說明氫氣越容易結(jié)露。氫氣純度不合格,將導(dǎo)致冷卻效率降低,造成機(jī)內(nèi)構(gòu)件局部過熱,同時(shí)有害氣體的存在還會(huì)造成絕緣老化、鐵芯及其金屬部件腐蝕。氫氣濕度過大,對發(fā)電機(jī)定子絕緣的影響更大,一是水分在運(yùn)行中蒸發(fā)為水蒸汽,使微細(xì)擊穿點(diǎn)之間氫氣介質(zhì)導(dǎo)電率升高。二是水汽吸附在絕緣層上,侵入絕緣內(nèi)部的水將造成內(nèi)部導(dǎo)體與外部絕緣表面電位相等,成為等電位體,威脅發(fā)電機(jī)定子絕緣,誘發(fā)發(fā)電機(jī)絕緣事故。所以,潮濕環(huán)境對大型發(fā)電機(jī)的運(yùn)行是十分不利的。它將對發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)產(chǎn)生腐蝕作用,并溶解和凝聚其它有害元素,使機(jī)內(nèi)構(gòu)件產(chǎn)生表面凝露,使轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)受產(chǎn)生附加應(yīng)力而導(dǎo)致裂紋等危害。

        原因分析:引起發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣濕度過高的因素不外乎以下幾個(gè)方面:密封瓦空、氫側(cè)竄油密封油箱長期補(bǔ)油或排油:密封瓦空、氫側(cè)竄油,密封油箱長期補(bǔ)油或排油運(yùn)行,均會(huì)使空、氫側(cè)密封油兩個(gè)獨(dú)立循環(huán)的系統(tǒng)受到破壞。形成發(fā)電機(jī)密封瓦空、氫側(cè)竄油的原因如下:第一,汽、勵(lì)兩側(cè)密封瓦空側(cè)密封油壓的相互干擾,造成密封瓦空、氫側(cè)密封油壓跟蹤不穩(wěn)定,引起空、氫側(cè)密封油相互串油;第二,密封瓦間隙超差引起密封油竄流;第三,空、氫側(cè)密封油供油管安裝錯(cuò)誤;第四,差壓閥和平衡閥工作異常;第五,壓差閥、平衡閥壓力取樣管存在節(jié)流,導(dǎo)致壓差閥、平衡閥自動(dòng)跟蹤異常;第六,氫側(cè)油管路供油不足,密封油箱中自動(dòng)補(bǔ)排油閥故障,造成密封油箱長期補(bǔ)油或排油運(yùn)行。充、補(bǔ)氫時(shí)氫氣中帶入水分:氫冷器、定冷水系統(tǒng)漏水進(jìn)入發(fā)電機(jī):發(fā)電機(jī)內(nèi)密封瓦處竄油帶入水分:氫氣干燥器投入不正常。

        通過長時(shí)間的觀察分析以及現(xiàn)場試驗(yàn)可排除以下幾個(gè)原因:1、定冷水壓力穩(wěn)定(0.35Mpa-0.39Mpa),內(nèi)冷水箱水位一直比較穩(wěn)定。因此,可排除定子冷卻水系統(tǒng)漏水進(jìn)入發(fā)電機(jī)導(dǎo)致氫氣濕度大。2、在2010年曾經(jīng)逐個(gè)隔離氫冷器,未發(fā)現(xiàn)氫氣濕度有明顯變化,這個(gè)原因基本可以排除。3、通過對氫站的了解,每次補(bǔ)入的氫氣濕度和純度都是合格的,這不會(huì)是造成發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度和濕度發(fā)生變化的原因。4、發(fā)電機(jī)冷干機(jī)一直投入正常,且嚴(yán)格執(zhí)行了冷干機(jī)定期放水工作,這一條也可以排除。

        通過以上的分析排除,我認(rèn)為密封油系統(tǒng)運(yùn)行不正常才是造成氫氣濕度和純度不合格的罪魁禍?zhǔn)?。發(fā)電機(jī)設(shè)置空氫側(cè)兩路密封油防止氫氣外泄,空氫側(cè)油路的分開是為了防止氫氣受到水分、空氣含量較多的空側(cè)油的污染。發(fā)電機(jī)長時(shí)間以來就存在勵(lì)端密封油回油不暢,(為此專門曾制定了從防爆風(fēng)機(jī)入口管道放油的措施)。由于回油不暢,,空側(cè)油中水分、空氣含量高的密封油竄向氫側(cè),同時(shí)氫側(cè)密封油的補(bǔ)油源也來自于空側(cè)密封油,這更加加劇了氫側(cè)油中水分、空氣的含量,氫側(cè)油中水被飛濺霧化或汽化,在發(fā)電機(jī)風(fēng)扇壓頭作用下水分通過密封瓦進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi),這樣就造成了發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣濕度變大、純度不合格。

        防范措施:因密封油來自汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng),通過潤滑油油凈化裝置濾除有油水分,堅(jiān)持定期放水、排污制度,定期檢測油中水分,控制潤滑油水分合格。密封油排煙風(fēng)機(jī)要維持連續(xù)運(yùn)行,且密封油箱要維持較高的真空,定期放油,防止回油不暢。要對密封油油質(zhì)進(jìn)行檢測,防止發(fā)電機(jī)密封油中水分含量超標(biāo)。由于密封油取自汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng),在汽輪機(jī)運(yùn)行中,由于各方面的原因,造成軸封蒸汽進(jìn)入軸承油室,凝結(jié)成水進(jìn)入油中。含有較高水分的油在密封瓦中蒸發(fā)進(jìn)入氫氣內(nèi)。防止密封油帶水。關(guān)鍵是要使軸封系統(tǒng)經(jīng)常處于最佳狀態(tài)下運(yùn)行,既要保持汽輪機(jī)真空不受影響,又要不讓軸封蒸汽進(jìn)入油中。檢修時(shí),軸封間隙必須調(diào)整合理。油凈化裝置要通過摸索規(guī)律,制訂定期投運(yùn)的周期,確保油中含水量不大于500mg/L。排油煙(油汽)系統(tǒng)要正確合理,根據(jù)機(jī)組的特點(diǎn),軸承室內(nèi)保持一定的微負(fù)壓。此外,軸封進(jìn)汽自動(dòng)調(diào)整裝置要正常投入運(yùn)行,并保證其在工況變化時(shí),具有良好的跟蹤性能。每當(dāng)發(fā)生較大的變工況,如機(jī)組啟動(dòng)、停運(yùn)過程或較大幅度變負(fù)荷時(shí),運(yùn)行人員都必須及時(shí)調(diào)整軸封進(jìn)汽壓力。機(jī)組運(yùn)行中要經(jīng)常監(jiān)視各回油窺視窗有無水珠和汽霧。每天取油樣對油中含水情況進(jìn)行分析,當(dāng)油中含水超標(biāo)時(shí),應(yīng)對油箱進(jìn)行放水排污并投入潤滑油凈化裝置運(yùn)行。切實(shí)控制好發(fā)電機(jī)的運(yùn)行風(fēng)溫和水溫,一般進(jìn)風(fēng)溫度35~40°2,內(nèi)冷水溫40±2°C為佳。機(jī)組啟動(dòng)時(shí),為防止機(jī)內(nèi)濕度過高,可按氫壓0.1MPa,內(nèi)冷水壓0.05MPa控制,但必須注意內(nèi)冷水回路中不得發(fā)生斷水現(xiàn)象,氫氣冷卻器冷卻水先不投入運(yùn)行,待機(jī)組并網(wǎng)帶初始負(fù)荷再投入氫冷器自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,提高氫壓和內(nèi)冷水壓,以避免低溫狀態(tài)下氫氣凝露。加強(qiáng)對發(fā)電機(jī)內(nèi)積油積水情況的監(jiān)視,定期對發(fā)電機(jī)進(jìn)行排油放水,完善發(fā)電機(jī)油水液位監(jiān)測報(bào)警裝置,創(chuàng)造條件配置在線監(jiān)測儀表和遠(yuǎn)傳液位報(bào)警裝置。

        通過以上調(diào)整處理,發(fā)電機(jī)氫氣純度和濕度有了明顯改善,排污次數(shù)間隔變?yōu)槿剿奶欤?xì)化到每天的排污量在6.5m3左右,氫氣品質(zhì)有了較大的提高,降低了發(fā)電機(jī)的使用壽命損耗。

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