劉鳳華
(泰安航天特種車有限公司,山東 泰安 271000)
隨著重型汽車生產規(guī)模的不斷擴大,選用常規(guī)插接件采取傳統(tǒng)工藝制作的自制線束在隨車裝配交付使用后,線束中連接插接件插接松動、虛接的現(xiàn)象越來越頻繁,進而影響整車的穩(wěn)定性和可靠性。
為有效地解決重型汽車線束插接件端子插接松動、虛接,更好地提高整車的可靠性和產品品質,從插接件結構和裝配工藝入手,提出了優(yōu)化改進方案,實施并驗證。
目前國內重型越野車電線束依據(jù)汽車行業(yè)標準:QC/T417.1,3~5-2016《車用電線束插接器》,普遍選取國內優(yōu)質常規(guī)通用插接件。該類插接件品種齊全、性能穩(wěn)定、品質可靠,防護等級偏低、端子插接固定采取單層鎖固結構,接觸端子采用壓接方式壓線連接。線束插接件采用傳統(tǒng)工藝進行人工插接裝配,其線束連接形式如圖1、圖2、圖3所示。為便于線束維護檢查,插接件插接完畢端子尾部裸露,不做固化處理。隨著產品規(guī)模和使用范圍不斷擴大,電線束產品種類和數(shù)量與日俱增。面對環(huán)境要求苛刻的重型車輛,隨著使用年限增長,電線束中插接件接觸端子插接移位脫鎖,出現(xiàn)線路連接松動、虛接或開路現(xiàn)象越來越頻繁,進而影響整車電氣系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
圖1 駕駛艙內外線束對插插接件
圖2 儀表所用插接件
圖3 燈具所用插接件
目前重型汽車普遍選取國內常規(guī)成熟插接件,這類插接件其電氣連接端子與塑殼護套進行單層固持和定位,電氣連接端子依靠自身的彈性鎖舌和護套定位鎖固槽實現(xiàn)端子和護套的裝配,電氣連接端子裝配到位后,其彈性鎖舌被鎖固到護套定位鎖固槽內,從而實現(xiàn)電連接端子與護套的有效鎖固定位。但因該鎖固結構為單層彈性鎖固,在進行人工插接裝配過程中很難保證鎖緊一致性:電連接端子是否插接到位、彈性鎖舌彈性是否損傷都是很難把控,進而很難保證電連接端子可靠的彈性鎖固效果。又因重型汽車工況環(huán)境惡劣,路面行走顛簸嚴重,從而出現(xiàn)車輛交付使用后,線束插接件端子插接松動、虛接等不良現(xiàn)象。
針對現(xiàn)狀,從插接件結構以及裝配工藝入手,提出了優(yōu)化方案,采取了完善措施。其一,根據(jù)插接件實際應用和技術參數(shù)要求重新選取防護等級高,雙層鎖固結構的安普、德馳、TE、ITT等國際知名品牌插接件以及國內軍工用優(yōu)質航空連接器代替常規(guī)單鎖固結構的插接件進行更換裝配;其二,完善線束插接件裝配工藝:在原有線束插接件插接完畢后,對插接件尾端采取均勻灌膠密封,杜絕端子尾端裸露,加強插接端子固化處理。具體改進措施如下。
首先,根據(jù)插接件在車輛上實際安裝位置以及傳遞功率大小,分別選取安普、德馳方形插接件 (圖4、圖5)代替不同點位的常規(guī)片式插接件,選取ITT以及國內軍工優(yōu)質航空連接器 (圖6)代替艙內艙外過渡常規(guī)插接件完成線束連接和信號傳遞,極大程度地解決了插接件松動、虛接問題,在提高整車電氣的可靠性方面起到至關重要的作用。其功效有兩點:①安普、德馳插接件、ITT以及國內軍工用優(yōu)質航空連接器為防水插接件,防護等級≥IP65,能夠杜絕外環(huán)境對插接端子的破壞和侵蝕,提高端子連接的可靠性和穩(wěn)定性;②該類插接件自身設有二次鎖扣,插接端子采取雙層鎖固機構,能夠徹底解決端子脫扣移位問題,為進一步提高插接可靠性提供了雙重保證。
其次,對于艙內插接件及個別艙外插接件因車型和產品結構定型因素無法進行優(yōu)化選型的常規(guī)插接件,僅靠插接端子單層鎖固結構提高端子連接的可靠性和穩(wěn)定性顯得過于單薄,為了進一步提高插接件插接的牢固性和可靠性,需要將插接完畢的插接件進線端均勻灌封密封膠 (GD414硅橡膠)處理,具體實施如圖7所示,防護等級可達IP65以上,不僅起到防止電連接端子脫扣移位效果,而且還能保護連接端子免受外環(huán)境的破壞和侵蝕。
圖4 選取安普防水插接件(防護等級≥IP65)
圖5 選取德馳防水插接件(防護等級≥IP67)
圖6 選取ITT及國內軍工用優(yōu)質航空連接器(防護等級≥IP67)
圖7 工藝改進:常規(guī)電氣插接件尾端均勻灌封密封膠
為了進一步驗證優(yōu)化方案的正確性以及措施實施的可行性和有效性,根據(jù)優(yōu)化方案設計制作了試驗樣件線束并進行了裝車跑車試驗驗證。
將工藝改進以及新選型的插接件制作成某重型汽車試驗車線束,裝車跑車驗證其插接件的可靠性,依據(jù)標準GJB4527-2002要求,全程行駛30000 km,包括各種路面試驗,具體如表1所示。通過全程路面測試,端子未出現(xiàn)松動、虛接現(xiàn)象,插接件未出現(xiàn)松脫、開裂現(xiàn)象,連接線路工作狀態(tài)良好。
表1 試驗道路及里程分配表
該優(yōu)化方案在多款重型汽車進行裝車驗證,其線束插接件松動、插接不良現(xiàn)象明顯減少,插接件年度故障率已由原來25%降低為3%,大幅度提高了整車電氣系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,較大幅度節(jié)約了維修成本。某型號重型汽車交付用戶100多臺,3年內線束插接件松動、插接不良共反饋1次,維修費用較實施前節(jié)省了五分之四。
該重型汽車電線束插接件可靠性防松攻關方案可適用于各種重型汽車,對所有重型汽車線束插接件可靠性提升具有指導作用,有利于提高重型車輛的性能與品質。